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        剛果(金)中色華鑫濕法冶煉廠提質(zhì)增效實(shí)踐

        2021-01-04 06:19:30鐘先林張曉峰陳勝兵劉中華
        中國金屬通報 2020年13期
        關(guān)鍵詞:華鑫凹形膠墊

        鐘先林,張曉峰,陳勝兵,劉中華

        (1. 中色華鑫濕法冶煉有限公司,剛果(金) 利卡西;2. 中色礦業(yè)香港控股有限公司,剛果(金) 盧本巴希)

        提質(zhì)增效是當(dāng)前國家對國有企業(yè)提出的一項(xiàng)重要的戰(zhàn)略性任務(wù)要求,也是“十三五”期間中央企業(yè)要做好的頭號任務(wù)。因此,應(yīng)深刻認(rèn)識提質(zhì)增效的新內(nèi)涵,加快落實(shí)相關(guān)改革舉措,著力解決影響提質(zhì)增效的各種制約因素。

        中色華鑫濕法冶煉有限公司(以下簡稱華鑫濕法公司)是中國有色集團(tuán)在剛果(金)投資的第一家實(shí)體企業(yè)。近年來,華鑫濕法始終把加強(qiáng)企業(yè)管理和成本管控擺在發(fā)展的突出位置和關(guān)鍵位置,以“創(chuàng)新驅(qū)動,提升效益”為主題,立足基層班組,發(fā)動和組織廣大職工結(jié)合本企業(yè)、本崗位實(shí)際,認(rèn)真查找生產(chǎn)作業(yè)和經(jīng)營管理中存在的突出問題和薄弱環(huán)節(jié),積極探索實(shí)施生產(chǎn)技術(shù)、工藝流程和經(jīng)營管理等方面的創(chuàng)新。企業(yè)管理水平的不斷提高和企業(yè)成本管控的不斷精準(zhǔn),為公司提高發(fā)展質(zhì)量和效益,提升企業(yè)核心競爭力,提供了有力支撐和堅實(shí)保障。

        1 華鑫濕法公司概況

        位于剛果(金)加丹加省的中色華鑫濕法冶煉有限公司(以下簡稱華鑫濕法公司)于2011 年4 月份開工建設(shè),2012 年2 月正式投產(chǎn),設(shè)計規(guī)模年生產(chǎn)10000t 陰極銅。2018 年冶煉廠進(jìn)行二期擴(kuò)能建設(shè),擴(kuò)建后已成規(guī)模為年產(chǎn)20000t 陰極銅。華鑫濕法公司采用比較成熟先進(jìn)的浸出—萃取—電積濕法煉銅技術(shù)。陰極銅生產(chǎn)工藝流程見圖1。

        圖1 陰極銅生產(chǎn)工藝流程圖

        2 華鑫濕法公司存在問題提質(zhì)增效具體措施

        (1)浸出工序絮凝劑添加流程原設(shè)計不足的問題。絮凝劑為有一定線性長度的高分子有機(jī)聚合物[1]。生產(chǎn)實(shí)踐中,絮凝劑通過在加藥裝置中按3‰~5‰比例添加液體進(jìn)行溶解,充分溶解后用化工泵送至濃密機(jī)進(jìn)料筒,用于凝集顆粒懸浮物,將微細(xì)粒變成大顆粒絮團(tuán)、降低顆粒比表面積加速沉降[2]。

        華鑫濕法公司20kt/a 陰極銅改擴(kuò)建項(xiàng)目。原設(shè)計中,絮凝劑溶解完成后分別加入固液分離濃密機(jī)和洗滌濃密機(jī),2019 年3 月份~9 月份絮凝劑平均單耗達(dá)到105g/t 礦,高于前期礦漿沉降試驗(yàn)指標(biāo),造成生產(chǎn)成本的增加。雖然礦源性質(zhì)的變化對絮凝劑的用量有一定的影響,但筆者認(rèn)為,絮凝劑用量偏高最主要的原因是原設(shè)計添加絮凝劑工藝流程存在問題。固液分離濃密機(jī)溢流液是萃取的料液,為保證萃取工序穩(wěn)定運(yùn)行,料液應(yīng)保持清澈,但洗滌濃密機(jī)的溢流液主要做為上一級濃密機(jī)的洗水使用,其澄清度的高低對萃取料液澄清度沒有直接影響。

