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        大型熱電廠供熱首站選型及常見問題分析

        2020-12-29 09:01:52單龍輝
        機電信息 2020年35期
        關鍵詞:首站凝結(jié)水供熱

        單龍輝

        (徐州華潤電力有限公司,江蘇徐州221000)

        0 引言

        大型熱電站供熱蒸汽管網(wǎng)普遍存在管網(wǎng)熱損失大、檢修維護量大、運行安全性差等弊端。蒸汽供熱用戶的二級汽-水換熱站,由于大多采取分時、間斷供暖方式,蒸汽流量峰谷差現(xiàn)象十分明顯。在用戶集中用汽時段,蒸汽流量大、流速高,壓降、溫降也大,部分末端用戶的供熱質(zhì)量不能保證;而到了夜間,大多數(shù)用戶暫停用汽,流量降至最低,致使部分蒸汽冷凝成水,因此管網(wǎng)損失極大,平均熱損在15%~30%,最高可達50%。另外,因蒸汽供熱管網(wǎng)是單管敷設,大量的凝結(jié)水無法回收,能源浪費極大。對于蒸汽供熱企業(yè)而言,實施供熱管網(wǎng)技術(shù)改造、降低網(wǎng)損是供熱企業(yè)節(jié)能減排的重要措施。

        1 設備概況

        徐州華潤電力有限公司一二期4×320 MW機組為上海汽輪機廠引進美國西屋公司的技術(shù)制造的亞臨界、一次中間再熱、高中壓合缸、雙缸雙排汽、單軸、凝汽式汽輪機,汽輪機型號為N320-16.7/537/537。

        為不斷優(yōu)化供熱模式,滿足用戶需求,同時減少供熱成本,機組在實施蒸汽供熱改造后同步建設供熱首站,接帶部分新增供熱用戶,也為規(guī)劃逐步采用高溫熱水供熱代替蒸汽供熱打下基礎。供熱首站利用汽輪機供熱抽汽進入首站換熱器加熱循環(huán)水,被蒸汽加熱后的高溫循環(huán)水送至廠外熱水網(wǎng),再通過二級換熱站向各用戶供熱,低溫循環(huán)水回水通過廠外熱水管網(wǎng)循環(huán)水主干線回至供熱首站,形成循環(huán)。

        2 供熱首站建設方案

        2.1 方案選型

        根據(jù)熱電廠供熱區(qū)域內(nèi)的近、遠期熱負荷特點、分布及發(fā)展情況,本項目制定了兩個供熱方案可供選擇。方案一:在電廠內(nèi)建設汽-水換熱首站,沿規(guī)劃路線建設高溫熱水管網(wǎng)至各用戶換熱站。方案二:自電廠敷設蒸汽管網(wǎng)至北三環(huán)附近,在北三環(huán)附近擇地建汽-水換熱首站,同期沿規(guī)劃路線敷設高溫熱水管網(wǎng)至各用戶換熱站。蒸汽管網(wǎng)長度約6.5 km,考慮敷設凝結(jié)水回收管道,凝結(jié)水回收至電廠。下面對這兩個方案的優(yōu)缺點進行分析比較。

        2.1.1 方案一

        優(yōu)點:(1)高溫熱水管網(wǎng)長距離輸送(最長供熱距離可達30 km),管網(wǎng)損失小,(3%~5%),較蒸汽管網(wǎng)供熱管網(wǎng)損失小、熱效率高,節(jié)能效益顯著。(2)便于電廠內(nèi)能源的綜合利用。遠期隨著熱負荷的不斷發(fā)展,可考慮利用電廠循環(huán)水余熱供熱,可大大降低運行成本,提高供熱能力。(3)汽-水換熱首站設于電廠內(nèi),不存在水、電增容問題,可利用廠內(nèi)水、電價格相對便宜的有利條件,同時可利用廠內(nèi)蒸汽驅(qū)動循環(huán)水泵,排汽還可以加熱外網(wǎng)循環(huán)水,大大降低運行電耗,同時實現(xiàn)蒸汽能量的梯級利用,能源綜合利用率高,整體運行成本低。(4)汽-水換熱首站設于廠內(nèi),便于凝結(jié)水的回收利用,節(jié)能效益顯著。(5)汽-水換熱首站設于廠內(nèi),不存在另行征地問題,實施可行性高。

        缺點:三環(huán)路以北高溫熱水管網(wǎng)不能被綜合利用,需另行敷設蒸汽管網(wǎng),以滿足用汽負荷需求。

        2.1.2 方案二

        優(yōu)點:可兼顧前端工業(yè)和采暖用戶,共用三環(huán)路以北的蒸汽管網(wǎng)進行供熱。

        缺點:(1)不節(jié)能,蒸汽管網(wǎng)的熱量損失較大,長距離輸送管損達15%~30%,供熱成本高,給后期運營帶來較大負擔。(2)無法利用廠內(nèi)余熱,不便于電廠內(nèi)能源的綜合利用。(3)不利于凝結(jié)水回收,需敷設約6.5 km凝結(jié)水管網(wǎng)回電廠。設高壓水泵,投資大、費用高,同時由于長距離管網(wǎng)輸送,回收的凝結(jié)水水質(zhì)難以保證,回收后再利用成本提高。(4)要在場外擇地建站存在征地、水電增容問題,增大項目實施難度,首站投資及運行費用也相應提高。

