鄭海銀(惠州市光大水泥企業(yè)有限公司,廣東 惠州516000)
我公司擁有四條5 000 t/d新型干法熟料生產(chǎn)線。其中新廠的水泥粉磨系統(tǒng)采用4套HFCG160-140型輥壓機(jī)與NSE1000×38.5m循環(huán)斗提及Φ 4.20m×130m滑履磨組成的閉路粉磨系統(tǒng),年產(chǎn)水泥500萬t。入磨皮帶設(shè)計(jì)最大喂料量220t/h,經(jīng)喂料斗提提升到穩(wěn)壓倉后入輥壓機(jī)預(yù)粉磨后進(jìn)入循環(huán)斗提,輥壓機(jī)最大通過量780t/h,循環(huán)斗提設(shè)計(jì)輸送量為1100t/h,單條鏈條安全系數(shù)為12.4倍,提升速度為64.3m/min,雙驅(qū)動電機(jī)132kW。
2019年4月出現(xiàn)循環(huán)斗提尾輪軸彎曲事故。拆出發(fā)現(xiàn)軸沿徑向方向出現(xiàn)扭曲變形,兩邊齒塊不同步,加工一根新軸更換后重新開機(jī)。10月份出現(xiàn)頭輪軸斷裂事故。前三天出現(xiàn)提升機(jī)電流在100~160 A之間異常波動,現(xiàn)場檢查頭尾輪中心線出現(xiàn)偏差達(dá)30mm,通過調(diào)整頭輪軸承座墊片的厚度來調(diào)整頭輪軸水平度,校正尾輪軸中心線后重新開機(jī)。運(yùn)行不到0.5h因空載電流超過報(bào)警值200A,中控緊急停機(jī)。現(xiàn)場頭輪軸已經(jīng)彎曲,維修工拆卸吊裝后發(fā)現(xiàn)輪軸已經(jīng)從一側(cè)鏈輪根部斷為兩段(詳見圖1),立即與設(shè)備廠家聯(lián)系重新加工新的輪軸,到貨后進(jìn)行維修更換。
圖1 軸斷裂后成兩段
雖更換部件解決相關(guān)設(shè)備問題,但真正影響設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)的原因需要分析查找,對于1100t/h的大輸送量的提升機(jī),設(shè)備安全運(yùn)行至關(guān)重要,為避免設(shè)備事故再次發(fā)生,我們查閱資料,與設(shè)備廠家、設(shè)計(jì)院和相關(guān)兄弟公司等多方咨詢,總結(jié)原因如下。
按照設(shè)備廠家技術(shù)要求,提升機(jī)頭輪傳動軸中心線離最近的殼體腰帶支撐的最大距離不超過4.20m(見圖2)。但現(xiàn)場實(shí)際設(shè)計(jì)和安裝距離為8.250m,在輸送物料時頭部殼體擺動過大,達(dá)500mm,頻繁出現(xiàn)料斗刮蹭出料口,料斗變形,鏈條受力不均勻,導(dǎo)致電機(jī)電流波動較大。
圖2 斗提數(shù)據(jù)及頭部支撐示意圖
現(xiàn)場檢查提升機(jī)鏈條,在內(nèi)外鏈板之間夾雜有鐵粒子,造成鏈條不能自由靈活的彎曲和伸展,出現(xiàn)多處鏈條彎曲,與頭輪齒輪嚙合不同步,鏈板磨損嚴(yán)重?,F(xiàn)用混合材之一為不銹鋼渣,其不銹鋼渣中的鐵粒子含量達(dá)到1%。安裝的除鐵器不能選出此鋼渣中的鐵粒子,反復(fù)積累,每天循環(huán)富集在循環(huán)斗提底部和稱重倉下部的鐵粒子達(dá)到2~3t。特別是開機(jī)時,數(shù)噸重的鐵粒子對提升機(jī)下部回頭輪及料斗沖擊嚴(yán)重,瞬間的沖擊,出現(xiàn)鏈條和尾輪脫齒而強(qiáng)行運(yùn)行,鏈輪與鏈條不同步造成尾軸彎曲,長期反復(fù)造成輪軸斷裂。
提升機(jī)首次出現(xiàn)故障后,沒有按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行安裝尺寸復(fù)查,維修調(diào)整人員技術(shù)水平欠缺,各級管理人員重視不夠,致使后續(xù)出現(xiàn)斷軸現(xiàn)象。
利用距離頭輪4.25m位置的鋼平臺增加殼體支撐,在距離頭輪1.25m位置利用建筑梁進(jìn)行殼體支撐,既防止前后左右的擺動又保證提升機(jī)在垂直方向上的自由伸縮。設(shè)備廠家在與設(shè)計(jì)院做技術(shù)交底時將頭輪固定支撐架的距離要明確,設(shè)計(jì)院在保證頭輪穩(wěn)定前提下,降低或增加支撐小樓面或利用建筑物梁、柱來增加鋼結(jié)構(gòu)支撐支架,起到穩(wěn)定作用,避免生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行整改。
(1)利用兩個框式水平尺檢測尾部裝置的上法蘭水平允許不大于1/1000的數(shù)據(jù)。
(2)用0.35~0.5 mm的鋼絲線檢查殼體的垂直度,38 m高的提升機(jī)殼體上下鉛垂線所測數(shù)據(jù)之差控制在±6-10mm(見圖3)。
圖3 機(jī)殼安裝、檢測示意圖
(3)利用框式水平儀檢測頭輪軸的水平度,要求控制在0.3/1000 mm范圍內(nèi)。
(4)用鋼絲線、機(jī)油桶、吊墜從兩個頭輪上懸掛下來,檢測數(shù)據(jù),控制上下頭輪軸向偏差在±3 mm之內(nèi),徑向偏差在±2 mm之內(nèi)(見圖4)。
圖4 頭尾輪安裝、檢測示意圖
此傳動采用三種直聯(lián)方式之一的空心軸鍵連接方式,檢查減速機(jī)軸向是否有竄動,擰緊端蓋。液力偶合器與電機(jī)之間間隙留3~5mm,同軸度重新打表檢查,軸向、徑向控制0.25mm。
在新的混合材沒有到位前,每兩天采用人工清理提升機(jī)尾部的鐵粒子,從11月份開始全部使用不含鐵粒子鋼渣,檢查鏈條活動正常。
經(jīng)過以上處理措施,生產(chǎn)部門加強(qiáng)設(shè)備管理,做好設(shè)備潤滑和巡檢工作,四臺循環(huán)斗提再沒有出現(xiàn)斷軸現(xiàn)象,保障水泥的正常生產(chǎn)。故障原因分析需要細(xì)致全面,從制造、設(shè)計(jì)、安裝、使用等全方位考慮,才能徹底解決。