(霍州煤電集團回坡底煤礦,山西 洪洞041600)
礦井提升系統(tǒng)直接影響著工作人員的生命安全和運輸效率[1],主井提升系統(tǒng)是煤炭運輸?shù)闹苯油緩?,也是礦井創(chuàng)造效益的重要環(huán)節(jié),主井提升系統(tǒng)的智能化、數(shù)字化已成為提升系統(tǒng)發(fā)展的主要方向[2,3]。為此,不少學者進行了研究,基于PLC 的主井提升控制系統(tǒng)實現(xiàn)了智能化控制,但是變頻調(diào)速功耗較大,長時間應用下容易出現(xiàn)精度差的缺點[4-6]。本文根據(jù)回坡底煤礦主井提升系統(tǒng)的運行,對提升系統(tǒng)進行了全面優(yōu)化,實現(xiàn)智能化、數(shù)字化的同時,減少了能耗,經(jīng)濟效益良好,為其它礦井提升系統(tǒng)的改造提供了重要參考。
回坡底煤礦目前使用的為SIEMAG4×4型主提升機,提升機的最大提升高度為530 m,提升速度可達到11 m/s,提升機系統(tǒng)的運行通過變頻調(diào)速系統(tǒng)實現(xiàn),調(diào)速系統(tǒng)的主回路通過并聯(lián)連接的反相變流器組成,其中星形連接的變流器可為電機運行提供電壓以及幅值,雖然實現(xiàn)了調(diào)速的目的,但是卻存在以下弊端:
(1)并聯(lián)的反相變流器主要由晶閘管構成,晶閘管數(shù)量眾多,結構復雜,因此控制功能較難實現(xiàn);
(2)并聯(lián)的反相變流器可以輸出的最大功率為20 Hz,系統(tǒng)運行時發(fā)熱嚴重,不宜長時間工作;
(3)提升機運行年份較長,設備老化明顯,運行穩(wěn)定性下降,較高的故障率增加了設備維護的費用;
(4)提升機變頻調(diào)速的功率因數(shù)在0.56-0.75之間,對電路系統(tǒng)沖擊較大,不僅影響安全生產(chǎn),對周圍通訊設備的正常運行造成干擾;
(5)設備在運行過程中故障較多,且無法實現(xiàn)故障的準確定位,增加了維修的難度,影響了生產(chǎn)的正常進行。
基于上述問題,必須對礦井主提升機系統(tǒng)進行優(yōu)化改進,保證系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性。
對變頻器系統(tǒng)進行優(yōu)化,需對變頻調(diào)速系統(tǒng)進行改進。原變頻控制系統(tǒng)采用交-交的方式進行控制,處理器運行速度以及計算能力較低。矢量控制的核心是在較短的時間內(nèi)完成數(shù)據(jù)的采集和處理,同時進行數(shù)據(jù)的輸入輸出以及調(diào)節(jié)等工作,本文采用交-直-交的方式進行矢量控制,該控制方法對系統(tǒng)要求較高。系統(tǒng)采用多板卡多總線結構,系統(tǒng)卡板的核心是中央處理單元,中央處理單元實圖如圖1所示。此外,脈沖處理單元、電源管理單元以及輔助處理單元等共同構成了卡板。其中,電源處理單元主要負責系統(tǒng)運行時電流、電壓的監(jiān)測,及時發(fā)現(xiàn)電路故障,保證供電線路系統(tǒng)的穩(wěn)定性。
中央處理器的功能如下:
(1)中央處理器是系統(tǒng)協(xié)同運算實現(xiàn)的關鍵,同時,為電機運行提供足夠的電流和轉矩;
(2)中央處理器可以實現(xiàn)功率和數(shù)據(jù)的交換,實現(xiàn)功率和變換單元的控制,實現(xiàn)功率數(shù)據(jù)和電流數(shù)據(jù)的傳送;
(3)中央處理器實現(xiàn)狀態(tài)字和控制字之間的傳輸,這一功能的實現(xiàn)依賴于上位機和總線數(shù)據(jù)的交換。
系統(tǒng)設計總方案如下:
(1)將原來流變器、高壓柜、電控柜、低壓柜以及勵磁變壓器等組成的電控系統(tǒng)全部拆除;
(2)將6臺高壓柜、7臺電控柜、2臺流變器以及勵磁變壓器等組成的變頻調(diào)速系統(tǒng)進行安裝,實現(xiàn)了全數(shù)字化的變頻調(diào)速功能,同時兩套變頻調(diào)速系統(tǒng)之間實現(xiàn)了信號的轉化,可以隨意進行切換;
