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        印度ATNK水泥廠原煤輸送給料系統(tǒng)的改造

        2020-12-30 10:55:44王志鋒秦昱鋒中信重工工程技術(shù)有限責(zé)任公司河南洛陽(yáng)
        水泥工程 2020年5期

        王志鋒,秦昱鋒(中信重工工程技術(shù)有限責(zé)任公司,河南 洛陽(yáng) )

        0 前言

        印度ATNK2500t/d水泥廠由我公司設(shè)計(jì),其中的煤粉制備系統(tǒng)采用立磨,生產(chǎn)過(guò)程立磨入口回轉(zhuǎn)下料器時(shí)常出現(xiàn)卡料、堵塞等故障,造成立磨跳停,經(jīng)過(guò)分析及不斷摸索,對(duì)輸送給料系統(tǒng)進(jìn)行改造,終于解決了生產(chǎn)過(guò)程中存在的問(wèn)題。本文結(jié)合設(shè)計(jì)和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)踐,對(duì)原煤輸送給料系統(tǒng)的改造措施作一簡(jiǎn)單介紹,僅供同行參考。

        1 工藝介紹

        1.1 工藝流程

        原煤輸送給料系統(tǒng)工藝流程見圖1,設(shè)備配置見表1。原煤由汽車運(yùn)輸進(jìn)廠,卸至煤堆棚內(nèi)儲(chǔ)存,需要時(shí)由裝載機(jī)上料,將原煤送至卸料槽,然后經(jīng)卸料槽下的皮帶輸送機(jī)將原煤送至斗式提升機(jī)內(nèi),由提升機(jī)將物料送至原煤緩沖倉(cāng)內(nèi)儲(chǔ)存,原煤倉(cāng)下設(shè)有棒閥和定量給料機(jī),定量給料機(jī)取出一定量的原煤后,通過(guò)下料溜槽將原煤送至煤立磨入口處的回轉(zhuǎn)下料器內(nèi),然后送于磨內(nèi)研磨。整個(gè)系統(tǒng)采用皮帶機(jī)+提升機(jī)輸送,定量給料機(jī)+回轉(zhuǎn)下料器給料,工藝流程較為簡(jiǎn)單。

        圖1 工藝流程圖

        表1 工藝設(shè)備配置表

        2 生產(chǎn)過(guò)種中出現(xiàn)的問(wèn)題及解決措施

        生產(chǎn)過(guò)程中開始階段一直較為順利,煤磨運(yùn)行也較為平穩(wěn),沒有出現(xiàn)過(guò)大的波動(dòng),后來(lái)業(yè)主更換了原煤,水分達(dá)到了13%以上,造成煤立磨入口的回轉(zhuǎn)下料器堵料,系統(tǒng)跳停,有時(shí)候回轉(zhuǎn)鎖閥被卡死,這種情況持續(xù)了數(shù)次,影響了磨機(jī)的正常生產(chǎn)。

        為了解決回轉(zhuǎn)下料閥時(shí)??ㄋ蓝铝系膯?wèn)題,我們通過(guò)過(guò)幾次拆卸,清理閥門內(nèi)部積料發(fā)現(xiàn),由于物料水分較大,原煤通過(guò)回轉(zhuǎn)閥給料時(shí)會(huì)粘結(jié)到葉輪上,時(shí)間長(zhǎng)了粘結(jié)得越來(lái)越多,葉輪與殼體之間的間隙被物料填滿,回轉(zhuǎn)閥會(huì)被卡死,另外,有時(shí)發(fā)現(xiàn)積料中還存在一些鐵屑和鐵絲,卡到間隙里面,使葉輪難以轉(zhuǎn)動(dòng)。因此,我們把除鐵和對(duì)原煤進(jìn)行烘干作為初步改造方案。

        (1)增加除鐵設(shè)備。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)查看,可以考慮在兩個(gè)位置增加除鐵器,一是在煤堆棚內(nèi)的原煤輸送皮帶機(jī)上,在卸料槽以后3m左右的位置,增設(shè)一臺(tái)永磁除鐵器,注意避免將除鐵器安裝在皮帶機(jī)的弧段上;二是在斗式提升機(jī)卸料口至原煤倉(cāng)進(jìn)料口之間的卸料溜子上,增設(shè)一臺(tái)溜管式除鐵器。為了徹底除掉原煤中的鐵質(zhì),征得業(yè)主同意后,考慮在這兩個(gè)位置都增加除鐵器,具體參數(shù)見表2。

