王緒鵬,劉 敏,朱國(guó)銘,黃華鋼,林俊賢
(廣西柳州鋼鐵集團(tuán)有限公司,廣西 柳州 545002)
柳鋼2號(hào)高爐噴煤噴吹系統(tǒng)采用半自動(dòng)人工作。存在噴煤速率波動(dòng)大、輸送煤粉不均勻,影響煤粉燃燒率、增加氮?dú)庀?。噴吹壓力不穩(wěn)定,影響高爐熱風(fēng)壓力波動(dòng)、換罐斷煤、系統(tǒng)不連續(xù)。依靠人工操作,噴煤量的準(zhǔn)確性難以保證。主要存在以下問(wèn)題。
(1)噴吹量調(diào)節(jié)主要以罐壓調(diào)整作為主要手段,調(diào)壓過(guò)程金對(duì)分配器壓力產(chǎn)生影響,對(duì)均勻噴吹不利。
(2)噴吹速率波動(dòng)大,瞬時(shí)速率偏差可達(dá)6t/h。
(3)在人工操作的情況下,往往只關(guān)注保證整點(diǎn)煤量,對(duì)小時(shí)時(shí)段內(nèi)各個(gè)更小時(shí)間段,例如按小時(shí)設(shè)定量計(jì)算每3min該噴煤量,實(shí)際噴煤量,缺乏精細(xì)控制,小時(shí)時(shí)段內(nèi)噴煤量偏差達(dá)到lt。
(4)倒罐期間噴煤波動(dòng)大且斷流,導(dǎo)致現(xiàn)場(chǎng)噴煤不均勻,不穩(wěn)定,不連續(xù)。
(5)同時(shí)由于噴煤速率波動(dòng)大、不穩(wěn)定而增加了氣量消耗,增加了操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度。
(6)噴吹速率不穩(wěn),煤焦置換比降低,煤粉在高爐回旋區(qū)的燃燒率降低,使更多的未燃盡煤隨煤氣移出爐外,對(duì)除塵工藝負(fù)荷加大,能耗嚴(yán)重。
(1)現(xiàn)場(chǎng)增加總管煤粉流量測(cè)量設(shè)備(固體流量測(cè)量?jī)x)信號(hào)作為控制依據(jù)。
(2)總管調(diào)節(jié)閥作為主要調(diào)節(jié)手段,控制煤粉流量,罐壓調(diào)節(jié)作為補(bǔ)充手段控制煤粉流量。
(3)增加均壓裝置作為輔助,保障在快速倒罐的情況下,更加穩(wěn)定。
(4)在原有控制系統(tǒng)基礎(chǔ)上,增加新的控制模塊,實(shí)現(xiàn)智能均勻噴吹系統(tǒng),該系統(tǒng)和原系統(tǒng)可以自由切換。
(1)一鍵操作:一鍵開(kāi)啟智能噴吹,遇緊急情況一鍵結(jié)束智能噴吹,恢復(fù)原系統(tǒng)操作。良好的兼容性,應(yīng)用放心。
(2)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè):實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)煤粉噴吹,實(shí)時(shí)控制煤粉流量,時(shí)時(shí)煤粉均勻。
(3)均勻噴吹:時(shí)時(shí)保證時(shí)段內(nèi)噴煤量偏差小于理論每分鐘噴煤量,時(shí)段內(nèi)煤粉流量穩(wěn)定,沒(méi)有劇烈波動(dòng)。
(4)精準(zhǔn)噴吹:噴吹均勻穩(wěn)定,整點(diǎn)噴煤量滿足高爐需求。
(5)連續(xù)噴吹:煤粉噴吹無(wú)斷流,避免“大氣量小煤量”或“只走氣不走煤”的情況出現(xiàn)。
(6)濃相噴吹:特準(zhǔn)掌握噴煤煤粉濃度,做到真正的濃相噴吹。
(7)精準(zhǔn)掌握噴煤速度,實(shí)現(xiàn)低速噴煤,減小管道磨損。
(8)兩罐均壓:通過(guò)均勻?qū)崿F(xiàn)平穩(wěn)倒灌,均勻噴吹。
