黃開 李鄉(xiāng)安 蔣旭 歐濤
長沙中聯(lián)消防機(jī)械有限公司 湖南長沙 410200
隨著市場對消防車的作業(yè)高度需求不斷提升,消防車的整車質(zhì)量也隨之增大。為了使消防車輛應(yīng)對市場競爭、滿足道路法規(guī)和經(jīng)濟(jì)性要求,工程師們需要對消防車上車部分與副車架進(jìn)行輕量化設(shè)計(jì)。
在對結(jié)構(gòu)件進(jìn)行輕量化設(shè)計(jì)的過程中,工程師們往往會(huì)將更多注意力集中在上車部分結(jié)構(gòu)的輕量化上,因?yàn)樯宪嚥糠仲|(zhì)量對整車質(zhì)量的影響最大;而副車架則被認(rèn)為是功能性部件,不會(huì)進(jìn)行過多的輕量化和精細(xì)化的設(shè)計(jì)。
某消防車在試驗(yàn)過程中,當(dāng)臂架回轉(zhuǎn)到整車的側(cè)方時(shí),會(huì)出現(xiàn)活動(dòng)支腿離地高度過大的問題,不滿足GB 7956.12-2015《消防車 第12部分:舉高消防車》4.2.4.4條中“離地高度應(yīng)小于20 mm”規(guī)定[1]。由于臂架回轉(zhuǎn)到側(cè)方位置時(shí),副車架主要受到扭轉(zhuǎn)作用,即原始的副車架扭剛度偏弱,本文擬運(yùn)用ANSYS有限元分析軟件,建立消防車的副車架、底盤和活動(dòng)支腿的裝配體有限元模型,對消防車進(jìn)行全工況分析,找到導(dǎo)致整車離地高度過大原因。由于該消防車臂架和整車質(zhì)量已經(jīng)達(dá)到底盤承載極限,故針對副車架設(shè)計(jì)上的不足,嘗試在不改變副車架質(zhì)量的基礎(chǔ)上,對副車架結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化,降低活動(dòng)支腿的離地高度,最大限度提高副車架的扭剛度,使最大離地間隙滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。如果經(jīng)剛度優(yōu)化后仍然達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求,則需要再通過降低工作幅度的方式即降低整車傾翻矩,以減小最大離地間隙。
消防車作業(yè)平臺承力結(jié)構(gòu)件的主體結(jié)構(gòu)可簡化為如圖1所示的焊接裝配體組成,從圖1可以看出,下車結(jié)構(gòu)主要由副車架、底盤大梁、活動(dòng)支腿和垂直油缸等主要部件組成。副車架和活動(dòng)支腿都是由薄板焊接組合而成的部件,在原始設(shè)計(jì)的副車架上,由于副車架的上、下蓋使用的是厚板,因此在副車架上、下表面應(yīng)力比較低的區(qū)域開了許多減重孔以降低整車質(zhì)量。底盤大梁通過螺栓與副車架固定,活動(dòng)支腿通過搭接方式與副車架連接,活動(dòng)支腿可在支腿水平油缸推動(dòng)下,在副車架內(nèi)部滑動(dòng)且與副車架保持一定的重疊距離。垂直油缸通過螺栓固定在活動(dòng)支腿上。
圖1 消防車下車幾何模型
