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        PSA 裝置噴水工藝螺桿壓縮機(jī)試車問題及解決措施

        2021-01-05 03:26:36張紅艷李榮良
        設(shè)備管理與維修 2020年21期
        關(guān)鍵詞:干氣試車氮?dú)?/a>

        張紅艷,李 輝,李榮良

        (1.山東華魯恒升化工股份有限公司,山東德州 253000;2.德州實(shí)華化工有限公司,山東德州 253000)

        1 某化工企業(yè)PSA 裝置試車過程中存在的問題

        某化工企業(yè)PSA(Pressure Swing Absorb,變壓吸附)制氫裝置因解析氣氣量大,入口壓力低,壓比高等特點(diǎn),解析氣壓縮機(jī)壓縮機(jī)選用非常關(guān)鍵。在經(jīng)過綜合對比后,解析氣壓縮機(jī)采用一臺噴水工藝螺桿壓縮機(jī)和兩臺往復(fù)式壓縮機(jī)串聯(lián)運(yùn)行,兩臺往復(fù)式壓縮機(jī)一開一備。本裝置的噴水工藝螺桿壓縮機(jī)的作用是將解析氣從0.01 MPa(G.)加壓至0.56 MPa(G.),然后送到后面的往復(fù)壓縮機(jī)進(jìn)一步壓縮提壓(表1)。

        安裝完成之后,調(diào)試期間,出現(xiàn)了一些問題,如:因平衡管平衡壓力的效果不好,平衡管壓力隨排氣壓力升高而不斷升高,驅(qū)動端軸承溫度高,入口設(shè)計(jì)參數(shù)波動,排氣帶液等。因?yàn)閴嚎s機(jī)已經(jīng)安裝,時間比較緊,壓縮機(jī)機(jī)組不好調(diào)整。通過與設(shè)備廠家、干氣密封廠家溝通,對干氣密封的供氣壓力、氣量等方面做適當(dāng)調(diào)整,對驅(qū)動端加油閥門做適當(dāng)改進(jìn),對工藝操作做適當(dāng)調(diào)整等方法,最終解決問題,完成了螺桿壓縮機(jī)的順利試車工作,也實(shí)現(xiàn)了工藝螺桿壓縮機(jī)在本企業(yè)的首次成功投用和安全穩(wěn)定運(yùn)行。

        2 問題分析及解決方案

        2.1 平衡管問題

        解析氣螺桿壓縮機(jī)的平衡管平衡能力按設(shè)計(jì)要求應(yīng)與壓縮機(jī)入口壓力一致,若螺桿壓縮機(jī)平衡管的平衡效果良好,按照設(shè)計(jì)應(yīng)為0.01 MPa(G.),前置密封氣的設(shè)計(jì)壓力為0.03 MPa,只要保證前置氣與平衡管壓差≥0.005 MPa,就能保證壓縮機(jī)正常運(yùn)行。但在實(shí)際試車運(yùn)行過程中,平衡管的壓力隨壓縮機(jī)排氣壓力的上升而上漲。平衡管取壓點(diǎn)的位置不能真正反映陰陽轉(zhuǎn)子驅(qū)動端迷宮密封處的壓力,從而導(dǎo)致干氣密封盤站上的前置氣壓力也隨之上漲,前置氣與平衡管之間的壓差表也不能正確反映實(shí)際的壓差。

        表1 螺桿壓縮機(jī)和干氣密封主要設(shè)計(jì)參數(shù)

        在平衡管管路上增加一塊現(xiàn)場壓力表(0~0.6 MPa),通過與干氣密封上的平衡管取壓點(diǎn)的壓力對比,來檢測平衡管的實(shí)際壓力。經(jīng)過多次試車分析總結(jié),在現(xiàn)場平衡管的壓力與干氣密封盤站上取壓點(diǎn)的壓力有一定壓差,且驅(qū)動端陰陽轉(zhuǎn)子迷宮密封處的實(shí)際壓力要高于現(xiàn)場平衡管的壓力。

