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        非金屬智能連續(xù)加熱裝置的研發(fā)及應(yīng)用

        2020-12-24 04:19:46王治寧杜鑫王曌郇宇趙啟昊長(zhǎng)慶油田分公司第八采油廠
        石油石化節(jié)能 2020年12期
        關(guān)鍵詞:盤(pán)根金具液量

        王治寧 杜鑫 王曌 郇宇 趙啟昊(長(zhǎng)慶油田分公司第八采油廠)

        1 概況

        長(zhǎng)慶油田地處陜甘寧蒙,溝壑縱橫,地理?xiàng)l件惡劣,采油八廠生產(chǎn)區(qū)域處于陜北黃土高原腹地,冬季最低氣溫超過(guò)零下25 ℃,對(duì)單井集油生產(chǎn)造成諸多困難。

        采油八廠油井開(kāi)井共3 272 口,出油管道991 條,1 870.3 km。其中運(yùn)行10~15 年的出油管線253 條,521.9 km,分別占比為25.5%,27.9%。夏季油井平均回壓1.5 MPa,冬季平均回壓3.5 MPa,平均回壓上升2 MPa。

        2 高回壓對(duì)生產(chǎn)的影響

        現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)流程是單井-增壓站-轉(zhuǎn)油站-聯(lián)合站[1],場(chǎng)站之間加壓加溫輸油,站內(nèi)配置加熱爐和外輸泵,可滿足生產(chǎn)需要;單井至增壓站主要依靠井下抽油泵,泵掛深度為1 200~1 600 m,抽油泵密封試驗(yàn)壓力通常為10~15 MPa,管線試驗(yàn)壓力通常為6 MPa。

        2.1 造成高回壓的主要原因

        1)單井與增壓站之間存在高差,出油管道長(zhǎng)且存在跨越及穿溝等復(fù)雜情況,管線距離超過(guò)2.5 km[2-3]。

        2)油質(zhì)黏稠,黏度大,管線內(nèi)阻力大,流動(dòng)性差。

        3)氣溫過(guò)低,結(jié)蠟嚴(yán)重。

        2.2 高回壓對(duì)油井的影響

        1)導(dǎo)致井下壓力上升,抽油泵凡爾漏失,對(duì)產(chǎn)量影響。

        2) 生產(chǎn)壓力升高,造成井口盤(pán)根刺漏、損壞,產(chǎn)生環(huán)保事故。

        3) 對(duì)于運(yùn)行10 年以上的管線,生產(chǎn)壓力升高,增大管線破漏的風(fēng)險(xiǎn),造成大面積的環(huán)境、水土污染。

        4)生產(chǎn)壓力升高,液體流速慢,容易造成管線凍堵。

        2.3 降回壓方法

        1)井口加熱,常用的加熱設(shè)備有:電磁加熱裝置,常壓水套加熱爐[4-5]。

        2)管線熱洗,常用的熱洗方式有:熱洗車(chē)熱洗,移動(dòng)加熱橇熱洗。

        3) 井組降回壓泵橇,常用的井組輸油泵有:柱塞式輸油泵橇,螺桿式輸油泵,同步回轉(zhuǎn)泵橇。

        2.4 降回壓方式對(duì)比

        1)井口加熱設(shè)備。電磁加熱裝置屬于快速加熱方式,加熱體長(zhǎng)度約700 mm,液體溫升25 ℃。加熱體溫度需達(dá)到70 ℃以上,能耗高且加熱爐因溫度影響結(jié)垢快,兩種加熱設(shè)備的對(duì)比見(jiàn)表1。

        2) 管線熱洗。熱洗車(chē)包括水熱洗、超導(dǎo)熱洗、蒸汽熱洗,均能達(dá)到效果,但操作復(fù)雜,費(fèi)用較高;移動(dòng)式加熱橇受伴生氣及井組液量影響,使用范圍較小,兩種管線熱洗方法對(duì)比見(jiàn)表2。

        3)井組降回壓泵橇。三種泵橇均可以滿足現(xiàn)場(chǎng)降回壓需求,但是均無(wú)法滿足無(wú)人值守模式下的生產(chǎn)需求,三種降回壓泵橇的對(duì)比見(jiàn)表3。

