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        降低鍋爐煙氣氮氧化物含量實(shí)現(xiàn)排放達(dá)標(biāo)

        2020-12-17 03:13:04張少杰李連歡
        天津冶金 2020年6期
        關(guān)鍵詞:氮氧化物爐膛氮?dú)?/a>

        張少杰,李連歡

        (天津天鋼聯(lián)合特鋼有限公司,天津301500)

        0 引言

        鋼鐵聯(lián)合企業(yè)高爐和轉(zhuǎn)爐冶煉過程中會產(chǎn)生副產(chǎn)品高、轉(zhuǎn)爐煤氣,除高、轉(zhuǎn)爐工序自用自外,仍有35%~40%的富余煤氣被送往高、轉(zhuǎn)爐煤氣柜,如果不能充分利用將要點(diǎn)火放散,既浪費(fèi)能源又污染了環(huán)境。目前鋼鐵企業(yè)為了實(shí)現(xiàn)綠色和可持續(xù)發(fā)展,大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)和資源綜合利用項(xiàng)目,主要采取的措施就是利用富余的高、轉(zhuǎn)爐煤氣進(jìn)行發(fā)電。利用鍋爐燃燒煤氣發(fā)電可以有效回收和利用富余的煤氣,減少資源浪費(fèi),保護(hù)生態(tài)環(huán)境,提高企業(yè)綜合效益。

        但發(fā)電鍋爐煤氣燃燒產(chǎn)生的氮氧化物又成為新的污染源,常規(guī)降低鍋爐煙氣氮氧化物排放的方法投資成本較高。因此本文通過對鍋爐運(yùn)行參數(shù)和燃燒系統(tǒng)、煙氣系統(tǒng)和輔助設(shè)備的分析,制定了鍋爐煙氣氮氧化物的治理方案。生產(chǎn)實(shí)踐證明治理方案科學(xué)有效,通過鍋爐工藝參數(shù)的調(diào)整和設(shè)備的改造,使尾氣中氮氧化物排放值達(dá)到了超低排放標(biāo)準(zhǔn),節(jié)省了治理成本。

        1 高、轉(zhuǎn)爐煤氣

        1.1 高爐煤氣

        高爐煉鐵的過程中燒結(jié)礦等含鐵物料與焦炭等原燃料由爐頂裝入高爐,經(jīng)過一系列的氧化、還原反應(yīng)和渣鐵分離過程,最終形成液態(tài)鐵水、熔渣和煤氣三種產(chǎn)品。其中焦炭氧化燃燒時(shí)產(chǎn)生大量的CO2和CO,鼓風(fēng)帶入的水蒸汽在高溫和焦炭的作用下分解形成H2和CO[1]。焦炭氧化燃燒和蒸汽還原分解反應(yīng)方程式如下:

        C+O2=CO2

        2C+O2=2CO

        H2O+C=2CO+H2

        CO2+C=2CO

        焦炭燃燒和水蒸汽還原反應(yīng)產(chǎn)物CO2、CO、H2及少量CH4和熱風(fēng)中的N2組成高爐煤氣的主要成分,其成分及熱值如表1所示。

        表1 高爐煤氣組成及發(fā)熱值

        1.2 轉(zhuǎn)爐煤氣

        在轉(zhuǎn)爐吹氧煉鋼過程中,鐵水中的碳在氧的作用下,形成含CO2,CO的轉(zhuǎn)爐煤氣排出[2]。在此過程中,碳的氧化按下列反應(yīng)式進(jìn)行:

        2C+O2=2CO

        C+O2=CO2

        CO2+C=2CO

        碳氧化得到的CO2、CO混合爐口吸進(jìn)的空氣組成轉(zhuǎn)爐煤氣,其成分及熱值如表2所示。

        2 高、轉(zhuǎn)爐煤氣的利用

        表2 轉(zhuǎn)爐煤氣組成及發(fā)熱值

        2.1 在主要生產(chǎn)工序的使用

        (1)用于燒結(jié)工序作為點(diǎn)火燃料和活性白灰窯燃料;

