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        曼型煤氣柜活塞旋轉(zhuǎn)及密封油泄漏問(wèn)題分析及處理

        2021-01-04 03:12:44馬金龍崔化師王利軍崔洪民
        冶金動(dòng)力 2020年12期
        關(guān)鍵詞:氣柜導(dǎo)輪滑板

        馬金龍,方 釗,劉 剛,崔化師,王利軍,崔洪民

        (北京首鋼股份有限公司,河北遷安 064404)

        1 概述

        煤氣柜在煤氣系統(tǒng)中主要起到穩(wěn)定煤氣管網(wǎng)壓力波動(dòng)的作用,并持續(xù)穩(wěn)定向用戶(hù)供送氣源。首鋼股份公司的2 號(hào)15 萬(wàn)m3焦?fàn)t煤氣柜為曼型煤氣柜,直徑53.629 m,底座面積2233 m2,側(cè)板高度85.96 m,總高度90.797 m,氣柜儲(chǔ)氣壓力5.8~6.2 kPa。該氣柜由柜底板、24 根H 型鋼立柱及鋼制側(cè)板、密封系統(tǒng)、柜頂系統(tǒng)、活塞系統(tǒng)、電梯井和配套工藝管線(xiàn)組成。其中煤氣柜的密封機(jī)構(gòu)是由滑板、滑塊、彈簧、套筒、帆布、木件、隔倉(cāng)裝置、懸掛裝置、連通管和活塞內(nèi)靜止油箱等組成,密封機(jī)構(gòu)和油水分離器是密封系統(tǒng)的主要部件,是日常檢修維護(hù)的重點(diǎn)監(jiān)控對(duì)象。

        氣柜運(yùn)行狀態(tài)數(shù)據(jù)由活塞上的密封系統(tǒng)各部分?jǐn)?shù)據(jù)體現(xiàn),活塞傾斜、活塞旋轉(zhuǎn)、油泵啟動(dòng)次數(shù)等是主要運(yùn)行指標(biāo)。該氣柜有效容積15萬(wàn)m3,此煤氣柜在運(yùn)行中密封油泄漏快,8 臺(tái)油泵長(zhǎng)期運(yùn)行供油(單泵運(yùn)行時(shí)間平均750 min/d),同時(shí)氣柜運(yùn)行中活塞旋轉(zhuǎn)問(wèn)題突出,嚴(yán)重影響到煤氣柜的安全穩(wěn)定運(yùn)行。為避免因活塞油位快速下降,防回轉(zhuǎn)裝置失效造成氣柜跑氣事故發(fā)生,該氣柜被迫退出運(yùn)行進(jìn)行檢修處理。

        2 氣柜故障分析

        2.1 煤氣柜運(yùn)行中活塞旋轉(zhuǎn)

        針對(duì)氣柜活塞出現(xiàn)順時(shí)針旋轉(zhuǎn)問(wèn)題,2016 年進(jìn)行了檢修,運(yùn)行8 個(gè)月后防旋轉(zhuǎn)滑塊磨損減少10 mm,更換新滑塊運(yùn)行3個(gè)月時(shí)間里又磨損掉約8 mm,活塞旋轉(zhuǎn)問(wèn)題越來(lái)越嚴(yán)重。從導(dǎo)輪在立柱的運(yùn)行軌跡來(lái)看,導(dǎo)輪運(yùn)行中未在導(dǎo)軌中心位置上,80%的導(dǎo)輪均在軌道右側(cè)行走,且導(dǎo)輪兩側(cè)面垂直度較差,垂直度偏差超出設(shè)計(jì)要求,使活塞運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生較大的水平切向力,導(dǎo)致活塞整體出現(xiàn)順時(shí)針旋轉(zhuǎn)。隨著煤氣柜運(yùn)行時(shí)間的增長(zhǎng)和輪面磨損的加劇,導(dǎo)致活塞旋轉(zhuǎn)傾向愈發(fā)嚴(yán)重。

        檢修前,對(duì)氣柜活塞全行程行走檢查,活塞升至40 m 過(guò)程中旋轉(zhuǎn)量較小,防回轉(zhuǎn)裝置與導(dǎo)軌輕微接觸,導(dǎo)輪與軌道間存在一定間隙。40 m至54 m間活塞旋轉(zhuǎn)量增大,防回轉(zhuǎn)裝置與導(dǎo)軌出現(xiàn)接觸磨損情況,導(dǎo)輪與軌道接觸緊密(無(wú)間隙)。從活塞整個(gè)行走過(guò)程分析,防回轉(zhuǎn)裝置基準(zhǔn)位置與初始安裝位置發(fā)生改變?;钊?0 m至54 m間旋轉(zhuǎn)嚴(yán)重問(wèn)題,說(shuō)明此段氣柜直徑偏小,彈簧導(dǎo)輪補(bǔ)償量達(dá)不到補(bǔ)償要求,同時(shí)導(dǎo)輪垂直度存在偏差,當(dāng)導(dǎo)輪與軌道的緊密接觸后,產(chǎn)生較大的切向力,導(dǎo)致活塞出現(xiàn)旋轉(zhuǎn)問(wèn)題。

