張振華,陳作海,白建東,王興盛(山東水泥廠有限公司,山東 濟南 )
我公司#3窯高溫風機高壓變頻現場原設備品牌為“合康變頻”,于2007年3月投入使用,連續(xù)運行超過12年,由于設備功率單元器件、電路板件等老化嚴重,故障率升高,對生產造成嚴重影響;同時老版本功率單元及板件均已停產,一旦出現故障修復極為困難。公司于2020年底對高溫風機變頻器進行升級改造,保留原變頻干式變壓器,對所有功率單元及控制系統(tǒng)進行升級改造,改造后效果良好,主要問題是在變頻器調速超過850r/min過程中出現自動降頻,電機電流132A,未超額定值(144A)無法滿足工況要求。
#3窯高溫風機變頻器及電機基本參數見表1,2。
表1 變頻器銘牌參數
表2 #3窯尾高溫風機電機銘牌參數
開機后,高溫風機運行超過850r/min后變頻器振蕩限流,無法滿足現場生產需要。監(jiān)控VF模式下變頻器運行情況,850r/min以下運行正常,給定880 r/min后變頻器開始自動降頻運行。
根據以上情況分析:現場窯產量額定2000t/d,實際運行到2600t/d,電機超負荷運行。異步機通用模式的控制方式為V/F曲線恒轉矩控制,轉矩無法自動調節(jié),負荷過大與負壓波動引起輸出電流振蕩,力矩達到保護值(變頻設定保護值為6000 N·m)后變頻器自動降頻。
對于常規(guī)的VF控制,電機的電壓隨著電機速度的降低而相對增加,導致勵磁不足,而使電機不能獲得足夠的旋轉力。為了補償這個不足,變頻需要通過提高電壓來補償電機速度降低引起的電壓降,這叫轉矩提升。轉矩提升是提高變頻器的輸出電壓,然而即使提高很多輸出電壓,電機轉矩并不能和其電流對應提高,因為電機電流和電機產生了轉矩分量和勵磁分量。因此必須引入矢量控制,把電機的電流值進行分配,從而確定產生轉矩的電機電流分量和勵磁分量的數值。矢量控制可以通過電機端的電壓降的響應,進行優(yōu)化補償,在不增加電流的情況下,允許電機產生大的轉矩,解決變頻保護降頻問題,同時也改善了電機低速時的溫升。
轉矩提升增加變頻器的輸出電壓,使電機的輸出轉矩和電壓的平方成正比的關系增加,從而改善電機的輸出轉矩。改善電機低速輸出轉矩不足,使用“矢量控制”,可以使電機在低速時的輸出轉矩達到電機在50Hz時供電輸出轉矩。
根據以上分析,采取了如下措施:
(1)停機后將VF控制方式改為開環(huán)矢量控制,異步機開環(huán)矢量控制方式將電機定子電流分解為勵磁電流和轉矩電流單獨控制,力矩不夠時可單獨調節(jié)轉矩電流,提升變頻器帶載能力。
(2)變頻器在增加轉速時力矩較大,為防止瞬間力矩過大造成變頻器保護降頻,將變頻器限流系數由110%調整為120%。
再次開機監(jiān)控數據,變頻器運行到842r/min時轉矩顯示7170 N·m,加速過程轉矩顯示9000 N·m,給定890r/min變頻穩(wěn)定運行,轉矩顯示8600 N·m,電機電流達到額定值。高溫風機變頻器自3月15日開機至6月1日,運行穩(wěn)定,未再出現降頻問題。