        (2)在煉鐵工序作為高爐熱風(fēng)爐燃料,鐵水包烘烤燃料;

        (3)可用于轉(zhuǎn)爐煉鋼的鋼包烘烤、中間包烘烤等工序;

        (4)軋鋼蓄熱式加熱爐燃料等。

        2.2 在輔助工序的應(yīng)用

        高、轉(zhuǎn)爐煤氣作為煉鐵及煉鋼工藝的附屬產(chǎn)品,受生產(chǎn)過程影響較大,其成分、發(fā)熱值、流量均不穩(wěn)定,整個(gè)煤氣系統(tǒng)總是處于動態(tài)變化之中。作為燃料供企業(yè)各生產(chǎn)工序使用,并不能充分利用,仍會產(chǎn)生部分煤氣放散。煤氣柜能夠削減由于煤氣供需不平衡引起的瞬時(shí)波動,在滿足在主要生產(chǎn)工序的使用后,富余的煤氣可用于廠區(qū)動力鍋爐和自備電廠發(fā)電。由于發(fā)電可以并網(wǎng),因此發(fā)電量不受限制,可以消耗所有的剩余煤氣,實(shí)現(xiàn)高、轉(zhuǎn)爐煤氣零排放。

        3 降低副產(chǎn)煤氣燃燒氮氧化物排放的方法

        目前鋼鐵企業(yè)均對富余的高、轉(zhuǎn)爐煤氣進(jìn)行綜合利用,主要方式通過燃?xì)忮仩t生產(chǎn)蒸汽,除滿足生產(chǎn)動力蒸汽需求外,其余蒸汽主要用于推動汽輪機(jī)發(fā)電,但是煤氣燃燒后產(chǎn)生的氮氧化物又成為新的污染源[3]。為達(dá)到環(huán)保要求,必須對煤氣燃燒后煙氣的氮氧化物含量進(jìn)行控制。

        3.1 對鍋爐燃燒系統(tǒng)進(jìn)行改造的方法

        對鍋爐燃燒系統(tǒng)進(jìn)行改造,更換低氮燃燒器,通過設(shè)計(jì)改變?nèi)紵绞胶涂杖急瓤梢越档偷趸锏纳闪?,使其排放達(dá)到環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),但是此方法投入成本較高,對于使用鍋爐較多的鋼鐵企業(yè)而言一次性投入較大并不經(jīng)濟(jì)。

        3.2 對鍋爐的煙氣系統(tǒng)進(jìn)行改造的方法

        在鍋爐的煙氣系統(tǒng)中增加脫硝設(shè)備,比如有選擇性催化還原技術(shù)(SCR)、氧化脫硝技術(shù)等,此法對氮氧化物排放值的降低效果顯著,但同樣面臨增加大量的施工及設(shè)備投資成本的問題。

        3.3 調(diào)整工藝和優(yōu)化輔助設(shè)備降低氮氧化物的排放的方法

        高、轉(zhuǎn)爐煤氣燃燒后煙氣中的氮氧化物來源主要為熱力型NOx,即高溫燃燒過程中空氣中所含氮?dú)庋趸a(chǎn)生,因此可以從降低燃燒溫度,控制過??諝庀禂?shù)和氣體在高溫區(qū)的停留時(shí)間等幾個(gè)方面加以控制[4]。

        3.3.1控制爐膛升溫速度

        對比煙氣在線氮氧化物監(jiān)測數(shù)據(jù)與鍋爐運(yùn)行數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)鍋爐在增加負(fù)荷階段,爐膛溫度上升較快,相對應(yīng)的氮氧化物含量也隨之快速增加,針對此問題要求操作人員按照鍋爐升溫曲線穩(wěn)步增加煤氣燃燒量,使氮氧化物排放量保持穩(wěn)定,不會突然升高。

        3.3.2 減少煤氣與氮?dú)饨佑|

        氮氧化物中的氮主要來源于空氣、煤氣中所含的氮?dú)?。減少鍋爐氮?dú)獾氖褂昧?,可以減少尾氣中氮氧化物的生成量。因此,將原有工業(yè)攝像頭位置的冷卻氣體由氮?dú)飧臑閮魤嚎s空氣,減少不必要的氮?dú)廨斎?,可以有減少燃燒后氮氧化物的產(chǎn)生。

