孫清川
(日照鋼鐵有限公司,山東 日照276800)
隨著鋼鐵工業(yè)的發(fā)展,小方坯連鑄自動(dòng)控制也得到了迅速的發(fā)展。大包滑動(dòng)水口是連鑄機(jī)關(guān)鍵設(shè)備之一,滑動(dòng)水口是安裝在鋼包底部的裝置。1000多度的鋼水通過(guò)滑動(dòng)水口流入中間包內(nèi),滑動(dòng)水口可以隨時(shí)開閉,起到穩(wěn)定鋼流、控制鋼水溫度的作用,保護(hù)著鋼包下方設(shè)備和人員安全。而手動(dòng)控制滑動(dòng)水口的開度已嚴(yán)重制約連鑄生產(chǎn)節(jié)奏。為了提升生產(chǎn)效率,保障生產(chǎn)順行,根據(jù)中間包內(nèi)部鋼水液位的變化,自動(dòng)調(diào)節(jié)大包滑動(dòng)水口的開度,維持中間包內(nèi)鋼水液面平穩(wěn)變化,以便保障鑄機(jī)拉速穩(wěn)定。
目前大包滑動(dòng)水口由液壓缸來(lái)控制開度變化,通過(guò)開閉液壓電磁閥來(lái)控制液壓缸的伸縮。開閉各有一個(gè)液壓電磁閥控制,在澆注時(shí)手動(dòng)控制液壓電磁閥通電和斷電。通過(guò)手動(dòng)操作按鈕按壓給電時(shí)間的長(zhǎng)短,來(lái)控制大包滑動(dòng)水口動(dòng)作的開度變化。給電時(shí)間長(zhǎng),動(dòng)作時(shí)間長(zhǎng);給電時(shí)間短,動(dòng)作時(shí)間短。
在供油管路閥臺(tái)上設(shè)計(jì)為2組(如圖1),兩組閥分別供油大包滑動(dòng)水口液壓缸的有桿腔和無(wú)桿腔,從而控制大包滑動(dòng)水口打開和閉合。每組閥臺(tái)又分為快速和慢速開閉。符合事故斷電或其他異常因素,緊急關(guān)閉水口的功能。
圖1
為了檢測(cè)中包液位變化,需增設(shè)中包稱重控制系統(tǒng)。每臺(tái)中包車增設(shè)4只中包稱重傳感器,并通過(guò)接線盒將稱重信號(hào)傳輸至稱重顯示表。由稱重顯示表輸出4~20mA模擬量信號(hào)傳輸至PLC中,以便實(shí)時(shí)檢測(cè)中包重量的變化情況。根據(jù)中包重量的變化,達(dá)到控制中包液位變化的目的。同時(shí)在操作室合適的位置裝設(shè)大屏顯示器,以便操作工能方便觀察中包重量的數(shù)據(jù)。
(1)設(shè)定中包重量上限:手動(dòng)操作增大滑動(dòng)水口開度,使中間包鋼水液面上升,在鋼水液面達(dá)到排渣位置,此時(shí)觀察中包重量的數(shù)值,此數(shù)值可設(shè)置為中包重量的上限值。保障在正常生產(chǎn)時(shí),中包重量不能超過(guò)上限值。
(2)設(shè)定中包重量下限:在中包車去皮結(jié)束后,中間包內(nèi)的鋼水量必須滿足連鑄機(jī)拉速需求。通過(guò)試驗(yàn)連鑄機(jī)不同的鋼種和鑄坯的規(guī)格,鋼水的液面在滿足最低的要求,此時(shí)的重量設(shè)定為中包重量下限值。
(3)設(shè)定中包穩(wěn)定拉速動(dòng)態(tài)變化量:觀察中包重量與拉速的匹配關(guān)系,選取合適的重量變化范圍,能有效的穩(wěn)定拉速需求。把此重量變化值設(shè)定為中包穩(wěn)定拉速偏差量,即為中包重量死區(qū)范圍。中包鋼水重量在此死區(qū)范圍內(nèi)變化時(shí),大包滑動(dòng)水口的開度保持不變。
