劉富全
(中銅東南銅業(yè)有限公司熔煉廠,福建 寧德 352100)
銅冶煉中,原料多為整個(gè)工藝的第一步,乃重中之重。然而不同來(lái)源、不同成分的物料對(duì)整個(gè)工藝的影響都是未知的,實(shí)踐中我們只能通過(guò)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的不斷積累,才能找到合適的物料,從而確保工藝的穩(wěn)定性和持續(xù)性。
因此,為了更好地探索出閃速熔煉爐對(duì)入爐物料的適應(yīng)性,本文結(jié)合某廠2019年6月份復(fù)雜型硫化礦入爐導(dǎo)致爐況波動(dòng)與調(diào)整措施的分析,簡(jiǎn)單闡述熔煉爐與物料之間的匹配性[1]。
某公司銅冶煉項(xiàng)目采用旋浮熔煉+旋浮吹煉工藝進(jìn)行銅精礦冶煉,熔煉爐投料量從試生產(chǎn)初期的 80~140t/h 提高至267t/h,達(dá)到設(shè)計(jì)能力。熔煉爐控制分為前饋控制和反饋修正,一般需要將不同種類的銅精礦、吹煉渣、渣精礦、石英砂通過(guò)倉(cāng)式配料系統(tǒng)進(jìn)行配料,再經(jīng)由干燥機(jī)干燥完,通過(guò)失重系統(tǒng)、精礦噴嘴等設(shè)備投入爐內(nèi),在反應(yīng)塔區(qū)域與工藝風(fēng)、氧發(fā)生混合,完成熔煉反應(yīng)。
2019年6月份由于采用原料中的新礦B60銅精礦,從而導(dǎo)致熔煉爐況發(fā)生波動(dòng),造成當(dāng)月生產(chǎn)負(fù)荷波動(dòng)大、作業(yè)率低,而且對(duì)爐體也有很大的影響。為此,本文以此為基礎(chǔ),探索此種復(fù)雜型硫化礦入爐的影響,以及對(duì)其調(diào)整措施實(shí)施后爐況的變化進(jìn)行分析。
6月1日新礦B60銅精礦啟用,隨后因配料需要,該礦比例增大。反應(yīng)一段時(shí)間后,熔煉爐的檢尺開始出現(xiàn)黏渣層,導(dǎo)致銅渣面分離不清,熔煉爐內(nèi)半熔融生料堆積。
分析化驗(yàn)數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)渣含銅從5月31日的平均值1.77%到6月5日升高5.26%,圖1是未調(diào)整前的渣含銅趨勢(shì)圖
圖1 未調(diào)整前的渣含銅趨勢(shì)圖發(fā)
采取應(yīng)對(duì)措施,通過(guò)采取逐步減少B60礦粉配料、物料內(nèi)配入還原劑、爐前觀察孔投加生鐵等措施,至6月12日熔煉爐的控制指標(biāo)渣含銅降至2.4%,爐況也逐步好轉(zhuǎn)。圖2是調(diào)整之后的渣含銅趨勢(shì)圖。
圖2 調(diào)整之后的渣含銅趨勢(shì)圖
6月12日17:09熔煉廠中控室監(jiān)控畫面顯示熔煉爐沉淀池底部5號(hào)測(cè)定溫度662℃,到6月14日10:30分696℃,熔煉爐沉淀池底部溫度呈上升趨勢(shì)。。圖3是調(diào)整之后的渣含銅趨勢(shì)圖。
圖3 熔煉爐沉淀池底部溫度趨勢(shì)圖
對(duì)此,工程技術(shù)人員立即安排人員對(duì)精礦失重系統(tǒng)和精礦噴嘴等關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行全面檢查,并對(duì)原料入爐后爐況的變化情況進(jìn)行分析,初步判斷可能是B60銅精礦配入量過(guò)大造成爐況異常波動(dòng)。B60銅精礦成分情況見表1。
表1 B60銅精礦成分表
B60銅精礦的大量配入后,導(dǎo)致混合銅精礦S/Cu整體偏低,爐內(nèi)熱負(fù)荷不夠,且該礦中可能存在較多的硫酸鹽和其他氧化物,在反應(yīng)塔無(wú)法進(jìn)行氧化反應(yīng),自然無(wú)法提供反應(yīng)所需的熱量。但由于當(dāng)時(shí)可用礦種和礦量均較少,B60恰為主要礦種,只能臨時(shí)逐步降低B60、吹煉渣、渣精礦的配入量,爐況惡化趨勢(shì)得到初步控制。隨后入庫(kù)的B63銅精礦S/Cu為1.46,B66銅精礦S/Cu為1.96,均大幅偏離閃速爐配料所需求的S/Cu。為調(diào)整爐況和降低B60銅精礦對(duì)爐況的影響,啟用這兩種高銅礦,但是需要配入大量的吹煉渣和渣精礦才能維持爐內(nèi)的熱平衡,而由于大量的冷料加入,在反應(yīng)塔僅完成吸熱反應(yīng)變成半熔融狀態(tài)進(jìn)入沉淀池,導(dǎo)致爐況不能在短時(shí)間內(nèi)調(diào)整至正常狀態(tài)[2]。
