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        基于MPC的火電廠脫硝控制系統(tǒng)優(yōu)化方法

        2020-12-29 09:02:02林遠征
        機電信息 2020年35期
        關鍵詞:電廠煙氣催化劑

        林遠征 覃 洋

        (國電福州發(fā)電有限公司,福建福州350309)

        0 引言

        我國對燃煤火電污染物排放的環(huán)保要求日益嚴格。2018年4月,中華人民共和國生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《燃煤電廠超低排放煙氣治理工程技術規(guī)范》要求:“在基準氧含量6%條件下,燃煤電廠標態(tài)干煙氣中顆粒物、SO2、NOx排放濃度分別不高于10 mg/m3、35 mg/m3、50 mg/m3,簡稱超低排放?!盵1]目前我國燃煤機組的脫硝系統(tǒng)主要采用SCR脫硝技術。選擇性催化還原(Selective Catalytic Reduction,SCR)是指在O2和催化劑存在的條件下,用還原劑(如NH3等)將煙氣中的NOx還原為無害的N2和H2O的工藝[2]。

        燃煤電廠為保證凈煙氣NOx濃度超低排放達標,需對鍋爐煙氣排放進行超高精度控制,但由于SCR脫硝法反應復雜,脫硝效率受到催化劑活性、NOx濃度測量穩(wěn)定性、煙氣流量及流速、爐膛風量、脫硝入口溫度、還原劑品質(zhì)及使用量的影響,大多數(shù)采用傳統(tǒng)PID控制方法的脫硝自動控制系統(tǒng)無法長期穩(wěn)定運行。眾多燃煤電廠被迫選擇使用過量噴氨的方式,以確保污染物排放達標。過量噴氨的脫硝方式,將導致機組運行經(jīng)濟性下降,同時易造成脫硝系統(tǒng)下游設備(如空預器、電除塵器)堵塞等故障,給機組運行帶來安全隱患。

        針對傳統(tǒng)PID控制方法在火電機組脫硝系統(tǒng)中自動控制效果差的問題,本文提出了基于MPC的火電廠脫硝控制系統(tǒng)優(yōu)化方法。經(jīng)實踐應用證明,MPC可實現(xiàn)對機組噴氨量的精準控制,有效控制脫硫出口凈煙氣NOx的排放,降低脫硝出口氨逃逸量,緩解脫硝系統(tǒng)下游設備的堵塞壓力,提高機組運行的經(jīng)濟性及安全穩(wěn)定性。

        1 脫硝系統(tǒng)概述

        某電廠2號機組為600 MW燃煤汽輪發(fā)電機組,鍋爐為超臨界壓力、循環(huán)泵啟動系統(tǒng)、前后墻對沖燃燒、一次中間再熱、單爐膛平衡通風、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架直流爐。

        脫硝系統(tǒng)采用SCR法,設計脫硝效率可達80%,催化劑層設計為兩層運行、一層備用,催化劑采用蜂窩型式。SCR法所用還原劑來自尿素水解反應器加熱生成的氨氣。SCR反應器分左右兩臺設置于省煤器出口與空預器入口之間,反應器斷面尺寸為15 150 mm×11 100 mm,高約18 800 mm。

        脫硝CEMS 系統(tǒng)采用西克麥哈克儀器有限公司的SMC-9021系統(tǒng),脫硝入口采用SICK S710煙氣分析儀,脫硝出口采用SICK GMS810煙氣分析儀。

        DCS控制系統(tǒng)采用西屋控制有限公司的Symphony集散控制系統(tǒng),包括DAS、FSSS、SCS、ECS、MCS(含F(xiàn)SCS、FSSS等)子系統(tǒng)。

        2 問題分析

        該電廠2號機組自2010年脫硝系統(tǒng)改造以來,使用傳統(tǒng)單回路PID控制方法,將脫硝出口NOx作為控制目標進行控制,但實際控制效果較差,導致運行人員被迫頻繁手動干預進行過量噴氨,以確保凈煙氣NOx排放達標。長期的過量噴氨,增加了尿素原料的消耗,導致企業(yè)生產(chǎn)成本升高;過量的氨氣會在脫硝系統(tǒng)下游設備(空預器、電除塵)生成硫酸氫氨凝結(jié)物,使設備存在堵塞、腐蝕的安全隱患。因此,脫硝控制系統(tǒng)迫切需要進行優(yōu)化改造,以保證自動噴氨的可靠投入,實現(xiàn)噴氨量的精準控制,降低脫硝出口的氨逃逸量,保護脫硝系統(tǒng)下游設備的健康運行,確保凈煙氣NOx排放達標。