大包中的鋼水流入中間包實(shí)現(xiàn)連鑄機(jī)連續(xù)生產(chǎn),原有的大包滑動(dòng)水口存在如下問(wèn)題:(1)手動(dòng)控制比較隨意,大包所處任何位置,手動(dòng)都能控制滑動(dòng)水口的開閉。(2)即使接包位的操作手柄,也能控制澆注位的滑動(dòng)水口的開閉。(3)澆注位的大包出現(xiàn)意外事故進(jìn)行事故轉(zhuǎn)包時(shí),大包滑動(dòng)水口也不能自動(dòng)關(guān)閉,嚴(yán)重危害現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備和操作人員的安全,危險(xiǎn)系數(shù)較高。(4)在人員操作方面,大包或中包未在澆注位時(shí),均有可能由于人為誤操作,會(huì)導(dǎo)致大包水口打開鋼液流出,熾熱的鋼水所到之處,必然會(huì)導(dǎo)致現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備損壞,甚至?xí)斐扇藛T傷亡。
針對(duì)以上問(wèn)題,在大包滑動(dòng)水口自動(dòng)控制設(shè)計(jì)時(shí),必須考慮包含手動(dòng)控制在內(nèi)的安全因素的影響,達(dá)到本質(zhì)安全要求,避免危險(xiǎn)因素的發(fā)生。大包滑動(dòng)水口的開閉需要判定,大包、中包所處的位置。在大包旋至澆注位、中包車運(yùn)行到澆注位,大包滑動(dòng)水口操作箱條件允許指示燈亮,才能控制在澆注位的大包滑動(dòng)水口的開閉。繪制監(jiān)控Wincc聯(lián)鎖、解鎖畫面,在現(xiàn)場(chǎng)限位出現(xiàn)異常情況下,通過(guò)人為觀察現(xiàn)場(chǎng)安全條件滿足時(shí),可進(jìn)行強(qiáng)制解鎖操作,避免由于異?,F(xiàn)場(chǎng)導(dǎo)致大包滑動(dòng)水口不能打開。
在大包澆注完畢或由于特殊因素轉(zhuǎn)包時(shí),自動(dòng)關(guān)閉大包滑動(dòng)水口。避免在旋轉(zhuǎn)過(guò)程中滑動(dòng)水口處于打開狀態(tài),導(dǎo)致鋼液飛濺。在中包熱換時(shí),在澆位的中包車離開澆注區(qū)時(shí),大包滑動(dòng)水口會(huì)自動(dòng)關(guān)閉。避免由于中包車不在澆注位打開大包水口,造成設(shè)備或人員傷亡。當(dāng)熱換中包結(jié)束后,烤包區(qū)的中包車進(jìn)入澆注區(qū)后,中包車澆注位條件滿足,具備大包水口開閉的中包在澆注位的條件。如果此時(shí)其他安全聯(lián)鎖條件均滿足后,可開閉大包滑動(dòng)水口。
原大包滑動(dòng)水口的控制方式僅為手動(dòng)控制,在人員操作安全的位置有一個(gè)手動(dòng)控制操作箱,在澆注位和接包位各有一個(gè)移動(dòng)式的操作手柄。通過(guò)選取操作箱的轉(zhuǎn)換開關(guān),來(lái)選擇澆注位或者接包位的操作手柄,并做到控制相應(yīng)的大包滑動(dòng)水口的作用。
在原操作箱上增設(shè)自動(dòng)/手動(dòng)轉(zhuǎn)換開關(guān),信號(hào)均進(jìn)入PLC模塊。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況做好相應(yīng)切換。通過(guò)編制PLC程序在手動(dòng)控制時(shí),液壓閥選擇為快速閥。自動(dòng)控制時(shí)根據(jù)中包重量變化范圍,自動(dòng)選擇快速閥或慢速閥。
將操作箱上的轉(zhuǎn)換開關(guān)旋至手動(dòng)位置,在現(xiàn)場(chǎng)滿足生產(chǎn)和安全條件時(shí),人為觀察中間包內(nèi)鋼液的變化,通過(guò)手動(dòng)操作手柄控制大包水口的開閉。