大量的熔池反應(yīng),導(dǎo)致爐底結(jié)攪動(dòng)沖刷,爐底溫度局部快速升高,為確保爐體安全,最有效的手段為降低爐內(nèi)溫度,通過(guò)外部強(qiáng)制冷卻降溫、降低生產(chǎn)負(fù)荷和降低爐溫控制的方式控制爐底溫度的上漲,雖爐底溫度上漲的問(wèn)題得到有效控制,但也在一定程度上加速了熔煉爐況惡化。
為進(jìn)一步調(diào)整爐況,通過(guò)降低吹煉渣和渣精礦配入量、降低Fe/SiO2、根據(jù)爐前排放情況適當(dāng)提高控制溫度等手段,爐況已呈現(xiàn)逐步好轉(zhuǎn)趨勢(shì),6月19日所測(cè)熔煉爐熔煉渣溫1307℃,銅溫度1208℃,渣含銅平均值4.08%,圖4是熔煉爐控制參數(shù)Fe/SiO2調(diào)整值與理論值對(duì)比圖。
圖4 熔煉爐控制參數(shù)Fe/SiO2調(diào)整值與理論值對(duì)比圖
對(duì)熔煉爐爐況情況分析,初步認(rèn)定因原料因素,備料單更改較為頻度,備料干燥機(jī)帶料量較大,熔煉爐頂倉(cāng)重量過(guò)大,導(dǎo)致爐況調(diào)整時(shí)間長(zhǎng);另外原料中冷料的配入量偏大,原料硫銅比不滿足爐膛熱負(fù)荷,爐溫控制偏低,導(dǎo)致渣型不好,銅渣分離不清。
針對(duì)分析原因,制定相應(yīng)的措施為:
(1)確保備料單更改頻度盡量減少;
(2)熔煉爐頂倉(cāng)重量按150~200噸控制,及時(shí)與備料聯(lián)系調(diào)整干燥機(jī)帶料量;
(3)減小原料中冷料的配入量,增大原料S/Cu,從源頭增加爐膛熱負(fù)荷;
(4)特殊時(shí)期,定時(shí)定點(diǎn)對(duì)熔煉爐進(jìn)行全面檢尺,測(cè)定爐內(nèi)凍結(jié)層分布情況;
(5)特殊時(shí)期,熔煉爐渣溫按1310~1330℃間控制;
(6)盡快將各銅口盤活,可根據(jù)情況在銅口附近加入生鐵;
(7)確保反應(yīng)塔熱負(fù)荷,通過(guò)天然氣的使用進(jìn)行調(diào)整,優(yōu)先使用中央燒嘴燃燒天然氣,反應(yīng)塔頂燒嘴加強(qiáng)清理頻次,防止粘接,確保反應(yīng)充分優(yōu)先使用中央燒嘴;
(8)生產(chǎn)操作時(shí)要密切關(guān)注爐底溫度、水套溫度和爐體巡檢。
截止6月20日熔煉爐況逐步恢復(fù)正常,6月21日各指標(biāo)趨于正??刂浦担鼫囟?310℃,銅溫1295℃,渣銅分離清晰,負(fù)荷得到逐步提升。
新進(jìn)礦種——B60銅精礦的成分與以前的礦種存在差異,該礦種中的硫有一部分是以硫酸鹽的形態(tài)存在,這就造成其在反應(yīng)塔區(qū)域參與氧化反應(yīng)時(shí),其釋放的熱量有限,達(dá)不到數(shù)模的理論需求值,導(dǎo)致反應(yīng)熱平衡出現(xiàn)失衡,部分物料未能反應(yīng),爐內(nèi)出現(xiàn)生料,最終使得爐況變差、銅渣分離不清[3]。
因精礦庫(kù)現(xiàn)存礦種不多,礦種搭配困難、庫(kù)存低,從而導(dǎo)致配料變更幅度較大且調(diào)整頻繁(變更比例超過(guò)20%),分析準(zhǔn)確性差,調(diào)整滯后。
受化驗(yàn)數(shù)據(jù)結(jié)果的影響,爐渣樣品選取、風(fēng)送、制品、分析等流程下來(lái),需要1.5h左右才能出分析結(jié)果??刂迫藛T再根據(jù)化驗(yàn)結(jié)果去調(diào)整石英砂等,難免會(huì)存在調(diào)整滯后現(xiàn)象,一般要3個(gè)小時(shí)以上物料入爐,5個(gè)小時(shí)以上才調(diào)控效果才逐步顯現(xiàn),導(dǎo)致渣型嚴(yán)重失調(diào)。