        經(jīng)分析總結(jié),傳統(tǒng)PID控制法在該電廠2號機組脫硝控制系統(tǒng)中難以實現(xiàn)噴氨量的穩(wěn)定投入的原因如下:

        (1)脫硝系統(tǒng)出口NOx測量值與脫硫系統(tǒng)出口凈煙氣NOx測量值(環(huán)保測量值)不一致,存在“倒掛”現(xiàn)象。脫硝出口煙道截面巨大,實際運行中煙氣偏流嚴重,導致脫硝出口煙道NOx分布均勻性差;而脫硝系統(tǒng)兩側(cè)出口NOx采樣測量方式較為落后,均使用單點采樣探槍進行采樣,采樣結(jié)果代表性較差。

        (2)脫硝系統(tǒng)采用6組渦流混合型AIG均等布置于上升煙道中,粗獷的布氨風格造成脫硝出口煙道氨逃逸嚴重,局部區(qū)域氨逃逸峰值高達4.23 mg/m3。

        (3)脫硝CEMS系統(tǒng)的吹掃對脫硝出口NOx的測量存在極大干擾。為防止脫硝出口煙氣采樣裝置堵灰,脫硝CEMS系統(tǒng)每隔4 h利用儀用空氣對煙氣采樣裝置吹掃一次,而脫硝系統(tǒng)NOx測量值則在吹掃期間失真。

        從圖6可以看出,在橡木桶陳釀前期,獼猴桃果酒中的酚類物質(zhì)含量迅速減少,原因主要是酒液中的溶解氧與酚類物質(zhì)發(fā)生了氧化聚合反應,形成了復雜的化合物;隨著陳釀的進行,酒液中的溶解氧趨于穩(wěn)定,酚類物質(zhì)含量變化也逐漸趨于平緩[34]。隨著陳釀的進行,帶有苦澀味道的酚類物質(zhì)逐漸氧化聚合,形成一系列的低聚合化合物,使得獼猴桃果酒的口感變得逐漸醇厚。

        (4)環(huán)??己四繕伺c傳統(tǒng)PID脫硝法的控制目標存在脫節(jié)。傳統(tǒng)PID脫硝控制法控制的是脫硝島出口NOx,而脫硫塔出口凈煙氣NOx才是環(huán)保考核目標,NOx測量值由于存在“倒掛”現(xiàn)象,難以通過脫硝出口NOx的自動調(diào)整實現(xiàn)對脫硫出口凈煙氣NOx的穩(wěn)定控制。

        (5)如果以脫硫出口凈煙氣NOx作為傳統(tǒng)PID脫硝法的控制目標,煙氣需要經(jīng)過脫硝島、空預器、電除塵器、引風機、脫硫塔,整個煙氣排放過程耗時較長,被控對象存在嚴重的大時延,難以實現(xiàn)有效可靠的精準控制。

        (6)催化劑的鈍化與中毒,導致NOx脫除量降低。在理想狀況下,催化劑將在無限長的時間內(nèi)降低NOx的排放,但是在實際的SCR裝置運行過程中,總會由于煙氣中的堿金屬/砷/催化劑的燒結(jié)、催化劑孔的堵塞、催化劑的腐蝕以及水蒸氣的凝結(jié)和硫酸鹽、硫銨鹽的沉積等原因,使催化劑活性降低或中毒[3]。

        3 脫硝系統(tǒng)優(yōu)化方法

        該電廠通過脫硝流場優(yōu)化改造、氨氮一體化網(wǎng)格取樣測量裝置改造,增加外掛模型預測控制(Model Predictive Control,MPC)系統(tǒng),以實現(xiàn)脫硝自動控制優(yōu)化。

        (1)通過在脫硝入口煙道中布置多組導流板,在水平煙道內(nèi)加裝三角形大范圍混合裝置,實現(xiàn)煙氣大范圍混合,提高脫硝煙道NOx濃度場、溫度場在不同負荷下的均勻性。

        (2)將渦流混合型AIG更換為格柵型AIG,從而實現(xiàn)布氨均勻性。

        (3)將脫硝出口采樣裝置改造為氨氮一體化網(wǎng)格取樣測量系統(tǒng),改善脫硝CEMS系統(tǒng)的測量結(jié)果代表性。

        MPC輸出如圖1所示。

        圖1 MPC輸出

        4 MPC主要優(yōu)化內(nèi)容

        (1)將脫硫出口凈煙氣NOx濃度值、脫硝出口NOx濃度值一并納入控制目標,設定脫硫出口NOx控制優(yōu)先級高于脫硝出口NOx,形成串級控制。

        (2)建立脫硫出口NOx與脫硝系統(tǒng)運行參數(shù)間的完整模型,通過MPC預測脫硫出口凈煙氣NOx濃度的波動趨勢,解決了被控對象(脫硫出口NOx)測量時延大的問題。

