譚麗,張君杰,王建忠,秦海濱,榮令坤
(1.內蒙古科技大學 礦業(yè)與煤碳學院,內蒙古 包頭 014000;2.廣西大學 資源環(huán)境與材料學院,廣西 南寧 530000;3.內蒙古中鈺泰德煤炭有限公司塔拉壕選煤廠,內蒙古 鄂爾多斯 017000)
煤化程度影響煤泥可浮性.焦煤、1/3焦煤、肥煤、氣煤可浮性最好,無煙煤、瘦煤、可浮性次之.這些煤種工業(yè)上都可采用常規(guī)浮選,且經(jīng)濟效益明顯[1,2].低變質程度的褐煤、不粘煤、長焰煤、弱粘煤可浮性很差.一方面是由于煤粒表面含氧官能團多,表面疏水性差;另一方面是由于低階煤泥孔隙度發(fā)達,孔隙吸油帶來藥劑損耗[3].所以低階煤泥基本上無法用常規(guī)藥劑浮選,且分選后經(jīng)濟效益微薄,造成低階煤泥堆積嚴重,環(huán)境壓力極大.為減少煤泥數(shù)量,小于25 mm粒級低階煤一般不洗選,導致其分選下限高,入選比例普遍低于40%.低階煤浮選技術已成為制約大力提高動力煤洗選比例的技術瓶頸[4].
為解決鄂爾多斯某選煤廠煤泥經(jīng)濟效益低的問題,本文以可燃體回收率作為浮選效果的主要評判指標,從藥劑制度和浮選條件兩個方面,探索低階煤泥浮選提質的可行性[5-7].
鄂爾多斯某選煤廠是一座處理量15.0 Mt/a特大型動力煤選煤廠,工藝流程為+13 mm塊煤采用重介淺槽分選,13-3 mm末煤采用重介旋流器分選,-3 mm粉煤不洗選,煤泥水經(jīng)分級旋流器0.15 mm分級,粗煤泥不分選,細煤泥濃縮后采用壓濾機脫水處理.試驗煤樣采自壓濾機濾餅[8].
對試驗煤泥煤樣進行工業(yè)分析和元素分析,結果如表1所示.
表1 煤泥工業(yè)分析與元素分析結果表(質量分數(shù),%)
通過表1數(shù)據(jù)并結合該選煤廠設計資料可知:煤樣煤種為不粘煤,屬于低階煙煤,目前該廠煤泥處置方式為低價銷售,每噸煤泥以10~25元的價格出售,經(jīng)濟效益很低.根據(jù)煤炭資源評價灰分分級,該煤樣灰分為36.56%,屬于中高灰分;根據(jù)煤炭資源評價硫分分級,該煤樣干燥基全硫為0.35%,屬于特低硫分.
對試驗煤樣進行小篩分試驗,結果如表2所示.
表2 煤泥粒度分析試驗結果表(質量分數(shù),%)
由表2可知,煤樣中適宜浮選的0.250~0.074 mm粒級產(chǎn)率為31.71%,平均灰分27.34%;-0.074 mm粒級產(chǎn)率為57.73%,平均灰分為42.24%,其中-0.045 mm細泥產(chǎn)率為4.23%,灰分為46.44%.煤樣粒度組成偏細,灰分較高,且有一定的泥化現(xiàn)象,在一定程度上對浮選不利.
藥劑制度的正交試驗設計,選取捕收劑種類、捕收劑用量、起泡劑種類、起泡劑用量4個因素.捕收劑種類和起泡劑種類選擇為使用最普遍、價格最便宜的煤油、柴油、仲辛醇與2號油;為擴大試驗探索范圍,捕收劑與起泡劑用量2個因素,每因素選取4個水平,因素水平表如表3所示.
表3 藥劑制度因素水平表
根據(jù)正交試驗的因素和水平,選取混合水平正交試驗表L16(42×29)進行試驗.試驗采用粗選流程,其他浮選條件控制如表4所示,正交表的表頭設計和試驗結果列于表5.