        因?yàn)槁輻U壓縮機(jī)平衡管效果不佳,導(dǎo)致干氣密封前置氣密封腔驅(qū)動端與非驅(qū)動端壓力不一致且平衡管壓力較高,使注入前置氣的壓力超過干氣密封系統(tǒng)的設(shè)計(jì)值,干氣密封控制系統(tǒng)的前置氣就地壓力表超量程。經(jīng)過多次試車,平衡管壓力基本在0.08 MPa(G.),系統(tǒng)驅(qū)動端前置氣壓力為0.18 MPa(G.),非驅(qū)動端前置氣壓力約0.09 MPa(G.)。根據(jù)系統(tǒng)密封氣與前置氣壓差正常設(shè)定值為≥0.2 MPa(G.),則密封氣壓力應(yīng)≥0.38 MPa(G.),而現(xiàn)場氮?dú)庠礊?.35 MPa(G.),無法滿足現(xiàn)場開車要求。

        經(jīng)多次試車與總結(jié)經(jīng)驗(yàn),決定提高干氣密封盤站氮?dú)庠纯偣軌毫?。重新配管,提供穩(wěn)定、連續(xù)且充足的1.0 MPa(G.)氮?dú)庠矗?jīng)減壓閥調(diào)壓至0.7 MPa(G.)后引至干氣密封控制系統(tǒng)。系統(tǒng)內(nèi)部更換前置氣驅(qū)動端與非驅(qū)動端兩塊就地壓力表(從0~0.1 MPa 換成了0~0.6 MPa),密封氣主管路閥后壓力設(shè)定值改為0.5 MPa(G.),保證密封氣注入,前置氣主管路減壓閥因受出口調(diào)壓限制(初期設(shè)計(jì)按照出口壓力為0.2 MPa(G.),需要打開旁路閥調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)閥后壓力為0.4 MPa(G.),經(jīng)孔板限流后進(jìn)入前置氣驅(qū)動端與非驅(qū)動端,因前置氣驅(qū)動側(cè)與非驅(qū)動側(cè)壓力不平衡,驅(qū)動側(cè)壓力偏高,因此前置氣驅(qū)動側(cè)氣量會略微增加,總氮?dú)夂牧吭黾訛?0 Nm3/h 左右,為216~230 Nm3/h(表2)。

        干氣密封氮?dú)庠磯毫安糠謪?shù)調(diào)整修正后,再一次試車,在螺桿壓縮機(jī)各項(xiàng)參數(shù)正常運(yùn)行前提下不斷提高排氣壓力,獲得的最終數(shù)據(jù)能夠滿足現(xiàn)場使用要求(表3)。

        2.2 其他問題

        (1)驅(qū)動端的軸承溫度有些高,最高達(dá)到77 ℃,而報(bào)警溫度為80 ℃。經(jīng)分析,注油器上各注油點(diǎn)的控制閥門采用針型截止閥,通量比較小,驅(qū)動端閥門全開的情況下,壓力只有0.2 MPa(G.)。將驅(qū)動端的兩個注油器的針型閥改為通量大的球閥后,調(diào)節(jié)球閥將壓力調(diào)至0.35 MPa(G.),運(yùn)行一段時間后軸承溫度最終穩(wěn)定在66 ℃左右,下降了約10 ℃。

        (2)螺桿壓縮機(jī)的入口設(shè)計(jì)壓力為0.01 MPa(G.),設(shè)計(jì)溫度為40 ℃,但實(shí)際開車前期,PSA 裝置的出氣壓力為波動工況,而溫度也會隨環(huán)境溫度發(fā)生變化,這樣就造成了螺桿壓縮機(jī)的入口壓力波動。溫度也會隨季節(jié)不同有相應(yīng)變化,這樣就會引起電流波動,軸承振動也有明顯波動。后經(jīng)緩慢的工藝調(diào)整,盡可能縮小入口壓力的波動范圍并接近螺桿壓縮機(jī)的設(shè)計(jì)壓力,這樣電流和振動波動也相應(yīng)減小。

