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        淮鋼降低生鐵成本實現(xiàn)經(jīng)濟煉鐵實踐

        2021-01-04 03:20:44陳永衛(wèi)
        中國金屬通報 2020年21期
        關(guān)鍵詞:風溫熱風爐用料

        陳永衛(wèi)

        (江蘇沙鋼集團淮鋼特鋼股份有限公司,江蘇 淮安 223002)

        淮鋼四座高爐(3#、4#為450M3;5#、6#為580M3)年產(chǎn)鐵水300 萬噸,為了生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)低價鐵水,成立了鐵前降本領(lǐng)導小組,進行合理配礦,并隨原料市場變化及時優(yōu)化高爐用料結(jié)構(gòu)。通過實行均衡生產(chǎn),促進高爐長期穩(wěn)定順行,使高爐有條件接受低粒級礦、焦,提高原燃料利用率。并通過改造噴煤系統(tǒng)、優(yōu)化熱風爐工藝,大幅度提高了煤比及入爐風溫,同時加強了煤氣、渣中沉淀水回收,實現(xiàn)零排放等小改小革,使生鐵成本大幅度降低。

        1 合理配礦、優(yōu)化原料結(jié)構(gòu)

        淮鋼生鐵成本中原料費用占68%~70%,降低礦的成本,對生鐵降本舉足輕重。公司成立了由副總經(jīng)理任組長,總工辦、成本辦、供應(yīng)處、生產(chǎn)處及鐵前分廠等單位相關(guān)技術(shù)人員組成的鐵前降本領(lǐng)導小組,制定了明確的降本目標、部門職責及管理流程,做到根據(jù)市場貨源情況,按性價比最高原則,實行點菜式采購。

        (1)全年總礦量的50% 采用長協(xié)價計劃采購,另50% 由供應(yīng)處積極尋求具有較好性價比的資源。月度提供的資源信息,及時發(fā)送成本辦,成本辦在接到供應(yīng)處通知后一小時內(nèi)把供應(yīng)處提供的資源價格折算成到廠干噸現(xiàn)匯價發(fā)送總工辦,總工辦在三小時內(nèi)運用專家評價系統(tǒng),對信息資源進行性價比綜合測算后,發(fā)送供應(yīng)處優(yōu)先采購性價比高的原料,生產(chǎn)廠對該原料使用情況做好數(shù)據(jù)跟蹤、收集、匯報,小組及時對績效客觀分析評價,并對用料結(jié)構(gòu)再優(yōu)化,實現(xiàn)合理配礦。今年根據(jù)爐渣礦相成分允許,相繼增加了印度、洪都拉斯及沿江礦粉。燒結(jié)礦、球團礦、爐渣成份如表1、2。

        表1 燒結(jié)、球團礦成份 %

        表2 高爐爐渣成份 %

        (2)根據(jù)零排放的原則,燒結(jié)配用完高爐干法除塵灰、環(huán)境除塵灰。燒結(jié)礦配料結(jié)構(gòu)見表3。

        表3 燒結(jié)配料結(jié)構(gòu) %

        (3)淮鋼高爐使用的酸性礦主要是進口球、國產(chǎn)球、塊礦。根據(jù)不同時期三者的單位品位價格,并隨原燃料市場變化,及時優(yōu)化高爐用料結(jié)構(gòu),生礦用量由5% 到20% 隨市場情況及時調(diào)整。表4 為淮鋼用料參數(shù)情況。

        表4 高爐用料技術(shù)參數(shù)

        2 合理選擇燃料、降低燃料成本

        燃料占淮鋼生鐵成本約24%,由于近年來燃料價格起伏無常,淮鋼實施燃料低庫存、多頻次、少批量供應(yīng)原則。因此煤、焦廠商較多,加上煉焦工藝多樣化,指標相關(guān)不大的焦碳,有時高爐使用效果相距甚遠,性價比參差不齊,就必須跟蹤分析不同的煤、焦對生產(chǎn)指標的影響,從而分析出性價比,及時調(diào)整供應(yīng)。表5 為不同廠商焦碳的性價分析。

        表5 淮鋼所用焦碳化學分析及使用效果跟蹤

        3 實行均衡生產(chǎn),促進高爐長期穩(wěn)定順行

        淮鋼實行“以穩(wěn)產(chǎn)促高產(chǎn),以順行降消耗”的操作理念,制定了穩(wěn)產(chǎn)考核方案,在設(shè)定風量、班產(chǎn)最高限定,超出倒扣的情況下,考核產(chǎn)量及穩(wěn)定性,對高爐的長期穩(wěn)定順行起到了有力的促進作用,消耗也得到了有效的降低。

        4 減小入爐原燃料粒度、提高利用率

        高爐穩(wěn)產(chǎn),操作上以發(fā)展中心的大礦批多環(huán)布料,帶來了高爐長期穩(wěn)定順行,加上采取提高爐頂壓力:3#、4#爐由120KPa提高到145KPa, 5#、6#爐由150KPa 提高到185KPa, 為高爐接受小粒度原燃料創(chuàng)造了條件。在保證爐況順行、高爐吹出瓦斯量基本不增的前提下,槽下礦篩間距由3.5 mm 調(diào)整到3mm,焦丁篩間距由10mm 調(diào)整到8mm,返礦返焦粉末逐漸降低,而高爐煤氣利用率也逐步提高,基本穩(wěn)定到了51% 高水平。返礦、返焦詳細見表6。

