康曉亮,許旭明
(中交第三航務(wù)工程局有限公司廈門分公司,福建廈門 361006)
本次地鐵施工中采用的盾構(gòu)機為直徑6.45 m 的土壓平衡盾構(gòu)機,刀盤為6 主梁及6 面板的復合形式,裝配全盤滾刀。本次區(qū)間隧道長度約為1087 m,期間主要穿越中砂、殘積性砂質(zhì)黏性土、強風化凝灰熔巖、中風化花崗巖等,位于區(qū)間末端存在一段基巖突起,左線長約190 m,右線長約130 m,巖石強度約為(80~120)MPa,且存在軟硬不均、裂隙水多等特點。
區(qū)間施工難點為基巖突起段的掘進施工,復合式刀盤整體強度大,在硬巖掘進過程中可抵抗掘進時產(chǎn)生的振動及沖擊力,但單個刀具的受力情況較復雜,刀具選擇不合理時易出現(xiàn)損壞情況,科學合理選擇刀具的必要性有以下3 點:
(1)刀具更換經(jīng)濟成本高。在盾構(gòu)機掘進期間進行換刀時,條件允許的情況可進行常壓換刀,否則需進行帶壓換刀,無論哪種換刀方式都會產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟費用,換刀的人工費用一般都需十幾萬元。同時滾刀的購置成本高,國產(chǎn)滾刀每把約為1.7 萬元,中心刀每把約3.4 萬元,若使用不當易造成推進一兩環(huán)即損壞的情況,易造成巨大的生產(chǎn)成本。換刀時產(chǎn)生的施工等侯期,間接費用(人員、設(shè)備等)每天高達幾萬元。
(2)刀具更換時間成本高。當進行停機更換刀具時,少則3 到4 天,多則半個月,頻繁換刀會擠占整體工期,增加施工壓力。
(3)頻繁換刀對設(shè)備、施工影響大,安全風險高。盾構(gòu)機經(jīng)常性停機換刀時,設(shè)備故障率會升高,不利于設(shè)備的維護保養(yǎng);同時盾構(gòu)機經(jīng)常性停機易對周圍土體環(huán)境造成一定影響,易造成土體松動、盾構(gòu)機下沉等情況,不利于施工安全。
左線盾構(gòu)掘進時于第698 環(huán)接觸上軟下硬地層,第714 環(huán)進入全斷面硬巖,掘進至第751 環(huán)時開倉換刀。此次更換下的刀具損壞嚴重,大部分刀圈基本屬于報廢狀態(tài)。
右線盾構(gòu)掘進時于第702 環(huán)接觸上軟下硬地層,第710 環(huán)進入全斷面硬巖,掘進至第737 環(huán)時開倉換刀。此次更換下的刀具損壞嚴重,刀圈基本屬于報廢狀態(tài)。刀圈損壞情況見統(tǒng)計表1。
表1 刀圈損壞情況統(tǒng)計
表2 刀具磨損情況匯總
由表2 可知,盾構(gòu)掘進過程中出現(xiàn)的滾刀異常損壞情況以刀圈偏磨、刀圈崩裂為主要表現(xiàn),中心滾刀損壞率為100%,同時伴有軸承損壞的情況。此次刀具的更換周期為盾構(gòu)機進入硬巖段掘進約50 環(huán)。
盾構(gòu)機在硬巖掘進過程中刀具磨損的主要影響因素有:①滾刀參數(shù)未根據(jù)地層進行調(diào)整;②廠家生產(chǎn)工藝不成熟;③盾構(gòu)機缺乏維護保養(yǎng);④盾構(gòu)機性能差;⑤盾構(gòu)司機施工經(jīng)驗少、缺少相關(guān)培訓;⑥地勘數(shù)據(jù)不詳細;⑦巖層強度過高;⑧掘進參數(shù)設(shè)置不合理;⑨工序銜接不當。
