盧 彬,關(guān) 君,陳 波,高 權(quán),李 迪
(1.河北張河灣蓄能發(fā)電有限責(zé)任公司,河北 石家莊 050300;2.國網(wǎng)新源控股有限公司檢修分公司,北京 100068)
張河灣抽水蓄能電站是一座日調(diào)節(jié)純抽水蓄能電站,共安裝4臺立軸單級混流可逆式水泵水輪機組,機組單機容量250 MW,總裝機容量為1 000 MW。以一回500 kV線路接入河北南部電網(wǎng),承擔(dān)系統(tǒng)調(diào)峰、填谷、調(diào)頻、調(diào)相及事故備用等任務(wù)。我廠調(diào)速器系統(tǒng)生產(chǎn)廠家為ALSTOM,型號為NEYRPIC 1500,2套微機調(diào)節(jié)器NEYRPIC 1500互為熱備用,在運行中一套發(fā)生故障另一套可自動投入。導(dǎo)葉接力器生產(chǎn)廠家為ALSTOM,額定工作壓力6.4 MPa,導(dǎo)葉接力器最大行程420 mm,導(dǎo)葉接力器操作容量不小于744 600 N·m。
其1號機組在發(fā)電停機過程中,發(fā)生了一起因?qū)~關(guān)閉時間偏差最終導(dǎo)致流程超時機械停機故障。
2017年11月26日,缺陷發(fā)生前張河灣電站1號機帶150 MW發(fā)電運行, 18:56,1號機組帶150 MW負荷發(fā)電停機過程中,監(jiān)控顯示導(dǎo)葉關(guān)閉時間超時報警。
監(jiān)控系統(tǒng)報警信息:
11月26日,18:56 1號機組按計劃發(fā)電停機。
18:56:13 機組發(fā)停機令;
18:56:42 導(dǎo)葉小于30 %;
18:56:44 導(dǎo)葉在空載開度以下;
18:56:47 GCB斷開;
18:56:47 球閥開始關(guān)閉,走球閥關(guān)閉子流程;
18:57:47 球閥全關(guān)位置信號收到;
18:57:53 收到導(dǎo)葉全關(guān)信號 CG120。
通過監(jiān)控流程發(fā)現(xiàn)導(dǎo)葉自發(fā)布停機令至導(dǎo)葉完全關(guān)閉用時1 min 40 s,導(dǎo)葉關(guān)閉正常情況下快關(guān)段從100 %至6.5 %應(yīng)為17.5 s,慢關(guān)段從6.5 %至0用時應(yīng)為9.3 s,共計用時約25.6 s,此次關(guān)閉時間明顯偏長。相比較其他3臺機約長40 s左右,但仍在機組停機流程控制時間內(nèi)。缺陷進一步惡化后導(dǎo)致1號機組停機過程中超時,出現(xiàn)機械跳機。
圖1 1號機導(dǎo)葉設(shè)計關(guān)閉時間
(1)調(diào)速器壓力管路出現(xiàn)堵塞,主、副接力器供油不足
對主、副接力器油壓系統(tǒng)管路進行檢查無滲漏,接頭無異常,油壓系統(tǒng)壓力均在正常范圍內(nèi)。
(2)調(diào)速器壓力管路漏油,造成壓力異常降低
對主、副接力器本體外觀進行檢查,固定螺栓無松動,本體外觀無異常,管路接頭亦無滲漏等異常現(xiàn)象。
(3)導(dǎo)葉卡澀,導(dǎo)致導(dǎo)葉全關(guān)困難
對導(dǎo)葉剪斷銷進行檢查無異常,各導(dǎo)葉剪斷銷傳感器本體固定可靠,信號無異常,對接力器進行全行程開啟和關(guān)閉試驗,均無卡澀現(xiàn)象。
(4)主、副接力器緩沖腔存在部分堵塞,造成慢關(guān)段時間較長
