李慧斐
(霍州煤電集團(tuán)安澤能源有限責(zé)任公司,山西 臨汾 041000)
霍州煤電集團(tuán)晉北煤業(yè)有限責(zé)任公司407 回采工作面位于四采區(qū)左翼,東北部與原牛泥煤礦2006-2008 采空區(qū)相鄰,南部以斷層H=30~60 m ∠75°保安煤柱為界,正西與5上#-402 工作面相鄰,北部與補(bǔ)10 鉆孔相鄰。407 工作面傾斜長(zhǎng)度200 m,走向長(zhǎng)度780 m,工作面所采煤層為5上#煤層,煤層厚度2.1~7.5 m,平均厚度4.5 m。5上#煤(巖)層賦存相對(duì)穩(wěn)定,區(qū)域內(nèi)斷裂構(gòu)造不發(fā)育。工作面煤層為北高南低的單斜構(gòu)造,煤層走向?yàn)镹78°E,傾向?yàn)镹S,煤層傾角1°~17°。
407 工作面運(yùn)輸(4071 巷)、回風(fēng)順槽(4072 巷)分別從四采區(qū)軌道巷、皮帶巷開口施工,受工作面東部F6斷層影響,工作面布置成“刀把”不規(guī)則形狀,即4072 巷掘進(jìn)207 m 后按126°方位角拐彎掘進(jìn),斜巷掘進(jìn)長(zhǎng)度為127 m,掘進(jìn)到位后繼續(xù)按設(shè)計(jì)方位角掘進(jìn),直至與切巷貫通。晉北煤礦407 工作面平面布置示意圖如圖1 所示。
圖1 晉北煤礦407 工作面平面布置示意圖
(1)407 工作面采用后退式機(jī)械化一次性采全高回采工藝,安裝端頭支架兩架(ZTZ10000/25/38)、過(guò)渡支架四架(ZZG10000/20/38)、中間支架110架(ZZ10000/20/38)。工作面采用SL300采煤機(jī)割煤,采用SGZ1000/1500 刮板輸送機(jī)、SZZ1200/400 轉(zhuǎn)載機(jī)以及DSJ120/200/3×400帶式輸送機(jī)聯(lián)合運(yùn)煤。
(2)407 工作面在 302~780 m 段回采長(zhǎng)度為200 m,工作面回采至302 m 處時(shí)受斷層影響工作面長(zhǎng)度逐漸縮短,回采至212 m 處時(shí)工作面回采長(zhǎng)度為113 m。工作面縮面采用機(jī)尾撤架回采方式,工作面每推進(jìn)2 m,從機(jī)尾處回撤一架液壓支架。
(3)撤架前在機(jī)尾處施工一個(gè)機(jī)組硐室,硐室長(zhǎng)度為30 m,深度為1.5 m。首先將機(jī)尾處刮板輸送機(jī)推移至機(jī)組硐室內(nèi),然后拆除機(jī)尾及刮板槽,從后尾部依次撤架,當(dāng)端頭支架撤出后,過(guò)渡支架作為端頭架,并在端頭處支設(shè)單體液壓支柱及木垛加強(qiáng)支護(hù)。依次類推直至工作面縮面到位。
(1)機(jī)尾部支護(hù)強(qiáng)度不足。采用傳統(tǒng)機(jī)尾撤架法進(jìn)行縮面時(shí),先回撤機(jī)尾處端頭支架,機(jī)尾三角帶處壓力大,端頭支架回撤后中間支架支護(hù)強(qiáng)度不足,導(dǎo)致三角帶處頂板出現(xiàn)下沉現(xiàn)象,端頭處頂板維護(hù)難度大,不利于縮面回采安全。
(2)尾部撤架難度大。采用尾部進(jìn)行撤架時(shí),需對(duì)尾部進(jìn)行搬角施工,施工難度大,工程量大。而且回風(fēng)順槽存在一段長(zhǎng)度為127 m 斜巷,支架在斜巷處調(diào)向回撤難度大,不利于支架回撤安全。
(3)縮面周期長(zhǎng)。根據(jù)技術(shù)科設(shè)計(jì),工作面在縮面期間每推進(jìn)2.0 m 需回撤一架支架,每次回撤支架時(shí)需拆除輸送機(jī)機(jī)頭及刮板,回撤后需重新對(duì)接,回撤工序相對(duì)復(fù)雜,工作面縮面周期長(zhǎng)。
(1)工作面回采至縮面位置時(shí),工作面停止回采并調(diào)整工作面?zhèn)涡?,及時(shí)清理工作面內(nèi)浮煤,并確保工作面煤壁平直,液壓支架支護(hù)到位。
