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        顎式破碎機(jī)自適應(yīng)控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

        2020-12-21 04:47:24萬正道賀祥紅
        金屬礦山 2020年11期
        關(guān)鍵詞:顎式礦機(jī)礦石

        張 衛(wèi) 萬正道 賀祥紅

        (安徽開發(fā)礦業(yè)有限公司,安徽霍邱237400)

        目前地下金屬礦山顎式破碎系統(tǒng)大多僅實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制,隨著智慧礦山大力推進(jìn),實(shí)現(xiàn)地下金屬礦山顎式破碎系統(tǒng)自動(dòng)化、無人化是未來發(fā)展的趨勢[1]。本研究通過設(shè)計(jì)顎式破碎機(jī)破碎腔實(shí)時(shí)料位檢測裝置,將破碎腔實(shí)時(shí)料位數(shù)據(jù)和破碎機(jī)運(yùn)行電流進(jìn)行自適應(yīng)算法分析,控制重板給礦機(jī)的啟停,實(shí)現(xiàn)了顎式破碎系統(tǒng)自動(dòng)化、無人化運(yùn)行。該系統(tǒng)在安徽某地下大型金屬礦山運(yùn)行,效果良好,作為該礦的智慧化礦山推進(jìn)項(xiàng)目,具有很好的推廣價(jià)值。

        1 系統(tǒng)組成及工藝流程簡介

        如圖1,美卓C140顎式破碎機(jī)自動(dòng)控制系統(tǒng)由上部大溜井料位檢測、重型板式給礦機(jī)、顎式破碎機(jī)、控制柜、操作臺(tái)、下部礦倉料位檢測組成。生產(chǎn)流程:顎式破碎機(jī)首先啟動(dòng),待電流、轉(zhuǎn)速穩(wěn)定后,重型板式給礦機(jī)啟動(dòng)將上部大溜井中的礦石給入顎式破碎機(jī)破碎腔中,礦石經(jīng)過破碎機(jī)破碎后進(jìn)入下部礦倉,下部礦倉中的礦石通過皮帶機(jī)輸送至提升機(jī)裝載系統(tǒng)。

        2 系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)

        美卓C140顎式破碎機(jī)自動(dòng)控制系統(tǒng)選用西門子S7-300系列PLC作為核心控制單元,使用上位機(jī)HIM軟件完成系統(tǒng)組態(tài),重型板式給礦機(jī)采用變頻器控制,顎式破碎機(jī)采用軟啟動(dòng)器控制[2]。上部大溜井料位檢測信號(hào),下部礦倉料位檢測信號(hào),重型板式給礦機(jī)運(yùn)行參數(shù)電壓、電流、運(yùn)行頻率信號(hào),顎式破碎機(jī)運(yùn)行參數(shù)電壓、電流、溫度信號(hào),通過通訊模塊和模擬量輸入模塊接入控制系統(tǒng)。

        井下現(xiàn)場配置破碎機(jī)控制柜、破碎機(jī)操作臺(tái),井上集中控制室配置破碎機(jī)遠(yuǎn)程操作臺(tái)。以西門子CPU模塊315-2DP作為主站,位于破碎機(jī)控制柜。以西門子IM153-1作為分站,位于破碎機(jī)遠(yuǎn)程操作臺(tái),硬件通訊網(wǎng)絡(luò)見圖2。

        主站和分站后掛接相應(yīng)的AI、AO、DI、DO模塊完成模擬信號(hào)的輸入輸出、數(shù)字信號(hào)輸入輸出。主站和分站之間的通訊通過光纖傳輸實(shí)現(xiàn),CPU模塊315-2DP信號(hào)通過PROFIBUS轉(zhuǎn)光纖模塊轉(zhuǎn)換成光纖信號(hào),經(jīng)過光纜傳輸至井上破碎機(jī)遠(yuǎn)程操作臺(tái),再通過光纖轉(zhuǎn)PROFIBUS模塊接入西門子IM153-1模塊。各種傳感器的檢測信號(hào)通過模擬量輸入模塊接入系統(tǒng),I/O地址分配見表1。

