強玉琴,周應(yīng)慶,彭嘉選,韓軍強,崔建勤(甘肅土木工程科學(xué)研究院有限公司,甘肅 蘭州 730020)
新疆某公司2000t/d熟料生產(chǎn)線(以下簡稱“A廠”)于2009年6月建成投產(chǎn)。2017年,公司響應(yīng)國家節(jié)能降耗等系列政策要求,采用甘肅土木工程科學(xué)研究院有限公司(以下簡稱“甘肅土木”)的專有核心技術(shù)——“水泥窯大溫差交叉料流預(yù)熱預(yù)分解系統(tǒng)工藝技術(shù)”對燒成窯尾進(jìn)行了節(jié)能降耗技術(shù)改造[1]。項目投產(chǎn)后,因進(jìn)廠石灰石礦點較多,主要成分波動較大,質(zhì)量無法保證,經(jīng)過對當(dāng)?shù)亟饘冁V廠排放的鎂渣進(jìn)行分析論證,采用鎂渣替代部分石灰石生產(chǎn),至今已穩(wěn)定運行3年多,取得了很好的效果。
鎂渣的主要化學(xué)成分為CaO和SiO2,并含有少量CaF2,主要礦物成分為C2S,具有一定的水硬性。鎂渣可以替代部分天然石灰石原料生產(chǎn)水泥熟料[2-4],在熟料煅燒時可起到誘導(dǎo)結(jié)晶和礦化等作用。通過對國內(nèi)外鎂渣使用現(xiàn)狀的研究發(fā)現(xiàn),由于受工藝技術(shù)所限,其配比一般在5%~15%之間,最佳配比在10%,替代石灰石的量相對較小,對產(chǎn)品性能的改善不顯著?;诖?,項目團隊利用改造后的大溫差預(yù)熱預(yù)分解工藝系統(tǒng)對生料中不同鎂渣配比進(jìn)行了應(yīng)用研究,結(jié)果表明,鎂渣替代石灰石比例可以大幅提高,配比穩(wěn)定在18%以上,最高達(dá)到了22%,同時,熟料產(chǎn)、質(zhì)量大幅度提高,燒成煤耗大幅度下降,呈現(xiàn)出資源綜合利用和增產(chǎn)、提質(zhì)、節(jié)能、降耗的巨大潛力和價值。
熟料生產(chǎn)線主要工段主機設(shè)備配置見表1。可以看出,窯尾預(yù)熱預(yù)分解系統(tǒng)是典型的2000t/d配置,但回轉(zhuǎn)窯、篦冷機等主機設(shè)備能夠滿足2500t/d生產(chǎn)能力的要求。
2016年,進(jìn)廠主要原燃料化學(xué)成分及原煤工業(yè)分析分別見表2和表3。改造前,生產(chǎn)采用石灰石、煤矸石、石英石、頁巖、銅礦渣等組份配料。進(jìn)廠石灰石來自3~4個礦點,主要成分波動較大,CaO在40.59%~53.62%之間,尤其是SiO2在2.80%~14.86%之間,含量高且波動很大,加劇了石灰石的質(zhì)量波動,且SiO2基本以游離態(tài)存在,硬度大,活性低,耐高溫,不易參加化學(xué)反應(yīng)。
2017年2月28日~4月16日,哈密南崗采用我公司核心專利技術(shù)對燒成窯尾進(jìn)行了節(jié)能降耗技術(shù)改造,形成了獨具特色的“大溫差交叉料流預(yù)熱預(yù)分解系統(tǒng)工藝”。技術(shù)改造的主要內(nèi)容包括以下幾個方面:
表1 熟料生產(chǎn)線主要工段主機設(shè)備配置
(1)大溫差交叉料流系統(tǒng)。對C2、C3下料系統(tǒng)進(jìn)行大溫差交叉料流系統(tǒng)改造。其核心是通過增大氣料換熱溫差,提高生料的換熱效率,降低系統(tǒng)出口溫度,降低熱耗。
(2)高效、低氮分解爐系統(tǒng)。一是對分解爐煤粉燃燒系統(tǒng)進(jìn)行改造。通過改變分解爐的噴煤方式,改變?nèi)紵齾^(qū)環(huán)境氣氛,實現(xiàn)前置脫硝,降低SNCR脫硝系統(tǒng)的氨水消耗量,同步解決分解爐錐部結(jié)皮和堵塞等相關(guān)問題。