通過(guò)編制PLC程序,手動(dòng)控制也必須滿足安全聯(lián)鎖要求,且做到安全可靠。接包位與澆注位的移動(dòng)式操作手柄,不能相互控制對(duì)方的滑動(dòng)水口。在任何一側(cè)移動(dòng)式操作手柄出現(xiàn)故障或者電纜損壞時(shí),為了保障生產(chǎn)的連續(xù)性,可以手動(dòng)選擇操作箱的轉(zhuǎn)換開關(guān),來(lái)進(jìn)行控制損壞側(cè)的大包滑動(dòng)水口。在出現(xiàn)緊急情況手動(dòng)轉(zhuǎn)包時(shí),自動(dòng)關(guān)閉大包滑動(dòng)水口,避免大包內(nèi)鋼液流出,造成安全事故。在設(shè)備檢修時(shí),如果要手動(dòng)測(cè)試大包滑動(dòng)水口開閉,可將待試驗(yàn)的大包旋轉(zhuǎn)至澆注位或接包位,用對(duì)應(yīng)的操作手柄進(jìn)行手動(dòng)操作。
手動(dòng)控制為開環(huán)控制方式,通過(guò)人眼的觀察中間包內(nèi)鋼水的液面變化,來(lái)操作控制滑動(dòng)水口的開閉,將大包內(nèi)鋼液流入中間包內(nèi)。此控制方式?jīng)]有自動(dòng)檢測(cè)元件,不能及時(shí)有效的控制滑動(dòng)水口的開度。由于人為操作性強(qiáng),易由于人為的精神恍惚,導(dǎo)致出現(xiàn)操作失誤,造成安全或設(shè)備事故。
閉環(huán)控制系統(tǒng)是指:把控制系統(tǒng)輸出量的一部分或全部,通過(guò)一定方法和裝置反送回系統(tǒng)的輸入端,然后將反饋信息與原輸入信息進(jìn)行比較,再將比較的結(jié)果施加于系統(tǒng)進(jìn)行控制,避免系統(tǒng)偏離預(yù)定目標(biāo),閉環(huán)控制系統(tǒng)利用的是負(fù)反饋。在閉環(huán)控制系統(tǒng)中,不論是輸入信號(hào)的變化、干擾的影響,還是系統(tǒng)內(nèi)部參數(shù)的改變,只要是被控量偏離了規(guī)定值,都會(huì)產(chǎn)生相應(yīng)的作用去消除偏差。因此,閉環(huán)控制抑制干擾能力強(qiáng)。
通過(guò)開環(huán)控制與閉環(huán)控制的對(duì)比,發(fā)現(xiàn)閉環(huán)控制系統(tǒng)在控制上具有以下特點(diǎn):由于輸出信號(hào)的反饋量與輸入量作比較產(chǎn)生偏差信號(hào),利用偏差信號(hào)實(shí)現(xiàn)對(duì)輸出量的控制或者調(diào)節(jié),系統(tǒng)的輸出量能夠自動(dòng)地跟蹤輸入量,減小跟蹤誤差,提高控制精度,抑制擾動(dòng)信號(hào)的影響。除此之外,負(fù)反饋構(gòu)成的閉環(huán)控制系統(tǒng)還有其他的優(yōu)點(diǎn):引入反饋通路后,使得系統(tǒng)對(duì)前向通路中元器件參數(shù)的變化不靈敏,從而使系統(tǒng)對(duì)于前向通路中元器件的精度要求不高;反饋?zhàn)饔眠€可以使得整個(gè)系統(tǒng)對(duì)于某些非線性影響不靈敏。
基于閉環(huán)控制方式的優(yōu)勢(shì)(圖2),通過(guò)中間包稱重系統(tǒng)的反饋,建立的自動(dòng)控制系統(tǒng),由控制器、受控對(duì)象和反饋通路組成。比較環(huán)節(jié)是用來(lái)將輸入與輸出相減,給出偏差信號(hào),這一環(huán)節(jié)在此系統(tǒng)中由PLC設(shè)置相應(yīng)的控制程序來(lái)實(shí)現(xiàn)。在此控制系統(tǒng)中,受控對(duì)象為中間包;輸出變量為中間包內(nèi)實(shí)際檢測(cè)的鋼水重量;輸入變量為設(shè)定的鋼水重量。由于中間包裝設(shè)了稱重控制系統(tǒng),設(shè)定重量與實(shí)時(shí)檢測(cè)重量相比較,兩者的差值經(jīng)PLC設(shè)定相應(yīng)的控制程序,來(lái)控制大包滑動(dòng)水口的開度變化,調(diào)節(jié)大包鋼水的流出量,從而保障中間包內(nèi)部鋼水重量的穩(wěn)定。
圖2
