趙 政,倪小明,2,劉澤東,吳 翔
(1.河南理工大學(xué) 能源科學(xué)與工程學(xué)院,河南 焦作 454000; 2.中原經(jīng)濟區(qū)煤層(頁巖)氣河南省協(xié)同創(chuàng)新中心,河南 焦作 454000; 3.陜西陜煤榆北煤業(yè)有限公司,陜西 榆林 719000; 4.中聯(lián)煤層氣有限責(zé)任公司,北京 100011)
查明煤層氣井排采過程煤粉運移引起的煤層裂縫導(dǎo)流能力變化特征可以為煤層氣井合理排采工作制度的制定提供參考[1-2]。國內(nèi)外學(xué)者對單相水驅(qū)替條件下的煤粉運移規(guī)律進行了大量的研究。有學(xué)者通過使用煤粉濃度傳感器分析了煤粉的形成機理[3],并借助裂縫導(dǎo)流儀進行了大量物理模擬實驗[4-7],通過變驅(qū)替流速、圍壓大小等條件研究了煤粉產(chǎn)出量對裂縫導(dǎo)流能力的影響,發(fā)現(xiàn)煤粉產(chǎn)出量與驅(qū)替流速呈正相關(guān)、與圍壓呈負相關(guān);在此基礎(chǔ)上,其他學(xué)者基于煤粉顆粒在煤巖通道和井筒中的受力狀態(tài),建立了不同粒徑煤粉在裂縫中啟動臨界流速[8-9]和在井筒中自由沉降的數(shù)學(xué)模型[10-13],發(fā)現(xiàn)煤粉啟動臨界流速和井筒中自由沉降速度隨煤粉粒度減小而減小,當(dāng)煤粉粒徑小于0.2 mm時,煤粉產(chǎn)出量與流速呈正相關(guān)關(guān)系,當(dāng)粒徑在0.2~0.3 mm時,煤粉產(chǎn)出量不隨流速變化[14];另有學(xué)者以滲透率為著手點,研究不同煤粉粒徑、不同流速以及不同縫寬條件下煤粉運移狀態(tài)與滲透率的關(guān)系[15-17],發(fā)現(xiàn)煤粉的脫落增加了煤層的孔隙度和滲透率,而煤粉的沉積堵塞降低了煤層的孔隙度和滲透率,煤粉產(chǎn)出量與煤巖滲透率下降率成正比,且在初期對滲透率傷害較大,驅(qū)替一定時間后滲透率下降速度減慢。
這些研究成果為煤層氣單相水流階段的排采管控提供了理論依據(jù)。但煤層氣井排采時,既有單相水流,也存在著氣/水兩相流,實驗研究氣/水兩相驅(qū)替煤粉時的裂縫導(dǎo)流能力變化能為該排采相態(tài)下的防煤粉措施制定提供理論基礎(chǔ)。為此,筆者采用自制的氣-液-固三相驅(qū)替煤粉裝置,進行氣/水兩相驅(qū)替煤粉過程氣相、液相滲透率變化實驗,并基于建立的氣/水滲流模型得出了氣/水兩相驅(qū)替煤粉引起的樹脂-煤芯柱樣內(nèi)裂縫導(dǎo)流能力的衰減特征。
1.1.1實驗材料制備
(1)煤粉準備。實驗所用的煤粉來自山西省長平礦。將現(xiàn)場采集的煤塊粉碎后使用不同粒級的篩子把煤粉顆粒篩選為40~60,60~80,80~100,100~150,150~200,>200目6種不同粒徑的煤粉,每種粒徑煤粉準備200 g。