對接力器進行手動開啟與關(guān)閉試驗,并對接力器關(guān)閉時緩沖腔進行壓力測量,發(fā)現(xiàn)關(guān)閉時,副接力器緩沖腔最大壓力為9 MPa,主接力器最大為1 MPa,慢關(guān)段用時約40 s。懷疑副接力器緩沖腔存在堵塞,初步判斷為接力器緩沖腔堵塞,具體位置需要進一步試驗后得出結(jié)論。但可以確定故障點:主、副接力器緩沖腔其中一個或兩個存在堵塞,造成慢關(guān)段時間較長。
第一步:對接力器進行手動開啟與關(guān)閉,并對接力器關(guān)閉時排油腔進行壓力測量,發(fā)現(xiàn)關(guān)閉時副接力器排油腔最大壓力為9 MPa,主接力器最大為1 MPa,慢關(guān)段用時約40 s。懷疑副接力器緩沖腔存在堵塞,調(diào)整副接力器緩沖腔調(diào)整螺釘(用內(nèi)六角向外旋轉(zhuǎn)),慢關(guān)段時間有所改善,約20 s,但是主副接力器關(guān)閉時排油腔壓力有1 MPa的差值。該現(xiàn)象可以表明副接力器緩沖腔存在堵塞現(xiàn)象,調(diào)整后情況有所改善,需要進一步精調(diào)。
第二步:對主接力器緩沖腔進行調(diào)整,對調(diào)整螺釘進行向外旋出,此時兩個腔體壓力為主接力器6.6 MPa,副接力器為6.9 MPa,壓力基本均衡,慢關(guān)段動作時間為9.25 s,滿足要求。由此可以判斷出:緩沖腔排油不暢,存在堵塞,造成慢關(guān)段時間較長。調(diào)整完畢后對接力器全行程關(guān)閉曲線進行錄波,試驗正常,關(guān)閉時間正常。
圖2 主接力器緩沖腔及調(diào)整螺釘位置
圖3 副接力器緩沖腔及調(diào)整螺釘位置
圖4 主接力器慢關(guān)段時間調(diào)節(jié)螺釘
圖5 副接力器慢關(guān)段調(diào)整螺釘
這是一次典型的因緩沖腔堵塞而造成的缺陷。為防止類似事故發(fā)生,采取了以下防范措施:
(1)對機組停機時慢關(guān)段關(guān)閉時間關(guān)注度提高,加強監(jiān)盤力度,定期對機組狀態(tài)與歷史數(shù)據(jù)進行分析比較,發(fā)現(xiàn)異常情況及時匯報處理。認真分析了此次事故的原因,并舉一反三,認真檢查了其他機組的緩沖腔,確保相同的錯誤不再發(fā)生。
圖6 調(diào)整前導(dǎo)葉關(guān)閉曲線
圖7 調(diào)整后導(dǎo)葉關(guān)閉曲線
(2)定期對接力器本體進行試驗,對緩沖腔壓力進行測量。若發(fā)現(xiàn)存在此類現(xiàn)象,利用定檢對該調(diào)整螺釘進行檢查處理,防止此類事件再次發(fā)生。
(3)將導(dǎo)葉關(guān)閉時間列入月度狀態(tài)分析,發(fā)現(xiàn)異常,及時處理。我廠將加強導(dǎo)葉接力器的維護和保養(yǎng),加強巡視,及時發(fā)現(xiàn)故障前出現(xiàn)的征兆,為設(shè)備提供有效的維保和檢測。
正常情況下,機組導(dǎo)葉關(guān)閉時,主、副接力器緩沖腔內(nèi)壓力均衡,導(dǎo)葉在設(shè)計時間內(nèi)正常關(guān)閉。由于主、副接力器本體內(nèi)部狀況不易觀察,緩沖腔內(nèi)壓力值信號未被監(jiān)控采集,當(dāng)主、副接力器緩沖腔發(fā)生堵塞,兩側(cè)壓力不均衡,造成導(dǎo)葉慢關(guān)段關(guān)閉時間較長。平常的運維應(yīng)透過現(xiàn)象看本質(zhì),認真查看設(shè)備機構(gòu)圖,分析發(fā)生漏油、滲油原因,從而找到真正病因,對癥下藥,保證設(shè)備的良好運行狀態(tài)。另一方面應(yīng)做好巡視電液設(shè)備的臺賬,檢測記錄,提前發(fā)現(xiàn)故障征兆,排除隱患,保證機組的正常運行。