周良田
摘要:指出了履帶谷物收獲機(jī)經(jīng)常在水田、爛泥田作業(yè),變速箱使用工況惡劣,負(fù)載大,使用400 h后故障率偏高,主要失效模式是換擋變速齒輪、擋位齒輪出現(xiàn)點(diǎn)蝕、打齒的現(xiàn)象。結(jié)合變速箱市場故障,經(jīng)過廠內(nèi)各種方案驗(yàn)證、排除,發(fā)現(xiàn)履帶收獲機(jī)打齒的主要原因有兩個:一是嚙合寬度只占齒輪寬度的59%;二是撥叉在換擋滑桿上的鎖定力不足,在收獲機(jī)行駛阻力較大時易脫擋,而齒輪在滑脫的瞬間因接觸區(qū)極小而造成齒邊緣壓變形,造成接觸區(qū)進(jìn)一步減小,從而使得齒面承載力進(jìn)一步下降,從而造成點(diǎn)蝕、打齒。為此,提出了改變齒輪倒角,以增加齒輪接觸寬度;加大換擋滑桿撥叉鎖定力,以防止脫擋,結(jié)果表明:大幅度提高了作業(yè)過程齒輪承載力,消除了脫擋瞬間造成齒面壓潰問題,經(jīng)廠內(nèi)、市場驗(yàn)證,變速箱點(diǎn)蝕、打齒故障率大幅度下降。
關(guān)鍵詞:履帶谷物收獲機(jī);變速箱;嚙合寬度;脫擋;點(diǎn)蝕;打齒
中圖分類號:S225
文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A?文章編號:1674-9944(2020)14-0230-03
1?引言
水稻是中國的主糧之一,在中國水稻收獲的機(jī)械化率已達(dá)到97%,主要使用履帶谷物收獲機(jī),該產(chǎn)品每年總銷量約5萬臺,由于水稻收獲時,經(jīng)常在水田、爛泥田作業(yè),使得變速箱使用工況惡劣,負(fù)載大。加之收獲機(jī)近年來持續(xù)大型化,由2003年以前的喂入量1.5kg/s升級到6.0kg/s,整機(jī)重量不斷提高,使得變速箱隨同整機(jī)不斷升級、加強(qiáng)。
經(jīng)過15年的政府補(bǔ)貼拉動,履帶谷物收獲機(jī)國內(nèi)市場市場飽有量持續(xù)增大,國內(nèi)一般非跨區(qū)用戶,一年作業(yè)時間在300 h左右,對于質(zhì)保期一年的用戶,其故障率較低。但對于某型號谷物收獲機(jī)所配的變速箱(換擋方式:滑移齒輪),在400 h以后,該變速箱的換擋變速齒輪、擋位齒輪故障率開始顯得比較突出,主要故障模式是齒面點(diǎn)蝕、打齒。
隨著國內(nèi)競爭形勢越來越激烈,好多農(nóng)機(jī)企業(yè)將變速箱質(zhì)保期延長為兩年,此問題將成為兩年三包期內(nèi)外部損失增加、用戶不滿的重要因素,急需解決。
2?問題現(xiàn)象及原因分析
2.1?變速箱齒輪故障率
通過市場服務(wù)人員檢修變速箱的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),變速箱齒輪故障率如表1所示。
2.2故障現(xiàn)象確認(rèn)
主要兩種失效模式:第一種是“一擋、三擋齒輪端部打齒”,第二種是“二擋齒輪齒面早期點(diǎn)蝕、后期整體打齒”,各擋齒輪傳遞關(guān)系見圖1。
從圖2可以看出,一、三擋不是整體打齒,而是端部打齒,所有一、三擋齒輪,以及與之嚙合的換擋變速齒輪均有此趨勢(或輕或重)。
從圖3可以看出,二擋嚙合的一對齒輪齒寬只嚙合了2/3左右(通過測量嚙合印痕,嚙合比例只占齒寬的59%)。
2.3?原因分析
首先,對各齒輪進(jìn)行了強(qiáng)度校核。
2011版化學(xué)工業(yè)出版社《現(xiàn)代機(jī)械設(shè)計(jì)手冊》第3卷,第16篇“齒面接觸疲勞強(qiáng)度與齒根彎曲疲勞強(qiáng)度校核計(jì)算”,計(jì)算確認(rèn)二擋的一對嚙合齒輪安全系數(shù)為2.04、2.16,三擋的一對嚙合齒輪安全系數(shù)為1.77、1.83,一擋安全系數(shù)更高,理論上強(qiáng)度是夠的。
其次:從掛擋是否到位分析。從圖2中看出,三擋齒輪打齒不是整個齒面打齒,是從一側(cè)打齒,說明不是整體強(qiáng)度問題,而是嚙合不到位造成。無論從理論分析,還是掛擋試驗(yàn),確認(rèn)擋位是已掛到位的,擋位感明顯,且通過拆檢確認(rèn)“掛擋后換擋齒輪、擋位齒輪均在正確位置”。