(2)樹脂-煤芯柱樣制作。柱樣制作時,考慮到我國煤層原始滲透率普遍較低,煤層氣開發(fā)時多進行水力壓裂等措施進行儲層改造[18-22],若直接在原始煤塊上鉆取煤柱進行實驗,需要的驅(qū)替壓力較大、驅(qū)替時間長、煤粉產(chǎn)出少甚至不會有煤粉產(chǎn)出,與現(xiàn)場煤粉在壓裂后煤層裂縫中的運移情況存在一定偏差。為了更好地模擬現(xiàn)場情況,本次實驗利用透明膠帶將若干長約20 mm,寬約10 mm,高約5 mm的小煤磚均勻纏繞至近似φ25 mm×55 mm的煤芯,將煤芯放置于內(nèi)壁涂有高級潤滑脂的φ50 mm×100 mm鋼制模具正中間部位,把配好的環(huán)氧樹脂混合膠倒入模具中至基本與煤芯等高后,將模具置于通風(fēng)良好處晾曬,72 h后用橡膠錘取出樹脂-煤芯柱樣并用砂紙將柱樣兩端磨平,使樹脂-煤芯柱樣高度為50 mm(若煤芯與塑料膠帶間存在空隙,用少量軟膠描邊密封),如圖1所示。
1.1.2氣-液-固三相驅(qū)替模擬實驗原理
氣-液-固三相驅(qū)替模擬裝置主要由高壓氣瓶、氣動泵、真空泵、中間容器、三軸夾持器(內(nèi)徑為50 mm)、壓力計、氣體流量計、液體流量計、電腦、煤粉收集器和若干管線等組成。其中高壓氣瓶、氣動泵等用來提供模擬所需的動力;中間容器用來盛放煤粉-礦井水的混合液;三軸夾持器里放置樹脂-煤芯柱樣;壓力計、氣體流量計等采集實驗過程中的壓力、氣體流量數(shù)據(jù);煤粉收集器用來收集驅(qū)替過程中的煤粉(實驗中也用來記錄液體流量)。裝置連接示意如圖2所示。
圖1 樹脂-煤芯柱樣Fig.1 Resin-coal core sample
圖 2 氣-液-固三相驅(qū)替模擬實驗裝置Fig.2 Experimental setup of gas-solid-liquid three phase flooding simulation
其驅(qū)替原理為:將需要驅(qū)替的混合液裝入中間容器內(nèi),與此同時打開六通閥門上部的輸氣管路。高壓氣體通過氣體減壓閥、氣體流量計,并通過六通閥門與液-固相流體混合,一起注入樣品容器內(nèi)。
1.2.1研究方法
首先進行無煤粉條件下氣/水在樹脂-煤芯柱樣中的滲流實驗,作為空白樣,得出樹脂-煤芯柱樣在無煤粉條件下氣、水流動規(guī)律。然后在幾乎相同初始驅(qū)替壓力下,分別進行6種不同粒徑(40~60,60~80,80~100,100~150,150~200,>200目)煤粉氣/水兩相驅(qū)替實驗,根據(jù)計算得到的液相滲透率、氣相滲透率及儀器記錄的驅(qū)替水壓、驅(qū)替氣壓隨驅(qū)替時間的變化,分析在驅(qū)替不同粒徑煤粉時氣體和礦井水的滲流規(guī)律差異。
基于氣/水兩相驅(qū)替不同粒徑煤時氣體和礦井水的滲流模型,將樹脂-煤芯柱樣內(nèi)復(fù)雜裂縫簡化為一條水平等高裂縫,根據(jù)柱樣在單相水驅(qū)替時的平均滲透率及平板理論計算樹脂-煤芯柱樣內(nèi)原始裂縫的縫寬,結(jié)合擬合得到的氣相滲透率與裂縫縫寬的公式,定量描述氣/水兩相驅(qū)替不同粒徑煤粉時氣體流動占據(jù)的裂縫縫寬、液體流動占據(jù)的裂縫縫寬及煤粉封堵的裂縫縫寬隨驅(qū)替時間的變化規(guī)律,并通過氣、液流動占據(jù)裂縫總縫寬的變化規(guī)律來表征裂縫在氣/水兩相驅(qū)替煤粉時的導(dǎo)流衰減特征。
實驗加載的圍壓為4 MPa,軸壓為2 MPa,實驗溫度為25 ℃。
1.2.2實驗步驟