(3)兩套系統(tǒng)中各安裝一套閘控系統(tǒng)和控制系統(tǒng);
(4)保留原有的輔助變壓器和繞組切換柜,同時增加一臺低壓電壓柜;
(5)原有系統(tǒng)中只有一套潤滑系統(tǒng),現(xiàn)增設一套潤滑系統(tǒng),用于風機、風機電機和油泵電機的冷卻??刂破髦苯蛹尤腚娍叵到y(tǒng)中,對系統(tǒng)運行中的溫度、油溫、壓力以及設備運行狀態(tài)等通過上位機顯示,實現(xiàn)實時監(jiān)控、及時預警。
圖2為雙電機繞組切換示意圖,從圖中可以看出,切換刀閘K1 和切換刀閘K4 連接,同時轉接Ⅰ系統(tǒng)和Ⅱ系統(tǒng),切換刀閘K2 和切換刀閘K3連接,同時轉接Ⅰ系統(tǒng)和Ⅱ系統(tǒng),Ⅰ系統(tǒng)和Ⅱ系統(tǒng)變流柜的電壓值為1500 V,電流值為1000 A,這種雙繞組電機可以通過單橋或全橋的方式對刀閘進行控制,具體控制方法如下。
(1)全載全速控制方式:刀閘K1切換0-1,刀閘K2切換0-1,刀閘K3切換0-2,刀閘K4切換0-2,使兩個變流柜同時運行。
圖2 雙電機繞組切換示意圖
(2)繞組1# 全載半速控制方式:刀閘K1切換0-1,刀閘K2切換0-2,刀閘K3切換0-1,刀閘K4切換0-2,兩個系統(tǒng)同時運行,使變流柜1運行。
(3)繞組2# 全載半速控制方式:刀閘K1切換0-2,刀閘K2切換0-1,刀閘K3切換0-2,刀閘K4切換0-1,兩個系統(tǒng)同時運行,使變流柜2運行。
圖3為轉子勵磁繞組和冷卻風機切換示意圖。從圖中可以看出,轉子勵磁繞組的切換通過轉接刀閘K3 控制,轉接刀閘K3 通過與轉接I系統(tǒng)和II系統(tǒng)的連接實現(xiàn)勵磁整流柜的控制。冷卻風機的切換通過轉接刀閘K4 控制,轉接刀閘K4通過與轉接I系統(tǒng)和II系統(tǒng)的連接實現(xiàn)冷卻風機電源的控制。其中轉子勵磁繞組的額定電壓為100 V,額定電流為1000 A;冷卻風機的額定電壓為380 V,額定電流為100 A。
圖3 轉子勵磁繞組和冷卻風機切換示意圖
設備安裝調(diào)試成功后,現(xiàn)場進行實際應用,通過上位機的顯示功能,得到圖4所示的主提升機系統(tǒng)實際運行數(shù)據(jù)及參數(shù)顯示。根據(jù)圖中顯示的參數(shù),可知主提升機運行正常。實際運行過程中,系統(tǒng)運行穩(wěn)定、噪音較小、振動小,未發(fā)現(xiàn)任何故障,滿足安全生產(chǎn)標準。
對改進后的主提升機系統(tǒng)進行經(jīng)濟效益分析,
根據(jù)回坡底煤礦實際開采狀況,提升機每天工作約21小時,每次可多提升20 噸煤,每年工作時間按照300 天計算,每噸原煤按照400元計算,共可創(chuàng)造0.501 億元收益。改進后的提升系統(tǒng)減少了設備零件的維護費用,按照往年經(jīng)驗,每年維護費用約20萬元,設備維持員工費用20萬元,此次更換設備共花費80萬元,但是維修和工作人員的費用共計10萬元,可見經(jīng)濟效益良好。此外,改進后的主提升系統(tǒng)消除了無功沖擊和諧波的干擾,實現(xiàn)了無功補償,減少了無功補償花費的費用,提高了系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性;主提升機實現(xiàn)了全自動化操作,減少人員的投入,實現(xiàn)了高效提升,全數(shù)字化的監(jiān)測實現(xiàn)了實時監(jiān)測,工作人員可根據(jù)上位機顯示的數(shù)據(jù)了解設備運行情況,及時對故障系統(tǒng)做出反應。
圖4 實際運行數(shù)據(jù)及參數(shù)顯示圖
本文針對回坡底煤礦主提升機運行穩(wěn)定性差、故障率高的問題,對主提升機系統(tǒng)進行了優(yōu)化,通過對變頻器和雙獨立電控的改進設計,實現(xiàn)了主提升機快速提升、平穩(wěn)運行的目的,實際運行中噪音較小、振動小,未發(fā)現(xiàn)任何故障,具有良好的經(jīng)濟效益。