        表1 兩種加熱設(shè)備的對(duì)比

        表2 兩種管線熱洗方法的對(duì)比

        表3 三種降回壓泵橇的對(duì)比

        3 非金屬智能連續(xù)加熱裝置

        2017 年,對(duì)比現(xiàn)有設(shè)備設(shè)施及技術(shù)的優(yōu)缺點(diǎn)后,為了保障現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)運(yùn)行,降低能耗及實(shí)現(xiàn)提質(zhì)增效目的,采油八廠與某公司合作,研發(fā)了非金屬智能連續(xù)加熱裝置,有效解決了低溫、低液量、長(zhǎng)管線及油質(zhì)黏稠等原因造成的井組高回壓難題。

        3.1 工作原理

        非金屬智能連續(xù)加熱裝置主要由加熱管、金具和溫度控制柜三部分組成。

        1)加熱管由外保護(hù)層、纖維增強(qiáng)結(jié)構(gòu)層、導(dǎo)熱內(nèi)襯層和加熱導(dǎo)線組成。

        2)金具。將加熱管與金屬管道相連接,并通過(guò)它來(lái)實(shí)現(xiàn)整個(gè)系統(tǒng)的控制及導(dǎo)線加熱。加熱管為復(fù)合材質(zhì),金具(接頭)設(shè)計(jì)是個(gè)難點(diǎn),需要完全保證加熱管的密封和絕緣性能,同時(shí)要保障測(cè)溫電偶在金具內(nèi)部的正常工作。

        三組加熱電纜采用三相電接法,在接頭內(nèi)和外部的動(dòng)力電纜實(shí)現(xiàn)連接過(guò)度,另外還有兩組監(jiān)測(cè)加熱電纜實(shí)時(shí)發(fā)熱溫度的傳感器和加熱電纜接觸并且引出接頭和外部接線柜相連。

        接頭密封導(dǎo)線和傳感器部位的外部殼體設(shè)計(jì)為活動(dòng)式,便于傳感器的維修和更換。接頭端部通過(guò)法蘭的形式和金屬管道連接,金具結(jié)構(gòu)及實(shí)物圖見(jiàn)圖1。

        圖1 金具結(jié)構(gòu)及實(shí)物圖

        3)溫度控制柜。負(fù)責(zé)調(diào)控整個(gè)換熱系統(tǒng),根據(jù)金具內(nèi)的溫度傳感器測(cè)定值來(lái)調(diào)整系統(tǒng)加熱功率,使加熱管出口處的液體溫度維持在設(shè)定值,再由加熱導(dǎo)線的實(shí)時(shí)發(fā)熱溫度來(lái)控制整個(gè)系統(tǒng)電源的開(kāi)啟和關(guān)閉(金具內(nèi)置多個(gè)溫度傳感器分別監(jiān)測(cè)進(jìn)、出口油溫,加熱導(dǎo)線溫度,管壁溫度,實(shí)時(shí)反饋調(diào)節(jié)輸出功率與加熱溫度)。

        4) 技術(shù)參數(shù)。型號(hào)為JR-L-76×13-10-380-3×3.5+3,公稱(chēng)內(nèi)徑50 mm,公稱(chēng)外徑76 mm,額定工作內(nèi)壓10 MPa,適用井組液量范圍3~30 m3/d,連續(xù)加熱管長(zhǎng)度范圍30~150 m, 升溫范圍5~25 ℃(進(jìn)出口溫差),最大功率15 kW,(當(dāng)出口溫度達(dá)到設(shè)定溫度后,正常運(yùn)行功率為初始功率的15%~30%)。

        3.2 特點(diǎn)

        1) 溫度控制系統(tǒng)具備低溫保溫、高溫散熱、短路、開(kāi)路、缺相、過(guò)載等保護(hù)功能,安全可靠。

        2)集井場(chǎng)原油加熱和輸送功能于一體,加熱管內(nèi)襯層導(dǎo)熱效果好,摩擦系數(shù)小,流通效率高,長(zhǎng)距離壓力損失小,維護(hù)成本低[6-10]。

        3)抗結(jié)垢結(jié)蠟,耐腐蝕性能良好,使用壽命長(zhǎng)且熱效率高。

        4) 具備數(shù)字化遠(yuǎn)傳功能,無(wú)人值守智能管理,根據(jù)液量和設(shè)定溫差實(shí)現(xiàn)閉環(huán)控制,節(jié)能高效。

        5)質(zhì)量輕、韌性好,可定點(diǎn)盤(pán)管掩埋或沿管線直埋。

        4 現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用及效果評(píng)價(jià)

        4.1 現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用情況

        2019 年11 月至2020 年1 月,先后在四個(gè)作業(yè)區(qū)安裝了16 套非金屬智能連續(xù)加熱裝置,并對(duì)運(yùn)行情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控,安裝井組的液量、含水、管線長(zhǎng)度,安裝井組的基本參數(shù)見(jiàn)表4。