        2.1 大溜井料位檢測

        大溜井深度140 m左右,上部位于-425 m水平為卸礦位置,下部位于-571 m水平,重板給礦機(jī)和破碎機(jī)安裝在大溜井下部。礦石經(jīng)過大溜井,通過重板給礦機(jī)給入破碎機(jī),經(jīng)過破碎機(jī)破碎作業(yè),礦石的尺寸≤200 mm。破碎作業(yè)后的礦石進(jìn)入下部礦倉。下部礦倉深度30 m,上部位于-571 m水平,下部位于-606 m水平。到達(dá)下部礦倉底部的礦石通過振動(dòng)放礦機(jī)給入帶式輸送機(jī)運(yùn)送至計(jì)量斗,通過計(jì)量斗每次將額定重量的礦石裝入箕斗,通過提升系統(tǒng)運(yùn)送至地表。

        常見的物位計(jì)有激光物位計(jì)和雷達(dá)、超聲波物位計(jì),雷達(dá)、超聲波物位計(jì)的一般檢測范圍只有幾十米,適合在封閉的、規(guī)則的圓柱形或者箱型空間內(nèi)使用。激光物位計(jì)測量范圍廣,從幾米至上百米的距離均可實(shí)現(xiàn)高精度測量,同時(shí)具有較強(qiáng)的抗干擾能力,能夠有效消除粉塵對測量精度的干擾[3]。由于大溜井深度達(dá)140 m,而且粉塵大,選用激光物位計(jì)能實(shí)現(xiàn)大溜井料位的實(shí)時(shí)高精度檢測。通過現(xiàn)場勘查,Optech YKW3100-LR-DCP型激光物位計(jì)能夠滿足測量范圍和精度的需要,該型號(hào)激光物位計(jì)量程為300 m,同時(shí)能夠適應(yīng)井下的惡劣環(huán)境。

        為了準(zhǔn)確檢測大溜井料位,激光物位計(jì)安裝位置至關(guān)重要,必須安裝于大溜井正上方,同時(shí)必須垂直找正,一旦激光打偏到溜井側(cè)幫上,將不能正確反映大溜井的實(shí)際料位,易造成溜井放空事故。

        通過設(shè)定激光物位計(jì)輸出4~20 mA信號(hào)對應(yīng)0~140 m料位,4~20 mA模擬信號(hào)通過模擬轉(zhuǎn)光纖模塊轉(zhuǎn)換成光信號(hào),光纜從-425 m水平敷設(shè)至-571 m水平破碎控制室,光信號(hào)通過光纖轉(zhuǎn)模擬模塊轉(zhuǎn)換為4~20 mA模擬信號(hào),4~20 mA模擬信號(hào)接入控制PLC。通過觸摸屏可實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場料位顯示;通過網(wǎng)線轉(zhuǎn)光纖模塊、光纜、光纖轉(zhuǎn)網(wǎng)線模塊實(shí)現(xiàn)控制PLC信號(hào)傳輸至地表集中控制室上位機(jī),具體見圖3。

        2.2 下部礦倉料位檢測

        礦倉結(jié)構(gòu)見圖1,下部礦倉位于破碎機(jī)破碎腔下方,下部礦倉料位的高低是破碎機(jī)運(yùn)行的重要參考依據(jù)。如果在破碎機(jī)下方安裝一個(gè)物位計(jì)對下部礦倉料位進(jìn)行檢測,破碎機(jī)破礦過程中,破碎后的飛濺礦石可直接將物位計(jì)砸壞,所以不能將物位計(jì)安裝在破碎機(jī)的下方檢測料位。將物位計(jì)安裝于破碎機(jī)破碎腔的上方,方向垂直向下,同時(shí)需要穿過動(dòng)顎板和靜顎板之間的破碎機(jī)排料口才能檢測到下部礦倉料位。