        2.2 密封油泄漏原因分析

        (1)密封滑板變形

        煤氣柜密封機(jī)構(gòu)的滑板和壁板及立柱間設(shè)計(jì)有0.5 mm 間隙[1],允許滑板在限定范圍內(nèi)偏移。將氣柜密封油全部放出后,檢查發(fā)現(xiàn)各滑板中部及兩端均出現(xiàn)不同程度變形。這可能是由于活塞運(yùn)行中旋轉(zhuǎn),造成滑板左右偏移,兩端出現(xiàn)變形。由于滑板兩端有角滑塊作為活動(dòng)支點(diǎn),當(dāng)滑板左右偏移量過(guò)大時(shí),與壁板間隙超過(guò)設(shè)計(jì)值,從而致使密封油出現(xiàn)大面積泄漏。

        (2)套筒彈簧失效

        煤氣柜密封機(jī)構(gòu)的滑板與活塞間設(shè)有套筒彈簧,兩兩間成“八”字排布,在有限范圍內(nèi)確?;迨冀K與氣柜壁板緊密貼合。隨著活塞的上下運(yùn)行,壓緊彈簧始終處于伸長(zhǎng)、壓縮的動(dòng)態(tài)變化中?;钊霈F(xiàn)嚴(yán)重旋轉(zhuǎn)問(wèn)題后,各套筒彈簧位置發(fā)生改變,套筒彈簧對(duì)滑板的支撐強(qiáng)度和彈簧力降低,導(dǎo)致滑板與壁板間貼合面間隙過(guò)大。而若彈簧伸長(zhǎng)量過(guò)大,會(huì)脫離套筒而失效,使壁板與滑板間壓緊力減小,從而增大間隙和滲油面積。

        (3)立柱角滑塊失效

        曼式稀油密封氣柜是多邊形柜體,立柱位置設(shè)置了密封角滑塊,二者之間設(shè)置耐油毛氈,實(shí)現(xiàn)活塞上下運(yùn)動(dòng)中對(duì)立柱的滑動(dòng)和密封作用。本次氣柜停運(yùn)檢查,發(fā)現(xiàn)角滑塊毛氈大面積嚴(yán)重磨損,局部磨損脫落,個(gè)別角滑塊磨損變形,其密封已經(jīng)失效,導(dǎo)致密封油從角滑塊部位泄漏嚴(yán)重。

        3 處理及控制措施

        3.1 對(duì)活塞旋轉(zhuǎn)的處理及控制

        通過(guò)對(duì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的測(cè)量,計(jì)算出24組氣柜立柱與活塞導(dǎo)輪支架立柱之間的實(shí)際距離,以實(shí)際距離與平均距離的對(duì)比,基本可判斷活塞偏移的方向及大致偏移量[2]。部分?jǐn)?shù)據(jù)如表1 所列。通過(guò)數(shù)據(jù)可以看出4#-16#立柱數(shù)據(jù)小于平均數(shù)據(jù),17#-3#立柱數(shù)據(jù)大于平均數(shù)據(jù)。4#-16#立柱數(shù)平均數(shù)據(jù)為-28 mm,17#-3#立柱平均數(shù)據(jù)28 mm。結(jié)合氣柜立柱分布圖,大致可判斷活塞偏向西南28 mm。

        表1 活塞中心和氣柜中心距數(shù)據(jù) mm

        測(cè)量柜體結(jié)構(gòu)各部數(shù)據(jù)參數(shù),確定柜體導(dǎo)輪與回轉(zhuǎn)滑塊的偏差值[1],從而確認(rèn)活塞旋轉(zhuǎn)的糾正數(shù)值,從數(shù)據(jù)表2 可以看出導(dǎo)輪順時(shí)針平均偏移軌道中心27.45 mm。確認(rèn)偏差問(wèn)題原因后,在活塞著床過(guò)程中,利用頂風(fēng)機(jī)將活塞升高200 mm 的高度,利用機(jī)械力逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)活塞調(diào)轉(zhuǎn)28 mm,使80%以上的導(dǎo)輪回到立柱軌道面中心,之后重新定位回轉(zhuǎn)裝置位置。