        表4 安裝井組的基本參數(shù)

        4.2 效益評(píng)價(jià)

        1) 非金屬智能連續(xù)加熱裝置,費(fèi)用為12 萬(wàn)元;從安裝前后回壓及熱洗周期表5 可以看出,單位液量的日耗電量10~15 kWh,按照運(yùn)行150 天計(jì)算,耗電量約1 500~2 250 kWh,取平均數(shù)1 875 kWh,單位液量電費(fèi)約1 125 元。

        以蘆49-71 井組為例,日產(chǎn)液量15 m3,非金屬智能連續(xù)加熱裝置運(yùn)行150 天,電費(fèi)16 875 元。

        2) 熱洗費(fèi)用,2019 年冬季與2018 年同期相比,井組的回壓平均下降1.58 MPa,最高壓力2.1 MPa,2018 年平均熱洗周期為4.6 天,詳情見(jiàn)表5。以7 天熱洗一次為標(biāo)準(zhǔn),150 天平均井組熱洗21.4 次,單次熱洗管線費(fèi)用1 080 元,共計(jì)23 112 元。

        3) 產(chǎn)量效益。以蘆49-71 井組為例,該井組油井?dāng)?shù)6 口,安裝前,日產(chǎn)液量14.95 m3/d,日產(chǎn)油6.73 t/d;安裝后,日產(chǎn)液量15.58 m3/d,日產(chǎn)油7 t/d;日增液量0.63 m3/d,日增油0.27 t/d。150 天增產(chǎn)94.5 m3,增油40.5 t,每噸油按照3 000 元計(jì)算,增產(chǎn)效益12.15 萬(wàn)元。

        4) 機(jī)采能耗降低。以蘆49-71 井組為例,使用8 型抽油機(jī),電動(dòng)機(jī)功率11 kW,安裝前測(cè)量單井有功功率3.8 kW,安裝后測(cè)量有功功率3.6 kW,有功功率下降0.2 kW,日節(jié)電4.8 kWh。以運(yùn)行150 天為準(zhǔn),單井節(jié)能720 kWh。該井組6 口井,每千瓦時(shí)按照0.6 元計(jì)算,節(jié)約電費(fèi)2 592 元。

        5) 延長(zhǎng)了盤(pán)根使用壽命。井口壓力在3 MPa以上運(yùn)行,經(jīng)統(tǒng)計(jì),盤(pán)根的使用周期為7 天;當(dāng)井口的壓力在1 MPa 以下運(yùn)行時(shí),盤(pán)根的使用周期為45 天左右。以蘆49-71 井組為例,6 口井,按照150 天計(jì)算,節(jié)約盤(pán)根108 個(gè)。每個(gè)按照7.8 元計(jì)算,節(jié)約費(fèi)用842.4 元。

        6) 投資回收期計(jì)算。該裝置總投資12 萬(wàn)元,150 天運(yùn)行電費(fèi)1.687 5 萬(wàn)元。

        表5 安裝前后回壓及熱洗周期對(duì)比

        綜上所述,該裝置安裝后,150 天可節(jié)約費(fèi)用熱洗費(fèi)用、井口產(chǎn)量、能耗費(fèi)用、盤(pán)根費(fèi)用共14.8萬(wàn)元。投資回收期為11.1 月,即一年可收回投資。

        5 結(jié)論

        1) 該裝置可滿足長(zhǎng)慶油田冬季現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)需求,有效降低單井管線生產(chǎn)壓力,應(yīng)用效果良好,具有推廣價(jià)值。

        2)降低了冬季油井生產(chǎn)的安全風(fēng)險(xiǎn)??捎行а娱L(zhǎng)管線熱洗周期或省略熱洗,減輕了員工勞動(dòng)強(qiáng)度,降低了熱洗管線的安全風(fēng)險(xiǎn)。

        3)降低了油井生產(chǎn)的環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)。運(yùn)行壓力降低后,減少了井口、管線刺漏以及安全環(huán)保、水土污染事故事件發(fā)生的概率,同時(shí)減少了污油泥的產(chǎn)生。

        4)該裝置可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程啟停及數(shù)據(jù)監(jiān)控,可根據(jù)天氣狀況適時(shí)調(diào)整溫度等參數(shù)的設(shè)定以及啟停作業(yè),滿足智慧化油田建設(shè)需求及高效管理。

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