(1)混合液配置。分別把6種不同粒徑的煤粉與礦井水混合,配置成質(zhì)量濃度為0.05 g/mL左右的煤粉-礦井水混合液300 mL,并準備無煤粉的礦井水300 mL,備用。
(2)裝樣。在中間容器內(nèi)注入配置好的煤粉-礦井水混合液(或無煤粉礦井水),將制作好的樹脂-煤芯柱樣用超聲波清洗干燥后裝入三軸夾持器中。
(3)氣密性檢查。連接管路,打開各通道閥門,由氦氣瓶向中間容器注入氣體,中間容器將氣壓轉(zhuǎn)變?yōu)樗畨簜鬏斨裂b置內(nèi)各壓力表,水壓達到2 MPa穩(wěn)定后關(guān)閉管路各閥門,憋壓1 h,管路中各壓力表壓力變化小于5%時即可認定裝置氣密性良好,關(guān)閉管路各閥門準備實驗。反之,利用滴肥皂水的方法檢查管路連接處并將漏氣點重新連接,直至達到實驗要求。
(4)進行實驗。打開氦氣瓶口安全閥、六通閥門上部的輸氣管路,高壓氣體通過氣體減壓閥、氣體流量計、六通閥門進入三軸夾持器。打開閥門,氦氣驅(qū)動中間容器上部混合液經(jīng)過六通閥門與氣體混合并一起注入三軸夾持器的煤樣中(先通氣再通水防止混合液在驅(qū)替前直接進入氣體管道,堵塞氣路或氣體流量計,實驗前1 h氣體流量計有連續(xù)示數(shù)認為實驗合格)。實驗停止產(chǎn)水前每隔1 h需上下翻轉(zhuǎn)震蕩裝有混合液的中間容器,減小煤粉大量沉淀造成的實驗誤差,通過儀器上壓力計、氣體流量計記錄施工過程中驅(qū)替氣壓、驅(qū)替水壓、氣體流量變化,利用煤粉收集器記錄液體流量變化,至氣體流量計幾乎不再發(fā)生變化、煤粉收集器內(nèi)無液體產(chǎn)出后停止實驗。
實驗過程中分別用液相滲透率和氣相滲透率來反映樹脂-煤芯柱樣導(dǎo)水能力及導(dǎo)氣能力,其中液相滲透率計算公式為
(1)
式中,Kw為測試柱樣的液相滲透率,10-15m2;L為樹脂-煤芯柱樣的長度,cm;q為礦井水通過柱樣的流速,mL/s;μ為水的黏度,mPa·s;r為煤柱的半徑,cm;p1為入口端液體壓力,0.1 MPa;p2為出口壓力,這里是大氣壓,即10 125 Pa。
氣相滲透率的計算公式為
(2)
式中,Kg為測試煤柱的氣相滲透率,10-15m2;pd為出口壓力,這里是大氣壓,即10 125 Pa;qg為氣體通過試樣的流量,mL/s;μg為氣體黏度,mPa·s;A為試樣的截面積,cm2;pu為入口端氣體壓力,0.1 MPa。
(5)清洗樹脂-煤芯柱樣。本次實驗結(jié)束后將樹脂-煤芯柱樣取出并用超聲波清洗(至少清洗30 min使裂縫內(nèi)堵塞煤粉完全排出,每次清洗5~10 min后換水,防止水溫較高軟化樹脂-煤芯柱樣),清洗完成并干燥12 h后可繼續(xù)使用。
(6)進行下一組實驗。依次使用無煤粉礦井水、6種不同粒徑煤粉-礦井水混合液進行驅(qū)替實驗,記錄驅(qū)替氣壓、驅(qū)替水壓、氣體流量、液體流量、煤粉產(chǎn)出量等變化。
根據(jù)上述測試步驟及式(1),(2)得到無煤粉驅(qū)替時氣、水通過樹脂-煤芯柱樣的液相滲透率、氣相滲透率及其隨驅(qū)替時間的變化趨勢(圖3)。
