郭 曉 飛
(山西蘭花沁裕煤礦有限公司,山西 晉城 048212)
在回采技術不斷進步的條件下,工作面的采高也隨之不斷增高、產(chǎn)量不斷加大、日推進速度也在不斷加快[1],與此同時,采空區(qū)的遺煤量也在不斷增加,漏風分布復雜、對周圍煤巖的采動影響增強、煤巖體宏觀裂隙更為發(fā)育、冒落空間大等問題也愈加嚴重,在這些因素的共同影響下,采空區(qū)內(nèi)的遺煤自燃幾率急劇增加,從而導致采空區(qū)內(nèi)頻繁發(fā)火[2-3],若不對其進行及時有效的治理,勢必會引起重大的煤礦安全生產(chǎn)事故的發(fā)生,造成難以挽回的財產(chǎn)損失[4]。
沁裕煤礦綜采工作面埋深達到了570m,該綜采工作面采高較高,采空區(qū)內(nèi)遺煤量較多,存在著較高的發(fā)火幾率,探究誘發(fā)該工作面采空區(qū)內(nèi)的發(fā)火原因并針對性的提出治理措施已成為當前該礦急需解決的首要任務。
沁裕煤礦綜采工作面為走向長臂布置,所采煤層為15 號煤,采高為4.3m,工作面平面積達到了262000m2,進風巷和回風巷為其回采巷道,其中進風巷走向長度為920m,回風巷走向長度為950m,這兩條巷道在掘進期間均采用錨網(wǎng)索噴聯(lián)合支護的方式對其進行支護。且工作面在推進期間采用架間灑漿,上、下隅角碼垛隔離,過斷層期間打鉆孔注入防火材料等綜合防火措施,雖然具有一定的治理效果,但采空區(qū)內(nèi)仍會時有發(fā)生遺煤自燃的現(xiàn)象,給礦井的安全生產(chǎn)帶來極大的威脅,故急需探明該工作面采空區(qū)內(nèi)煤層自燃發(fā)火的原因,并針對性的對治理措施進行合理優(yōu)化,表1 為該工作面頂?shù)装鍑鷰r賦存情況及力學參數(shù)表。
表1 巷道頂?shù)装鍑鷰r力學參數(shù)統(tǒng)計表
由表1 可知,所采15 號煤層強度偏低,抗壓強度僅為14.8MPa,直接頂和直接底均為泥巖,層厚分別為4.5m 和2.5m,抗壓強度約為18MPa,在強烈的采動影響下,直接頂和直接底易發(fā)生破碎,裂隙進一步發(fā)育。
根據(jù)礦方所提供的煤層自燃發(fā)火傾向的鑒定報告可知,沁裕煤礦所采15 號煤層自燃傾向為Ⅱ類,屬于易自燃傾向性煤層,發(fā)火期時間較長,為2~6 個月。
由礦方所提供的沁裕煤礦15 號煤層煤塵爆炸性鑒定結論可知,15 號煤火焰長度超過了400mm,抑制煤塵爆炸的最低巖粉量達到了80%,15 號煤煤塵具有爆炸性,具體情況可見表2。
表2 15 號煤層爆炸性檢測結果
沁裕煤礦15 號煤低溫氧化測試結果顯示,100℃~120℃是該煤層氧化速度加快的拐點,其自燃標志性氣體為CO,臨界值處于48~54ppm 之間,輔助指標標志氣體為C2H4、C2H6以及C3H8,所對應的臨界值分別為4~4ppm、2~3ppm 和1~3ppm。
為了更好的觀測采空區(qū)內(nèi)各氣體濃度隨工作面推進距離的變化趨勢,在回風巷和進風巷各分別設置三個測點同時觀測,每個測點間隔50m,當氧氣濃度降低至5%以下時即可停止觀測,現(xiàn)場觀測示意圖如圖1 所示。
布置測點時在回風巷和進風巷沿底板靠近煤壁側鋪設單芯束管,且單芯束管應與煤壁鋪設的錨網(wǎng)相綁定,距離巷道底板高度為1.5m,由各個測點負責蹲點的人員使用氣囊來對采空區(qū)的氣樣進行獲取,將獲取后的氣樣送至實驗室對其進行測定分析。
圖1 現(xiàn)場監(jiān)測示意圖
將監(jiān)測所得的數(shù)據(jù)繪制成曲線,其中圖2 為5 號測點各氣體濃度值隨工作面距離的變化曲線。
圖2 5 號測點各氣體濃度值隨與工作面距離的變化曲線
