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        天然氣凈化裝置氣氣換熱器運(yùn)行效果評(píng)價(jià)

        2020-12-24 04:19:44魯校鮑云翔閆梅劉振寧趙建軍長(zhǎng)慶油田分公司第一采氣廠
        石油石化節(jié)能 2020年12期
        關(guān)鍵詞:補(bǔ)液分離器氣量

        魯校 鮑云翔 閆梅 劉振寧 趙建軍(長(zhǎng)慶油田分公司第一采氣廠)

        1 概述

        在凈化裝置長(zhǎng)期運(yùn)行過程中,隨著原料天然氣H2S 濃度含量升高,從脫硫塔出來的濕凈化氣溫度逐漸升高,造成濕凈化氣含水量較大,引起脫硫單元補(bǔ)液頻繁、脫水單元負(fù)荷較高等問題[1-3]。根據(jù)某凈化廠的凈化裝置運(yùn)行情況進(jìn)行分析后,可以得到凈化裝置設(shè)計(jì)與實(shí)際運(yùn)行參數(shù)對(duì)比見表1。

        表1 凈化裝置設(shè)計(jì)與實(shí)際運(yùn)行參數(shù)對(duì)比

        為降低濕凈化氣溫度從而解決脫硫單元退液、補(bǔ)液頻次高、脫水單元負(fù)荷高的運(yùn)行狀況,特增加濕凈化氣與原料氣的換熱設(shè)備—?dú)鈿鈸Q熱器,并且同步增加了濕凈化氣分離器排液流程[4-6]。

        2 氣氣換熱器改造流程簡(jiǎn)述

        2.1 氣氣換熱器

        進(jìn)行氣氣換熱器安裝后,經(jīng)過脫硫塔處理過的濕凈化氣在進(jìn)入脫水塔之前進(jìn)入氣氣換熱器,使?jié)駜艋瘹庀扰c進(jìn)脫硫塔的原料氣進(jìn)行換熱,濕氣溫度降低后,經(jīng)濕凈化器分離器將濕氣的溶液最大程度的分離出來,再進(jìn)入脫水塔,并在濕凈化氣進(jìn)換熱器前設(shè)置三通調(diào)節(jié)閥,以靈活調(diào)節(jié)進(jìn)入換熱器氣量[7-8]。

        2.2 濕凈化氣分離器排液管線安裝

        為減少M(fèi)DEA 溶液退液操作頻次,增設(shè)濕凈化氣分離器排液至脫硫單元閃蒸塔流程,進(jìn)行遠(yuǎn)程操作控制,讓分離出的溶液重新進(jìn)入脫硫系統(tǒng),減少脫硫系統(tǒng)補(bǔ)液頻次。

        通過氣氣換熱器與濕凈化氣分離器排液管線的安裝,對(duì)凈化裝置區(qū)原料氣與濕凈化氣溫度進(jìn)行調(diào)節(jié),降低濕凈化氣溫度,從而減少濕凈化氣攜液量,降低脫水系統(tǒng)負(fù)荷。并且及時(shí)回收濕凈化氣分離器中分離的MDEA 溶液,達(dá)到節(jié)能降耗的目的。

        表2 2017 年、2018 年同期運(yùn)行中各裝置平均溫度變化情況

        3 氣氣換熱器安裝前后效果分析

        3.1 脫水裝置負(fù)荷對(duì)比

        3.1.1 原料氣與濕凈化氣溫度

        安裝氣氣換熱器的目的在于降低濕凈化氣溫度,以降低脫水負(fù)荷。因此最直觀的參數(shù)為濕凈化氣與原料氣溫度,統(tǒng)計(jì)2018 年10 月與2017 年同期數(shù)據(jù),具體情況見表2。

        氣氣換熱器安裝后,在原料氣進(jìn)裝置溫度一致的情況下,換熱后的原料氣進(jìn)脫硫塔溫度明顯上升,濕凈化氣溫度有了明顯下降。

        3.1.2 脫水再生釜燃料氣量

        氣氣換熱器安裝完成后凈化裝置區(qū)于2018 年9月25 日投產(chǎn),數(shù)據(jù)截取9 月26 日—10 月23 日運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行分析,氣氣換熱器安裝前截取6月1日—27 日運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行分析。對(duì)氣氣換熱器安裝前后數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比:原料氣壓力5.05~5.25 MPa;裝置處理氣量在300×104~350×104m3/d;原料氣H2S 含量850~1 000 mg/m3;原料氣CO2含量3.4%~4.3%。

