亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        焦爐煙氣活性炭法多污染物協(xié)同控制工業(yè)化試驗研究

        2020-12-21 09:46:44李玉然劉連繼郭俊祥林玉婷朱廷鈺
        潔凈煤技術 2020年6期
        關鍵詞:焦爐活性炭煙氣

        王 斌,李玉然,劉連繼,陳 鵬,郭俊祥,林玉婷,朱廷鈺

        (1.中國科學院 過程工程研究所 濕法冶金清潔生產(chǎn)技術國家工程實驗室 過程污染控制工程研究中心,北京 100190;2.唐山鋼鐵集團有限公司,河北 唐山 063016)

        0 引 言

        焦化行業(yè)是我國重點監(jiān)控的污染行業(yè)之一,其排放的煙氣中NOx約占全國工業(yè)NOx排放量的8%[1]。焦爐煙氣成分復雜,總體排放特征為低硫高氮、多污染物共存[2-4]。我國從2012年開始執(zhí)行GB 16171—2012《煉焦化學工業(yè)污染物排放標準》,規(guī)定一般地區(qū)NOx、SO2及顆粒物排放濃度限值分別為500、50和30 mg/Nm3,特別排放限值地區(qū)分別為150、30和15 mg/Nm3。2018年9月河北省發(fā)布DB 132863—2018《煉焦化學工業(yè)大氣污染物超低排放標準》,規(guī)定NOx、SO2及顆粒物排放濃度限值分別為130、30和10 mg/Nm3,這對焦化行業(yè)煙氣凈化技術提出了更高要求。

        焦爐煙氣凈化技術主要采用2種工藝路線:旋轉噴霧干燥吸收(SDA)半干法脫硫+選擇性催化還原(SCR)脫硝工藝、活性炭法一體化凈化工藝[5-8]。寶鋼湛江7 m焦爐于2015年11月初投產(chǎn)煙氣凈化裝置,采用了SDA半干法脫硫+低溫SCR脫硝除塵熱解析一體化技術與工藝[9],先煙氣脫硫,然后布袋除塵,最后低溫SCR脫硝,煙氣出口污染物滿足國家特別排放限值。SDA半干法脫硫+SCR脫硝工藝凈化效率高,但系統(tǒng)流程較長。安陽鋼鐵焦化分公司6 m焦爐于2017年8月底和9月中旬分別投產(chǎn)2套活性炭法一體化煙氣凈化裝置[10],該工藝充分利用了焦化系統(tǒng)的各項資源,無新污染物產(chǎn)生,系統(tǒng)占地面積小,脫硫效率達到95%,脫硝效率達到30%~50%,出口顆粒物濃度小于10 mg/m3。新疆八一鋼鐵6.5 m焦爐采用活性炭法煙氣脫硫脫硝工藝[11],2018年9月投入運行,運行實踐表明,脫硫效率達到99%,脫硝效率達到35%~50%?;钚蕴糠▋艋に嚸摿蛐瘦^高,但脫硝效率有待提高。

        中國科學院過程工程研究所研發(fā)了活性炭法(IPE-AC)煙氣凈化技術,于2018年9月底在唐鋼美錦(唐山)煤化工有限公司建成了焦爐煙氣活性炭法多污染物協(xié)同控制工業(yè)化試驗裝置,設計脫硫效率95%以上,脫硝效率達到80%,出口顆粒物濃度小于10 mg/Nm3,并開展了系列試驗研究。

        1 試 驗

        1.1 系統(tǒng)組成與工藝流程

        焦爐煙氣活性炭法多污染物協(xié)同控制工業(yè)化裝置的處理煙氣量33 000 Nm3/h,如圖1所示。該裝置包含煙氣系統(tǒng)、吸附系統(tǒng)、解析系統(tǒng)和活性炭輸送系統(tǒng),其輔助設施包括活性炭卸料存貯系統(tǒng)、熱風爐系統(tǒng)、供氨系統(tǒng)、硫銨制備系統(tǒng)等。

        圖1 焦爐煙氣活性炭法多污染物協(xié)同控制工業(yè)化試驗裝置

        工藝流程如圖2所示,包括煙氣流程和活性炭流程。煙氣經(jīng)換熱器降溫至135 ℃左右,由增壓風機輸送至吸附塔底部脫硫段,經(jīng)活性炭脫硫后進入塔內(nèi)過渡段與氨氣混合,混合氣經(jīng)吸附塔上部脫硝段SCR法脫硝,凈煙氣由煙囪排入大氣。活性炭由吸附塔頂部進入塔內(nèi),自上而下移動,吸附飽和的活性炭由塔底排出,經(jīng)提升機輸送至解析塔,加熱再生后經(jīng)振動篩篩分,篩上顆粒由提升機再次輸送至吸附塔循環(huán)使用,篩下的活性炭粉由新鮮的活性炭予以補充。