在圖3中,氣相滲透率從實驗開始就有示數(shù)顯示,而液相滲透率在實驗115 min后才開始有示數(shù),這是由于氣體流量計安裝于減壓閥的注氣入口處,而液體流量通過煤粉收集器上刻度來測量(不使用液體流量計是防止氣體、煤粉對其測試數(shù)據(jù)造成影響),因此驅(qū)替初期會有氣體流量顯示,而混合液未通過樹脂-煤芯柱樣時不會有液體滲透率顯示。通過無煤粉驅(qū)替時的空白對比試驗認為:入口端氣壓/水壓在氣、水正常通過樹脂-煤芯柱樣時會呈“逐漸平緩”式下降,在對比的不同粒徑煤粉驅(qū)替實驗中可根據(jù)入口端水壓/氣壓在下降時的波動判斷是否發(fā)生了煤粉堵塞。
根據(jù)無煤粉氣/水兩相驅(qū)替時液相滲透率、氣相滲透率的變化規(guī)律,結(jié)合儀器液相滲透率測試數(shù)據(jù)滯后的缺陷,對液相滲透率、氣相滲透率進行趨勢化處理(圖3(c)),根據(jù)處理后結(jié)果可以明顯看出,在無煤粉幾乎相同初始壓力下驅(qū)替時,樹脂-煤芯柱樣對氣體和礦井水的導(dǎo)流能力基本呈管弦狀變化,氣體和礦井水在通過樹脂-煤芯柱樣時相互爭搶柱樣內(nèi)裂縫空間,使裂縫在無堵塞情況下對液體的導(dǎo)流能力和對氣體的導(dǎo)流能力產(chǎn)生波動(800 min后液相滲透率與氣相滲透率同時降低,主要是因為氣/水從氣體緩沖瓶/中間容器內(nèi)進入樣品容器后后續(xù)壓力未能及時補充導(dǎo)致)。
取趨勢化處理結(jié)果中100~600 min受儀器影響較小、氣/水流動相對穩(wěn)定階段擬合無煤粉氣/水兩相驅(qū)替時氣體、礦井水的滲流規(guī)律(擬合過程如圖4所示),得到液相滲透率隨驅(qū)替時間t的變化趨勢為
Kw=-0.018 99sin(0.849 8πt+0.789 7)-
0.042 68
(3)
氣相滲透率隨驅(qū)替時間t的變化趨勢為
Kg=0.005 61cos(0.854 8πt-0.992 9)+
0.013 04
(4)
圖3 無煤粉驅(qū)替時柱樣液相滲透率、氣相滲透率及其整體變化趨勢Fig.3 Liquid permeability,gas permeability in the sample and its overall change trend under no pulverized coal displacement
圖4 無煤粉氣/水兩相驅(qū)替時氣體、液體滲流趨勢Fig.4 Seepage trend of gas and water in two-phase displacement without pulverized coal
根據(jù)實驗記錄氣體/液體流量、入口端壓力變化及式(1),(2)計算得出6組不同粒徑煤粉驅(qū)替過程中液相滲透率和氣相滲透率的變化曲線,如圖5所示。氣/水兩相驅(qū)替6組不同粒徑煤粉時的主要實驗參數(shù)見表1。
圖5 不同粒徑煤粉氣/水兩相驅(qū)替實驗結(jié)果Fig.5 Experimental results of gas-water two-phase displacement of pulverized coal with different particle sizes
表1 不同粒徑煤粉氣水驅(qū)替實驗參數(shù)對比Table 1 Comparison of experimental parameters of pulverized coal with different particle sizes driven by gas and water