        綜上,方案一將汽-水換熱首站設于電廠內(nèi),沿規(guī)劃路線敷設高溫熱水管網(wǎng)至用戶,在區(qū)域內(nèi)實施高溫熱水管網(wǎng)供熱,管網(wǎng)損失小,節(jié)能效果顯著,方便凝結(jié)水回收,便于廠內(nèi)能源的綜合利用,降低運營成本。另外不存在征地和水電增容問題,項目實施可行性高,故最終采用方案一建造汽-水換熱首站。

        2.2 熱力系統(tǒng)簡介

        2.2.1 熱力系統(tǒng)簡介

        整體改造的熱力系統(tǒng)包括:汽-水換熱首站、高溫熱水管網(wǎng)、二級水-水換熱站。熱力系統(tǒng)流程如圖1所示。

        圖1 熱力系統(tǒng)流程

        (1)高溫熱水循環(huán)系統(tǒng):高溫熱水管網(wǎng)回水由外網(wǎng)送回電廠,經(jīng)設于首站內(nèi)的除污器過濾后,由循環(huán)水泵加壓進入汽-水換熱器加熱,加熱后的供水進入供熱管網(wǎng)送至外網(wǎng)各用戶供熱。

        (2)蒸汽-凝結(jié)水系統(tǒng):電廠主外供蒸汽和首站內(nèi)的汽動泵排汽分別進入對應的汽-水熱交換器,加熱外網(wǎng)循環(huán)水,凝結(jié)水通過凝結(jié)水泵加壓后送回電廠除氧器。

        (3)補水定壓系統(tǒng):外部高溫熱水管網(wǎng)中的失水,由汽-水換熱首站內(nèi)補水裝置統(tǒng)一補給,同時確保管網(wǎng)不倒空、不汽化。系統(tǒng)補水定壓系統(tǒng),采用恒壓變頻補水裝置,補水點設在回水母管上。

        2.2.2 熱媒參數(shù)

        熱媒參數(shù)的確定是供熱系統(tǒng)設計的一個重要問題。結(jié)合城區(qū)供熱具體條件,考慮熱源、管網(wǎng)、用戶等方面的因素,本項目采用目前國內(nèi)最為常用的高溫熱水運行參數(shù):供水溫度130 ℃、回水溫度70 ℃,供回水溫差60 ℃。

        2.2.3 供熱運行模式

        主要考慮到本供熱系統(tǒng)供熱半徑長、負荷集中在中后端,本供熱系統(tǒng)采用目前國內(nèi)外較為先進的分布式變頻系統(tǒng)供熱。分布式變頻供熱模式:熱源循環(huán)水泵的揚程選擇時,只需考慮熱源內(nèi)部及前端用戶的壓力損失,在用戶內(nèi)設循環(huán)水泵,其揚程根據(jù)用戶需要確定。用戶循環(huán)水泵根據(jù)用戶實際耗熱量,從熱網(wǎng)中“抽水”供熱,換熱后將回水送回電廠汽-水首站。形象地講,分布式變頻供熱系統(tǒng)改變了傳統(tǒng)供熱系統(tǒng)中電廠“送水”至用戶的模式,轉(zhuǎn)變?yōu)橛脩舾鶕?jù)自身情況和需求熱量向電廠“要水”的模式。

        傳統(tǒng)供熱方式耗電3 kWh/m2;實施分布式變頻系統(tǒng)改造后耗電下降約1.8 kWh/m2,系統(tǒng)節(jié)電率約40%。據(jù)大量工程統(tǒng)計,分布式變頻系統(tǒng)比傳統(tǒng)供熱系統(tǒng)的循環(huán)水泵總耗電功率可下降30%~50%,節(jié)電效果顯著。

        3 供熱首站常見問題分析

        3.1 凝結(jié)水回收問題

        供熱首站凝結(jié)水回收系統(tǒng)如圖2所示,主要存在以下問題:供熱首站投運初期,由于熱用戶較少,最低時每小時凝結(jié)水量僅有10 t,凝結(jié)水溫度低,加熱器內(nèi)壓力偏低,原設計的高位凝結(jié)水回收裝置水量較少,凝結(jié)水回收泵選型偏大,造成凝結(jié)水無法回收,供熱季外排浪費水3 000 t,浪費熱量9 850 GJ。

        圖2 供熱首站凝結(jié)水回收系統(tǒng)

        解決方案:(1)在原有的高位凝結(jié)水回收裝置基礎上,增加一路低位閉式凝結(jié)水回收裝置,其布置在0 m處,凝結(jié)水能夠在較低壓力下回收至水箱;增加兩臺小的凝結(jié)水回收泵,滿足小流量的回收要求。(2)積極拓展熱水用戶,降低運行成本。