二是在原有分解爐容積不變的情況下,通過改造分解爐內(nèi)部結(jié)構(gòu)和鵝頸管,提高煤粉在爐內(nèi)的燃盡率,使煤粉在爐內(nèi)高效燃燒,整個斷面的溫度均勻穩(wěn)定;消除分解爐與C5出口溫度倒掛現(xiàn)象;消除鵝頸管彎頭積灰,改善系統(tǒng)的通風(fēng),降低系統(tǒng)阻力;緩解和消除預(yù)熱器系統(tǒng)的結(jié)皮、堵塞以及窯內(nèi)結(jié)圈、結(jié)球和長后窯皮等問題。
三是利用生料在爐內(nèi)多點喂入和多次噴旋疊加效應(yīng),實現(xiàn)了生料在爐內(nèi)的進(jìn)一步強化換熱和快速分解,延長物料在爐內(nèi)停留時間,有效提高入窯生料分解率。
(3)配套改造。配套改造項目主要有:窯尾煙室,窯頭、窯尾密封裝置等。
通過技術(shù)改造,實現(xiàn)預(yù)熱預(yù)分解系統(tǒng)的料氣大溫差強化換熱,提高換熱效率,使入窯生料碳酸鈣快速和充分分解,增強分解爐對原燃料的適應(yīng)性,提高熱穩(wěn)定性,增大操作彈性,達(dá)到提高熟料產(chǎn)質(zhì)量,降低能耗和低氮環(huán)保的目的。
改造項目投產(chǎn)后,在進(jìn)廠石灰石質(zhì)量無法滿足生產(chǎn)要求的情況下,對當(dāng)?shù)亟饘冁V廠排放的鎂渣用于替代石灰石配料的方案和煅燒適應(yīng)性進(jìn)行了充分的可行性論證,確定以10%的鎂渣替代部分石灰石進(jìn)行配料,經(jīng)過2017年的生產(chǎn)運行證明效果良好。2018年開始,將鎂渣配比由10%逐步提高到18%以上,最大配比達(dá)到22%,由于鎂渣排放量有限,2019年鎂渣配比基本保持在18%進(jìn)行生產(chǎn)。實踐證明,改造后的大溫差預(yù)熱預(yù)分解系統(tǒng)可以實現(xiàn)鎂渣配比的提高,并且效果良好。
表2 原燃料化學(xué)成分 %
表3 原煤工業(yè)分析
鎂渣化學(xué)成分和配料方案分別見表4和表5。
表4 各年份鎂渣平均化學(xué)成分 %
表5 生料配料方案 %
經(jīng)實驗分析,鎂渣主要化學(xué)成分是CaO和SiO2,CaO含量較高,一般在52%~58%之間,可替代部分石灰石進(jìn)行配料,且質(zhì)量相對穩(wěn)定,利用鎂渣替代部分石灰石進(jìn)行配料,極大地緩解了石灰石供應(yīng)緊張和質(zhì)量差的狀況,同時,最大限度地實現(xiàn)了鎂渣固體廢棄物的再利用。
鎂渣配比0%、10%、15%、18%時的熟料化學(xué)成分、熟料產(chǎn)質(zhì)量及能耗指標(biāo)等分別見表6~8。
表6 不同鎂渣配比的熟料化學(xué)成分及礦物組成
表7 不同鎂渣配比的熟料強度
表8 不同鎂渣配比的熟料產(chǎn)量、煤耗、電耗
采用鎂渣配料,帶入的MgO會使液相出現(xiàn)溫度降低,液相粘度下降,因此,在配料方案上進(jìn)行了必要的調(diào)整,即在熟料KH保持不變的情況下,適當(dāng)提高SM,盡可能提高硅酸鹽礦物含量,保證熟料強度;同時,適當(dāng)降低Fe2O3含量,抵消MgO的有害作用,適應(yīng)MgO增加后液相量增加和粘度降低對回轉(zhuǎn)窯造成的不利影響,適應(yīng)預(yù)分解窯的煅燒工藝要求,提高易燒性,進(jìn)一步提高熟料產(chǎn)量。當(dāng)鎂渣配比18.0%,液相量在25%左右,也說明配料方案適應(yīng)窯系統(tǒng)的煅燒。
由表7可以看出,鎂渣配比從0%增加到10%,熟料3 d抗壓強度和28 d抗壓強度分別增加了0.3 MPa和4.3MPa,增幅分別為1.3%和8.5%;鎂渣配比從10%增加到18%,熟料3d抗壓強度和28d抗壓強度均增加了7.4 MPa,增幅分別為31.0%和13.5%。28d抗壓強度最大可達(dá)64.5MPa。
