周榮琛
河北港口集團(tuán)港口機(jī)械有限公司
轉(zhuǎn)接漏斗是皮帶機(jī)系統(tǒng)的重要組成部分,是連接上下游皮帶機(jī)的重要樞紐,擔(dān)負(fù)著轉(zhuǎn)運物料、環(huán)保密封、改變作業(yè)流程以及使物料合理分布等重要作用,廣泛應(yīng)用于各專業(yè)化散貨碼頭[1-2]。近年來,隨著設(shè)備投產(chǎn)年限的增長和產(chǎn)量的逐年攀升,轉(zhuǎn)接漏斗普遍存在結(jié)構(gòu)老化和功能缺失,致使漏斗走料不暢,衍生出漏斗堵料、皮帶跑偏、物料灑漏等問題,影響了作業(yè)效率,增加了運行和維護(hù)成本。因此,亟需對轉(zhuǎn)接漏斗進(jìn)行升級改造,保證設(shè)備穩(wěn)定運行。
通常情況下,物料由上游皮帶機(jī)進(jìn)入頭部漏斗,然后順著電動翻板打到的方向落到溜桶中,通過調(diào)料板完成轉(zhuǎn)向,落到緩沖叉完成緩沖,最終經(jīng)導(dǎo)料槽落在下游皮帶機(jī)上,從而完成整個上下游皮帶機(jī)的物料轉(zhuǎn)運(見圖1)。
圖1 轉(zhuǎn)接漏斗結(jié)構(gòu)示意圖
機(jī)構(gòu)長期運轉(zhuǎn)后,由于調(diào)料板、緩沖叉等構(gòu)件的老化、失效,造成漏斗走料不暢,致使設(shè)備故障頻繁。參考某煤炭樞紐港煤二期工程T2K7機(jī)房BH8-BD5皮帶機(jī)轉(zhuǎn)接漏斗(見圖2)的故障數(shù)據(jù),2017年12月,該漏斗因走料不暢造成堵料故障2次、跑偏故障9次,而皮帶跑偏后造成的物料灑漏又衍生出撕裂、拉繩、打滑等故障誤報高達(dá)33次,占該設(shè)備當(dāng)月故障總數(shù)的77%,嚴(yán)重影響了作業(yè)效率,極大增加了設(shè)備運營成本。
1.頭部漏斗 2.電動翻板 3.電動推桿 4.溜桶 5.調(diào)料板 6.緩沖叉 7.緩沖叉箱體 8.導(dǎo)料槽 9.緩沖托輥
通過數(shù)據(jù)采集和結(jié)構(gòu)分析發(fā)現(xiàn),該漏斗主要存在以下幾個問題:
(1)由于該漏斗轉(zhuǎn)運的煤種多為濕黏度較大的混合煤,斗內(nèi)濕度較大,加上調(diào)料板動作較少,導(dǎo)致其調(diào)節(jié)絲杠多有銹蝕、基本失效。
(2)緩沖叉不夠耐磨,叉頭部分雖是硬質(zhì)耐磨材質(zhì)(硬輕軌18-1970),但由于物料長久沖刷,多有殘缺。殘余結(jié)構(gòu)不僅不能緩沖物料、攔阻雜質(zhì),反而容易積料,致使走料不暢、落料不正,直接造成設(shè)備故障頻發(fā)。此外,由于緩沖叉設(shè)計缺陷、結(jié)構(gòu)臃腫,日常維護(hù)和拆裝工程量大。
(3)為了優(yōu)化作業(yè)流程,轉(zhuǎn)接漏斗普遍設(shè)計的高大,而轉(zhuǎn)運的物料由于高度差,具有很強(qiáng)的沖擊力,僅靠緩沖叉和下游落料口幾處緩沖托輥很難完全緩解沖擊,加之目前緩沖叉的殘缺,致使物料直接沖刷皮帶,極大地降低了皮帶的使用壽命。
綜上所述,恢復(fù)調(diào)料板功能、替換緩沖叉耐磨材料和優(yōu)化漏斗緩沖結(jié)構(gòu)是解決問題的關(guān)鍵所在。
根據(jù)現(xiàn)場實際情況,對調(diào)料板絲桿分別進(jìn)行除銹、潤滑處理,銹蝕嚴(yán)重的則進(jìn)行更換,使其恢復(fù)手動調(diào)節(jié)物料方向的功能。設(shè)立點檢牌,定期維護(hù)保養(yǎng),保證設(shè)備正常運轉(zhuǎn)。
緩沖叉利用叉頭打散、緩沖物料,但是現(xiàn)有的叉頭已經(jīng)磨損嚴(yán)重、殘缺不全,完全失去修復(fù)的意義,只能連帶箱體進(jìn)行整體更換。經(jīng)實地考察發(fā)現(xiàn),轉(zhuǎn)接機(jī)房內(nèi)部空間狹小且無維修吊車配合,只能制作多個臨時吊點,依靠人力操作手拉葫蘆配合來完成。整個更換過程不但繁瑣,且會長時間影響多條皮帶線作業(yè)。