        (2)銅萃取條件惡化,萃取劑和煤油單耗增加,萃取率下降問題。溶劑萃取是現(xiàn)代濕法冶金的最核心的工序。正是由于萃取技術(shù)的改進(jìn)才使銅的濕法提取得以發(fā)展,而且,萃取及反萃在整個流程中起到承上啟下的作用[3]。溶劑萃取工序的運(yùn)行效果決定濕法煉銅工廠的經(jīng)濟(jì)效益。

        華鑫濕法公司隨著2019 年3 月份改擴(kuò)建項(xiàng)目的順利投產(chǎn),二期擴(kuò)建項(xiàng)目設(shè)計處理礦石品位2.57%。2020 年2 月份~4 月份期間,礦石原料銅品位由2.5% 下降至2% 以下,料液銅濃度也從6.5g/l 下降至4.5g/l 左右。在料液銅濃度下降的不利條件下,為保證完成銅產(chǎn)量任務(wù),萃取工序調(diào)整處理料液量,比原設(shè)計的處理量增加10% ~15%。在此期間,萃取系統(tǒng)夾帶嚴(yán)重,萃取劑和煤油噸銅單耗呈上升趨勢,且萃取率下降,萃取劑月度單耗從2.14kg/t 銅上升至2.78kg/t 銅,煤油月度單耗從17L/t 銅上升至24L/t 銅, 萃取率從96.14% 降至93.54%。

        通過現(xiàn)場摸索、數(shù)據(jù)采集和對比分析,初步確定影響萃取劑、煤油單耗上升和萃取率下降的主要原因有:萃取料液流量調(diào)整時,沒有及時調(diào)整水相堰板高度,造成萃取澄清室有機(jī)相厚度過高,澄清室整體有機(jī)相和水相厚度比為2 :1。同時,還存在有機(jī)相和水相厚度分布不均勻的現(xiàn)象,部分位置厚度占比達(dá)到3 :1,造成澄清室中有機(jī)相停滯而過剩,有機(jī)相沒有有效參與系統(tǒng)萃取- 反萃反應(yīng),一定程度影響萃取效率。

        (3)電流效率下降。電流效率是指實(shí)際陰極產(chǎn)出銅量與理論上通過1A·h 電量應(yīng)沉積的銅量之比的百分?jǐn)?shù)[4],是考核生產(chǎn)效率和能力的重要指標(biāo)之一,它直接關(guān)系到電沉積過程中電耗的多少,影響生產(chǎn)成本的高低,反映了濕法煉銅電沉積的技術(shù)管理水平。華鑫濕法公司2012 年~2015 年生產(chǎn)運(yùn)行的前四年,電流效率均達(dá)到90% 以上,達(dá)到設(shè)計和生產(chǎn)要求。但從2016 年開始,電流效率開始出現(xiàn)波動,特別是2017 年,全年電流效率才83.81%,表1 列出了華鑫濕法公司從2012 年投產(chǎn)至今電流效率情況。

        表1 華鑫濕法公司2012 年~2020 年電流效率情況

        從表1數(shù)據(jù)可以看出,華鑫濕法公司2012 ~2015年,電流效率一直控制在90%以上,但自2016年以后,電流效率出現(xiàn)大幅度降低,特別是2016年~2018年8月份,平均電流效率只有85%左右。

        剛果(金)礦產(chǎn)資源豐富,是世界上著名的“原料倉庫”之一,盛產(chǎn)銅、鈷、鈮、鉭和金剛石等。隨著剛果(金)投資環(huán)境的向好,在剛果(金)投資的礦業(yè)企業(yè)越來越多,剛果(金)原本短缺的電力資源更是捉襟見肘。在當(dāng)前銅礦石原料供應(yīng)充足、硅整流設(shè)施滿負(fù)荷運(yùn)行和當(dāng)?shù)仉娏Y源短缺的情況下,提升電流效率是提高銅產(chǎn)量的唯一途徑。