通過圖5可以發(fā)現(xiàn),不同粒徑煤粉在驅(qū)替時入口端水壓/入口端氣壓整體都表現(xiàn)為“下降—平穩(wěn)—上升—平穩(wěn)”的趨勢,即不同粒徑煤粉在驅(qū)替一段時間后都會對裂縫造成完全封堵。但隨著煤粉粒徑減小,驅(qū)替產(chǎn)出混合液中煤粉質(zhì)量濃度逐漸增大,停止產(chǎn)氣時間也有明顯增加趨勢。
由于氣體分子直徑相對于液體分子直徑較小,在部分并未完全堵塞的裂縫通道處,水分子由于毛細管阻力無法流動,氣體分子仍可自由通過,因此6組實驗結(jié)果中氣相滲透率降為0的時間都會晚于液相滲透率降為0的時間。
通過氣相滲透率、液相滲透率及其驅(qū)替壓力的變化,分別得到氣/水驅(qū)替6種不同粒徑煤粉時氣體和礦井水的滲流規(guī)律:
(1)氣/水?dāng)y帶40~60目煤粉驅(qū)替200~800 min內(nèi),氣、水相互爭搶裂縫空間使氣相滲透率和液相滲透率產(chǎn)生相對波動,800 min后裂縫堵塞嚴重,樹脂-煤芯柱樣氣相滲透率、液相滲透率同時降低,直至1 068 min后,氣體和礦井水均不再產(chǎn)出,裂縫被完全封堵。
(2)60~80目煤粉在驅(qū)替前500 min氣、水相互爭搶裂縫空間,500 min后裂縫堵塞嚴重,柱樣氣相滲透率、液相滲透率相繼降低,氣相滲透率降速相對緩慢,817 min后不再產(chǎn)水,1 030 min后不再產(chǎn)氣,裂縫被完全堵塞。
(3)80~100目煤粉在驅(qū)替前600 min氣、水互相搶占裂縫空間,600 min后裂縫堵塞程度使礦井水流動受阻嚴重,液相滲透率大幅下降,并在617 min后停止產(chǎn)水,氣相滲透率降速相對緩慢,直至1 293 min后裂縫被完全封堵。
(4)100~150目煤粉在驅(qū)替前500 min氣、水相互爭搶裂縫空間,500 min后裂縫堵塞程度使礦井水導(dǎo)流能力受到較大影響,液相滲透率大幅降低,隨著礦井水流動受阻嚴重,氣體流動能力逐漸占據(jù)主導(dǎo),氣相滲透率小幅增加后開始降低,直至1 102 min,裂縫被完全封堵。
(5)150~200目煤粉在驅(qū)替前800 min氣、水輪流占據(jù)裂縫導(dǎo)流優(yōu)勢,800 min后,裂縫堵塞程度嚴重影響礦井水流動能力,液相滲透率驟降,氣相滲透率小幅增大也開始降低,直至1 292 min后裂縫被完全封堵。
(6)大于200目煤粉驅(qū)替時,礦井水在驅(qū)替初期直接搶占樹脂-煤芯柱樣內(nèi)所有裂縫空間(甚至封堵了氣體產(chǎn)出管路),裂縫空間基本全部用來導(dǎo)水,300 min后,煤粉對樹脂-煤芯柱樣內(nèi)裂縫的堵塞使其導(dǎo)水能力受到劇烈影響,液相滲透率驟降為0,礦井水失去流動能力后,部分未被堵塞但相對較小的空間成為氣體的專屬流動通道,氣相滲透率大幅增加,隨著氣體推動煤粉進一步堵塞裂縫,800 min后,氣相滲透率開始降低,直到1 983 min裂縫被完全封堵。