各部件間的力傳遞關(guān)系依次如下:上車部分的傾翻矩和剪力傳遞到副車架的回轉(zhuǎn)支撐上,回轉(zhuǎn)支撐通過副車架和底盤大梁將載荷傳遞到活動(dòng)支腿上,活動(dòng)支腿將載荷傳遞給支腿垂直油缸,油缸最后將載荷傳遞給地面。副車架、底盤大梁和活動(dòng)支腿屬于板殼結(jié)構(gòu)用s h e l l 1 8 1模擬,并按板的實(shí)際厚度賦給殼單元;活動(dòng)支腿的垂直油缸用梁單元Beam188,按油缸截面的實(shí)際尺寸賦給梁單元;使用梁單元(Beam188)模擬底盤大梁與副車架間的螺栓連接;通過耦合搭接線上節(jié)點(diǎn)的平動(dòng)自由度的方式模擬活動(dòng)支腿與副車架的搭接關(guān)系。通過約束活動(dòng)支腿上垂直油缸的中心線處的節(jié)點(diǎn)位移模擬垂直油缸接觸地面。
根據(jù)B S E N 1 7 7 7:2 0 1 0《消防救援液壓舉高平臺安全與測試要求》[2]規(guī)定,上車工作斗載荷取1.25的動(dòng)載系數(shù),上車結(jié)構(gòu)件(含工作斗)取1.1的動(dòng)載系數(shù),將工作斗載荷與結(jié)構(gòu)件載荷進(jìn)行矢量疊加即為上車傳遞給下車的載荷。在本消防車計(jì)算中傳遞到回轉(zhuǎn)支撐的傾 翻 矩 約為7 3.5 t ·m, 剪 力112.8 kN,原始設(shè)計(jì)工作幅度20.5 m。
假設(shè)在副車架的回轉(zhuǎn)中心建立如圖2所示副車架局部坐標(biāo)系,坐標(biāo)系的原點(diǎn)與回轉(zhuǎn)中心重合,x方向由車頭方向指向車尾方向,y軸是由x軸繞原點(diǎn)逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)90°得到。當(dāng)上車部分位于整車的正后方時(shí),臂架的回轉(zhuǎn)角度θ為零,逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)為正。本計(jì)算中是通過上車的回轉(zhuǎn)角度大小來辨別副車架的工況。
圖2 副車架局部坐標(biāo)系定義圖
由于在計(jì)算之前不知道哪種工況下支腿會(huì)抬腿離地、離地高度多大,在實(shí)際計(jì)算過程中模擬支腿抬腿過程一般分兩步進(jìn)行,第一步是試算,當(dāng)有限元計(jì)算出的地面給垂直油缸的作用力向下時(shí),即支撐力為負(fù)值時(shí),說明該支腿已經(jīng)離開地面,需要?jiǎng)h除該支腿上的約束然后重新進(jìn)行第二步計(jì)算,就可以得到該支腿的實(shí)際離地高度。
由于副車架結(jié)構(gòu)屬于大致左右對稱結(jié)構(gòu),有限元計(jì)算結(jié)果也具有顯著的左右對稱特征,因此本文只討論上車回轉(zhuǎn)在[240°,300°]角度范圍內(nèi)的變形規(guī)律。
筆者首先計(jì)算了臂架回轉(zhuǎn)到270°時(shí)的離地高度。然后根據(jù)支腿離地高度變化計(jì)算其他工況,通過多輪對比計(jì)算發(fā)現(xiàn)250°工況下離地高度最大,250°工況結(jié)果以圖片形式展示。其他計(jì)算工況有300°、270、255°、245°、240°,以列表的形式呈現(xiàn)在表1中。
圖3 最大離地高度工況下(250°工況)副車架變形圖
圖4 最大離地高度工況下(250°工況)副車架應(yīng)力分布圖
從圖4可以看出,副車架右后腿出現(xiàn)了抬腿、離地現(xiàn)象,主要是由于副車架受到正側(cè)面的彎矩作用,等效于副車架受扭轉(zhuǎn)作用,也就是轉(zhuǎn)臺有帶動(dòng)右后支腿抬高的趨勢。當(dāng)副車架扭轉(zhuǎn)剛度較弱時(shí),就會(huì)出現(xiàn)離地現(xiàn)象。結(jié)合表1的結(jié)果,當(dāng)臂架回轉(zhuǎn)到250°時(shí)離地高度達(dá)到最大。同時(shí)從表1中的數(shù)據(jù)分析可知,當(dāng)離地高度最大時(shí),前支腿反力和與后支腿的反力和相等。
