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        利用飽和塔給水回收低壓蒸汽的效果分析

        2020-12-28 11:20:39劉秀紅
        中國化工貿(mào)易·中旬刊 2020年7期

        劉秀紅

        摘 要:本文介紹了大型天然氣制甲醇裝置低壓蒸汽的回收方式,分析了回收后的產(chǎn)生效果和故障時(shí)的影響及處理方法,比較完善地解決了甲醇裝置低壓蒸汽富裕放空的問題。

        關(guān)鍵詞:回收蒸汽;節(jié)能降耗;水碳比

        1 現(xiàn)狀簡介

        目前一些大型單套天然氣制甲醇裝置,由于其裝置設(shè)置獨(dú)立,無其他相關(guān)聯(lián)裝置與其配套使用,因此在高負(fù)荷運(yùn)行情況下,末級低壓蒸汽存在富裕的情況,沒有其他用戶,直接大量放空,既增加了裝置能耗,又浪費(fèi)了水資源。從關(guān)聯(lián)工藝流程中考慮,在含有飽和塔轉(zhuǎn)化工藝流程中,對飽和塔循環(huán)水補(bǔ)水加熱過程進(jìn)行適當(dāng)改進(jìn)和調(diào)整,將富裕的低壓蒸汽用于飽和塔補(bǔ)水預(yù)加熱,使其進(jìn)入飽和塔前溫度提高,從而提高補(bǔ)水的熱量,該方式不僅提高了低壓蒸汽的熱能利用率,也解決低壓蒸汽放空損失的問題。

        2 方案簡介

        本方案以某大型天然氣制甲醇裝置為例,裝置在90%負(fù)荷運(yùn)行中,其過熱低壓蒸汽的壓力0.3MPaG,溫度186.35℃,放空量約1.2t/h??紤]到飽和塔補(bǔ)水溫度不高,飽和塔補(bǔ)水包含工藝?yán)淠海髁考s50t/h,溫度100℃)、精餾系統(tǒng)回收塔塔底水(流量23t/h,溫度113℃)、以及精餾系統(tǒng)雜醇油(流量2.5t/h,溫度80℃)。其中工藝?yán)淠汉途s系統(tǒng)回收塔塔底水最終匯合后從飽和塔塔底進(jìn)入,總流量較大,精餾系統(tǒng)雜醇油從飽和塔中部單獨(dú)進(jìn)入流量較小。

        綜合考慮,為了最為合理的利用富裕過熱低壓蒸汽,可以在工藝?yán)淠汉途s系統(tǒng)回收塔塔底水補(bǔ)水匯總管位置增設(shè)一臺飽和塔給水預(yù)熱器,利用富裕過熱低壓蒸汽提高補(bǔ)水溫度后進(jìn)入飽和塔。同時(shí)結(jié)合開停車工況和異常情況,以及裝置不同負(fù)荷運(yùn)行情況,在裝置正常開停車過程中,新增預(yù)熱器是否投用不影響整體操作;在異常情況下,如:新增預(yù)熱器泄漏等,需要將預(yù)熱器及時(shí)停用并切出交付檢修;另外在裝置低負(fù)荷運(yùn)行時(shí),低壓蒸汽并沒有富裕量,新增預(yù)熱器無需投用,工藝?yán)淠汉途s系統(tǒng)回收塔塔底水按照原設(shè)計(jì)直接進(jìn)入飽和塔。因此在設(shè)計(jì)增加飽和塔給水預(yù)熱器工藝流程時(shí),需要在預(yù)熱器水側(cè)和蒸汽側(cè)分別設(shè)置進(jìn)出口切斷閥和旁路閥門,以及排盡導(dǎo)淋閥,閥門全部選用閘閥??紤]到預(yù)熱器流通介質(zhì)并無特別苛刻的化學(xué)腐蝕性質(zhì),預(yù)熱器材質(zhì)選用一般的碳鋼材料即可。換熱器給水側(cè)出口設(shè)置取樣口,便于分析故障原因。

        3 相關(guān)計(jì)算

        按照上述流程進(jìn)行改造后,其具體的熱量利用效果計(jì)算如下:

        3.1 數(shù)據(jù)采集

        計(jì)算使用的相關(guān)參數(shù)取自該裝置90%負(fù)荷運(yùn)行工況數(shù)據(jù):低壓蒸汽按照放空閥開度,以及根據(jù)《控制閥規(guī)格明細(xì)表》,該閥流量特性是線性的,得到放空蒸汽大約為1.2t/h。過熱低壓蒸汽溫度186.35℃采用遠(yuǎn)傳溫度顯示,飽和塔出口溫度193.38℃為遠(yuǎn)傳溫度顯示,蒸汽冷凝液溫度114.63℃為新增換熱器換熱后預(yù)估冷凝溫度。

        3.2 飽和塔補(bǔ)水熱量增加量

        設(shè)新增換熱器換熱效率為0.97,查得186.35℃的低壓蒸汽比焓為2833.54kJ/kg,114.63℃冷凝液的比焓為480.984kJ/kg;飽和塔補(bǔ)水熱量增加量:

        Q=DLS(h1-h2)×0.97=1.2×103×(2833.54-480.98)×0.97=2273.68×103kJ/h式中:DLS-放空低壓蒸汽流量(t/h);h1-低壓蒸汽比焓(kJ/kg);h2-冷凝液的比焓(kJ/kg)。