        (3)多變量預測控制算法由于在西屋控制有限公司的Symphony集散控制系統(tǒng)上難以實現(xiàn),所以選擇算力強大的工控機外掛MPC系統(tǒng),通過DCS-COM通信卡件,利用MODBUS通信采集脫硝系統(tǒng)及凈煙氣NOx等相關數(shù)據(jù),辨識后在外掛MPC系統(tǒng)中建立優(yōu)化模型,通過模型實時計算獲得當前工況的最優(yōu)指令并送至DCS,指導DCS實現(xiàn)脫硝噴氨自動控制。

        (4)尿素水解的氨氣混合物由于雜質(zhì)較多,脫硝系統(tǒng)長期投運后,噴氨調(diào)節(jié)閥易受雜質(zhì)影響而發(fā)生調(diào)節(jié)特性的改變,為保證噴氨流量穩(wěn)定并克服噴氨調(diào)閥到凈煙氣NOx純延遲大的問題,增加內(nèi)回路流量PID控制。

        (5)脫硫出口相較于脫硝出口,煙氣中的NOx混合更加均勻,故而凈煙氣NOx測量代表性高于脫硝出口測量值NOx。當脫硝CEMS吹掃時,通過辨識脫硫出口NOx的變化趨勢,獲得實時NOx模型輸出值,從而代替吹掃期間的脫硝出口NOx失真值,有效解決CEMS吹掃失真問題。

        (6)為保證脫硝系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行,設置多種MPC保護措施:1)MPC外掛服務器獨立于DCS,保留DCS原有控制邏輯;2)當MPC與DCS通信中斷時,在DCS畫面上進行光字牌報警,并將控制切回DCS方式控制;3)MPC外掛服務器實時檢測DCS發(fā)送過來的參數(shù)品質(zhì),若檢測到任一數(shù)據(jù)點位為壞品質(zhì),則立即將控制方式切換至DCS常規(guī)控制,同時在DCS上進行光字牌報警。

        5 應用效果

        脫硝自動控制經(jīng)過MPC系統(tǒng)的優(yōu)化后,當機組負荷較為穩(wěn)定時,凈煙氣NOx濃度波動范圍不超過±5 mg/Nm3;當機組負荷大范圍波動時(或AGC模式下),凈煙氣NOx濃度波動范圍不超過±8 mg/Nm3。同時,在脫硝出口NOx濃度測量出現(xiàn)突變故障或失真時,MPC系統(tǒng)能夠根據(jù)凈煙氣NOx濃度的變化趨勢及時修正噴氨流量的控制指令,保證煙氣排放達標,避免被環(huán)??己?。具體應用情況如下:

        (1)在機組負荷較平穩(wěn)時,MPC優(yōu)化下的脫硝噴氨量能夠自動穩(wěn)定投入,且凈煙氣NOx最大波動幅度不超過±5 mg/Nm3。負荷較平穩(wěn)階段控制效果如圖2所示,當負荷從368 MW下降至356 MW的過程中,凈煙氣NOx變化平穩(wěn),波動最大值為4.57 mg/Nm3。

        (2)在鍋爐負荷大幅度波動階段,MPC優(yōu)化下的脫硝自動控制依然能夠穩(wěn)定投入。大幅度變負荷階段控制效果如圖3所示,負荷從362 MW升到412 MW后又下降至372 MW,最終上升至409 MW的全過程中,凈煙氣NOx波動幅度不超過±5 mg/Nm3,波動最大值為3.11 mg/Nm3。

        6 結(jié)語

        圖2 負荷較平穩(wěn)階段控制效果

        本文通過分析某電廠2號機組噴氨自動控制所存在的問題,運用MPC對SCR參數(shù)進行辨識建模并預測控制,所建模型時延小且能準確反映實際值的變化情況,具有較好的動態(tài)響應速度。經(jīng)MPC優(yōu)化后的脫硝自動控制系統(tǒng)在電廠應用效果良好,利用MPC能有效降低凈煙氣NOx的波動幅度,實現(xiàn)對噴氨量的及時精準控制,極大地緩解了脫硝系統(tǒng)下游設備的堵塞壓力,有效減少了機組運行成本,提高了脫硝系統(tǒng)自動控制水平。

        圖3 大幅度變負荷階段控制效果

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