丁 浩,羅 帆中建材(合肥)粉體科技裝備有限公司;安徽 合肥 230051]
鋼渣原料中因常含有大量的金屬鐵和磁性鐵,難破碎、難粉磨、難分選,現(xiàn)階段國內關于鋼渣粉磨的生產線都或多或少的存在著產量低、電耗高、產品質量不穩(wěn)定、設備故障率高、投資大、生產成本高等問題[1]。鋼渣微粉的生產也難以形成產業(yè)化,從而限制了鋼渣大規(guī)模的工業(yè)應用。本文依據(jù)輥壓機高壓料床擠壓粉碎原理,采用輥壓機對鋼渣進行擠壓試驗,開展了擠壓前后鋼渣易磨性變化試驗研究,并通過復合摻加方法來改善鋼渣微粉的活性。結果表明輥壓機聯(lián)合鋼渣粉磨系統(tǒng)有效的攻克了鋼渣難破碎難粉磨的技術難關[2],提高了粉磨效率、降低了粉磨電耗、減少設備損耗,復合摻加方法有效提高了鋼渣微粉的活性,為鋼渣的規(guī)模化處理提供了一條行之有效的途徑。
原料:鋼渣原料,吉林通鋼熱燜鋼渣,比重3.23g/cm3;馬鋼存量較大的熱潑鋼渣(老渣),其化學成分見表1,密度為3.36 g/cm3,邦德功指數(shù)為36.06 kWh/t,經X射線衍射分析,其主要物相為C2S和C3S、Ca5(PO4)2SiO4、Ca2FeO5、Al14Ca12O33、Fe3O4、(MgO)x(FeO)y、CaO及少量的金屬Fe。
相對熟料來說,鋼渣中的硅酸鹽相含量低,這與化學分析中的CaO和SiO2含量相印證,正因為如此,盡管鋼渣具有一定膠凝性能,但其膠凝性能卻遠遠低于硅酸鹽水泥熟料。盡管鋼渣的化學分析中的MgO含量較高,但X射線結果表明MgO的存在形式是以R-O相存在,唐明述等人研究結果表明[3],以固溶態(tài)存在的R-O相,無論是方鐵石還是MgO、FeO、MnO形成的固溶體,對水都比較穩(wěn)定,用高溫高壓也不能加速其水化,即認為R-O相是非活性的。較多研究表明導致鋼渣安定性不良的因素主要是游離f-CaO,應通過一定工藝處理手段降低其含量。
輥壓機擠壓試驗:將200 kg原料通過斗式提升機入試驗用HFCG60-15輥壓機的穩(wěn)流稱重倉,保證物料擠滿給料,物料經高壓輥磨機擠壓后,得到擠壓物料,選取擠壓后均勻物料用作下一步測試。設定輥壓機線速度為0.68m/s,輥壓機試驗壓力4~4.5 MPa。
表1 鋼渣、熟料的化學成分 %
相對易磨性試驗:參照開路易磨性試驗方法[4],將試樣破碎并篩分至2.5 mm下,選取2.5 kg干基物料,加入至Ф305mm×305mm磨內,磨機每運轉一定時間停磨取樣,測定其比表面積。
邦德功指數(shù):參照標準GB/T 26567—2011《水泥原料易磨性試驗方法(邦德法)》方法,功指數(shù)值Wi(kWh/t)以磨機平均每轉新生成的成品量G和入磨試樣80%通過的粒度F80、成品80%通過的粒度P80計算而得。
圖1 馬鋼熱潑鋼渣原料的XRD衍射圖譜
邦德功指數(shù)作為原料粉磨特性的一個重要參數(shù),已經被廣泛采用來表征某種材料的粉磨的難易程度,并可作為粉磨系統(tǒng)產量和能耗推斷的重要依據(jù)。測試了不同廠家的鋼渣原料的邦德功指數(shù),受測試樣共計32個,見表2;邦德功指數(shù)從18.9~36.1 kWh/t,平均值在26~31 kWh/t,相對于已經做過的大量的熟料和礦渣的功指數(shù)(熟料:15~17 kWh/t、礦渣:22~26 kWh/t),鋼渣相對較難磨[5]。