        圖2 工藝流程

        1.2 主要工藝設備

        1)吸附塔

        吸附塔由2個吸附單元組成,每個吸附單元由2層活性炭組成,每層活性炭可單獨調(diào)節(jié)移動速率。每個吸附單元從下而上分為2段,按煙氣進入順序分別為底部的脫硫段和上部的脫硝段。當焦爐煙氣通過脫硫段時,主要進行脫硫、除塵、除多污染物等,通過脫硝段時以脫硝為主。

        2)解析塔

        解析塔主要包括上部的加熱段和下部的冷卻段,兩者都由多管換熱器組成?;钚蕴吭诘獨庵斜婚g接加熱到400 ℃以上,釋放或分解吸附的污染物,恢復活性。再生后的活性炭,在冷卻段中冷卻到120 ℃以下,輸送至振動篩。

        3)活性炭輸送機

        系統(tǒng)需2臺鏈斗式提升機,為吸附塔和解析塔輸送活性炭。吸附塔活性炭提升機為多點接料提升機,將吸附塔下料活性炭輸送至解析塔塔頂。解析塔活性炭提升機為單點接料提升機,將振動篩篩分后的活性炭輸送至吸附塔塔頂。

        1.3 主要工藝參數(shù)

        主要工藝參數(shù)見表1。

        表1 主要工藝參數(shù)

        1.4 活性炭參數(shù)

        采用9 mm柱狀活性炭,具體指標見表2。

        表2 活性炭技術參數(shù)

        1.5 分析方法

        煙氣進出口的NOx、SO2、顆粒物和O2濃度通過聚光科技的CEMS-2000煙氣在線監(jiān)測系統(tǒng)及MRU煙氣分析儀測定;活性炭耐磨強度采用MHXT-2D型耐磨強度測定儀測定,耐壓強度采用MHXT-3D型耐壓強度測定儀測定;元素含量分析在Vario EL cube分析儀上采用動態(tài)燃燒法原理完成;X射線光電子能譜采用Thermo公司的ESCAlab 250;孔結構分析采用Quanta Chrome公司的Autosorb-iQ物理吸附儀測定;脫除效率基于進出口的濃度差值計算。

        2 結果與討論

        2.1 運行參數(shù)調(diào)控

        活性炭脫硫脫硝工藝中,活性炭的移動速率是影響污染物脫除效果的重要參數(shù)之一?;钚蕴恳苿铀俾士赏ㄟ^吸附塔和解析塔底部的卸料閥及連接2個塔的活性炭提升機共同控制。調(diào)節(jié)移動速率的依據(jù)是使吸附塔出口煙氣污染物濃度達標,同時解析塔內(nèi)活性炭充分再生。

        若移動速率過快,解析塔內(nèi)活性炭停留時間過短,含硫沉積物無法充分解析[12],進而影響再生后的脫硫脫硝活性;同時,過快移動會加劇活性炭之間及其與反應器壁間的摩擦,增加活性炭的物理碳磨損。若移動速率過慢,吸附飽和的活性炭不能及時輸送到解析塔,使吸附塔內(nèi)活性炭脫硫脫硝效率下降,同時脫硝段混入SO2也會使活性炭結塊進而影響塔內(nèi)氣相流場。

        活性炭移動速率對NOx濃度及再生后脫硫值的影響見表3。可知移動速率為0.017 m/h時,再生后的活性炭硫容已經(jīng)恢復,但由于活性炭移動速率過慢,恢復硫容的活性炭不能及時進入吸附塔中,造成吸附塔內(nèi)的吸附能力降低,出口NOx濃度提高,脫硝效率難以滿足要求。經(jīng)多次調(diào)試,活性炭移動速率提高至0.024 m/h后,出口NOx濃度可以滿足排放要求,但從長期來看,活性炭再生并不充分,其硫容不斷下降。獲得的合適移動速率為0.020 m/h,可同時滿足解析塔的再生需求及吸附塔的脫除效率需求。

        表3 活性炭移動速率對NOx濃度及再生后脫硫值的影響

        噴氨量對NOx濃度及氨逃逸的影響見表4。可知噴氨量直接影響活性炭的脫硝效率,氨氮比為0.85 時,脫硝效率低,出口NOx超標;,氨氮比達到1.20 時,吸附塔氨逃逸達到了19×10-6,遠超標準。通過多次調(diào)試,將噴氨量控制在約3.5 m3/h,此時氨氮比為1,氨逃逸為2.7×10-6,低于要求值3×10-6。