        表2 除鐵器參數(shù)表

        (2)增加原煤烘干措施。根據(jù)中控化驗(yàn)結(jié)果,原煤水分在13%~16%之間,大大超過(guò)原合同中10%以內(nèi)的要求,按照目前的情況,單獨(dú)考慮設(shè)計(jì)一套專用于原煤烘干和系統(tǒng)并不現(xiàn)實(shí),經(jīng)過(guò)論證,考慮從以下兩個(gè)方面來(lái)降低原煤水分,一是在原煤堆棚內(nèi)攤薄煤層厚度,打開堆棚通風(fēng),自然降低原煤水分;二是考慮利用進(jìn)煤磨的熱風(fēng)管道,將熱風(fēng)引入煤磨進(jìn)料溜子處對(duì)進(jìn)料原煤進(jìn)行烘干。為此,我們?cè)O(shè)計(jì)了一個(gè)簡(jiǎn)易的烘干箱裝置,烘干箱是指將煤磨進(jìn)料溜子用鋼板包裹起來(lái),四周封閉,類似筒中筒結(jié)構(gòu),外筒內(nèi)部空間可作為烘干區(qū)域。然后在進(jìn)煤磨的熱風(fēng)管道與烘干箱的底部之間增設(shè)一段進(jìn)風(fēng)管,在烘干箱的頂部與煤立磨的入口之間增設(shè)一段出風(fēng)管,這樣,熱風(fēng)從進(jìn)風(fēng)管進(jìn)入烘干箱,經(jīng)過(guò)熱輻射烘干,從出風(fēng)管進(jìn)入煤立磨內(nèi)。改造示意圖見圖2。圖2中可以看出,烘干箱內(nèi)部的熱風(fēng)并不與溜子內(nèi)的原煤直接接觸,僅是與溜子四周的鋼板接觸,依靠溜子傳熱給原煤,對(duì)原煤進(jìn)行烘干,并且還能起到避免溜子底部粘結(jié),防止原煤堵塞的作用。

        圖2 改造示意圖

        4 改造效果

        通過(guò)上述改造,從現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行情況看,取得了積極的效果,但由于原煤水分太高,而烘干效果有限,卡料現(xiàn)象不可避免,只是出現(xiàn)的頻率大大降低,回轉(zhuǎn)下料閥卡料現(xiàn)象從以前的每天平均三四次降低到兩天一次,效果還是非常明顯。雖然改造有成效,但是并沒有徹底解決問(wèn)題,每當(dāng)回轉(zhuǎn)下料器卡死的時(shí)候,都要停機(jī),現(xiàn)場(chǎng)人工清理,持續(xù)時(shí)間將近一個(gè)小時(shí),影響到磨機(jī)的生產(chǎn)。

        鑒于此,亟待找到一種徹底解決問(wèn)題的方法。有一次人工清理下料器的卡料時(shí),注意到現(xiàn)場(chǎng)采用回轉(zhuǎn)下料器反轉(zhuǎn)的方式,粘結(jié)在葉輪轉(zhuǎn)子上的物料由于受到反向旋轉(zhuǎn)作用力,而從轉(zhuǎn)子上掉落下來(lái),因此,和電控人員商議,確定采取監(jiān)控回轉(zhuǎn)下料器電機(jī)電流的方式,回轉(zhuǎn)下料器卡死時(shí),必將伴隨著電機(jī)電流超負(fù)荷,將電流參數(shù)時(shí)時(shí)顯示在中控畫面上,并將電機(jī)設(shè)置成正反轉(zhuǎn)的形式,即當(dāng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),回轉(zhuǎn)下料器的葉輪由電機(jī)帶動(dòng)順時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng),也就是正轉(zhuǎn),當(dāng)電機(jī)電流顯著增大時(shí),說(shuō)明轉(zhuǎn)子葉片上粘結(jié)的原煤已經(jīng)很多,這時(shí)根據(jù)自動(dòng)設(shè)置,電機(jī)采用逆時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng),也就是反轉(zhuǎn),這時(shí)葉片上的原煤自動(dòng)掉落下來(lái),避免了下料器卡死的現(xiàn)象發(fā)生。

        通過(guò)設(shè)置下料器電機(jī)正反轉(zhuǎn),從根本上杜絕了回轉(zhuǎn)下料器卡死的發(fā)生,因?yàn)樵O(shè)定電流超標(biāo)報(bào)警提示,當(dāng)電流達(dá)到設(shè)定值時(shí),定量給料機(jī)停機(jī),回轉(zhuǎn)下料器反轉(zhuǎn),直到下料器電流降到正常值時(shí),回轉(zhuǎn)下料器正轉(zhuǎn),再啟動(dòng)定量給料機(jī),此過(guò)程僅需要幾分鐘的時(shí)間,煤磨生產(chǎn)過(guò)程基本不受影響。

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