        3.3.3 降低爐膛內(nèi)氧含量、控制爐溫

        如果空氣系數(shù)大,爐膛內(nèi)氧氣含量高,也會造成氮氧化物的排放量增加。在保證煤氣能夠充分燃燒的情況下,將鍋爐空氣過剩系數(shù)控制在1.25左右,使?fàn)t膛含氧量由3%~5%降低到1.5%~2%,造成爐膛內(nèi)發(fā)生缺氧燃燒,延長燃燒時(shí)間和火焰長度,降低爐膛高溫段的溫度,使其達(dá)不到氮氧化物形成的溫度值,可以使氮氧化物的排放量進(jìn)一步降低。

        3.3.4 控制鍋爐增減負(fù)荷的速度

        鍋爐增減負(fù)荷的速度過快,發(fā)生過燒現(xiàn)象也會提高氮氧化物的排放量。因此當(dāng)供給鍋爐的煤氣壓力突然發(fā)生變化時(shí),要協(xié)同汽機(jī)、發(fā)電機(jī)崗位及時(shí)調(diào)整負(fù)荷,減少過燒現(xiàn)象,從而減少氮氧化物的過量排放。

        綜上所述,通過對鍋爐燃燒系統(tǒng)和煙氣系統(tǒng)進(jìn)行改造減少氮氧化物排放的方法,改造工程量大、施工難度高和投資成本高,目前不宜作為企業(yè)減少氮氧化物排放的主要方式。而通過調(diào)整調(diào)整鍋爐操作工藝和優(yōu)化輔助設(shè)備配置減少氮氧化物排放的方法方式,簡單、經(jīng)濟(jì),切實(shí)可行。

        4 調(diào)整工藝和優(yōu)化輔助設(shè)備降低氮氧化物排放效果

        對天鋼聯(lián)合特鋼燃?xì)忮仩t進(jìn)行調(diào)整及優(yōu)化前后數(shù)據(jù)進(jìn)行對比監(jiān)測,每隔1小時(shí)對鍋爐煙氣中氮氧化物的排放值進(jìn)行監(jiān)測,各監(jiān)測24小時(shí)結(jié)果如圖1所示。

        圖1 調(diào)整前后NOx排放值比較

        調(diào)整工藝及優(yōu)化輔助設(shè)備前氮氧化物的排放值均在40.13~73.39 mg/Nm3之間,并且數(shù)值波動較大。經(jīng)過調(diào)整及優(yōu)化后氮氧化物排放值基本維持在20 mg/Nm3左右,完全符合現(xiàn)有環(huán)保排放要求且低于排放標(biāo)準(zhǔn)值。說明調(diào)整工藝和優(yōu)化輔助設(shè)備降低氮氧化物排放效果顯著。

        5 結(jié)語

        針對燃?xì)忮仩t煤氣燃燒所產(chǎn)生的氮氧化物含量超標(biāo)問題,天鋼聯(lián)合特鋼確定了以調(diào)整工藝和優(yōu)化輔助設(shè)備配置作為降低鍋爐煙氣氮氧化物排放的主要方法,通過控制爐膛升溫速度,減少煤氣與氮?dú)饨佑|,降低爐膛內(nèi)氧含量,控制鍋爐高溫區(qū)爐溫,以及控制鍋爐增減負(fù)荷的速度等工藝調(diào)整及輔助設(shè)備配置優(yōu)化后,鍋爐煙氣氮氧化物的排放值從40.13~73.39 mg/Nm3降至20 mg/Nm3左右,達(dá)到了超低排放標(biāo)準(zhǔn)。實(shí)踐證明此方法科學(xué)、有效,即節(jié)省了設(shè)備改造的投資費(fèi)用,又避免了使用脫硝設(shè)備后產(chǎn)生的二次污染風(fēng)險(xiǎn)。

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