對表5正交試驗結果進行直觀分析,即極差分析,極差R越大,表示因素的數(shù)值在試驗范圍內的變化,會導致試驗指標在數(shù)值上更大的變化,所以極差最大的那一列,就是因素的水平對試驗結果影響最大的因素,也就是最主要的因素.由表5可知,RB>RD>RA>RC,所以各因素從主到次的順序為:B起泡劑用量,D起泡劑種類,A捕收劑用量,C捕收劑種類.
試驗指標為可燃體回收率,數(shù)值越大越好,所以各因素優(yōu)水平應是每個因素的組內平均值最大的值對應的那個水平,故優(yōu)方案為A4B4C2D2.將因素水平作為橫坐標,以其試驗指標的組內平均值為縱坐標,畫出因素A,因素B,因素C,因素D與指標的趨勢圖,如圖1所示.
表5 藥劑制度正交試驗安排及試驗結果表
由于直觀分析法不能估計誤差的大小,不能精確的估計各因素對試驗結果影響的重要程度,所以對藥劑制度正交試驗結果進行方差分析,其結果見表6.
表6 藥劑制度方差分析表
由表6可知,F(xiàn)A
為了考察礦漿濃度、攪拌速度和充氣量等浮選操作條件對浮選效果的影響,本文利用正交試驗表L9(34)進行3因素3水平浮選條件正交試驗研究,分析各試驗因素對試驗指標影響的重要程度,并確定最優(yōu)的浮選條件,因素水平見表7所示.
表7 浮選條件因素水平表
試驗采用之前探索得到的最佳藥劑制度,即捕收劑為柴油、起泡劑為2號油、捕收劑用量為1 600 g/t、起泡劑用量為1 000 g/t.L9(34)正交表的表頭設計和試驗結果列于表8.
表8 浮選條件正交尋優(yōu)試驗安排及試驗結果表
由表8可知,RB>RA>RC,所以各因素對浮選效果的影響從主到次的順序為:B主軸轉速,A礦漿濃度,C充氣量,優(yōu)方案為A1B3C2.將因素水平作為橫坐標,以其試驗指標的組內平均值為縱坐標,畫出因素A、因素B、因素C與指標的趨勢圖,如圖2所示.
對試驗結果進行方差分析,其分析結果見表9所示.
表9 浮選條件方差分析表
由表9可知,F(xiàn)A,F(xiàn)B,F(xiàn)C 用藥劑制度和浮選條件正交試驗所得到的最優(yōu)方案,進行浮選試驗,以作驗證.藥劑制度為捕收劑為柴油、起泡劑為2號油、捕收劑用量為1 600 g/t、起泡劑用量為1 000 g/t,浮選條件為礦漿濃度為60 g/L、主軸轉速為2 100 r/min、充氣量為0.2 m3/h,試驗結果如表10所示. 表10 最優(yōu)方案驗證試驗結果表 由表10可知,最優(yōu)方案試驗得到可燃體回收率為91.29%,比藥劑制度正交試驗中第4號試驗結果74.17,浮選條件正交試驗中第9號試驗結果87.38均好,所以可以認為最終得到的試驗方案是真正的優(yōu)方案. 通過對鄂爾多斯某選煤廠不粘煤煤泥進行浮選試驗研究發(fā)現(xiàn): (1)浮選條件因素對浮選指標可燃體回收率沒有顯著影響,而藥劑制度中起泡劑種類和用量則對可燃體回收率有顯著影響,捕收劑種類和用量對試驗指標無顯著影響. (2)對于低階煤泥,可以通過優(yōu)化浮選藥劑制度和浮選條件,達到較高的可燃體回收率,同時精煤的產(chǎn)率和發(fā)熱量都處于較高的水平.4 驗證試驗
5 結論