(9)節(jié)省氣源:泄壓到備用管,通過(guò)氣體重復(fù)利用,節(jié)省氣源。優(yōu)化控制參數(shù),實(shí)現(xiàn)均勻噴吹進(jìn)一步節(jié)省氣源。
(10)提高能效:穩(wěn)定均勻的噴吹,提高了煤粉的燃燒效率。
(11)小改動(dòng)大效益:針對(duì)現(xiàn)有的工藝,只需簡(jiǎn)單改動(dòng),可以實(shí)現(xiàn)最大優(yōu)化,保障了高爐穩(wěn)產(chǎn)、順產(chǎn),進(jìn)一步高質(zhì)高產(chǎn)。
系統(tǒng)增加固體流量測(cè)量?jī)x一臺(tái),氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥一臺(tái),噴煤自動(dòng)噴吹控制軟件一套,實(shí)現(xiàn)煤粉噴吹監(jiān)測(cè)、控制、調(diào)節(jié)。同時(shí)增加均壓,主管補(bǔ)氣保證噴吹的穩(wěn)定。
圖1 現(xiàn)有工藝管道概圖及改造部分示意圖
固體流量測(cè)量?jī)x、煤粉調(diào)節(jié)閥與噴煤PLC主站構(gòu)成總管煤粉瞬時(shí)流量測(cè)量與調(diào)節(jié)單元:煤粉流量計(jì)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)噴煤總管煤粉流量或計(jì)算累計(jì)量,通過(guò)與煤粉流量設(shè)定值或期望累計(jì)量比較,采用PID算法輸出一個(gè)閥門(mén)開(kāi)度控制信號(hào),保證了煤粉流量長(zhǎng)時(shí)間的穩(wěn)定性。系統(tǒng)參考現(xiàn)有罐壓,二次補(bǔ)氣量(壓力),流化氣量(壓力),結(jié)合噴煤總管的流量進(jìn)行調(diào)節(jié)。
除了煤粉流量自動(dòng)控制功能模塊,該系統(tǒng)還具備了以下各功能模塊:
“噴吹罐泄壓控制模型”、“噴吹罐裝粉控制模型”、“噴吹罐充壓控制模型”、“噴吹罐倒罐共噴控制模型”、“噴吹罐罐壓恒壓控制模型”、“智能、半自動(dòng)、手動(dòng)、手智一體轉(zhuǎn)換控制模型”。
本系統(tǒng)需要采集現(xiàn)場(chǎng)罐重信號(hào),與流量計(jì)進(jìn)行對(duì)比分析,通過(guò)以太網(wǎng),讀取ABPLC變量。
系統(tǒng)各功能以子模塊的形式加入到原噴煤控制系統(tǒng),不影響員系統(tǒng)應(yīng)用,可根據(jù)實(shí)際情況切換為原系統(tǒng)。需原系統(tǒng)增加以下硬件點(diǎn)數(shù)。
表1 硬件點(diǎn)類型運(yùn)行原理
實(shí)現(xiàn)高爐噴煤系統(tǒng)的智能噴吹:全面完成自動(dòng)倒罐、自動(dòng)裝粉、自動(dòng)沖壓,自動(dòng)壓力控制等功能的自動(dòng)噴吹情況,進(jìn)一步完成煤粉噴吹過(guò)程中煤粉流量自動(dòng)控制,實(shí)現(xiàn)連續(xù),均勻,精準(zhǔn)煤粉噴吹。
噴吹量小時(shí)時(shí)段內(nèi)噴煤流量穩(wěn)定,實(shí)時(shí)流量(噴吹速率)波動(dòng)基本在設(shè)定值土2t/h;小時(shí)時(shí)段內(nèi)以內(nèi)最大偏差合理,正負(fù)不超過(guò)一分鐘理論噴煤量。噴煤小時(shí)累計(jì)量誤差滿足高爐需求,系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)噴煤速度在合理范圍內(nèi)的濃相輸送,優(yōu)化噴煤工藝控制參數(shù),減少輸送氣及流化氣的消耗。系統(tǒng)遇緊急情況,可切換手動(dòng)操作,情況正常后,再一鍵恢復(fù)智能噴吹。