張錢錢,賀 皚
(航空工業(yè)成都飛機工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司,四川成都 610092)
隨著制造業(yè)輕量化進(jìn)程,鋁合金型材更加廣泛地應(yīng)用于飛機等飛行器的主要骨架零件[1]。T 型材因其抗彎能力強、節(jié)約成本、結(jié)構(gòu)重量輕等特點,被廣泛的應(yīng)用于航空制造業(yè),在制造過程中,通過對T 型材進(jìn)行拉彎后機械加工,滿足不同飛機、不同部位的需求。以該典型零件為例,研究如何應(yīng)用六西格瑪方法,通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析,找出影響厚度尺寸的關(guān)鍵Xs,實施改進(jìn)工作,提高零件合格率,降低端面厚度尺寸超差的DPMO(Defects Per Million Opportunities,百萬機會的缺陷數(shù))。
目前,T 型材拉彎后零件外形面和內(nèi)型面均需要進(jìn)行機械加工,但是在加工過程中,零件端面厚度尺寸超小,且加工質(zhì)量非常不穩(wěn)定,嚴(yán)重影響了產(chǎn)品交付和公司印象,顧客抱怨,要求盡快改進(jìn)。為滿足顧客要求,提高零件端面厚度的合格率,基于六西格瑪方法,對T 型材拉彎后端面厚度尺寸進(jìn)行研究和應(yīng)用。
根據(jù)端面緣條厚度尺寸超差的歷史數(shù)據(jù),確定題目,成立項目團(tuán)隊,團(tuán)隊成員包括工藝主管、工長、工人及檢驗人員。
2019 年1 月到2020 年4 月,某項目T 型材零件共生產(chǎn)59件,厚度尺寸實測值超出8.89±0.25 mm(8.64~9.14 mm)共計34件,端面緣條厚度尺寸(Y)的FTY 為42%,產(chǎn)品合格率較低,顧客抱怨,要求改進(jìn)。
將某項目的該類零件的厚度尺寸的DPMO從580 000 降低到116 000,改善80%。
以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),從而確定缺陷定義——用精度0.01 mm 超聲波測厚儀對端面100 mm 內(nèi)厚度尺寸進(jìn)行檢測3 次,記錄最大值和最小值,如圖1 所示,團(tuán)隊成員經(jīng)過對出現(xiàn)該類零件的故障進(jìn)行調(diào)查,發(fā)現(xiàn)厚度尺寸整體偏小,因此將最小值作為研究對象。
進(jìn)一步分析發(fā)現(xiàn),DM 階段歷史數(shù)據(jù)均值(8.52 mm),相對理論均值(8.89 mm)小0.37 mm,為了提高厚度尺寸合格率,首先需要解決厚度偏小問題,提高準(zhǔn)度。
在Minitab 軟件中,將歷史數(shù)據(jù)整體增大0.37 mm 后,從圖2 可以看出:理論上均值往目標(biāo)區(qū)間移動,且大部分厚度尺寸落入規(guī)格線內(nèi),但是波動較大。通過數(shù)據(jù)初步分析,考慮先移動厚度尺寸平均值,再減小尺寸波動,提高精度。
圖1 缺陷部位定義
圖2 模擬數(shù)據(jù)時間序列圖
圖3 工藝路線分析
分析該零件的工藝路線,該零件的工藝路線主要包含“粗加工→拉彎成形→人工時效處理→精加工”4 個步驟,其中厚度尺寸形成于精加工工序。進(jìn)一步分析精加工內(nèi)所有工藝路線,發(fā)現(xiàn)加工主要流程為“裝夾零件→精銑外型,A 面內(nèi)型→精銑B 面內(nèi)型”,厚度尺寸由精銑外型和精銑B 面內(nèi)型共同形成。
團(tuán)隊成員運用頭腦風(fēng)暴法,從5M1E(即人、機、料、法、環(huán)、測)6 個方面入手,分析可能導(dǎo)致厚度超差的原因,如圖4 所示,并確定了可能影響明顯的尺寸,X1 粗加工余量、X2 定位面間隙、X3 原點偏移方式、X4 刀長調(diào)整值、X5 操作人員,作為收據(jù)收集的對象,制定了數(shù)據(jù)收集計劃表。
