李光勝,鄧洪瑞,卞小冬,朱金超
(山東黃金冶煉有限公司,山東 萊州 261441)
根據(jù)原液體系相數(shù)據(jù)和Na2SO4結(jié)晶特性,將原料液冷凍結(jié)晶至小于0℃,得到芒硝結(jié)晶產(chǎn)品。
由于氰化系統(tǒng)含氰廢水“零排放”,在生產(chǎn)過程中,不斷加入氰化鈉、氫氧化鈉、硫酸,使得硫酸根[1,2]以及鈉離子一直在系統(tǒng)中富集。冬季溫度較低時,氰化系統(tǒng)中富集的硫酸根離子及鈉離子以硫酸鈉的形式析出,硫酸根濃度經(jīng)常達到55g/L以上,硫酸根濃度的持續(xù)增加,進一步“惡化”冬季氰化系統(tǒng)的生產(chǎn),引起設(shè)備設(shè)施出現(xiàn)結(jié)晶,從而導致冬季生產(chǎn)不能穩(wěn)定運行,因此通過冷凍結(jié)晶把流程中硫酸鈉排出對氰化生產(chǎn)指標的穩(wěn)定有重要意義。
通過在生產(chǎn)現(xiàn)場進行半工業(yè)實驗,考察冷凍結(jié)晶系統(tǒng)對貧液降溫后,結(jié)晶的析出量及硫酸根濃度的變化;根據(jù)冷凍結(jié)晶系統(tǒng)運行情況,降溫過程中有無管路堵塞問題;對冷凍后貧液中析出的結(jié)晶進行化驗分析,為后續(xù)結(jié)晶的處理做準備。
本次實驗采用低品位貧液進行實驗,樣品取自低品位1#柜出口貧液管路。
在實驗前,先用貧液灌滿分離室、換熱器及循環(huán)泵、管路,灌滿液體后,開啟循環(huán)泵,使液體在整個系統(tǒng)中循環(huán)。
開啟冷凍機組,冷凍機組內(nèi)的冷凍液通過壓縮機進行降溫,降溫后的冷凍液通過泵在冷凍機組及換熱器之間循環(huán),從而在換熱器內(nèi)與貧液進行接觸從而降低貧液溫度。
當貧液溫度降低至10℃左右時,觀察循環(huán)泵的電流有所降低,通過出料口放料觀察發(fā)現(xiàn)已經(jīng)出結(jié)晶。此時開啟離心機,對分離室底部的晶漿進行脫水,離心后產(chǎn)生十水硫酸鈉[3]及母液,母液外排。當整個系統(tǒng)的溫度降低至0℃時,開始進料,進料流量為150L/h~200L/h,由于進料量遠遠小于循環(huán)量,故進料過程中,分離室內(nèi)的溫度一直維持在0℃,進料過程中,連續(xù)對分離室晶漿進行固液分離,以維持分離室內(nèi)的固含量,排出母液,保證分離室內(nèi)液位平衡。開始進料后,每隔1h對原液及母液取樣化驗硫酸根,考察硫酸根的變化情況。對離心后產(chǎn)生的十水硫酸鈉化驗金、銀、銅、鉛、游離氰、總氰。
實驗過程中采用的冷凍結(jié)晶系統(tǒng),主要有冷凍機組、循環(huán)泵、換熱器、離心機等組成,具體設(shè)備明細,見表1,現(xiàn)場實驗裝置照片,見圖1。
表1 實驗主要設(shè)備設(shè)施明細表
圖1 現(xiàn)場實驗裝置
(1)檢查入料閥門、稠厚器閥門等是否處于正確的位置,流量計、溫度計的顯示是否正常,攪拌的旋轉(zhuǎn)方向是否符合要求,制冷機設(shè)定初始溫度是否與貧液溫度一致。
(2)開啟循環(huán)水泵和涼水塔風機;待運行穩(wěn)定后開啟進料閥門,調(diào)節(jié)進料流量。
(3)待結(jié)晶器頂端有溢流產(chǎn)生后依次開啟結(jié)晶循環(huán)泵、冷凍水循環(huán)泵和制冷機,并關(guān)閉進料閥。
(4)每間隔約0.5h將制冷機設(shè)定溫度下降2℃。
(5)待冷凍循環(huán)水出水口溫度降到0℃以下,結(jié)晶器溫度降至2℃以下,再次開啟入料閥門注入貧液。
(6)開啟結(jié)晶器出料泵,調(diào)節(jié)出料泵流量,待貧液沒過稠厚器攪拌葉輪時開啟稠厚器攪拌機。
(7)待稠厚器出現(xiàn)溢流后開啟母液泵和離心機,稠厚器開始向離心機注料,產(chǎn)出結(jié)晶。
實驗共進行兩組,第一組將分離室內(nèi)的貧液降溫至0℃后,取母液1,繼續(xù)維持分離室內(nèi)的溫度為0℃0.5h后,取母液2,化驗硫酸根含量,第一組實驗液體化驗結(jié)果,見表2。
表2 第一組實驗液體化驗結(jié)果數(shù)據(jù)表
從上表可以看出,將貧液冷凍至0度后,排出的母液中硫酸根含量能夠降低至20g/l以下,與實驗室結(jié)果吻合。