        3.3 飽和塔自產(chǎn)蒸汽增加量

        由飽和塔出口蒸汽溫度193.38℃,查得蒸汽比焓為2787.75kJ/kg??梢越普J(rèn)為改造前后飽和塔帶出的蒸汽比焓不變,因飽和塔內(nèi)部熱交換是相對平衡的過程,根據(jù)能量守恒原理,飽和塔出口增加的熱量等于進(jìn)水增加的熱量,計(jì)算飽和塔帶出的水蒸氣增量D。

        D=Q/h3=2273.68×103/2787.75=815.6kg/h式中:h3-飽和塔帶出蒸汽的比焓(kJ/kg)。

        3.4 利潤計(jì)算

        裝置按照90%負(fù)荷運(yùn)行,年運(yùn)行時(shí)間按照8000h計(jì)算,低壓蒸汽價(jià)格按照100元/t計(jì)算。

        年節(jié)約低壓蒸汽費(fèi)用=1.2t/h×100元/t×8000h=960000元

        3.5 故障影響計(jì)算

        飽和塔自產(chǎn)的水蒸汽量與轉(zhuǎn)化爐總水碳比關(guān)系密切,必須考慮改造后如果富裕低壓蒸汽回收設(shè)備(新增換熱器)故障時(shí)對水碳比的影響有多大,為故障發(fā)生時(shí)采取何種補(bǔ)救措施提供依據(jù)。按照裝置滿負(fù)荷工況下的運(yùn)行數(shù)據(jù)可得(所有數(shù)據(jù)均采集遠(yuǎn)傳儀表顯示):進(jìn)轉(zhuǎn)化爐原料氣流總量為66234.7Nm3/h,合成單元返氫氣流量為2233.43Nm3/h,飽和塔帶出水蒸氣量83640.49Nm3/h預(yù)轉(zhuǎn)化爐前后工藝蒸汽分別為64.17t/h、8.98t/h。

        3.5.1 新增換熱器正常投用時(shí)的水碳比

        原料天然氣流量=原料氣流總量-返氫氣流量,即原料天然氣流量=66234.7-2233.43=64001.27Nm3/h

        天然氣中C的量:

        kmol/h

        反氫氣中C的量:

        kmol/h

        總碳量:2837.48+35.74=2873.22kmol;總水蒸汽量:83640.49/22.4+(64.17+8.98)×103/18=7797.84kmol/h,則水碳比為:7797.84/2873.22=2.71。

        3.5.2 新增換熱器故障時(shí)的水碳比

        故障時(shí)總水蒸汽量:7797.84-815.6/18=7752.53kmol/h,水碳比:7752.53/2873.22=2.70。

        4 操作控制

        按照上述流程設(shè)置和相關(guān)計(jì)算,裝置正常運(yùn)行期間,新增預(yù)熱器故障時(shí),首先將旁路緩慢全部打開,再關(guān)閉進(jìn)出口閥門,在打開旁路閥門和關(guān)閉進(jìn)出口閥門的過程中,必須注意控制工藝?yán)淠汉途s系統(tǒng)回收塔塔底水流量控制閥門,使進(jìn)入飽和塔的總流量保持恒定。同時(shí)由于預(yù)熱器切出停止供熱,按照計(jì)算結(jié)果可知,飽和塔的帶出蒸汽量會相應(yīng)的減少,這時(shí)必須及時(shí)補(bǔ)充工藝蒸汽以滿足轉(zhuǎn)化爐原有水碳比,最大限度的降低預(yù)熱器投用和切出對系統(tǒng)的影響。預(yù)熱器工藝水側(cè)完全切出后,應(yīng)及時(shí)將蒸汽側(cè)切出,過程中要控制好低壓蒸汽的放空閥門,確保低壓力恒定。待水側(cè)和蒸汽側(cè)均切出后,可分別打開各自的排盡導(dǎo)淋,將系統(tǒng)排放干凈便于檢修。當(dāng)裝置需要降低負(fù)荷運(yùn)行時(shí),降負(fù)荷過程中低壓蒸汽將逐漸沒有富裕量,這種情況,可以先按照預(yù)熱器故障時(shí)的操作步驟,預(yù)先將其切出,避免在完全無富裕低壓蒸汽時(shí)緊急處理。

        5 改造后的效果

        從上述流程設(shè)置、計(jì)算結(jié)果、以及操作控制可以看出,本改造項(xiàng)目的投資不高,通過改造,裝置在回收1.2t/h富裕過熱低壓蒸汽時(shí),飽和塔帶出蒸汽量可以增加815.6kg,意味著可以節(jié)省相應(yīng)用量的工藝蒸汽。而且操作控制簡單,對原有裝置不會造成嚴(yán)重后果。

        6 結(jié)論

        在甲醇裝置90%負(fù)荷下,飽和塔進(jìn)水回收低壓蒸汽后,可以節(jié)省中壓蒸汽815.6kg/h,并且減少1.2t/h的蒸汽放空損失。年節(jié)約年節(jié)約費(fèi)用約96萬元,如果裝置負(fù)荷更高,經(jīng)濟(jì)效益將更加明顯。并且一旦低壓蒸汽故障,對水碳比的影響不是很大,需要采取的措施為及時(shí)增加工藝蒸汽815.6kg/h即可。

        參考文獻(xiàn):

        [1]陳心志,蔡振云.化工熱力學(xué)(第三版)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2009.

        [2] GB3102.8-1993.物理化學(xué)和分子物理學(xué)的量和單位[S].北京:國家技術(shù)監(jiān)督局,1993.

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