表1 優(yōu)化前各工況下的離地高度及支腿反力
圖5為消防車副車架三維圖,從圖5可以看出,為了減重和安裝方便,原來的副車架整體挖孔較多,使副車架形成了多處敞口薄壁結(jié)構(gòu),如液壓油箱開口處、液壓油箱吸油口出油口、分動(dòng)箱安裝處及其他減重孔處,由材料力學(xué)知識可知在相同材料條件下,敞口薄壁結(jié)構(gòu)的抗扭剛度較差,導(dǎo)致整體扭剛度偏弱。副車架在較大扭矩作用下,導(dǎo)致活動(dòng)支腿離地高度較大。
圖5 優(yōu)化前副車架三維圖
針對所分析的副車架在受扭工況下活動(dòng)支腿離地高度過大的改進(jìn)措施,除去因空間布置需要,必須在副車架上、下表面挖孔的情況外,把能封上的開孔都封上;對于必須開孔區(qū)域作適當(dāng)加強(qiáng)。由于增加抗扭剛度措施在提高副車架抗扭剛度的同時(shí)也提高了抗彎剛度,也會(huì)增加整體結(jié)構(gòu)質(zhì)量,這就需要對局部板厚進(jìn)行局部調(diào)整以保持總質(zhì)量基本不變,改進(jìn)后的方案見圖6。
圖6 優(yōu)化后副車架三維圖
改進(jìn)后方案同樣也計(jì)算了300°、270、255°、245°、240°工況,具體結(jié)果見表2。從表2可以看出,改進(jìn)后的同樣是當(dāng)臂架回轉(zhuǎn)到250°時(shí)離地高度達(dá)到最大。當(dāng)離地高度最大時(shí),前支腿反力和與后支腿的反力和相等。
圖7 優(yōu)化后副車架離地高度圖
表3列出了各種工況下改進(jìn)前、后離地高度對比,從表3可以看出在保持副車架總質(zhì)量不變的情況下,在最大離地高度250°工況下,優(yōu)化前的離地高度為107.8 mm,優(yōu)化后為74.5 mm,最大離地高度減少了33.3 mm,副車架扭轉(zhuǎn)剛度提升約30%。
從上述結(jié)論可知,單純通過剛度優(yōu)化的方式無法使離地高度達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的20 mm,因此需降低整車工作幅度來降低離地高度。經(jīng)進(jìn)一步計(jì)算,當(dāng)工作幅度從20.5 m降低到18 m時(shí),即傾翻矩降低到68 t·m時(shí),離地間隙便可降低到20 mm。
a. 原始設(shè)計(jì)的副車架整體挖孔太多,使副車架形成了多處敞口薄壁結(jié)構(gòu),是導(dǎo)致活動(dòng)支腿在受扭工況下離地高度偏大的主要原因;
表3 改進(jìn)前、后各工況下的離地高度對比表
b. 當(dāng)上車臂架回轉(zhuǎn)到前支腿反力和與后支腿的反力和相等時(shí),活動(dòng)支腿離地高度達(dá)到最大;
c. 當(dāng)有減重需求時(shí)且有剛度限制時(shí),使用薄板封閉結(jié)構(gòu)比厚板挖空敞口結(jié)構(gòu)更輕、扭剛度更好。設(shè)計(jì)過程中應(yīng)盡量避免大的挖孔結(jié)構(gòu);
d. 在保持副車架總質(zhì)量不變的情況下,在最大離地高度250°工況下,優(yōu)化前的離地高度107.8 mm,優(yōu)化后為74.5 mm,最大離地高度減少33.3 mm,副車架扭轉(zhuǎn)剛度提升約30%;
e. 當(dāng)工作幅度從20.5 m降低到18 m時(shí),即傾翻矩降低到68 t·m時(shí),離地間隙便可降低到20 mm。