陸 雄
(湖南三一工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,湖南長沙 410129)
數(shù)控機(jī)床是制造業(yè)應(yīng)用最廣泛、數(shù)量最多的機(jī)械設(shè)備,對(duì)廣大工業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)與發(fā)展起到了極其重要的作用。在當(dāng)前倡導(dǎo)“工業(yè)4.0”與“中國制造2025”戰(zhàn)略的背景下,智能化制造已成為制造業(yè)發(fā)展的方向,而傳統(tǒng)的數(shù)控機(jī)床已無法滿足現(xiàn)代企業(yè)智能化生產(chǎn)的需要。因此,推動(dòng)智能化技術(shù)改造尤為重要,對(duì)傳統(tǒng)的數(shù)控機(jī)床進(jìn)行智能化升級(jí)改造已成為一項(xiàng)十分重要的工作。
近年來,以工業(yè)機(jī)器人為代表的關(guān)鍵技術(shù)裝備發(fā)展迅速,為深入推進(jìn)智能化升級(jí)奠定了一定的基礎(chǔ)。探討將工業(yè)機(jī)器人與數(shù)控機(jī)床相結(jié)合,運(yùn)用自動(dòng)測(cè)量技術(shù)和刀具自動(dòng)檢測(cè)技術(shù),組成智能制造單元,實(shí)現(xiàn)數(shù)控機(jī)床的智能化升級(jí)。
選用的數(shù)控機(jī)床為湖南三一工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院現(xiàn)有的一臺(tái)KVC650 立式加工中心。機(jī)器人采用現(xiàn)有的一臺(tái)ABB 工業(yè)機(jī)器人,完成工件的上料、下料及搬運(yùn)工作。增加自動(dòng)測(cè)量系統(tǒng)對(duì)工件進(jìn)行自動(dòng)檢測(cè),配置自動(dòng)刀具檢測(cè)系統(tǒng),構(gòu)造成一個(gè)基本的智能制造單元,實(shí)現(xiàn)整個(gè)加工過程的智能化。所有控制流程由數(shù)控機(jī)床通過編程來實(shí)現(xiàn)。
設(shè)備平面布置如圖1 所示。
1.2.1 KVC650 立式加工中心
KVC650 型加工中心是三軸控制數(shù)控機(jī)床,可控制X、Y、Z三軸聯(lián)動(dòng)進(jìn)行直線插補(bǔ)、圓弧插補(bǔ)。該機(jī)床配備有自動(dòng)換刀裝置,刀庫容量為10 把刀具。可自動(dòng)連續(xù)地進(jìn)行鉆、銑、鏜、攻絲加工和輪廓的粗、精加工。該機(jī)床選配FANUC 0iMB 數(shù)控系統(tǒng)。主要規(guī)格參數(shù)如下:
圖1 設(shè)備平面布置
(1)工作臺(tái)縱向行程:650 mm。
(2)工作臺(tái)橫向行程:450 mm。
(3)主軸箱垂直行程:500 mm。
(4)主軸轉(zhuǎn)速范圍:60~6000 r/min。
(5)主軸錐孔:BT40。
(6)進(jìn)給速度(X,Y,Z):5~8000 mm/min。
(7)快速移動(dòng)速度(X,Y,Z):10 000 mm/min。
1.2.2 ABB 工業(yè)機(jī)器人采用的工業(yè)機(jī)器人型號(hào)為IRB1600,主要技術(shù)參數(shù)為:
(1)承重能力:荷重6 kg。
(2)工作范圍:到達(dá)距離1.2 m。
(3)位置重復(fù)精度:0.02 mm。
(4)關(guān)節(jié)數(shù)量:6。
1.2.3 氣動(dòng)精密平口鉗