經(jīng)過分析,盾構(gòu)機為國內(nèi)知名廠家研發(fā)生產(chǎn),性能可靠,維修保養(yǎng)均有專人負責,盾構(gòu)施工工藝較為成熟,工序銜接合理,前期對基巖突起段已做過詳實的地勘工作,對地層狀況及巖石強度均有了解,因此造成刀具異常損壞的主要原因有:①滾刀參數(shù)未根據(jù)地層進行調(diào)整;②盾構(gòu)司機施工經(jīng)驗少、缺少相關(guān)培訓;③掘進參數(shù)設(shè)置不合理。中心滾刀因在刀盤中心受到扭矩較大,極易造成刀具的異常損壞,保證中心刀的正常損耗是一大難點。
滾刀刀具在生產(chǎn)之前需進行參數(shù)的設(shè)計確定,以便滾刀能適應不同類型的地層。經(jīng)過分析研究,滾刀參數(shù)進行以下針對性改進:①刀圈刃口由原來的25 mm 變?yōu)?0 mm;②刀具的啟動扭矩由原來的25 kN·m 提高至28 kN·m;③對刀圈硬度重新調(diào)整,刀圈硬度由54~56 調(diào)整至57~59;
針對硬巖掘進盾構(gòu)司機缺少相關(guān)的施工經(jīng)驗,組織相關(guān)的技能知識培訓:①盾構(gòu)機的系統(tǒng)知識培訓,使盾構(gòu)司機了解盾構(gòu)機的性能參數(shù),在平時操作過程中應注意的細節(jié);②舉辦刀具知識培訓。盾構(gòu)司機了解滾刀的工作原理及相關(guān)技術(shù)參數(shù)的應用,在掘進過程中可根據(jù)掘進情況預估刀具的工作情況;③舉辦盾構(gòu)司機交流會。
盾構(gòu)司機經(jīng)過培訓,掌握了盾構(gòu)機在硬巖掘進過程中的操作方法,對盾構(gòu)機掘進參數(shù)進行了針對性的改進,主要從以下3方面進行:①刀盤的轉(zhuǎn)速適當提高,由原來的1.2 r/min 提高至1.5~1.7 r/min;②貫入度由原來的4~5 mm 減至2~3 mm;③盾構(gòu)機推力由原來的1500~1900 t 降至1000~1300 t。
左線掘進至第834 環(huán)時開倉進行刀具檢查,發(fā)現(xiàn)中心刀損壞3 把,刀圈偏磨的有2 把,刀圈崩裂的有1 把,盾構(gòu)機掘進83環(huán)。右線施工掘進至第827 環(huán)時,開倉進行檢查,發(fā)現(xiàn)共有7 把單刃滾刀達到磨損極限,磨損量在11~18 mm,刀圈偏磨的有1把,刀圈崩裂的有1 把,中心刀損壞1 把,盾構(gòu)機掘進90 環(huán)。
工程結(jié)束后,對刀具進行檢查發(fā)現(xiàn),刀圈除正常磨損外,滾刀的偏磨、崩裂等異常損壞在可控范圍內(nèi)。刀圈損壞情況統(tǒng)計見表3。
表3 刀圈損壞情況統(tǒng)計
通過觀察、測量,在后面的一百多環(huán)硬巖掘進過程中,滾刀刀圈異常損壞率控制在10%以下,中心刀損壞率控制在50%以下。
通過對刀具參數(shù)的調(diào)整、人員的培訓,滾刀的異常損壞率明顯降低,減少刀具更換的數(shù)量和次數(shù),產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟效益。
盾構(gòu)機在硬巖掘進時,應制定合理的刀具選型方案,并對施工盾構(gòu)掘進參數(shù)制定施工作業(yè)指導書。同時在今后盾構(gòu)機硬巖掘進施工中,應密切注意以下3 點:
(1)根據(jù)地質(zhì)勘探情況,選擇合理的破巖刀具,同時在掘進過程中碰到異常情況,及時與刀具廠家溝通,雙方協(xié)商研討解決對策。
(2)盾構(gòu)掘進過程中嚴格控制推進參數(shù),以高轉(zhuǎn)速、小貫入度為掘進原則,實時注意刀盤情況,切實保護刀具。
(3)及時總結(jié)推進經(jīng)驗,詳細記錄掘進記錄表,開展經(jīng)驗交流會,為日后掘進提供經(jīng)驗指導,同時培養(yǎng)一批技術(shù)能手。