此次研究將使用實驗型輥壓機,規(guī)格為HFCG60-15,處理量5~12 t/h,工作壓力在3~5 MPa可調,對通鋼鋼渣原料進行擠壓試驗,選取擠壓前后的鋼渣原料和擠壓料,采用相對易磨性試驗方法,對比擠壓一次前后的易磨性數(shù)據(jù),表征輥壓機對鋼渣原料易磨性改善效果以及節(jié)能效果,測定的數(shù)據(jù)如表3和圖2。
表3的數(shù)據(jù)表明每一次擠壓循環(huán)能夠產生約40 m2/kg的比表面積,粉磨至420m2/kg比表面積時,原鋼渣用試驗球磨機粉磨時,需要約51.69 kWh/t,經輥壓機4.3 MPa壓力擠壓一次后,粉磨到同樣420 m2/kg比表面積時,試驗球磨機的能耗降低至38.76 kWh/t,減少幅度25%。表明鋼渣原料在通過壓力區(qū)時受到高壓料床粉碎擠壓力作用并接受大量的能量輸入,使得鋼渣原料中的大部分顆粒被破碎并在顆粒內部形成裂紋,使得鋼渣易磨性得到了較大改善。
表2 國內不同廠家的鋼渣原料的邦德功指數(shù)
表3 通鋼鋼渣擠壓前后的試驗粉磨數(shù)據(jù)
圖2 實驗磨鋼渣擠壓前后的能耗對比
為了使實驗室數(shù)據(jù)與工業(yè)生產數(shù)據(jù)較好結合和充分驗證,特選取了馬鞍山B廠鋼渣微粉生產線的鋼渣原料以及經輥壓機擠壓后入磨前的鋼渣料,采用同樣的易磨性方法,對比擠壓前后易磨性改善效果以及節(jié)能效果,具體數(shù)據(jù)見表4和圖3。
表4 馬鞍山B廠工業(yè)生產時鋼渣擠壓前后的試驗磨粉磨數(shù)據(jù)
圖3 實驗磨工業(yè)生產的鋼渣擠壓前后的能耗
實驗室球磨機能耗變化說明經擠壓后的鋼渣易磨性得到了改善,表現(xiàn)在球磨機能耗的降低,輥壓機在擠壓時的能耗統(tǒng)計如何,因此根據(jù)國家建筑材料工業(yè)水泥能效環(huán)保評價檢測測試中心于2012年1月測定了鋼渣微粉生產線生產能力、噸產品的綜合電耗、噸產品主機電耗及成品的細度和比表面積,見表5。
按照原料易磨性數(shù)據(jù)計算球磨機粉磨到成品比表540 m2/kg的系統(tǒng)能耗62 kWh/t,而實測配備輥壓機工業(yè)生產線系統(tǒng)能耗47.6 kWh/t,其中輥壓機能耗9.3 kWh/t,球磨機能耗28.1 kWh/t,其他輔機能耗10 kWh/t,系統(tǒng)能耗降低23%。
表5 系統(tǒng)產量和單位產品綜合電耗
不同地區(qū)的鋼渣邦德功指數(shù)值說明,相對于熟料和礦渣,鋼渣較難磨,其粉磨功指數(shù)的均值Wi在26~31 kWh/t;鋼渣的擠壓和易磨性試驗表明:鋼渣原料經輥壓機高壓料床粉碎擠壓作用后接受了大量的能量輸入,使得鋼渣原料中的大部分顆粒被破碎并在顆粒內部形成裂紋,改善了鋼渣的易磨性,有效的降低了鋼渣的粉磨電耗,實驗室和工業(yè)運行數(shù)據(jù)表明經輥壓機高壓料床擠壓后可降低鋼渣粉磨系統(tǒng)能耗20%左右。