經(jīng)過數(shù)據(jù)驗證,通過Minitab 中進(jìn)行回歸分析,發(fā)現(xiàn)X1、X2對厚度Y 的貢獻(xiàn)率分別為23.2%、55.8%,貢獻(xiàn)度達(dá)到79%,從而從數(shù)據(jù)上,找到了影響Y 的關(guān)鍵Xs(圖4)。
通過數(shù)據(jù)分析可以得到,粗加工余量、定位面間隙是影響Y的關(guān)鍵Xs,接著從機理對Xs對Y 的影響進(jìn)行分析。
2.6.1 粗加工余量
零件理論邊界最大處要求為14 mm,而粗加工后,實際材料最大處僅14 mm,由于材料曲率與零件曲率不同,且拉彎后,所有表面均要進(jìn)行去除加工,因此粗加工余量不足會導(dǎo)致厚度尺寸整體偏小,如圖5 所示。
圖4 因果圖分析
圖5 粗加工余量
2.6.2 定位面間隙
常規(guī)的精加工方案,將滾彎、人工時效后毛坯面作為加工外形的基準(zhǔn)面,由于拉彎后表面凹凸不平,導(dǎo)致定位面不平整,加工中緣條容易晃動,導(dǎo)致厚度尺寸波動較大,如圖6 所示。
圖6 定位面間隙
通過機理分析可看出,粗加工余量和定位面間隙分別是導(dǎo)致厚度尺寸超差的原因,與基于數(shù)據(jù)的原因分析結(jié)論相同,因此,將粗加工余量調(diào)整和定位面間隙控制作為項目主要改進(jìn)對象。
團(tuán)隊成員對加工流程進(jìn)行分析后,發(fā)現(xiàn)在“精銑外型和A面內(nèi)型面”時,直接采用拉彎時定位面,加工時不穩(wěn)定,從而造成緣條尺寸波動,因此在精銑前,增加了“修基準(zhǔn)面B”工序,保證定位面間隙受控,改進(jìn)前后流程如圖7 所示。
2.8.1 增加粗加工余量
更改工藝方案,經(jīng)過3 次試驗驗證,確定粗加工留余量3.3 mm,減少了精加工時余量不足的現(xiàn)象,能夠較好的保證厚度尺寸的合格率。
試驗驗證時,因鈑金拉彎機和模具需根據(jù)余量變化進(jìn)行返修,返修周期較長,無法實現(xiàn)單件分析,所以取3 個余量增加尺寸,分別為0.3 mm、2 mm、3.3 mm進(jìn)行驗證,最終當(dāng)余量取至3.3 mm 時,厚度尺寸均值達(dá)到8.90 mm,與理論均值大0.01 mm,因此選3.3 mm作為改善目標(biāo)。
2.8.2 控制定位面間隙
增加修基準(zhǔn)B 面工序,將毛坯面修平后用作A 面定位基準(zhǔn)面,根據(jù)擬合線圖,間隙控制在0.1 mm 范圍內(nèi),厚度尺寸穩(wěn)定。通過修改車間交接、制造大綱。
圖7 流程梳理與改進(jìn)
根據(jù)改善要點,在流程中增加粗加工余量、定位面檢查的環(huán)節(jié),對關(guān)鍵因素進(jìn)行控制,項目的控制計劃見表1。
通過上述的流程改善,完善關(guān)鍵的X1 粗加工余量、X2 定位面間隙的因素后,項目的改善情況對比如圖8 所示,項目的改進(jìn)控制階段完成情況較好。
項目改善后,實際將95204 零件厚度尺寸的DPMO 從580 000 降到62 500,改善89.2%。
在對關(guān)鍵因素增加粗加工余量、修基準(zhǔn)面改善后,需事先評估改善關(guān)鍵因素可能帶來的風(fēng)險。采用FMEA方法進(jìn)行風(fēng)險評估分析(表2),經(jīng)分析后,RPN<120,屬于低風(fēng)險,無需繼續(xù)改進(jìn)。
表1 流程控制計劃數(shù)據(jù)單
表2 FMEA 分析
圖8 厚度Y 的尺寸序列圖
通過對六西格瑪項目的開展,團(tuán)隊成員緊密合作,通過對數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析,找到了影響該問題的關(guān)鍵Xs,提高了該零件的一次合格率,使零件整體的質(zhì)量得到了提升,并為后續(xù)T 型材拉彎后機械加工尺寸保證、企業(yè)六西格瑪應(yīng)用積累經(jīng)驗。