表8可以看出,鎂渣配比從0%增加到10%,熟料產(chǎn)量增加了1094t/d,增幅56.63%;單位熟料綜合電耗降低了28.24kWh/t,降幅31.62%;單位熟料標(biāo)準(zhǔn)煤耗降低了31.06kg/t,降幅22.11%。鎂渣配比從10%增加到18%,熟料產(chǎn)量增加了634 t/d,增幅20.95%;熟料綜合電耗降低了9.76 kWh/t,降幅15.99%;熟料標(biāo)準(zhǔn)煤耗降低了7.33kg/t,降幅6.70%。
與同規(guī)模B、C廠最佳鎂渣配料10%時的熟料成分和熟料質(zhì)量對比見表9、10。
表9 不同廠鎂渣配比的熟料化學(xué)成分及礦物組成對比
表9、10中,A廠進(jìn)行了大溫差預(yù)熱預(yù)熱分解系統(tǒng)工藝技術(shù)改造,鎂渣配料達(dá)到了18.0%,與同規(guī)模的B、C廠最佳配料10.0%相比,抗壓、抗折強度均大幅度提高。
18.0%鎂渣配料煅燒熟料巖相見圖1。從圖1可以看出,熟料中C3S與C2S之和78%以上,A礦晶形完整,粒徑在20~50 m之間,呈六方板狀或長柱狀,表面和邊棱光潔;B礦呈圓粒狀,見交叉雙晶紋,粒徑在40 m左右;A礦、B礦均勻分布,其間基本上被白色、黑色中間相隔開。
鎂渣配料18.0%的窯系統(tǒng)熱工參數(shù)見表11。燒成窯尾大溫差系統(tǒng)改造完成后,在沒有鎂渣配料時,窯系統(tǒng)熟料產(chǎn)量由改造前的1 932 t/d提高到20750t/d;鎂渣配料10.0%階段,熟料產(chǎn)量為3026t/d;鎂渣配料18.0%階段,熟料產(chǎn)量為3660t/d,與改造前相比,熟料產(chǎn)量大幅度提升。
(1)降低原料成本效益。按進(jìn)廠原料價格,石灰石55元/t,鎂渣18元/t計算,降低單位生料成本7.5元/t。按照熟料產(chǎn)量3660t/d,年運轉(zhuǎn)時間200d,單位生料料耗1.4kg/kg計算,年降低生產(chǎn)成本769萬元。
(2)熟料增產(chǎn)效益。鎂渣配料18.0%,熟料產(chǎn)量平均在3660t/d,與未摻鎂渣相比,提高了1728t/d,按照熟料售價300元/t,制造成本197元/t,年運轉(zhuǎn)時間200d計算,年新增效益3560萬元。
(3)節(jié)約煤電效益。鎂渣配料18.0%,熟料綜合電耗降低38kWh/t,熟料綜合煤耗降低38.39kg/t,按照年產(chǎn)熟料73.2萬t,煤價格320元/t,電價0.46元/kWh計算,年節(jié)約電費1280萬元,年節(jié)約原煤成本1177萬元,年節(jié)約煤,電成本共計2457萬元。
以上未計提高熟料強度后的效益。年增收節(jié)支效益總計6786萬元以上,效益顯著。
(1)通過項目團隊進(jìn)行的大溫差預(yù)熱預(yù)分解系統(tǒng)的工藝創(chuàng)新和技術(shù)改造,使工藝特征發(fā)生明顯變化,鎂渣替代石灰石的比例達(dá)到了18.0%以上,突破了傳統(tǒng)工藝條件下鎂渣替代石灰石的比例,大量節(jié)約了天然資源,消納了工業(yè)固體廢棄物。
(2)充分發(fā)揮和利用鎂渣的材料特性,進(jìn)一步改善了熟料礦物組成,獲得了一些特殊特征的熟料成分,并且晶形完整,邊緣光潔,不穩(wěn)定態(tài)的f-MgO也不存在,從而提高了熟料中有效礦物組份,大大提高了熟料質(zhì)量。
(3)采用鎂渣大比例替代石灰石配料后,有效發(fā)揮了大溫差預(yù)熱預(yù)分解系統(tǒng)工藝的優(yōu)勢,熟料產(chǎn)量大幅度提高,煤電消耗大幅度下降,年增收節(jié)支效益6 786萬元以上。
表11 鎂渣配料18.0%的窯系統(tǒng)熱工參數(shù)