        經(jīng)過對現(xiàn)場操作管理的全面梳理和對電解槽設(shè)施系統(tǒng)全面的檢查,導(dǎo)致電流效率下降的原因?yàn)椋孩儆捎谄髽I(yè)生產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)多年,電解槽端頭三角銅導(dǎo)電棒以及凹形托架底部絕緣膠墊存在腐蝕現(xiàn)象;②現(xiàn)場操作管理疏忽造成槽面極間短路現(xiàn)象增多。

        a)電解槽端頭三角銅導(dǎo)電棒以及凹形托架底部絕緣膠墊存在腐蝕。經(jīng)過經(jīng)驗(yàn)初步分析認(rèn)為,凹形托架是環(huán)氧樹脂材質(zhì),過熱或者導(dǎo)電后極易炭化。如果凹形托架所墊的絕緣膠墊出現(xiàn)破損狀況,就會導(dǎo)致導(dǎo)電銅排與其下面的承重槽鋼發(fā)生電路導(dǎo)通,進(jìn)而引起電流泄露,造成電流效率的下降。

        b)現(xiàn)場操作管理疏忽。①始極片校平操作環(huán)節(jié)出現(xiàn)始極片垂直度不夠,直接造成始極片入槽后初期極間熱短路較多;②存在鉛陽極表面絕緣子松動和脫落,致使極間熱短路較多;③電解槽槽間三角導(dǎo)電銅排因使用年限長,腐蝕嚴(yán)重,導(dǎo)致部分三角導(dǎo)電銅排塌陷,中空導(dǎo)電棒與三角導(dǎo)電銅排接觸不良;④在250A/m2以上高電流密度運(yùn)行時,槽面極間熱短路形成機(jī)會增大,檢查短路的頻次不夠和檢查短路方法單一,極間短路沒有及時得到消除,形成惡性循環(huán);⑤電貧液開路量不足,致使電貧液中含鐵較高,直接影響電流效率。

        3 針對存在的問題采取的有效措施

        3.1 調(diào)整絮凝劑添加工藝流程

        考慮到洗滌濃密機(jī)澄清液均做為上一級濃密機(jī)的洗水使用,洗水在其上一級濃密機(jī)中可以再次進(jìn)行自然澄清,對萃取料液澄清度沒有直接影響。從經(jīng)濟(jì)性考慮,華鑫濕法公司根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況,調(diào)整絮凝劑添加工藝流程,取消在洗滌濃密機(jī)上添加絮凝劑,在固液分離濃密機(jī)上適當(dāng)增加絮凝劑用量強(qiáng)化其礦漿的固液分離效果,以避免渾濁的洗水對萃取料液澄清度的影響,生產(chǎn)合格的料液。

        3.2 改進(jìn)萃取系統(tǒng)水相堰板調(diào)節(jié)操作模式

        2020 年2 月份,在發(fā)現(xiàn)銅萃取條件惡化、萃取劑和煤油單耗增加、萃取率下降問題后,華鑫濕法公司積極應(yīng)對,在浸出工序料液的澄清度和pH 工藝指標(biāo)穩(wěn)定的前提下,通過探索最佳相比、澄清室有機(jī)相和水相厚度占比、改進(jìn)萃取三相物的打撈方式和作業(yè)頻次等措施,具體如下:①在固定萃取料液流量的前提下,摸索和確定萃取有機(jī)相和水相厚度最佳占比為0.8 ~1.2:1,反萃有機(jī)相和水相厚度最佳占比為0.8 ~1.2 :1。在確保無夾帶現(xiàn)象的同時,減輕或消除有機(jī)相和水相厚度分布不均勻的現(xiàn)象,提高澄清室有機(jī)相參與系統(tǒng)萃取- 反萃反應(yīng)效率,提升萃取率。②摸索不同萃取料液流量時澄清室有機(jī)相和水相厚度最佳占比,形成最佳水相堰板調(diào)節(jié)操作方式并固化調(diào)節(jié)操作模式。③摸索、確定澄清室底部三相物的打撈作業(yè)方式和作業(yè)頻次,減輕或消除底部三相物對澄清室有機(jī)相和水相厚度合理占比的影響。