        破碎機(jī)破礦時(shí)下落的礦石和破碎腔中正在破碎的礦石直接阻擋物位計(jì)的料位檢測,無法檢測下部礦倉的料位。超聲波物位計(jì)無法透過動(dòng)顎板和靜顎板對下部礦倉進(jìn)行料位檢測。激光物位計(jì)安裝于破碎機(jī)破碎腔的上方,具體安裝位置見后文圖5中激光物位計(jì)1,激光可穿過動(dòng)顎板和靜顎板之間的破碎機(jī)排料口檢測到下部礦倉料位,下部礦倉深度約30 m,選用YKSSR-DV-DC-C-D型激光物位計(jì),量程為50 m。重板給礦機(jī)每運(yùn)行5 min,停止運(yùn)行20 s,激光物位計(jì)利用這個(gè)時(shí)間即可完成對下部礦倉的料位檢測,具體見圖4。

        通過設(shè)定激光物位計(jì)輸出4~20 mA信號(hào)對應(yīng)0~30 m料位,4~20 mA模擬信號(hào)接入控制PLC。通過觸摸屏可實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場料位顯示;通過網(wǎng)線轉(zhuǎn)光纖模塊、光纜、光纖轉(zhuǎn)網(wǎng)線模塊實(shí)現(xiàn)控制PLC信號(hào)傳輸至地表集中控制室上位機(jī)。

        2.3 破碎腔料位檢測

        重型板式給礦機(jī)給礦速度調(diào)整的依據(jù)是破碎腔中料位的高低。重型板式給礦機(jī)給礦的過程對破碎腔中礦石料位檢測造成嚴(yán)重干擾,不利于檢測破碎腔中實(shí)際料位。

        在破碎機(jī)的破碎腔中安裝機(jī)械限位開關(guān),破碎腔中的礦石堆積到一定程度后碰觸機(jī)械限位開關(guān)導(dǎo)致其動(dòng)作,實(shí)現(xiàn)對破碎腔的料位檢測。但是機(jī)械限位開關(guān)在破碎腔中安裝,重板給礦機(jī)給礦過程中礦石容易砸到機(jī)械限位開關(guān),造成開關(guān)誤動(dòng)作或損壞。該方法不能采用。

        在破碎腔的上方安裝一個(gè)物位計(jì)對破碎腔料位進(jìn)行檢測。破碎腔不是一個(gè)封閉空間,超聲波物位計(jì)不適用該環(huán)境。破碎機(jī)破礦過程中會(huì)產(chǎn)生大量粉塵,會(huì)對料位檢測帶來干擾,使用激光物位計(jì)可滿足檢測精度。重板給礦機(jī)給礦過程中下落的礦石會(huì)阻擋激光照射,造成激光物位計(jì)一直顯示破碎腔處于高料位,不能正常反映破碎腔的實(shí)際料位。在破碎腔上方合適位置安裝一個(gè)激光物位計(jì)對破碎腔料位進(jìn)行檢測,具體安裝位置見圖5中的激光物位計(jì)2,檢測位置在礦石落料軌跡以外,避免給礦過程中下落的礦石對物位計(jì)的影響,實(shí)現(xiàn)對破碎腔料位的檢測。

        3 視頻監(jiān)控系統(tǒng)

        視頻監(jiān)控系統(tǒng)包括數(shù)字?jǐn)z像頭、數(shù)字硬盤錄像機(jī)、網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)、網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)光纖模塊、通訊光纖、顯示屏等,具體見圖6。通過數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)在井上集中控制室可實(shí)時(shí)查看破碎機(jī)的運(yùn)行狀態(tài)。

        通過視頻監(jiān)控系統(tǒng),-571 m水平破碎值班室和地表集中控制室值班人員可隨時(shí)查看重板給礦機(jī)、破碎機(jī)的運(yùn)行情況,在設(shè)備出現(xiàn)異常情況時(shí),可及時(shí)采取人工干預(yù),提高系統(tǒng)的安全可靠性,實(shí)際效果見圖7。

        4 系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)

        Tia Portal V12的中文名為博途V12,它是由西門子開發(fā)的一款自動(dòng)化軟件,它可以有效地完成工程領(lǐng)域中幾乎所有自動(dòng)化的任務(wù),擁有快速、直觀的特點(diǎn),大大降低了開發(fā)、調(diào)試的成本,Tia Portal 12是11的升級(jí)版本,包含了STEP7、wincc等組件。