        3.2 回水母管空氣積聚問題

        存在的問題:由于用戶側(cè)大多采取分時、間斷供暖方式,峰谷差十分明顯。在夜間,大多數(shù)用戶暫停用汽,流量降至最低,而到了用戶集中用汽時段,流量大、流速高,壓降、溫降也大,會在循環(huán)水管道積聚空氣,尤其在除污器及循泵出口母管兩處放空氣門處能夠放出大量空氣,直接影響循環(huán)水泵葉片以及循環(huán)水管道的運行安全。

        解決方案:經(jīng)多次試驗后,循環(huán)水回水壓力在0.37 MPa以上時,能保證管道內(nèi)水量充足,減少空氣的殘留。在供熱量逐年增加的情況下,可視用戶總量逐步提升回水壓力。

        4 節(jié)能分析

        4.1 降低管損節(jié)能分析

        根據(jù)徐州地區(qū)的實際運行數(shù)據(jù),蒸汽管網(wǎng)平均管損約20%。若采用高溫熱水供熱,按照現(xiàn)有的熱水管網(wǎng)技術(shù)評價,平均熱損失可控制在3%~5%。僅減少熱網(wǎng)損失一項,每年就可節(jié)省15%的能耗。按近期采暖面積約246萬m2,綜合采暖熱指標46.7 W/m2計算:

        總損耗:2 460 000 m2×46.7 W/m2≈114.9 MW。

        蒸汽管網(wǎng)損耗:114.9 MW×20%=22.98 MW。

        熱水管網(wǎng)損耗:114.9 MW×5%≈5.75 MW。

        熱水管網(wǎng)比蒸汽管網(wǎng)減少損耗:22.98 MW-5.75 MW=17.23 MW,折合62.03 GJ/h。采暖季按100天計,則單季節(jié)約熱量:62.03 GJ/h×24 h×100天=148 872 GJ。

        標煤的發(fā)熱量以29 307.6 kJ/kg計,折合標煤約0.5萬t。

        4.2 凝結(jié)水回收節(jié)能分析

        (1)凝結(jié)水水量回收效益。

        按供熱每萬平方米耗蒸汽指標為0.45 t/h。在電廠內(nèi)設首站,基本可以實現(xiàn)凝結(jié)水100%回收;蒸汽送至小區(qū)設汽水站,凝結(jié)水做補水,回收60%凝結(jié)水;則每萬平方米減少排放凝結(jié)水約0.27 t/h。以近期負荷246萬m2計,則:

        一個采暖季可節(jié)約凝結(jié)水量:246萬m2×0.27 t/(h·萬m2)×24 h×100 天≈15.9萬t。

        熱電廠軟化水成本按10元/t計算,則一個采暖季節(jié)省凝結(jié)水費用高達159萬元。

        (2)凝結(jié)水熱量回收效益計算。

        以城區(qū)供熱可節(jié)約的凝結(jié)水量(66.42 t/h)為基礎,凝結(jié)水每提高1 ℃可回收量:Q′=C×M×△t=4.18 kJ/(kg·℃)×66.42 t/h×1 ℃≈277 635.6 kJ/h。

        每個采暖季可回收的熱量:Q=24 h×100天×Q′≈666 GJ。

        方案設計凝結(jié)水回收至電廠除氧器。凝結(jié)水水溫一般在80~100 ℃,可節(jié)省將補水(冬季水源溫度按10 ℃計算)加熱至進入除氧器的溫度(80℃)時所需的熱量。標煤的發(fā)熱量以29 271 kJ/kg計,每個采暖季凝結(jié)水溫度每提高1 ℃可回收熱量折合成標煤為22.76 t,則:

        一個采暖季可回收的熱量:666GJ×70=46620GJ。

        可節(jié)省標煤:22.76 t×70=1 593.2 t。

        5 結(jié)語

        隨著經(jīng)濟的高速發(fā)展,居民生活水平與生活質(zhì)量不斷提高,用熱、用電需求有了較大的增長。對于大型熱電站而言,“汽改水”供熱是順應形勢發(fā)展需要,進一步深化城鎮(zhèn)供熱體制改革的具體措施,也是優(yōu)化集中供熱系統(tǒng),實現(xiàn)節(jié)能降耗、降低成本、持續(xù)發(fā)展的有效途徑。

        在供熱首站的設計選型、施工、調(diào)試、運營階段,可能存在各種問題,通過不斷的運行優(yōu)化與經(jīng)驗積累,徐州華潤電力有限公司逐漸摸索出一套成熟的供熱系統(tǒng)運行與改造方案,不論在系統(tǒng)運行的經(jīng)濟性,還是可靠性上,都有較大的借鑒及推廣意義。提升供熱首站的運營水平,不僅使企業(yè)得到長足發(fā)展,也使環(huán)境質(zhì)量得到改善,為經(jīng)濟社會的可持續(xù)發(fā)展奠定了堅固的基石。

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