在確定好采用閉環(huán)控制方式后,就必須設(shè)計(jì)必要的控制條件,條件滿足后可進(jìn)行自動(dòng)控制。自動(dòng)控制條件:大包、中包在澆注位,中間包內(nèi)鋼水重量滿足上下限要求,中包重量在3秒范圍內(nèi)滿足穩(wěn)定拉速動(dòng)態(tài)變化量的要求。
連鑄機(jī)在開澆前,中包車停靠在烤包位對(duì)中包進(jìn)行烤包作業(yè)。在將要開澆時(shí),手動(dòng)操作中包車,運(yùn)行至中包澆注位。在中包車澆注位信號(hào)滿足后,由于此時(shí)中間包內(nèi)沒(méi)有鋼水,將此時(shí)中包的重量在PLC程序中自動(dòng)設(shè)置為皮重。在大包水口手動(dòng)打開后,鋼水流入中間包內(nèi),每隔3秒自動(dòng)檢測(cè)中間包重量的變化,將此重量設(shè)定為毛重。毛重與皮重的差值是中間包內(nèi)鋼水凈重。同時(shí)為了避免由于中包車澆注位限位信號(hào)異常,在監(jiān)控畫面設(shè)置手動(dòng)去皮和手動(dòng)設(shè)置皮重功能。
在待澆大包旋至澆注位,中包車運(yùn)行至澆注位。手動(dòng)打開大包滑動(dòng)水口,鋼液流入中間包內(nèi),觀察中間包內(nèi)鋼水液面在允許轉(zhuǎn)換自動(dòng)條件時(shí),可將轉(zhuǎn)換開關(guān)旋至自動(dòng)位置。在自動(dòng)控制條件滿足,且轉(zhuǎn)換開關(guān)旋至自動(dòng)位置的瞬間,將此時(shí)中間包內(nèi)鋼水的重量,在PLC程序中自動(dòng)設(shè)置為鋼水凈重基準(zhǔn)值。通過(guò)設(shè)定中包穩(wěn)定拉速動(dòng)態(tài)變化量,在基準(zhǔn)值的變化量范圍內(nèi),保障大包滑動(dòng)水口的開度穩(wěn)定。在生產(chǎn)狀況發(fā)生變化時(shí),連鑄機(jī)拉鋼工會(huì)根據(jù)生產(chǎn)節(jié)奏的需求,調(diào)整鑄機(jī)拉速的變化。在超過(guò)或低于動(dòng)態(tài)變化量時(shí),PLC控制器會(huì)根據(jù)中間包內(nèi)鋼水重量的變化,自動(dòng)調(diào)整大包滑動(dòng)水口的開閉,以便于調(diào)整中間包內(nèi)鋼水的流入量。在PLC控制邏輯中,設(shè)定啟動(dòng)液壓快速閥和慢速閥重量的分界線。在中間包內(nèi)鋼水重量偏差大時(shí),自動(dòng)選取液壓快速閥進(jìn)行動(dòng)作,并通過(guò)液壓慢速閥進(jìn)行補(bǔ)充。當(dāng)中間包內(nèi)鋼水重量偏差較小時(shí),可自動(dòng)選取液壓慢速閥動(dòng)作,控制大包滑動(dòng)水口的動(dòng)作。以此控制邏輯來(lái)合理控制大包滑動(dòng)水口的開度,保障中間包內(nèi)鋼水重量的穩(wěn)定。
在對(duì)大包滑動(dòng)水口控制方式升級(jí)時(shí),根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際增設(shè)了相應(yīng)的安全邏輯。在安全程序投用后,通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)的試驗(yàn),完全滿足設(shè)計(jì)要求。避免了由于突發(fā)異常狀況,引起鋼水噴灑導(dǎo)致的生產(chǎn)停澆事故。同時(shí)在大包滑動(dòng)水口自動(dòng)控制改造后,經(jīng)過(guò)實(shí)際使用驗(yàn)證,性能穩(wěn)定可靠。與原來(lái)的手動(dòng)控制相比,降低了生產(chǎn)勞動(dòng)力、保障了人員安全性,減少了漏鋼和冒鋼現(xiàn)象。可以根據(jù)中包重量自由設(shè)定中包液面的高度,保障了鋼液平穩(wěn)和鑄機(jī)拉速穩(wěn)定。