        4.1 功能分析

        本破碎機(jī)控制系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)4種操作方式:就地手動(dòng)操作方式、就地自動(dòng)操作方式、遠(yuǎn)程手動(dòng)操作方式、遠(yuǎn)程自動(dòng)操作方式。

        就地手動(dòng)操作方式:在井下破碎機(jī)就近的操作室,破碎工人工操作破碎機(jī)的啟停及重板給礦機(jī)的啟停,完成礦石破碎作業(yè)。

        就地自動(dòng)操作方式:在井下破碎機(jī)就近的操作室選擇該操作方式后,控制系統(tǒng)自動(dòng)完成破碎機(jī)的啟停及重板給礦機(jī)的啟停,完成礦石破碎作業(yè)。

        遠(yuǎn)程手動(dòng)操作方式:在地表破碎機(jī)遠(yuǎn)程操作室,破碎工人工操作破碎機(jī)的啟停及重板給礦機(jī)的啟停,完成礦石破碎作業(yè)。

        遠(yuǎn)程自動(dòng)操作方式:在地表破碎機(jī)遠(yuǎn)程操作室選擇該操作方式后,控制系統(tǒng)自動(dòng)完成破碎機(jī)的啟停及重板給礦機(jī)的啟停,完成礦石破碎作業(yè)。

        4.2 美卓C140顎式破碎機(jī)自動(dòng)控制流程

        破碎機(jī)全自動(dòng)啟動(dòng)前,系統(tǒng)進(jìn)行自檢,檢查破碎機(jī)啟動(dòng)的前提條件是否滿足:上部大溜井處于高料位,料位未低于料位限制105 m,上部大溜井高料位運(yùn)行是為了減少倒礦過程中礦石對上部大溜井的沖擊,保障上部大溜井的安全運(yùn)行;下部礦倉總高度35 m,下部礦倉料位應(yīng)低于25 m;破碎機(jī)動(dòng)顎體軸承溫度不超過設(shè)定的報(bào)警值;潤滑系統(tǒng)、除塵風(fēng)機(jī)正常啟動(dòng)。如果存在不滿足的情況,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提示故障報(bào)警。操作人員可通過上位機(jī)提示的故障報(bào)警進(jìn)行相應(yīng)處理。所有前提條件滿足,系統(tǒng)未提示故障報(bào)警,操作人員按下啟動(dòng)確認(rèn),破碎機(jī)啟動(dòng)運(yùn)行,破碎機(jī)的運(yùn)行電壓、電流穩(wěn)定后,系統(tǒng)給出重板給礦機(jī)啟動(dòng)命令,重板給礦機(jī)啟動(dòng)運(yùn)行,向破碎機(jī)破碎腔給礦。物位計(jì)實(shí)時(shí)監(jiān)測破碎腔中的料位,系統(tǒng)分析破碎機(jī)運(yùn)行電流和破碎腔中的料位,通過自適應(yīng)控制算法,去調(diào)節(jié)重板給礦機(jī)運(yùn)行速度和啟動(dòng)、停止,實(shí)現(xiàn)破碎機(jī)自動(dòng)運(yùn)行,具體實(shí)現(xiàn)流程見圖8~圖10。

        重板給礦機(jī)自動(dòng)運(yùn)行條件:破碎機(jī)處于正常啟動(dòng)狀態(tài),檢測大溜井料位不低于105 m,小溜井料位不高于25 m,破碎腔中的料位不高于2 m,同時(shí)無其他故障報(bào)警。

        4.3 大溜井料位檢測設(shè)計(jì)

        在大溜井放礦時(shí),揚(yáng)起的大量粉塵會(huì)對激光物位計(jì)產(chǎn)生干擾,會(huì)造成檢測料位失真,通過增加濾波功能,可有效解決這個(gè)問題。