結合各測點監(jiān)測所得到的溫度、氣體濃度可知,2號、3 號、5 號、6 號4 個測點在40m 以外均監(jiān)測得到了C2H6,而該區(qū)域的溫度穩(wěn)定在30℃,處于正常值。當各測點位于工作面后方70m~85m 范圍內(nèi)時甲烷含量出現(xiàn)了大幅降低,表明位于此區(qū)域范圍內(nèi)的浮煤處于氧化程度急劇加深蔓延階段,礦方應嚴密監(jiān)視處于該范圍內(nèi)的采空區(qū)溫度以及各氣體含量,必要時須采取防滅火技術措施。
綜合上述分析,可將工作面采空區(qū)的發(fā)火原因歸結為如下幾點:
1)該工作面埋深相對較深,達到了570m,在進行回采時礦壓強度較大,而15 號煤以及直接頂、直接底圍巖強度偏低,在強烈的采動影響下煤巖體易形成大量裂隙從而產(chǎn)生漏風通道,該工作面處于良好的氧化升溫環(huán)境,同時由于工作面尺寸較大、推進速度較快,采空區(qū)內(nèi)遺煤較多,自燃發(fā)火的可能性較大。
2)在進行回采時,由于進風巷、回風巷巷道煤柱裂隙發(fā)育,與相鄰采空區(qū)之間存在一定壓差,同時工作面附近存在一定數(shù)量的老空區(qū),當工作面推進至老空區(qū)附近時,所處的應力環(huán)境較為復雜,致使煤柱進一步壓裂、破碎,巷道與相鄰采空區(qū)間的壓差進一步增大,漏風強度增大。
3)工作面后方70m~85m 范圍內(nèi)的浮煤處于氧化程度急劇加深蔓延階段,礦方對此監(jiān)測、重視程度不夠。
根據(jù)工作面采空區(qū)自燃發(fā)火的原因,制定出如下防滅火措施對其進行治理:
1)采用束管監(jiān)測系統(tǒng)對工作面后方70m~85m范圍內(nèi)的溫度以及各類氣體進行重點監(jiān)測,其中所監(jiān)測的氣體主要包括N2、CO、O2、CH4、C2H4、C2H6。
2)進風巷、回風巷每隔200m 向上幫打鉆一個觀察孔,通過觀察孔可及時對采空區(qū)氣體情況進行掌握,每隔20m 則向下幫打鉆一個補漿孔,必要時可通過該孔向采空區(qū)灌注黃泥漿防火。
3)對存在漏風的區(qū)域進行全程注漿處理,優(yōu)化外圍通風系統(tǒng),并對工作面的風量進行重新調(diào)配,保證采空區(qū)與本工作面通風系統(tǒng)穩(wěn)定。
4)在工作面進行埋管注氮,注氮管路應深入采空區(qū)不少于10m,若監(jiān)測得到的CO 濃度超過閾值,應及時加大注氮量和注氮強度。在注氮過程中應保證現(xiàn)場的氧氣濃度在20%左右,若低于該值,應中斷注氮操作并組織工作人員及時撤離現(xiàn)場。
工作面綜合防滅火技術實施以后通過束管監(jiān)測系統(tǒng)對采空區(qū)內(nèi)各氣體濃度進行了現(xiàn)場監(jiān)測,監(jiān)測結果顯示該工作面O2濃度基本處于20%左右,CO 濃度處于0~10ppm 之間波動,遠小于臨界值,表明采空區(qū)內(nèi)的遺煤已基本不再燃燒,綜合防滅火技術對采空區(qū)內(nèi)煤層自燃發(fā)火的情況治理效果顯著。
1)沁裕煤礦綜采工作面附近煤巖體在采動影響下易形成大量裂隙從而產(chǎn)生漏風通道,當工作面推進至老空區(qū)附近時,回采巷道與相鄰采空區(qū)間的壓差進一步增大,漏風強度增大,而采空區(qū)處于良好的氧化升溫環(huán)境,再加上采空區(qū)內(nèi)遺煤較多,從而導致煤層自燃發(fā)火的可能性較大。
2)根據(jù)采空區(qū)的發(fā)火原因,針對性的提出了相應的防滅火措施,工程監(jiān)測結果表明該治理措施對煤層自燃發(fā)火的情況治理效果顯著,滿足礦井的正常安全生產(chǎn)。