        通過取樣化驗(yàn)分析,氣氣換熱器安裝后TEG 富液濃度為97.2%~97.7%,較安裝前提高0.5%。脫水再生釜溫度為198~200 ℃,故脫水系統(tǒng)可通過再生釜燃?xì)饬縼砼袛嗝撍\(yùn)行負(fù)荷。

        通過改造前后濕凈化氣溫度與脫水再生釜燃?xì)饬筷P(guān)系(圖1)可以看出,氣氣換熱器安裝后,濕凈化氣溫度和再生釜燃?xì)饬髁棵黠@降低,現(xiàn)場(chǎng)巡檢人員也未發(fā)現(xiàn)再生釜發(fā)生爐吼現(xiàn)象,脫水系統(tǒng)運(yùn)行負(fù)荷明顯減小,汽提氣投用次數(shù)也隨之降低。根據(jù)對(duì)氣氣換熱器安裝前后運(yùn)行參數(shù)的分析與對(duì)比進(jìn)行計(jì)算,氣氣換熱器安裝前脫水再生釜日燃料氣消耗量平均為1 741.92 m3/d,氣氣換熱器安裝后脫水再生釜日燃料氣消耗量平均為840.72 m3/d,根據(jù)計(jì)算可知,氣氣換熱器安裝后每年可節(jié)約燃料氣量:32.9×104m3,充分實(shí)現(xiàn)了節(jié)約了燃料氣用量。

        3.2 脫水汽提氣量

        汽提氣的主要作用是降低重沸器內(nèi)水蒸氣的分壓,提高再生質(zhì)量。根據(jù)統(tǒng)計(jì)氣氣換熱器投運(yùn)前與投運(yùn)后的凈化產(chǎn)品氣氣質(zhì)同期進(jìn)行進(jìn)行對(duì)比,可知使用脫水汽提氣量2017 年10 月的1.851 3×104m3降低至2018 年10 月的0.015 9×104m3。使用量下降明顯。分析原因可知:由于脫水負(fù)荷的降低,因此對(duì)脫水溶液的再生濃度要求也隨之降低。原先用來提純?nèi)芤旱钠釟饬恳搽S之減少,按照現(xiàn)有的原料氣量和汽提氣量即可滿足凈化裝置水露點(diǎn)達(dá)標(biāo)。

        3.3 產(chǎn)品氣氣質(zhì)對(duì)比

        統(tǒng)計(jì)氣氣換熱器投運(yùn)前與投運(yùn)后的凈化產(chǎn)品氣氣質(zhì)進(jìn)行對(duì)比,可得氣氣換熱器安裝前后產(chǎn)品氣氣質(zhì)對(duì)比,見圖2。

        根據(jù)上圖可以看出,在氣氣換熱器安裝后,產(chǎn)品氣H2S、CO2較安裝前均在4~16 mg/m3內(nèi)波動(dòng),含量無明顯變化,水露點(diǎn)明顯降低,由原來-3~0 ℃降至-9~-4 ℃,凈化裝置脫水系統(tǒng)運(yùn)行效果提升明顯。

        3.4 脫硫系統(tǒng)運(yùn)行情況對(duì)比

        氣氣換熱器投運(yùn)前脫硫塔差壓最高可達(dá)到12.48 kPa,安裝氣氣換熱器后,適當(dāng)提高原料氣進(jìn)塔溫度后,脫硫塔差壓最高僅有8.62 kPa。同時(shí),氣氣換熱器投運(yùn)之后脫硫裝置阻泡劑加注量也明顯減少。氣氣換熱器安裝前后阻泡劑加注情況見表3。