        通過程序段中功能塊FC1將物位計(jì)輸出的4~20 mA信號(hào)轉(zhuǎn)化成大溜井料位,模擬量信號(hào)IW96接入輸入通道I_IN,上限輸入通道I_MAX設(shè)值為140,下限輸入通道I_MIN設(shè)值為0,輸出通道O_OUT_1輸出大溜井料位值,具體見圖11。

        4.4 下部礦倉料位檢測設(shè)計(jì)

        通過程序段中功能塊FC2將物位計(jì)輸出的4~20 mA信號(hào)轉(zhuǎn)化成下部礦倉料位,模擬量信號(hào)IW24接入輸入通道I_IN,上限輸入通道I_MAX設(shè)值為30,下限輸入通道I_MIN設(shè)值為0,輸出通道O_OUT_1輸出小溜井料位值,具體見圖12。

        4.5 自適應(yīng)控制分析與研究

        實(shí)現(xiàn)重板給礦機(jī)給礦的自動(dòng)控制是破碎機(jī)自動(dòng)運(yùn)行的關(guān)鍵。手動(dòng)操作方式下重板給礦機(jī)的啟停和運(yùn)行速度控制,全憑破碎機(jī)操作工通過視頻監(jiān)控系統(tǒng)觀察破碎機(jī)破碎腔中的實(shí)際料位,作出判斷,調(diào)節(jié)重板給礦機(jī)運(yùn)行速度或者啟動(dòng)、停止。自動(dòng)操作方式下由控制系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)重板給礦機(jī)的啟停和運(yùn)行速度控制。破碎機(jī)控制系統(tǒng)對破碎腔中的實(shí)際料位、破碎機(jī)的運(yùn)行電流這兩個(gè)重要參數(shù)進(jìn)行自適應(yīng)控制算法分析計(jì)算,最終做出重板給礦機(jī)運(yùn)行速度調(diào)節(jié)或者啟動(dòng)、停止的命令。

        自適應(yīng)控制方法:依據(jù)確定性等價(jià)原理和分離設(shè)計(jì)原則,設(shè)計(jì)時(shí)變系統(tǒng)的控制器分為兩步。第一步,將被控對象的參數(shù)設(shè)為已知參數(shù),按照要求的性能指標(biāo)設(shè)計(jì)控制器。第二步,使用參數(shù)辨識(shí)對被控對象進(jìn)行估值,最后使用估值參數(shù)對系統(tǒng)進(jìn)行控制[4]。

        本系統(tǒng)采用模型參考自適應(yīng)控制(MRAC)[5],主要采用一個(gè)模型參考的可調(diào)的輔助系統(tǒng)。用要求的性能指標(biāo)設(shè)計(jì)參考模型的輸出。將系統(tǒng)實(shí)際輸出的誤差進(jìn)行對比,通過系統(tǒng)調(diào)整,將誤差消除至合理范圍,系統(tǒng)結(jié)構(gòu)見圖13。

        該控制系統(tǒng)數(shù)學(xué)模型為

        式中,xp、up、yp分別是破碎機(jī)電流的狀態(tài)向量、破碎機(jī)破碎腔料位控制向量和重板給礦機(jī)運(yùn)行速度輸出向量;Ap、Bp、C分別是具有相應(yīng)維數(shù)的矩陣。

        使選定參考模型與被控對象的結(jié)構(gòu)形式一樣,根據(jù)系統(tǒng)要求選定參數(shù)。因此參考模型可設(shè)為

        式中,rm、ym、xm分別是參考模型的輸入向量、輸出向量和狀態(tài)向量;Am、Bm是具有相應(yīng)維數(shù)的代表期望性能的矩陣。

        系統(tǒng)廣義輸出誤差方程:

        式中,ym為模型的輸出,yp為可調(diào)系統(tǒng)的輸出。

        系統(tǒng)的廣義狀態(tài)誤差方程:

        式中,xm為模型的狀態(tài)向量,xp為可調(diào)系統(tǒng)狀態(tài)向量。

        由上式可得廣義誤差運(yùn)動(dòng)方程為

        通過模型參考自適應(yīng)控制算法,在Simulink中構(gòu)建模型參考自適應(yīng)(MRAC)仿真模塊結(jié)構(gòu),如圖14所示。

        系統(tǒng)運(yùn)行曲線圖15中上方曲線為破碎機(jī)電機(jī)電流曲線,中曲線為重板給礦機(jī)電機(jī)電流曲線,下方曲線為破碎腔料位曲線。通過曲線可知當(dāng)破碎腔料位高于設(shè)定值時(shí),重板給礦機(jī)停止運(yùn)行;當(dāng)破碎腔料位低于限定值后,重板給礦機(jī)啟動(dòng)運(yùn)行。

        通過自適應(yīng)控制算法,實(shí)現(xiàn)了在無人工干預(yù)的情況下,根據(jù)破碎機(jī)破碎腔中的料位和破碎機(jī)運(yùn)行電流,重板給礦機(jī)自動(dòng)調(diào)節(jié)給礦啟動(dòng)、停止,達(dá)到了設(shè)計(jì)要求。

        5 組態(tài)畫面

        組態(tài)軟件選用iFiX軟件。

        5.1 組態(tài)軟件設(shè)計(jì)設(shè)置

        系統(tǒng)配置:生成*.SCU文件,文件名默認(rèn)為節(jié)點(diǎn)名,將其保存在系統(tǒng)默認(rèn)的LOCAL文件夾里。系統(tǒng)配置包括SCADA系統(tǒng)配置、網(wǎng)絡(luò)配置、任務(wù)配置等[6]。驅(qū)動(dòng)器通過現(xiàn)場PLC采集現(xiàn)場數(shù)據(jù),存儲(chǔ)至iFIX過程數(shù)據(jù)庫。安裝有iFIX軟件的計(jì)算機(jī)作為節(jié)點(diǎn),負(fù)責(zé)從SCADA系統(tǒng)服務(wù)器讀取數(shù)據(jù)。

        5.2 主畫面

        圖16主畫面描述系統(tǒng)的整體概況,顯示系統(tǒng)的狀態(tài)以及相關(guān)設(shè)備、設(shè)施的主要參數(shù)。

        5.3 故障界面

        圖17存儲(chǔ)和顯示報(bào)警及故障信息,便于操作人員及時(shí)排查故障原因。

        6 應(yīng)用效果

        安徽某地下大型金屬礦山3條顎式破碎系統(tǒng)通過自動(dòng)化改造后,將職工從繁重枯燥的機(jī)械重復(fù)式工作中解放出來。操作人員數(shù)量由原來的14人減少至5人,3條顎式破碎系統(tǒng)原來每班配3名破碎機(jī)操作工,改造后由1名工作人員即可完成3條顎式破碎系統(tǒng)的操作,操作內(nèi)容也由原來機(jī)械重復(fù)式操作改為簡單的定時(shí)巡檢。該項(xiàng)目符合智慧礦山的理念,減少了勞動(dòng)強(qiáng)度,優(yōu)化了人員數(shù)量。顎式破碎系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)控制,減少了人工干預(yù),大大降低了因人員操作失誤造成系統(tǒng)故障停機(jī)的概率,體現(xiàn)了“人少則安,無人則安”的理念,具有重要推廣意義。

        7 存在的問題及改進(jìn)措施

        由于上游采礦場不能控制好出礦粒度,造成大量尺寸超標(biāo)礦石進(jìn)入破碎機(jī),尺寸超標(biāo)礦石會(huì)卡在破碎腔上方,系統(tǒng)會(huì)檢測到破碎腔料位過高,停止重板給礦,但破碎機(jī)無法將卡在破碎腔上方的礦石破碎,如果不采取人工干預(yù),破碎機(jī)將一直運(yùn)轉(zhuǎn)下去。據(jù)統(tǒng)計(jì)7 d時(shí)間內(nèi)出現(xiàn)的超尺寸礦石多達(dá)42塊。

        需要加強(qiáng)上游采礦系統(tǒng)的管理,減少大塊數(shù)量,同時(shí)避免硬度過大的工業(yè)雜物進(jìn)入大溜井,給破碎機(jī)造成損壞,以保證3條顎式破碎系統(tǒng)全自動(dòng)模式正常運(yùn)行。

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