        表4 噴氨量對NOx濃度及氨逃逸的影響

        上述參數(shù)確定后,考察了系統(tǒng)長時間運行的脫硫脫硝除塵效率。系統(tǒng)穩(wěn)定連續(xù)運行2 000 h的進出口污染物濃度變化如圖3所示,其中焦爐煙氣入口NOx濃度約為315 mg/Nm3,出口濃度約為58 mg/Nm3,脫硝效率達到80%;入口SO2濃度約為120 mg/Nm3,出口SO2濃度為0,脫硫效率約為100%;顆粒物入口濃度為20 mg/Nm3,出口濃度為7 mg/Nm3,排放指標低于特別排放限值。

        圖3 污染物濃度隨時間變化

        2.2 移動過程對活性炭物理性能的影響

        活性炭物理性能包括耐壓強度和耐磨強度,新鮮和篩分后的活性炭樣品的物理強度對比見表5,其中D1為粒徑8~9 mm新鮮活性炭,D2和D3分別為粒徑4~6 mm和2~3 mm解析篩分后的活性炭。由表5可知,活性炭在移動再生過程中耐壓強度下降明顯,降幅33%~55%,尤其是直徑較小的活性炭。其耐磨強度也有所下降,但降幅較小。這2項參數(shù)的下降會導致活性炭損耗量的增加。為了確保系統(tǒng)的正常運行,運行過程中應及時篩分出破碎的活性炭。

        表5 不同活性炭樣品的耐壓耐磨強度

        2.3 再生后活性炭性質(zhì)變化

        為了驗證活性炭對煙氣中多污染物的吸附及再生性能,對新鮮、再生前后的活性炭進行元素分析,結果見表6。

        由表6可知,由于煙氣中含有NOx,且活性炭對硫化物具有較強的吸附能力,再生前(吸附產(chǎn)物)的N、S元素含量明顯高于新鮮活性炭。活性炭熱再生后,S元素顯著降低,經(jīng)過計算可知解析出的硫占吸附過程吸附硫總量的90%左右?;钚蕴恐腥詺埩粢徊糠至蛏形唇馕觯治鲈蚩赡苁俏竭^程中生成了相對穩(wěn)定的含硫物種,在解析溫度為420 ℃左右時不能分解釋放。因此再生后O元素含量減少,主要是因為羧基等官能團可在420 ℃以下分解,產(chǎn)生CO和CO2。

        表6 活性炭樣品元素分析

        表7 活性炭再生前后C 1s峰分峰情況

        圖4 活性炭再生前后O 1s XPS譜圖

        為了研究活性炭表面孔隙結構的變化情況,對新鮮、吸附-再生后的活性炭孔隙結構進行分析,結果如圖5所示。與新鮮活性炭相比,吸附后(再生前)活性炭的比表面積下降約20%,這是因為煙氣中的含硫物質(zhì)與NH3反應沉積于活性炭表面及孔隙結構中。再生后由于硫酸鹽分解,活性炭的微孔增加,由于再生過程伴有活性炭表面含氧官能團的分解,因此其再生后的微孔容積比新鮮樣品更大。

        圖5 不同活性炭樣品的孔徑分布

        活性炭的微孔主要集中在1.2、1.5和1.9 nm。與新鮮活性炭相比,活性炭表面含硫物質(zhì)的沉積使吸附后的活性炭孔徑明顯減小。加熱再生后,由于活性炭表面官能團的分解,其孔徑顯著增大,甚至超過新鮮的活性炭。

        2.4 活性炭碳消耗

        活性炭碳消耗是活性炭煙氣凈化技術運行成本的重要因素,通過研究碳消耗,可以優(yōu)化工藝條件,減少CO和CO2排放[13]?;钚蕴刻枷闹饕譃槲锢硖寄p和化學碳消耗兩部分[14]。物理碳磨損取決于活性炭的移動速率和循環(huán)次數(shù),而化學碳消耗來自官能團的分解[15]。

        物理碳磨損發(fā)生在活性炭移動過程中,以活性炭粉末的形式被振動篩篩分出。根據(jù)活性炭初裝量折算的物理碳磨損計算方法為

        a=m1T/m,

        (1)

        其中,α為物理碳磨損,%/a(以初裝量計,下同);m1為平均篩下活性炭粉末質(zhì)量,t/h;T為年運行時間,h;m為活性炭初次裝填量,t。測得物理碳磨損為8%/a。

        活性炭的化學碳消耗主要發(fā)生在熱再生過程中,為了探究化學碳消耗量以及碳消耗的來源,利用MRU煙氣分析儀測試反應器出口處CO2和CO的濃度,測試結果如圖6所示。

        圖6 CO和CO2濃度隨解析時間變化

        CO2主要來自活性炭中羧酸及酸酐的分解,CO主要來自活性炭中的苯酚及酸酐的分解。再生過程中CO出口濃度約為1.5%,CO2約為4%,二者比例約為1∶3。根據(jù)活性炭初裝量折算的化學碳消耗計算方法為