        表2 導(dǎo)輪偏離軌道數(shù)據(jù) mm

        氣柜各部件位置按初始設(shè)計(jì)值進(jìn)行修正后,相對(duì)位置基本固定完成,氣柜活塞旋轉(zhuǎn)問(wèn)題的另一個(gè)影響因素就是導(dǎo)輪,其在運(yùn)行中對(duì)旋轉(zhuǎn)的控制起到至關(guān)重要作用。根據(jù)前期數(shù)據(jù)分析,導(dǎo)輪垂直度、導(dǎo)輪輪面均存在較大偏差。處理過(guò)程中更換調(diào)節(jié)21個(gè)彈簧導(dǎo)輪及27個(gè)固定導(dǎo)輪,嚴(yán)格控制導(dǎo)輪垂直度。導(dǎo)輪輪面形式由原平面導(dǎo)輪更換為弧面導(dǎo)輪,使得導(dǎo)輪在運(yùn)行過(guò)程中能夠確保垂直度,減少切向力和旋轉(zhuǎn)力,同時(shí)調(diào)整了導(dǎo)輪直徑,確保運(yùn)行過(guò)程中間隙得到較好控制。在調(diào)試過(guò)程中,對(duì)48個(gè)導(dǎo)輪與立柱間隙進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整(未調(diào)整配重,因?yàn)閷?duì)傾斜度影響較?。?,確保對(duì)應(yīng)導(dǎo)輪的受力均勻,有效控制活塞的傾斜度。

        3.2 對(duì)密封油泄漏的處理及控制

        滑板密封機(jī)構(gòu)的變形、端部的磨損是導(dǎo)致密封油泄漏的根本原因。檢修過(guò)程中對(duì)滑板及密封部件進(jìn)行更換,滑板材質(zhì)選用SPCC 冷軋板,每塊滑板長(zhǎng)度尺寸根據(jù)對(duì)應(yīng)氣柜壁板重新加工,端部與角滑塊結(jié)合部位預(yù)留間隙控制在設(shè)計(jì)范圍內(nèi),滑板角部滑塊工作斜面同側(cè)板間隙均≤0.5 mm,減少角接部位滲油量。安裝就位后,首先調(diào)整活塞吊架軸向活動(dòng)量控制在3~4 cm,在活塞產(chǎn)生旋轉(zhuǎn)時(shí)吊架在橫向上具有一定的彈性補(bǔ)償量,避免脫落造成滑板中部受力不均。其次,滑板固定后調(diào)整支撐彈簧,各部彈簧的伸長(zhǎng)量控制在彈簧長(zhǎng)度115~118 mm,滑板與壁板間隙基本控制在0.5 mm 以?xún)?nèi)[1]。油槽封底帆布更換后,圓木帆布安裝不低于滑板下沿,帆布平順無(wú)褶皺、徑向切向松緊度適當(dāng),帆布接頭搭接按設(shè)計(jì)要求安裝。氣柜通氣調(diào)試過(guò)程中通過(guò)微調(diào)導(dǎo)輪墊片來(lái)調(diào)整活塞傾斜量,升柜與降柜最大傾斜值均為60 mm。滿(mǎn)足驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。測(cè)量數(shù)據(jù)見(jiàn)表3。

        表3 氣柜調(diào)試數(shù)據(jù) mm

        4 效果及總結(jié)

        調(diào)試完成后,氣柜運(yùn)行中單臺(tái)油泵運(yùn)行時(shí)間由檢修前750 min/d降至250 min/d,達(dá)到檢修預(yù)期效果(8臺(tái)泵累計(jì)運(yùn)行時(shí)間小于2500 min/d[1])?;迮c氣柜壁貼合良好,活塞密封機(jī)構(gòu)運(yùn)行平穩(wěn),活塞升降無(wú)頓挫感。滑板、彈簧、彈簧套筒運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中無(wú)異音、活塞無(wú)抖動(dòng)或頓挫感,各部變形量達(dá)到設(shè)計(jì)要求。各導(dǎo)輪與氣柜導(dǎo)軌板間隙適中,在活塞升降過(guò)程中,導(dǎo)輪旋轉(zhuǎn)靈活,擠壓變形量較小?;钊阑剞D(zhuǎn)裝置滑塊與立柱側(cè)面總間隙小于4 mm,氣柜檢修后達(dá)到設(shè)計(jì)及使用要求。

        首鋼股份有限公司曼型煤氣柜檢修消除了故障并達(dá)到預(yù)期效果??偨Y(jié)經(jīng)驗(yàn)如下:(1)停柜過(guò)程中將氣柜著床位置按原始設(shè)計(jì)位置調(diào)控,確?;钊键c(diǎn)位偏差得到較好控制;(2)在活塞中心和柜體中心調(diào)控過(guò)程中,按新建煤氣柜施工的測(cè)量數(shù)據(jù)調(diào)整導(dǎo)輪與側(cè)板間距,盡量控制兩個(gè)中心點(diǎn)的偏差,減少間距誤差導(dǎo)致的活塞受力不均,從而降低活塞旋轉(zhuǎn)問(wèn)題的發(fā)生[3];(3)在調(diào)控導(dǎo)輪的過(guò)程中嚴(yán)格控制垂直度和導(dǎo)軌中心,減少切向力的產(chǎn)生和受力不均,有效消除旋轉(zhuǎn)問(wèn)題的根源;(4)另外,還應(yīng)周期取樣分析密封油(粘度對(duì)氣柜密封影響較大),建議運(yùn)行三年后對(duì)密封油每年做全指標(biāo)化驗(yàn)分析。

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