        表6 高爐近年來返礦、焦情況Kg/t 鐵

        5 改造噴煤系統(tǒng)、提高煤比及煙煤比例

        隨著高爐的不斷強化,以及成本壓力不斷加大,淮鋼旨在實現(xiàn)高比例煙煤混噴,并逐步提高煤比降低成本的改造攻關(guān),開始實施。在2#噴煤附近新建3#噴煤系統(tǒng)供5#、6#高爐,其投產(chǎn)后,改造2#噴煤供3#、4#高爐。并實現(xiàn)了:①改造過程不影響高爐噴煤;②改造后系統(tǒng)能滿足混合煤揮發(fā)份≥25%,四座高爐在利用系數(shù)η =4.1t/m3d 的情況下,煤比正常達到180kg/t,最大200kg/t 的能力;③最大限度利用原有設(shè)備,節(jié)約了改造費用;④2#噴煤系統(tǒng)因距3#高爐550m,改造后仍實現(xiàn)集中制粉噴吹,采用兩級變徑助推防堵技術(shù),實現(xiàn)了遠距離濃湘輸送,節(jié)約氮氣消耗。⑤實現(xiàn)四座高爐制粉、噴吹控制窒合一,集中控制實現(xiàn)減員增效。目前達到了高揮發(fā)份煙煤比例50%,煤比162Kg/t,實現(xiàn)高爐生產(chǎn)節(jié)能減排,降本的目的。高爐技術(shù)經(jīng)濟指標如表7。

        表7 高爐主要技術(shù)經(jīng)濟指標

        6 優(yōu)化熱風爐工藝,大幅度提高了入爐風溫

        因熱風爐局部發(fā)紅,操作工藝僵化等原因,高爐風溫逐年下降。對熱風爐局部發(fā)紅進行灌漿處理;并針對熱風閥法蘭容易變形進行了加厚;送風裝置進行了改造,使直吹管在無水冷的設(shè)置下,能適應(yīng)1250℃高風溫;優(yōu)化熱風爐燃燒- 送風制度,采用快速燒爐法保證熱風爐煙道、拱頂溫度在規(guī)定時間內(nèi)分別達到450℃、1350℃,并根據(jù)情況實行半并聯(lián)送風等工藝,在不使用混風閥的情況下,使換爐風溫波動≤20℃,提高熱風爐熱效率,從而提高了入爐風溫,一年來風溫提高了59℃。高爐主要操作參數(shù)如表8。

        表8 高爐近年來主要操作參數(shù)

        7 加強了煤氣、渣中沉淀水等回收,實現(xiàn)零排放等措施

        (1)錯開熱風爐換爐時間,規(guī)定四臺高爐熱風爐換爐時間:3#爐整點前15分鐘;4#爐整點后15分鐘;5#爐整點、6#爐半點,準點換爐誤差±3 分鐘,保證四座高爐熱風換爐時間錯落有致,穩(wěn)定煤氣管網(wǎng)壓力,有利于熱風爐燃燒同時煤氣減少排放,煤氣回收提高5%。

        (2)淮鋼高爐水渣,自制超細粉,用于建筑行業(yè)。在水渣場設(shè)立沉淀池和返水泵,將水回收到?jīng)_池渣再利用,同時在鐵廠區(qū)域設(shè)水溝,將高爐各種排水回收到水渣池,基本實現(xiàn)零排放、零補給。每天節(jié)約補水800m3。

        8 小改小革等其它降本

        對高爐軸流鼓風機實施變頻節(jié)能改造使風機節(jié)能10% ;將3#、4#爐風機靜葉由11 級增加到12 級節(jié)能5% ;高爐水泵改造成節(jié)能水泵,節(jié)電8% ;對環(huán)境除塵放灰點進行技術(shù)改造,從上料除塵進口引一路DN250 吸風管道至高位灰倉下灰口,采用密封罐車放灰,取消了加濕攪拌機,年節(jié)約費用約22.5 萬元?;翠摕掕F實施“安全零隱患、設(shè)備零缺陷、降本零空間、環(huán)境零死角” 目標管理,大力開展小改小革活動,全方位降低成本。高爐近幾年電耗如表9。

        表9 高爐近年來電爐情況 KWh/t

        9 結(jié)語

        生鐵成本中原料費用占到了近70%,根據(jù)當?shù)厥袌銮闆r,合理配礦、優(yōu)化用料結(jié)構(gòu),能大幅度降低成本。

        高爐實行均衡生產(chǎn),有利于促進高爐長期穩(wěn)定順行,為高爐接受小粒度原燃料創(chuàng)造了條件,從而提高原料利用率。

        由于煉焦工藝的多樣化,指標相差不大的焦碳,有時高爐使用效果相距甚遠,合理分析選擇,有利用燃料消耗的大幅度降低。

        實施技術(shù)改造,提高風溫、煤比及煙煤比例,達到了提高高爐技術(shù)經(jīng)濟指標的目的。通過小改小革等措施,節(jié)能降耗,實現(xiàn)經(jīng)濟煉鐵的目標。

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