第二組實驗將分離室內(nèi)的貧液溫度降低至0度后,取樣,編號為母液1,此時開始進料,進料量為100l/h,進料1小時后,取樣編號為母液2,將進料量調(diào)整為200l/h,1h后,取樣,編號為母液3,繼續(xù)按照200l/h的進料量進料1h,取樣,編號為母液4。在進料過程中,由于產(chǎn)生的結(jié)晶量較多,離心機連續(xù)離心,進料過程中分離室內(nèi)的溫度一直維持在0度。第二組實驗液體化驗結(jié)果,見表3。
表3 第二組實驗液體化驗結(jié)果數(shù)據(jù)表
從上表可以看出,經(jīng)過冷凍結(jié)晶后,母液的硫酸根含量能穩(wěn)定維持在20g/l以下。本次實驗共處理貧液1.7m3,產(chǎn)出十水硫酸鈉235kg,將十水硫酸鈉烘干后,重量減少59.56%,故產(chǎn)生硫酸鈉95.03kg。由實驗結(jié)果可知,硫酸根含量降低38.63g/l,處理貧液1.7m3,則可產(chǎn)出硫酸鈉1.7*142/96*38.63=97.13kg。通過硫酸根降低計算出的硫酸鈉產(chǎn)出量與實際的硫酸鈉產(chǎn)出量基本吻合。
對貧液冷凍后產(chǎn)生的結(jié)晶進行化驗,硫酸鈉結(jié)晶化驗結(jié)果,見表4。
表4 硫酸鈉結(jié)晶化驗結(jié)果數(shù)據(jù)表
從上表可以看出,結(jié)晶中金、銀含量較低,故通過冷凍結(jié)晶系統(tǒng)產(chǎn)生結(jié)晶后,金、銀損失量較低。
結(jié)晶中含游離氰及總氰,故產(chǎn)生的硫酸鈉不能做為產(chǎn)品,還需后續(xù)進行處理。從化驗結(jié)果可以看出,產(chǎn)生1t十水硫酸鈉,含游離氰200g左右,產(chǎn)生1000t十水硫酸鈉,損失游離氰根200kg左右,損失量較小。
(1)系統(tǒng)連續(xù)運行,結(jié)晶器內(nèi)物料溫度及其它相關(guān)參數(shù)維持動態(tài)穩(wěn)定,結(jié)晶器通過外置冷卻器形式將溶液顯熱及結(jié)晶熱移出體系。通過特定的工藝手段有效避免高溫溶液快速降溫導致爆發(fā)成核而影響產(chǎn)品粒度情況的發(fā)生。
(2)結(jié)晶器無需配備攪拌,運行穩(wěn)定、可靠多組外冷器相互獨立并可隨時開停,停車檢修清理方便。
(3)通過增加管道泵減小循環(huán)水和溶液的溫度差,避免了外冷器結(jié)疤堵管事故的發(fā)生。
(4)該物料的冷卻結(jié)晶具有共性,又具有其特殊性,在工藝設(shè)計方面做了多方面的考慮,具體表現(xiàn)為:
①結(jié)晶管路設(shè)計盡量考慮了采用直管道,減少彎頭;②溶液含有氯離子,選擇設(shè)備時考慮了耐腐蝕材料;③結(jié)晶管路設(shè)計上采用了大曲率半徑彎頭;④合理布置設(shè)備,盡量縮短了帶晶物料管道;⑤對含固流體的管道流速設(shè)計上采用了適宜的流速;⑥對泵的選型適合帶結(jié)晶物料。
本工藝采用單級冷凍結(jié)晶,結(jié)晶是固體物質(zhì)以晶體狀態(tài)從蒸汽、溶液或熔融物中析出的過程,是獲得高純度固體物質(zhì)的基本操作。本方案中溶液成分主要為十水合硫酸鈉,由于冷卻結(jié)晶過程中,溫度降低使溶液變成過飽和溶液從而析出晶體,但結(jié)晶過程中如果溫差過大,會導致外冷器晶體掛壁,影響傳熱效果。故本裝置有管道泵強制循環(huán)以減少換熱器管內(nèi)外溫差。
原料先進入到預冷器中將物料冷卻從10℃冷卻至6℃~8℃,冷卻后的原料再進入到結(jié)晶器中,原料經(jīng)過冷卻結(jié)晶后,經(jīng)出料泵輸送至離心機進行離心,得到產(chǎn)品。預熱器的冷流體測及熱流體測均增設(shè)軸流泵,以加強換熱的殼程和管程的內(nèi)部溫度場的均勻分布一級增加換熱器的傳熱效果。結(jié)晶器的外冷器冷流體測和熱流體測均增設(shè)軸流泵,以加強換熱的殼程和管程的內(nèi)部溫度場的均勻分布一級增加換熱器的傳熱效果。
預熱器和結(jié)晶器的外冷器設(shè)置在自動清洗裝置,總動清洗采用蒸汽直接通入到系統(tǒng)中與溶液直接換熱換熱,自動清洗裝置每天自動打開2h~4h。
貧液經(jīng)過冷凍結(jié)晶系統(tǒng)后,排出母液硫酸根含量能穩(wěn)定維持在20g/L以下,有效降低了貧液中硫酸根含量。結(jié)晶中金、銀含量較低,故通過冷凍結(jié)晶系統(tǒng)產(chǎn)生結(jié)晶后,金、銀損失量較低。實驗過程中冷凍結(jié)晶系統(tǒng)未發(fā)生管路堵塞問題。貧液經(jīng)過冷凍結(jié)晶系統(tǒng),可以有效排出氰化生產(chǎn)流程中硫酸鈉,對氰化冬季生產(chǎn)指標的穩(wěn)定有重要意義,具有重要推廣價值。