氣動(dòng)精密平口鉗安裝在加工中心工作臺(tái)上,用于自動(dòng)裝夾待加工工件。
(1)規(guī)格:6 英寸。
(2)工作原理:氣液增壓。
(3)氣源壓力:0.7 MPa。
(4)最大夾緊力:5000 kg(可調(diào))。
1.2.4 在線測(cè)量裝置
在線測(cè)量裝置的測(cè)頭部分安裝在刀庫中,通過換刀實(shí)現(xiàn)測(cè)頭的調(diào)用,通過數(shù)控機(jī)床編程進(jìn)行測(cè)量,檢測(cè)工件是否合格。
控制系統(tǒng)框圖如圖2 所示,CNC 數(shù)控裝置作為智能制造單元的控制核心,所有控制指令由CNC 控制系統(tǒng)發(fā)出,工業(yè)機(jī)器人協(xié)助完成工件的上、下料及搬運(yùn)工作。自動(dòng)測(cè)量裝置分為兩部分,測(cè)頭和接收器,測(cè)頭安裝在刀柄上,由數(shù)控程序控制實(shí)現(xiàn)自動(dòng)測(cè)量,接收器安裝在機(jī)床本體上,接收來自測(cè)頭的信號(hào)。氣動(dòng)平口鉗完成工件的夾緊和松開,防護(hù)門由氣缸驅(qū)動(dòng)起安全防護(hù)作用。工件料架存放待加工毛坯和加工好的成品。
圖2 控制系統(tǒng)
數(shù)控程序?qū)崿F(xiàn)對(duì)整個(gè)加工過程的控制,按下循環(huán)啟動(dòng)按鈕(或遠(yuǎn)程啟動(dòng)按鈕),主程序運(yùn)行,對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行初始化。機(jī)床各軸運(yùn)行到指定位置,平口鉗松開,防護(hù)門打開。同時(shí)判斷料架是否有料,沒有料發(fā)出缺料信號(hào),如果有料,數(shù)控機(jī)床發(fā)出上料指令,機(jī)器人將毛坯從料架搬運(yùn)到數(shù)控機(jī)床平口鉗位置,平口鉗夾緊,上料完成。數(shù)控機(jī)床自動(dòng)對(duì)刀,運(yùn)行加工程序,加工完成運(yùn)行測(cè)量程序,判斷零件是否合格,如果不合格,發(fā)出不合格報(bào)警,合格則運(yùn)行下料程序,判斷加工零件數(shù)是否達(dá)到設(shè)置值,少于設(shè)置值,繼續(xù)運(yùn)行上料程序,加工下一個(gè)零件。如果零件加工數(shù)量達(dá)到設(shè)置值,程序結(jié)束,實(shí)現(xiàn)零件自動(dòng)加工。工作流程如圖3 所示
圖3 智能制造單元工作流程
數(shù)控機(jī)床需要設(shè)計(jì)的程序有自動(dòng)上料和下料程序、防護(hù)門自動(dòng)開關(guān)程序、精密氣動(dòng)平口鉗程序及自動(dòng)測(cè)量程序。機(jī)器人設(shè)計(jì)4 個(gè)工作位置,機(jī)器人初始位置、機(jī)器人平口鉗位置、機(jī)器人料架毛坯位置和機(jī)器人料架成品位置。機(jī)器人根據(jù)數(shù)控機(jī)床CNC 發(fā)出的指令,移動(dòng)到相應(yīng)的工作位置。每次裝卸完工件,機(jī)器人回到初始位置。
通過對(duì)數(shù)控機(jī)床智能化升級(jí)的研究,將工業(yè)機(jī)器人與數(shù)控機(jī)床有機(jī)結(jié)合起來,使數(shù)控機(jī)床的智能化水平大幅提升。實(shí)現(xiàn)省工省力、提高效率、保證質(zhì)量,滿足智能制造的要求。通過進(jìn)一步研究,還可以將這些技術(shù)擴(kuò)展到工業(yè)生產(chǎn)中,具有非常廣闊的發(fā)揮空間,為企業(yè)數(shù)控機(jī)床的智能化升級(jí)改造提供借鑒。