經(jīng)過現(xiàn)場測繪和反復(fù)實驗,最終選定用類似電動翻板的沖擊面板結(jié)構(gòu)替換原叉型結(jié)構(gòu)來改造舊緩沖叉(見圖3)。首先,利用前期拆卸的廢舊緩沖叉,完全切除叉頭而保留轉(zhuǎn)軸部分,然后參照緩沖叉箱體的尺寸來確定沖擊面板大小??紤]到著料后物料會松散、四溢的情況,加裝了兩側(cè)擋板,用于收攏物料、控制料流方向。為了加強(qiáng)其耐磨性,選擇與漏斗同材質(zhì)的δ10鋼板作為母板,再鑲嵌上δ16的耐磨襯板。最后,在沖擊面板和兩側(cè)擋板的底部焊接加強(qiáng)筋板,加固整個新型緩沖叉結(jié)構(gòu)(見圖4)。新、舊緩沖叉的性能對比見表1。
圖3 舊緩沖叉
圖4 新型緩沖叉
表1 新、舊緩沖叉的性能對比
漏斗改造的目的是通暢走料,進(jìn)而引導(dǎo)料流,減緩物料對下游皮帶的沖擊,從而降低故障率。根據(jù)以上思路,進(jìn)一步優(yōu)化原有漏斗結(jié)構(gòu)。
首先,參照BH8-BD5漏斗圖紙,結(jié)合現(xiàn)場收集的數(shù)據(jù),利用仿真軟件分析出料流方向和下游皮帶機(jī)接料區(qū)域。然后,在漏斗底部、緩沖差下方、溜桶剛要進(jìn)入導(dǎo)料槽的位置加裝一套兼具收攏和送料作用的引流板(見圖5),在不影響下游物料運輸?shù)那疤嵯?,使其覆蓋整個受料區(qū)域,形成落料拋物線,最終實現(xiàn)物料軟著陸。考慮到耐磨性和后期維護(hù),仍然選用δ10鋼板作為母板,鑲嵌δ16的耐磨襯板。
圖5 引流板
在皮帶機(jī)導(dǎo)料槽下方,通常均勻分布著緩沖托輥和對應(yīng)托輥架,通過托輥上緩沖膠圈的彈性儲能,可以實現(xiàn)對拋物落料產(chǎn)生沖擊力的進(jìn)一步緩沖。在實際使用中發(fā)現(xiàn),由于導(dǎo)料槽兩側(cè)防溢裙板與皮帶緊密貼合,導(dǎo)致緩沖托輥更換困難,為方便維修,原設(shè)計的托輥架布局較為分散,這樣不但會影響托輥的緩沖效果,而且兩托輥架間懸空的皮帶容易被雜質(zhì)扎穿,進(jìn)而傷害皮帶和其他設(shè)備。為此,有必要對現(xiàn)有緩沖托輥架結(jié)構(gòu)和布局進(jìn)行優(yōu)化。
通常情況下,更換托輥都是依靠外力將皮帶托起,然后進(jìn)行托輥拆裝??墒?,由于此處導(dǎo)料槽及裙板密封結(jié)構(gòu)的限制,無法使用該方法操作。于是嘗試轉(zhuǎn)變思路,直接取出托輥架。
首先,參照設(shè)計圖紙,對緩沖托輥架和機(jī)架尺寸進(jìn)行校核。然后通過3D制圖軟件對托輥架進(jìn)行分解,按照托輥分布,將托輥架分解成左、中、右及底座4部分。中間部分設(shè)計成滑道,方便兩側(cè)抽拉;兩側(cè)及底座仍采用螺栓連接。通過Proe5.0 Mechanica模塊進(jìn)行受力分析,證明該結(jié)構(gòu)滿足使用要求。
新型托輥架(見圖6)的設(shè)計,為下一步優(yōu)化機(jī)架布局創(chuàng)造了條件。將漏斗下導(dǎo)料槽內(nèi)受料區(qū)域的緩沖托輥架補(bǔ)充、更換成新型結(jié)構(gòu)托輥架,然后將其并攏排列在一起,形成類似緩沖床的形式。這種布局可以極大地降低雜質(zhì)扎穿皮帶的幾率,即使扎穿,也能通過皮帶運行時的作用力及時排出,從而保護(hù)皮帶不會被雜質(zhì)大面積劃傷。
圖6 新型托輥架
經(jīng)過近1年的觀察使用,改造后的BH8-BD5轉(zhuǎn)接漏斗及對應(yīng)皮帶機(jī)運行平穩(wěn),設(shè)備故障率大大降低。該項改造具有如下創(chuàng)新點:
(1)提升漏斗設(shè)計理念。在轉(zhuǎn)運物料的基礎(chǔ)上,融匯了聚攏物料、引導(dǎo)料流、減緩物料沖擊的新理念,并成功運用于整個改造中。
(2)開發(fā)備件的通用性。新型緩沖叉和引流板在面板設(shè)計上,選擇鑲嵌與電動翻板同規(guī)格的耐磨襯板,通用型的備件儲備可以為企業(yè)節(jié)約大量維修成本。
(3)新型緩沖叉和新型托輥架的運用,解決了長久存在的維修難題,減少了維修時間,提高了作業(yè)效率。
通過對轉(zhuǎn)接漏斗結(jié)構(gòu)的改造,解決了故障頻繁的問題,降低了運營成本和維修難度,延長了設(shè)備的使用壽命,具有良好的推廣應(yīng)用價值,也為設(shè)備清潔生產(chǎn)改造奠定了基礎(chǔ)。