        β=φvM1T/M2,

        (2)

        其中,β為化學碳消耗,%/a(以初裝量計,下同);φ為CO2體積分數(shù),%;v為解析氣體積,m3/h;M1為CO/CO2的摩爾質(zhì)量,g/mol;M2為解析氣的摩爾質(zhì)量,g/mol。折算出化學碳消耗約為2.7%/a。

        3 結 論

        1)焦爐煙氣活性炭法多污染物協(xié)同控制工業(yè)化試驗裝置活性炭移動速率為0.020 m/h,氨氮比為1時,系統(tǒng)煙氣出口NOx約為58 mg/Nm3,脫硝效率達到80%;出口SO2為0,脫硫效率約為100%;顆粒物出口濃度為7 mg/Nm3,排放指標低于特別排放限值,且氨逃逸為2.7×10-6,低于要求值3×10-6。

        2)活性炭在移動再生過程中耐壓強度下降明顯,降幅33%~55%,尤其是直徑較小的活性炭,其耐磨強度也有所下降,但降幅較小。這2項參數(shù)下降會導致活性炭損耗量增加。為了確保系統(tǒng)的正常運行,運行過程中應及時篩分出破碎的活性炭。

        3)活性炭熱再生后,S元素顯著降低,解析出的硫占吸附過程吸附硫總量的90%左右;吸附后(再生前)活性炭的比表面積相比新鮮活性炭下降約20%,活性炭的微孔主要集中在1.2、1.5和1.9 nm,活性炭表面含硫物質(zhì)的沉積使吸附后的活性炭孔徑明顯減小。加熱再生后,由于活性炭表面官能團的分解,其孔徑顯著增大,甚至超過新鮮的活性炭。

        4)活性炭物理碳磨損發(fā)生在活性炭移動過程中,為8%/a;活性炭的化學碳消耗主要發(fā)生在熱再生過程中,為2.7%/a,活性炭年損耗僅為初裝量的10.7%。

        猜你喜歡
        焦爐活性炭煙氣
        固體吸附劑脫除煙氣中SOx/NOx的研究進展
        化工管理(2022年13期)2022-12-02 09:21:52
        SWDJ673型搗固焦爐技術特點及應用
        山東冶金(2022年3期)2022-07-19 03:26:50
        玩轉活性炭
        童話世界(2020年32期)2020-12-25 02:59:18
        神奇的活性炭
        基于參數(shù)自整定模糊PID的SCR煙氣脫硝控制
        測控技術(2018年2期)2018-12-09 09:00:52
        焦爐煙道氣治理的難點分析
        淺談冬季140t/h干熄焦爐年修注意事項
        新疆鋼鐵(2016年3期)2016-02-28 19:18:55
        基于非分散紫外吸收法的便攜式煙氣分析儀在煙氣二氧化硫監(jiān)測中的應用研究
        焦爐搗固煉焦控制系統(tǒng)設計與應用
        山東冶金(2015年5期)2015-12-10 03:27:48
        改性活性炭吸附除砷的研究
        應用化工(2014年1期)2014-08-16 13:34:08
        又色又爽又黄还免费毛片96下载| 色婷婷亚洲一区二区在线| 亚洲综合在线一区二区三区| 最新中文字幕日韩精品| 狠狠色丁香婷婷久久综合| 色偷偷噜噜噜亚洲男人| 午夜亚洲www湿好大| 亚洲av永久无码精品成人| 国产高清在线精品一区不卡| 偷拍一区二区三区四区| 亚洲精品tv久久久久久久久久| 国产精品美女久久久久久久久| 天天插天天干天天操| 日本一区二区高清视频| 人妻少妇中文字幕久久| 国产精品中文久久久久久久| 曰本极品少妇videossexhd| 无码国产精品色午夜| 国产午夜视频高清在线观看| 日韩熟女系列中文字幕| 人人妻一区二区三区| 在线观看国产精品日韩av| 无码精品人妻一区二区三区98| 久久黄色精品内射胖女人| 欧美激情乱人伦| 99久久国产综合精品五月天| 色综合另类小说图片区| 亚洲av色在线观看网站| 风韵人妻丰满熟妇老熟| 国产精品成人免费视频一区| 女人夜夜春高潮爽a∨片传媒| 精品国产迪丽热巴在线| 男人天堂亚洲一区二区| 亚洲人成自拍网站在线观看| 欧美天欧美天堂aⅴ在线| 精精国产xxx在线视频app| 日韩亚洲精选一区二区三区 | 亚洲 欧美 综合 在线 精品| 野外少妇愉情中文字幕| 日本道免费精品一区二区| 亚洲一区二区三区18|