        (3)空氣試車時,當(dāng)壓縮機(jī)出口壓力低于0.3 MPa(G.)時,分離罐氣相出口有帶液現(xiàn)象。這是因?yàn)楫?dāng)空氣試車時排氣壓力為0,噴液系統(tǒng)的內(nèi)循環(huán)未建立,部分噴液水隨氣相排出,造成氣相帶液現(xiàn)象。當(dāng)壓縮機(jī)出口壓力高于0.3 MPa(G.)時,噴液系統(tǒng)內(nèi)循環(huán)能快速建立,噴液水循環(huán)使用,可以基本解決氣相帶液問題。而且在螺桿壓縮機(jī)配套的分離罐后面又增加了一個大的氣液分離罐,兩重保護(hù),確保液體不被帶入往復(fù)壓縮機(jī)。

        3 結(jié)論

        (1)針對螺桿壓縮機(jī)平衡管問題,采取的措施有:①可將驅(qū)動端和非驅(qū)動端分別密封,不用平衡管聯(lián)通,但是這樣會造成密封氣總管壓力提高,用氣量也會增加;②使用平衡管,讓設(shè)備廠通過可靠的方案,如增加平衡盤結(jié)構(gòu)等,將平衡管壓力降到最低;③壓縮機(jī)不做改變,提高干氣密封的整體設(shè)計(jì)壓力,滿足平衡管能達(dá)到的最大壓力,這樣也會提高整體的干氣密封盤站和部分儀表的耐壓等級,總耗氣量也會增加。本裝置的干氣密封本體設(shè)計(jì)壓力為0.7 MPa(G.),改為高壓氣源易誤操作損壞密封,前置密封驅(qū)動端壓力表等已滿量程,前置氣減壓后為0.35 MPa(G.),自力式調(diào)節(jié)閥已全開,而且開了部分旁路,已經(jīng)起不到獲得穩(wěn)定的氣源動力的作用,此調(diào)節(jié)閥也已超量程。所以只能將氮?dú)夤芫W(wǎng)的1.0 MPa(G.)氮?dú)庾鳛榈獨(dú)庠矗谶M(jìn)入干氣密封系統(tǒng)前增加減壓閥,閥后壓力設(shè)置為0.7 MPa,否則就會超壓。本裝置螺桿壓縮機(jī)排氣壓力基本穩(wěn)定在0.53 MPa,干氣密封的耐壓等級夠用。如果排氣壓力增大或平衡管壓力再升高,則干氣密封有可能滿足不了使用要求,所以在設(shè)計(jì)階段一定要綜合考慮。

        表2 干氣密封盤站壓力表更改參數(shù)后的數(shù)據(jù)

        表3 調(diào)整干氣密封氣源壓力及參數(shù)后試車數(shù)據(jù)

        (2)設(shè)計(jì)院提供的入口壓力、溫度參數(shù)盡量要準(zhǔn)確或一個范圍,可以讓主機(jī)廠進(jìn)行綜合分析,考慮各種工況并進(jìn)行選型設(shè)計(jì),避免電機(jī)功率選型小。實(shí)際試車過程中,最大排氣壓力達(dá)到0.56 MPa(G.)時,電流已達(dá)194 A,額定電流為201 A,若稍有波動就會出現(xiàn)超電流現(xiàn)象。

        (3)針對螺桿壓縮機(jī)排氣壓力低于0.3 MPa(G.)、排氣帶液的問題,通過提高排氣壓力,建立噴液循環(huán),解決帶液問題。

        (4)試車過程中出現(xiàn)的各種問題,通過與主機(jī)廠和配套廠商溝通分析解決,為壓縮機(jī)的順利試車和投用提供了保障,也為螺桿壓縮機(jī)在實(shí)際的化工行業(yè)運(yùn)行的推廣積累了寶貴的經(jīng)驗(yàn)。

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