        3.3 更換凹形托架所墊的絕緣膠墊,優(yōu)化槽面操作管理

        ① 凹形托架所墊的絕緣膠墊更換為PVC 硬板。PVC 硬板是一種以PVC 為原料制成的樹脂板材,因其具有耐酸、堿、鹽,又是不良導(dǎo)熱體,傳熱慢,且化學(xué)性能良好及價格相對低廉,廣泛應(yīng)用于化工、建材、輕工、機(jī)械等各行業(yè)。針對絕緣腳墊腐蝕嚴(yán)重的情況,華鑫濕法公司將電解槽端頭三角銅導(dǎo)電棒以及凹形托架底部絕緣膠墊更換為一層5mm 厚的PVC 硬板。相較于軟膠墊,PVC 硬板的強(qiáng)度和耐腐蝕性、耐高溫性更高,可有效防止酸液腐蝕和高溫化解,加強(qiáng)對三角銅導(dǎo)電棒和凹形托架的絕緣保護(hù)。②加強(qiáng)槽面操作管理。a.規(guī)范種板槽剝片后陰、陽極板面和極間距離校正操作管理和監(jiān)管,減少或杜絕厚薄不一和虛邊始極片的產(chǎn)出。b. 規(guī)范陰極片加工制作和拍平矯正操作管理,以獲得垂直、平整的陰極片,降低陰極下槽后的初期短路。c.形成定期鉛陽極板絕緣子緊固和更換換工作機(jī)制,生產(chǎn)槽鉛陽極板絕緣子更換周期為3 個月~6 個月,種板槽鉛陽極板絕緣子更換周期為1 個月~1.5 個月,消除因部分鉛陽極表面無絕緣子造成的極間熱短路現(xiàn)象。d. 將損壞的中空導(dǎo)電棒切割加工,做為電解槽之間三角導(dǎo)電銅排的墊子使用,提升三角導(dǎo)電銅排高度,減少酸性溶液對三角導(dǎo)電銅排的腐蝕,消除接觸不良現(xiàn)象。e. 在高電流密度運(yùn)行時,增加槽面檢查短路頻次和撒霧狀細(xì)水檢查短路的操作方法,以有效減少槽面極間短路現(xiàn)象發(fā)生。f. 在確保萃取系統(tǒng)不發(fā)生夾帶現(xiàn)象的前提下,控制電貧液鐵錳比6 ~10 范圍之內(nèi),及時調(diào)整電貧液的開路量,將電貧液含鐵控制在1.5g/l ~2.0g/l,以便有效降低電貧液中2價鐵和3價鐵拉鋸反應(yīng)對電流效率影響。

        4 提質(zhì)增效措施取得的實(shí)際效果

        (1)絮凝劑用量降低,節(jié)約生產(chǎn)成本。2019年9月底,華鑫濕法公司經(jīng)過調(diào)整絮凝劑添加工藝流程后,現(xiàn)場絮凝劑用量大幅減少,在處理礦石性質(zhì)未發(fā)生變化的情況下及保證生產(chǎn)合格萃取原液的情況下,絮凝劑單耗下降為76g/t,在設(shè)計和生產(chǎn)要求范圍之內(nèi)。

        (2)萃取運(yùn)行恢復(fù)正常,指標(biāo)回升。經(jīng)過對萃取各項(xiàng)操作條件進(jìn)行優(yōu)化和加強(qiáng)管理之后,華鑫濕法公司萃取系統(tǒng)逐漸趨于穩(wěn)定,萃取劑和煤油單耗下降為1.31kg/t 銅和13.58L/t,萃取率也穩(wěn)定提升至95.55%,取得較明顯的經(jīng)濟(jì)效益。

        (3)電流效率提高,電耗降低,階段性的提高一定的銅產(chǎn)量。從2018年8月開始實(shí)施更換凹形托架所墊的絕緣膠墊,并加強(qiáng)電解槽槽面操作管理,電流效率指標(biāo)得到階梯式上升,2018年9月至今,平均電流效率達(dá)到90.63%,電積工序電耗由1985kwh/t銅下降為1878kwh/t銅。同時,在銅金屬量供應(yīng)充足和剛果(金)電力資源短缺的情況下,一定程度的提高了銅產(chǎn)量。此外,對凹形托架因過熱或者導(dǎo)電后引起的炭化,造成底部絕緣膠墊破損的發(fā)現(xiàn),為公司甚至國內(nèi)外濕法煉銅企業(yè)積累了寶貴經(jīng)驗(yàn)和借鑒依據(jù)。

        5 結(jié)語

        做好精細(xì)化操作管理,充分調(diào)動員工積極性、創(chuàng)造性和主觀能動性,全員參與公司提質(zhì)增效、降本增效活動中來,結(jié)合員工自身崗位及企業(yè)現(xiàn)狀,提出提質(zhì)增效合理化建議,并落實(shí)實(shí)施,能有效提升企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。

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