對比無煤粉驅(qū)替時的滲流規(guī)律發(fā)現(xiàn),在煤粉開始封堵樹脂-煤芯柱樣內(nèi)裂縫前期,氣、水滲流仍表現(xiàn)出無煤粉驅(qū)替時的管弦狀波動特征,但在煤粉堵塞一定程度后,該特征不再發(fā)生,氣相滲透率、液相滲透率開始同時減小,但液相滲透率降速相對較快,氣相滲透率降速相對緩慢。
2.3.1產(chǎn)出及封堵煤粉對比
分別稱取6 種不同粒徑的干燥煤粉2.5 g與80 mL水在量筒中充分混合,觀察初始時刻(圖6(a))與靜置12 h后(圖6(b))煤粉顆粒分層效果,發(fā)現(xiàn)不同粒徑煤粉均存在密度相對較輕的浮在液柱上方,密度相對較重的沉到量筒底部,且<100目煤粉上浮顆粒含量明顯小于>100目煤粉。為了研究通過樹脂-煤芯柱樣產(chǎn)出的及封堵在裂縫內(nèi)煤粉分別來自哪部分,取60~80,>200目兩種粒徑煤粉實驗結(jié)束后煤粉收集器內(nèi)和柱樣超聲波第1次清洗后清洗儀內(nèi)煤粉-礦井水混合液,用針管抽出中間不含煤粉部分,并將剩余混合液裝入量筒內(nèi)與原始煤粉靜置24 h后的分層效果進行對比(圖6(c))發(fā)現(xiàn),60~80目組柱樣內(nèi)封堵煤粉上浮顆粒明顯小于產(chǎn)出的煤粉,而大于200目組柱樣內(nèi)封堵煤粉上浮顆粒相對較產(chǎn)出的多,下沉顆粒少。因此認為,煤粉顆粒小于100目時,主要靠顆粒沉降堵塞裂縫,而大于200目的煤粉,除了顆粒沉降,上浮煤粉黏著在裂縫表面也可能是造成裂縫堵塞的重要原因。
2.3.2樹脂-煤芯柱樣裂縫導(dǎo)流衰減特征定量評價
圖6 煤粉分層效果對比Fig.6 Contrast of coal powder stratification effect
為了定量研究驅(qū)替過程中樹脂-煤芯柱樣裂縫導(dǎo)流能力的變化規(guī)律,將柱樣內(nèi)復(fù)雜裂縫看做一條水平等高裂縫,并建立氣/水兩相驅(qū)替煤粉的理想化滲流模型(圖7),進一步對樹脂-煤芯柱樣進行無煤粉單相水驅(qū)替實驗,結(jié)合式(1)計算驅(qū)替過程柱樣平均滲透率,由描述滲透率與裂縫縫寬的平板理論[23]得到該水平等高裂縫縫寬的計算公式為
(5)
式中,W為裂縫縫寬,cm;D為平行裂縫之間的平均距離,cm;α為裂縫與流體流動方向的夾角,(°)。
單相水驅(qū)替時累積流量及驅(qū)替壓力變化如圖8所示,裂縫縫寬計算所需的主要參數(shù)見表2。
圖7 氣/水兩相驅(qū)替煤粉滲流模型Fig.7 Seepage model for gas-water two-phase displacement of pulverized coal
圖8 單相水驅(qū)替時累積流量及驅(qū)替壓力Fig.8 Accumulative flow and displacement pressure of single phase water flooding
表2 裂縫縫寬計算所需的主要參數(shù)Table 2 Main parameters used in crack width calculation
利用式(3),(5)計算無煤粉氣/水兩相驅(qū)替時液體流動占據(jù)裂縫縫寬,并由總縫寬與液體流動縫寬的差值得到不同驅(qū)替時間點氣體流動占據(jù)裂縫縫寬,結(jié)合式(4)擬合氣相滲透率與氣體流動縫寬間的關(guān)系:
Kg=0.031 7Wg-0.010 3
(6)
基于氣/水兩相驅(qū)替不同粒徑煤粉時的氣相滲透率、液相滲透率變化趨勢及圖5所示。理想化滲流模性模型,利用式(5),(6)分別計算氣/水兩相驅(qū)替不同粒徑煤粉時樹脂-煤芯柱樣內(nèi)液體流動縫寬、氣體流動縫寬、煤粉封堵縫寬3個參數(shù)大小,得到氣-液-固三相占據(jù)裂縫縫寬動態(tài)變化曲線,如圖9所示。
通過圖9可以定量評價不同驅(qū)替時間點樹脂-煤芯柱樣內(nèi)裂縫封堵程度,在幾乎相同驅(qū)替壓力下,煤粉-礦井水混合液初期占據(jù)裂縫縫寬均高于氣體,氣體流動占據(jù)的縫寬基本都在0.4 mm以下。液體流動占據(jù)縫寬的降速與煤粉粒徑基本呈負相關(guān),氣體流動占據(jù)縫寬的降速與煤粉粒徑基本呈正相關(guān)。樹脂-煤芯柱樣內(nèi)裂縫縫寬被封堵到0.2 mm以下后,液體基本成為束縛水,不再流動。用計算得到的氣-液-固三相占據(jù)裂縫縫寬動態(tài)變化曲線可以很好地解釋氣/水兩相驅(qū)替不同粒徑煤粉時氣、水的滲流特征。
圖9 氣-液-固三相占據(jù)裂縫縫寬變化Fig.9 Change curves of fracture width occupied by gas and liquid and solid
40~60,60~200,>200目煤粉在氣/水兩相驅(qū)替下的氣-液-固三相占據(jù)裂縫縫寬變化趨勢存在明顯差異。60~200目間4種粒徑煤粉在驅(qū)替時氣、水滲流及裂縫封堵規(guī)律具有良好的一致性,氣、水相互爭搶裂縫空間均發(fā)生在300~600 min,該階段氣/水波動滲流時會攜帶部分煤粉產(chǎn)出,導(dǎo)致煤粉封堵縫寬出現(xiàn)小幅降低,且該階段均發(fā)生在裂縫縫寬封堵一半附近,隨后液體流動占據(jù)縫寬大幅降低,氣體流動占據(jù)縫寬減小趨勢較緩慢。氣/水兩相驅(qū)替40~60目煤粉時,氣、水?dāng)y粉產(chǎn)出的正效應(yīng)不明顯,這也是該粒徑煤粉驅(qū)替時產(chǎn)出混合液內(nèi)煤粉質(zhì)量濃度較低的主要原因。>200目的煤粉在液體滲流前期裂縫急劇堵塞,縫寬降到0.2 mm以下,液體成為束縛水,不再流動產(chǎn)出。
在煤粉封堵裂縫的縫寬快速增加階段均伴隨著液體流動占據(jù)的縫寬急劇降低,這是由于液體的粘度系數(shù)較大,裂縫的縫寬減小后液體首先受到較大影響,且由于液體粘度系數(shù)較大,攜粉能力強,是煤粉的主要載體,液體流動能力降低后煤粉快速沉降,加劇了裂縫封堵速度。
根據(jù)6種不同粒徑煤粉在驅(qū)替時氣-液-固三相占據(jù)裂縫縫寬的變化的相似點,用氣、水流動縫寬和反應(yīng)氣/水兩相驅(qū)替煤粉時裂縫導(dǎo)流能力變化的共性,如圖10所示。
圖10 氣/水兩相驅(qū)替煤粉時裂縫縫寬變化Fig.10 Crack width changes when gas and water displacing pulverized coal
在氣/水驅(qū)替煤粉運移的過程中,其裂縫的縫寬變化均可分為4部分(隨煤粉粒徑大小不同,各節(jié)點對應(yīng)時間不同):