(2)首先從4072 巷拐彎處向工作面垂直施工一條補(bǔ)巷,補(bǔ)巷設(shè)計(jì)長(zhǎng)度為90 m,巷道寬度為3.5 m,高度為4.5 m,巷道沿5上#煤層頂?shù)装迤叫芯蜻M(jìn)。
(3)補(bǔ)巷采用全斷面光面爆破施工工藝,全斷面共計(jì)施工52 個(gè)爆破孔,其中掏槽孔6 個(gè),輔助孔24 個(gè),周邊孔22 個(gè)。掏槽孔孔深為1.8 m,其他孔深為1.6 m,采用礦用3#乳化炸藥以及三段毫秒延期電雷管起爆。
(4)補(bǔ)巷頂板采用錨桿、組合錨索、鋼帶、金屬網(wǎng)進(jìn)行聯(lián)合支護(hù),每排布置4 根錨桿,錨桿長(zhǎng)度2.5 m,錨桿與鋼帶配套使用,鋼帶長(zhǎng)度為3.2 m,錨桿間排距為1.0 m,頂板每3.0 m 施工兩組組合錨索,組合錨索間距為1.5 m。巷幫采用塑料網(wǎng)、玻璃鋼錨桿聯(lián)合支護(hù),共計(jì)四排護(hù)幫,護(hù)幫間排距1.0 m,玻璃鋼錨桿長(zhǎng)度為2.0 m。
(1)補(bǔ)巷施工完后,在補(bǔ)巷內(nèi)、工作面機(jī)頭機(jī)尾處各安裝一部雙速絞車,補(bǔ)巷內(nèi)雙速絞車距工作面間距為40 m,每部絞車采用一車四錨固定方式。
(2)對(duì)工作面刮板輸送機(jī)結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化,拆除補(bǔ)巷口兩節(jié)中部溜槽,安裝兩節(jié)活動(dòng)式溜槽,該溜槽與兩側(cè)原溜槽卡扣式連接。
(3)工作面縮面回采需進(jìn)行支架回撤時(shí),最后一刀割煤后停止推移刮板輸送機(jī),將支架前移到位,保證刮板輸送機(jī)與煤壁間預(yù)留0.5~1.0 m 間隙。
(4)用補(bǔ)巷內(nèi)雙速絞車將活動(dòng)式溜槽拉至工作面煤壁處,然后采用絞車將補(bǔ)巷口正對(duì)中部液壓支架拉至補(bǔ)巷內(nèi)。407 工作面補(bǔ)巷縮面回采工藝平面布置示意圖如圖2 所示。
(5)撤出支架后及時(shí)采用機(jī)頭、機(jī)尾兩部雙速絞車將斷開支架進(jìn)行對(duì)接安裝,支架安裝后及時(shí)將活動(dòng)式溜槽拉至工作面進(jìn)行對(duì)接,以此類推直至工作面縮面到位。
圖2 407 工作面補(bǔ)巷縮面回采工藝平面布置示意圖
(1)提高了縮面支架回撤安全。采用補(bǔ)巷法進(jìn)行工作面縮面回撤時(shí),主要回撤工作面中間支架,保留原機(jī)尾處端頭支架,解決了傳統(tǒng)縮面回撤時(shí)端頭支架回撤后支護(hù)強(qiáng)度不足、機(jī)尾處頂板維護(hù)難度大等技術(shù)難題,保證了工作面支架回撤安全。
(2)縮短了支架回撤周期。對(duì)工作面刮板輸送機(jī)結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化,工作面每班可進(jìn)行一次支架回撤,每次回撤時(shí)間為2.5 h,與傳統(tǒng)縮面回撤工藝相比,單支架回撤時(shí)間可縮短3.7 h。
(3)減少了設(shè)備安裝數(shù)量。采用補(bǔ)巷法進(jìn)行縮面回撤時(shí),僅需在工作面安裝多部雙速絞車即可,與傳統(tǒng)回撤工藝相比,減少支架車、平板車等設(shè)備數(shù)量。通過(guò)對(duì)刮板輸送機(jī)安裝活動(dòng)式溜槽,減少了輸送機(jī)機(jī)尾拆卸次數(shù),提高了刮板輸送機(jī)使用壽命。
2019 年7 月21 日407 工作面回采至縮面位置,至8 月10 日工作面已縮面到位,回撤周期為18 d,共計(jì)回撤中間支架45 架,縮面期間平均回采進(jìn)度為5.5 m/d。與傳統(tǒng)尾部支架回撤工藝相比,縮面回撤周期縮短14 d,回采進(jìn)度提高2.2 m/d,而且采用補(bǔ)巷法進(jìn)行支架回撤期間,工作面未發(fā)生頂板、機(jī)電事故,保證了工作面縮面回采安全,取得了顯著應(yīng)用成效。