實(shí)踐的中期,為了保持爐底溫度可控,未等爐況完全好轉(zhuǎn)時(shí),就采用低溫控制,使得四氧化三鐵大量析出,銅渣再次分離不清,銅面難控,負(fù)荷下調(diào),熔煉爐整體反應(yīng)熱平衡控制失衡。
(1)對(duì)于熔煉爐而言,反應(yīng)塔塔頂?shù)木V噴嘴是其最核心的設(shè)備,但是其反應(yīng)效果無(wú)法做到及時(shí)進(jìn)行預(yù)判,對(duì)其使用和維護(hù)的經(jīng)驗(yàn)不足。
(2)原料系統(tǒng)的取料機(jī)、粒化刮板機(jī)、干燥機(jī)等關(guān)鍵設(shè)備沒有做到以檢代修,造成配料受制約。
4.1 熔煉每次更換配料單時(shí),熔煉爐爐頂干礦倉(cāng)料位要求原料提前控制在150~200t,為爐況的快速調(diào)整創(chuàng)造條件,換料生產(chǎn)穩(wěn)定后爐頂干礦倉(cāng)料位恢復(fù)至250t控制。
4.2 每次更換配料單前,通過(guò)渣型調(diào)整將渣中磁性鐵控制在10%左右,爐溫適當(dāng)高控10~20℃,爐體點(diǎn)檢員實(shí)行每半小時(shí)檢尺一次,排放口每半小時(shí)測(cè)溫一次,為爐體溫度的調(diào)整提供依據(jù)。
4.3 每次復(fù)雜型硫化礦入爐時(shí),可先下降1~2t/h的煙灰控制,再根據(jù)爐前測(cè)溫和排放情況進(jìn)行調(diào)整。
4.4 每次調(diào)整配料單,復(fù)雜型硫化礦入爐半小時(shí)后從1#、2#觀察孔或12號(hào)燒嘴孔進(jìn)行爐內(nèi)物料情況探測(cè),并將探測(cè)情況反饋于相關(guān)控制人員。
4.5 熔煉爐的石英砂調(diào)整要及時(shí),可通過(guò)爐前排放情況來(lái)進(jìn)行預(yù)判斷,使生產(chǎn)調(diào)控過(guò)程中的渣型穩(wěn)定,利于爐況。
4.6 爐體彈簧及膨脹點(diǎn)檢測(cè)工作要有及時(shí)、準(zhǔn)確的反饋,爐底增加軸流風(fēng)機(jī)及文丘里風(fēng)管進(jìn)行風(fēng)冷,加強(qiáng)爐底溫度局部的檢測(cè)。
4.7 精礦噴嘴的工藝風(fēng)、氧控制標(biāo)準(zhǔn):投料量≤160t/h時(shí),氧濃按65~70%進(jìn)行控制,保證入爐工藝富氧風(fēng)總量在風(fēng)量在 30000Nm3/h(120t/h)、33000Nm3/h(140t/h)、37000Nm3/h(160t/h)以上,這樣才能確保入爐混合風(fēng)的壓力維持穩(wěn)定值,便于精礦噴嘴的懸浮反應(yīng)達(dá)到預(yù)期效果。
4.8 針對(duì)熔煉爐計(jì)劃性停爐點(diǎn)檢時(shí),需在停爐前將熔爐爐渣中磁性鐵控制在10~15%之間,靠近10%控制,煙灰倉(cāng)位控制在30噸以內(nèi),為停復(fù)產(chǎn)創(chuàng)造條件[4]。
復(fù)雜型硫化礦是使熔煉爐爐況引起波動(dòng)的最直接也是最大的因素,不僅與其復(fù)雜型硫化礦的元素成分和部分元素存在形態(tài)的物相息息相關(guān),而且與配料時(shí)其加入的配比與混合程度有關(guān)。當(dāng)然,復(fù)雜型硫化礦對(duì)熔煉爐的適應(yīng)性除了這些因素,還受其他方面影響,本文只是針對(duì)某種復(fù)雜型硫化礦引起的爐況波動(dòng)實(shí)踐進(jìn)行分析。
對(duì)于閃速熔煉爐而言,當(dāng)一種新的物料其成分明確,配入遵循逐步遞增的原則,加之控制人員的精心操作,控制得當(dāng),摸索到復(fù)雜型硫化礦于熔煉爐的穩(wěn)定性、有序性和適應(yīng)性,就可有效避免爐況的波動(dòng),為工藝生產(chǎn)帶來(lái)巨大的益處。