        圖1 改造前后濕凈化氣溫度與脫水再生釜燃?xì)饬筷P(guān)系圖

        圖2 氣氣換熱器安裝前后產(chǎn)品氣氣質(zhì)對(duì)比圖

        表3 2018 年氣氣換熱器安裝前后阻泡劑加注情況對(duì)比

        根據(jù)對(duì)上述數(shù)據(jù)與圖表的分析可以看出,氣氣換熱器安裝前,脫硫塔差壓維持在8~12 kPa 阻泡劑加注較為頻繁,共15 次;而在氣氣換熱器安裝以后,差壓降至4~8 kPa,脫硫系統(tǒng)運(yùn)行更加穩(wěn)定,阻泡劑加注量與頻次也大幅度降低,較之前相比阻泡劑消耗量減少86.67%,實(shí)現(xiàn)了節(jié)能降耗的目的。

        3.5 濕凈化器分離器退液與脫硫溶液補(bǔ)液次數(shù)對(duì)比

        由于濕凈化氣經(jīng)原料氣換熱后溫度降低,促使更多濕氣中的溶液分離出來,更多的溶液被回收進(jìn)系統(tǒng),濕凈化氣進(jìn)脫水塔含水量高的情況也得到很大的改善,濕化器分離器退液流程見圖3。

        結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行情況,通過統(tǒng)計(jì)得出2018 年氣氣換熱器安裝前后MDEA 溶液補(bǔ)液量見表4。

        由表4 可以看出,與氣氣換熱器安裝前對(duì)比,安裝后MDEA 溶液補(bǔ)液頻次和補(bǔ)液量大幅度降低,MDEA 溶液損耗明顯減少。

        圖3 濕凈化器分離器退液流程

        表4 2018 年氣氣換熱器安裝前后MDEA 溶液補(bǔ)液量對(duì)比

        通過對(duì)氣氣換熱器安裝前后MDEA 溶液損失量的分析與計(jì)算,氣氣換熱器安裝前MDEA 溶液日損失量為0.35 m3/d,氣氣換熱器安裝后MDEA 溶液日損失量為0.096 m3/d,氣氣換熱器安裝后每年可減少溶液損失92.55 m3。

        通過計(jì)算可以看出氣氣換熱器安裝后溶液損失量?jī)H為安裝前的27.55%,大大降低了生產(chǎn)成本,充分達(dá)到了了節(jié)能降耗的目的。

        4 后期改造及建議

        某凈化廠氣氣換熱器安裝后運(yùn)行周期較短,在運(yùn)行過程中仍有諸多問題尚未暴露出來,在此對(duì)一些可能出現(xiàn)的問題進(jìn)行分析。

        1)產(chǎn)品氣H2S、CO2濃度異常升高,在原料氣酸氣濃度沒有大幅度增高的情況下,有可能是氣氣換熱器內(nèi)管束竄漏,可以通過全關(guān)三通閥截?cái)鄽鈿鈸Q熱器流程,化驗(yàn)產(chǎn)品氣氣質(zhì),判斷是否存在管束竄漏現(xiàn)象[9]。

        2)在裝置運(yùn)行過程中,根據(jù)原料氣H2S、CO2濃度調(diào)整氣氣換熱器三通閥開度,防止因?yàn)樵蠚鉁囟冗^高,影響產(chǎn)品氣氣質(zhì)[10]。

        3)冬季運(yùn)行時(shí),濕凈化氣經(jīng)過與原料氣換熱后濕氣帶液易增加,容易引起低點(diǎn)管線積液凍堵,后期根據(jù)運(yùn)行情況需增加伴熱。此問題在氣氣換熱器的后期調(diào)試改造中進(jìn)行解決。

        5 總結(jié)

        1)安裝氣氣換熱器后有效降低了脫水系統(tǒng)負(fù)荷,減少了脫水再生釜的燃?xì)庀牧?,提高了外輸氣水露點(diǎn)的合格率。

        2)氣氣換熱器投運(yùn)后有效減少了阻泡劑的使用量,凈化裝置生產(chǎn)更為平穩(wěn)。

        3)氣氣換熱器換熱后濕凈化氣分離器的溶液回收率大幅度增加,有效減少了脫硫溶液損耗。

        4) 氣氣換熱器運(yùn)行過程中仍存在管線易積液、排液管線孔板易堵塞的問題,后期需持續(xù)關(guān)注并解決。

        沙漠綠島石西油田

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