(1)液體產(chǎn)出前階段。開始驅(qū)替到礦井水完全通過樹脂-煤芯柱樣前,該階段柱樣內(nèi)裂縫封堵速率較快,因為這段時間內(nèi)煤粉-礦井水混合液進入樹脂-煤芯柱樣后,礦井水首先會潤濕干燥的樹脂-煤芯柱樣,而不會攜粉向前運移,煤粉滯留在柱樣的裂縫內(nèi),對裂縫導(dǎo)流能力造成較大影響,裂縫的縫寬急劇減小。
(2)氣/液攜粉產(chǎn)出階段。礦井水完全通過樹脂-煤芯柱樣到裂縫的縫寬重新開始減小,該階段特征主要表現(xiàn)為產(chǎn)水量開始增加,裂縫的縫寬增大,氣/水?dāng)y粉打磨孔壁或推動部分前期滯留煤粉一起產(chǎn)出是造成裂縫的縫寬增加的主要原因,該階段是產(chǎn)煤粉的主要階段。
(3)裂縫快速封堵階段。裂縫的縫寬達到最大值到停止出水,隨著驅(qū)替時間增加,柱樣裂縫內(nèi)沉降煤粉量不斷增加,推動煤粉產(chǎn)出所需要的動力增大,氣液攜粉產(chǎn)出能力驟降,混合液中煤粉進一步封堵裂縫后,礦井水失去流動能力,成為束縛水不再產(chǎn)出,該階段有少量煤粉產(chǎn)出。
(4)裂縫完全封堵階段。停止出水到停止出氣,該階段樹脂-煤芯柱樣裂縫內(nèi)剩余空間基本完全用到導(dǎo)氣,由于氣體攜粉能力較弱,裂縫封堵相對緩慢。
(1)在幾乎相同初始壓力驅(qū)替下,氣、水通過樹脂-煤芯柱樣時會相互爭搶柱樣內(nèi)部裂縫空間,裂縫在無堵塞情況下對液體的導(dǎo)流能力和對氣體的導(dǎo)流能力呈管弦狀變化。6種不同粒徑煤粉在氣/水兩相驅(qū)替一定時間后都會完全封堵樹脂-煤芯柱樣內(nèi)部裂縫,裂縫完全堵塞時間、產(chǎn)出液中煤粉質(zhì)量濃度隨煤粉粒徑的減小而增加;煤粉驅(qū)替前期,氣、水滲流仍會表現(xiàn)管弦狀波動特征,但在煤粉堵塞一定程度后,氣相滲透率、液相滲透率開始同時減小,但液相滲透率降速相對較快,氣相滲透率降速相對緩慢。
(2)基于煤粉的分層對比,分析了氣/水驅(qū)替產(chǎn)出液內(nèi)及封堵在樹脂-煤芯柱樣裂縫內(nèi)煤粉的差異。通過建立氣/水兩相驅(qū)替煤粉時的理想化滲流模型,計算得到了驅(qū)替不同粒徑煤粉時樹脂-煤芯柱樣內(nèi)氣-液-固三相占據(jù)裂縫的縫寬隨時間的變化曲線,變化趨勢在40~60,60~200,>200目煤粉中存在明顯差異。在此基礎(chǔ)上用氣、水流動的裂縫總縫寬變化表征了氣/水驅(qū)替煤粉時裂縫導(dǎo)流衰減特征,將其劃分液體產(chǎn)出前的裂縫快速封堵、氣/水?dāng)y粉產(chǎn)出的裂縫縫寬小幅增加、液體流動能力驟減的裂縫快速閉合、氣體流動能力緩慢降低的裂縫完全封堵4個階段。
(3)論文使用自制的氣-液-固三相驅(qū)替裝置進行氣/水兩相驅(qū)替煤粉引起的裂縫導(dǎo)流能力衰減特征研究時僅針對煤粉粒徑大小進行了討論,但在氣/水兩相驅(qū)替煤粉時,裂縫導(dǎo)流能力受裂縫尺寸、裂縫形狀、驅(qū)替煤粉濃度、驅(qū)替壓力、氣/水流速、氣/水比例、煤粉礦物成分等多種因素的影響,考慮多種因素綜合影響下的裂縫導(dǎo)流能力變化研究是研究氣/水兩相驅(qū)替下煤粉運移機理的重點。