第三:可能存在脫擋情況。當(dāng)脫擋時,齒輪在滑脫的瞬間因接觸區(qū)極小而造成齒邊緣壓變形,造成接觸區(qū)進(jìn)一步減小,從而使得齒面承載力進(jìn)一步下降,從而造成點(diǎn)蝕、打齒。
針對脫擋問題,經(jīng)牽引試驗(yàn)(圖4、圖5),發(fā)現(xiàn)一、三擋的確易脫擋(二擋不脫擋),從圖6可以看出,脫擋過程導(dǎo)致了齒輪端部已擠壓變形(該變速箱是剛裝機(jī)工作不到0.5 h,包括牽引試驗(yàn)時間),此種情況下,變形齒輪的齒面嚙合寬度至少下降了25%,這也證實(shí)了脫擋是導(dǎo)致一、三擋打齒的主要原因,需要解決易脫擋問題。
第四:圖3已證實(shí)二擋的嚙合印痕只占齒寬的59%,說明按理論齒寬計(jì)算安全系數(shù)是不合理的,如果按實(shí)際59%嚙合齒寬重新計(jì)算二擋的一對齒輪的安全系數(shù),安全系數(shù)分別為1.20、1.27(實(shí)際的安全系數(shù)偏低)。
經(jīng)進(jìn)一步分析,發(fā)現(xiàn)二擋嚙合只占齒寬的59%原因是:齒端部有90°倒角(為了掛擋順利),從圖3可以看出這對嚙合齒輪,上部齒輪1是左側(cè)倒角、下部齒輪2是右側(cè)倒角,倒角部分不能與另一個輪齒嚙合,導(dǎo)致只有中間59%齒面嚙合。需要通過減小倒角,實(shí)現(xiàn)增加嚙合寬度。
總之,“易脫擋”是導(dǎo)致一、三擋打齒主要原因;“齒輪端面倒角過大,導(dǎo)致嚙合寬度不足”是導(dǎo)致二擋點(diǎn)蝕、打齒的主要原因。
3?改進(jìn)與驗(yàn)證
3.1?解決易脫擋問題
通過對撥叉總成中的彈簧、鋼球選型,調(diào)整撥叉在滑桿上的定位力,使得撥叉軸向換擋力原來的200 N增加到500~700 N(圖4、圖5為牽引力測試,圖7為滑桿軸向換擋力檢測)。
通過測試,各擋位不脫擋;證實(shí)拖拉機(jī)牽引力再大,也不會導(dǎo)致變速箱超載(表2)。
3.2?通過齒輪端面倒角改進(jìn),增加嚙合寬度
檔位齒輪端面倒尖角角度由90°改為110°(圖8),減小倒角長度,增加齒面嚙合長度,嚙合寬度比由59%提高到80%。
二擋一對齒輪安全系數(shù)由1.20、1.27分別提高到1.63、1.73。
3.3?田間作業(yè)驗(yàn)證
將為驗(yàn)證效果,安排了兩臺改進(jìn)后的變速箱進(jìn)行田間試驗(yàn),跟蹤驗(yàn)證。經(jīng)跟蹤作業(yè)500 h,然后拆解觀察,無點(diǎn)蝕、打齒跡象。自2020年3月份已批量投產(chǎn)體現(xiàn),工作至今,無新點(diǎn)蝕、打齒現(xiàn)象發(fā)生。
后續(xù),還要進(jìn)一步跟蹤改進(jìn)效果。
4?結(jié)語
該履帶收獲機(jī)的變速箱是滑移齒輪變速箱,性價比高、社會保有量大,維修方便,深受用戶喜愛,本次分析改進(jìn),具有重要意義。
本次問題改進(jìn)過程中,一波三折,是一項(xiàng)典型的理論與實(shí)踐結(jié)合的案例:從理論上計(jì)算,這三對齒輪嚙合強(qiáng)度都沒有問題,安全系數(shù)足夠高;但從實(shí)踐上證實(shí),理論設(shè)計(jì)時考慮不周全、有漏洞。
(1)一、三擋沒有考慮脫擋瞬間造成齒面壓潰問題:齒輪在滑脫的瞬間因接觸區(qū)極小而造成齒邊緣壓變潰變形,造成接觸區(qū)進(jìn)一步減小,從而使得齒面承載力進(jìn)一步下降,進(jìn)而造成點(diǎn)蝕、打齒。改進(jìn)對策為:通過加大換擋滑桿撥叉鎖定力,以防止脫擋。
(2)二擋沒有考慮齒輪端面倒角導(dǎo)致嚙合寬度不足。通過改變齒輪倒角,以增加齒輪接觸寬度(由59%提高到80%),大幅度提高了二擋作業(yè)過程齒輪承載力。
通過本次改進(jìn),將變速箱由400 h左右出現(xiàn)較大比例的點(diǎn)蝕、打齒,可以提高到800 h以上,滿足2年質(zhì)量三包的可靠性要求。
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