王國強
(同煤集團馬道頭煤礦,山西 大同 037104)
大傾角煤層是指煤層傾角大于35°的煤層,其在我國煤炭儲量中所占比例達20%左右。長期以來,由于受開采技術(shù)裝備水平影響,很多礦井優(yōu)先開采傾角較小的易采煤層,而將大傾角難采煤層作為儲備資源不進行開采。近年來,在大傾角煤層開采中存在支架防倒、防滑穩(wěn)定性差,易片幫、冒頂、咬架等技術(shù)難題,要實現(xiàn)大傾角煤層安全高效開采就必須解決上述開采技術(shù)難題。同煤集團馬道頭煤礦存在大傾角煤層,并且在正常開采地質(zhì)條件較好區(qū)域方面積累了豐富的經(jīng)驗,但綜采面回采時出現(xiàn)了不同程度的支架-圍巖事故。本文以馬道頭煤礦8103 大傾角綜采面為工程背景,對大傾角綜采面綜合機械化開采進行研究,并提出了支架-圍巖系統(tǒng)控制技術(shù),實現(xiàn)了大傾角綜采面安全、高產(chǎn)、高效開采。
馬道頭煤礦8103 大傾角綜采面煤層內(nèi)生裂隙發(fā)育,易碎,平均厚度2.7 m,傾角為27~41°,采用走向長壁后退式綜合機械化采煤法。8103 綜采面地質(zhì)構(gòu)造復雜,斷層較發(fā)育,賦存有F7、F9 和F11三條斷層,落差分別為5.2 m、2.6 m 和3.1 m。綜采面在3 個月內(nèi)僅推進了100 m,且工作面在回采過程中曾發(fā)生嚴重片幫、冒頂事故,最大片深達3 m,最大冒高可達6 m,嚴重影響了礦井生產(chǎn)安全和推進速度。
(1)隨工作面傾角增大,引起工作面支架對頂板的法向支撐力減小,切向下滑力增大。由于該綜采面支護系統(tǒng)失穩(wěn)的外載荷增大,導致工作面支架傾倒、下滑以及擠架、吸架現(xiàn)象加劇,尤其是基本頂來壓期間支架-圍巖系統(tǒng)的控制難度更加顯著。此外,采煤機和刮板輸送機也有下滑的危險。
(2)大側(cè)角煤層工作面底板也會出現(xiàn)破壞滑移。
(3)由于8103 綜采面礦壓較大,煤體強度低,節(jié)理裂隙發(fā)育,故煤壁在超前支承壓力下極易片幫。煤壁片幫使空頂面積增大,從而導致冒頂事故的發(fā)生,支架在冒頂區(qū)域處于弱支撐狀態(tài)或自由狀態(tài)時,支架更容易發(fā)生失穩(wěn)現(xiàn)象。
(4)選用ZZS6000/17/37 型液壓支架,液壓系統(tǒng)泄漏故障普遍存在,支架工作阻力明顯不足,嚴重制約著控頂可靠性和支護質(zhì)量。
8103 綜采面選用ZZS6000/17/37 型支架來支護頂板。其具體支護參數(shù)見表1,主要配置設備見表2。
表1 8103 綜采面支架基本支護參數(shù)
表2 8103 綜采面主要配置設備
(1)8103 綜采面采用完全垮落法控制頂板,其最大控頂距為3.55 m,最小控頂距為3.05 m,煤機采用端頭斜切進刀,斜切進刀段長度不低于15 m,機組割煤每個循環(huán)進度為0.5 m。
(2)采煤工藝流程:采煤機從機尾單向下行割煤到機頭后,返空刀清理底煤,往返一次進一刀,嚴格控制上下行速度不超過2 m/min。隨采煤機上行,滯后采煤機15~20 m 及時推刮板輸送機移架,刮板輸送機彎曲不得小于15 m,刮板輸送機移直、垂直彎曲程度不得大于3°。機組前滾筒割頂煤,后滾筒割底煤,利用機組滾筒葉片和輸送機鏟煤板將煤自行裝入輸送機,通過轉(zhuǎn)載機和帶式輸送機將煤運出。
(3)割三角煤時,割煤與移架、推移刮板輸送機順序進行。工作面局部煤厚超過支架的最大支撐高度,回采時要采取留底煤法回采,屆時制定專項措施報批執(zhí)行。
針對8103 大傾角工作面存在的開采技術(shù)難題,提出了支架液壓系統(tǒng)故障檢測、防倒防滑裝置安設以及設備操作工藝改進等綜合控制技術(shù)。
(1)針對支架液壓系統(tǒng)漏液問題,現(xiàn)場采用YHX 型液壓泄漏故障檢測儀對液壓故障進行檢測。該儀器具有靈敏度高、準確、直觀、防爆等優(yōu)點,能夠準確發(fā)現(xiàn)微小漏液故障。其中,工作面支架液壓系統(tǒng)泄漏程度的大小可通過YHX 型液壓泄漏故障檢測儀顯示的數(shù)據(jù)來判定。液壓系統(tǒng)泄漏故障診斷判據(jù)見表3 所示。
表3 液壓系統(tǒng)泄漏故障診斷判據(jù)表
(2)下端頭區(qū)域前3~5 架支架的穩(wěn)定是工作支架體穩(wěn)定的前提。8103 綜采面下端頭通過焊接防滑耳軸,并采用千斤和大鏈相互連接成一個整休,作為整個工作面支架的穩(wěn)固點。
(3)工作面下端頭移架時先移第2 架,并單體支柱頂住,保證支架不倒不滑。待第2 架接頂良好后,再帶壓移第1 架,并在該架下側(cè)打單體斜撐,移到位后要將防倒防滑裝置拉緊然后移第3 架,操作工藝同第2 架。
(4)工作面采用單向下行割煤,上行推溜方式,防止刮板輸送機下滑。移機頭前,在機頭正前與下幫煤之間打一斜撐單體,防止輸送機下滑。
通過采用YHX 型液壓泄漏故障檢測儀對8103綜采面支架液壓系統(tǒng)進行檢測發(fā)現(xiàn):嚴重內(nèi)串故障7 處,中等內(nèi)串故障81 處,輕微內(nèi)串故障18 處,嚴重泄漏故障5 處,中度泄漏故障7 處,輕微泄漏故障8 處。礦方根據(jù)檢測結(jié)果對液壓系統(tǒng)存在故障支架進行了全面及時維修。
(1)8103 綜采面為大傾角綜采面,支護系統(tǒng)失穩(wěn)的外載荷較大,支架對頂板的法向支撐力較小,切向下滑力較大,導致工作面支架傾倒、下滑、擠架、咬架現(xiàn)象加劇。
(2)8103 綜采面選用ZZS6000/17/37 型液壓支架,支架液壓系統(tǒng)泄漏故障普遍存在,工作阻力明顯不足,是支架-圍巖事故頻發(fā)的重要影響因素。
(3)8103 大傾角綜采面采取支架泄漏故障檢測、防倒防滑裝置安設和操作工藝改進等綜合技術(shù)后,端面頂板冒高大于0.40 m 的冒頂頻率由76%降低到16%,煤壁片深大于0.5 m 的片幫頻率由72%降低到23%,顯著提高了支架-圍巖系統(tǒng)穩(wěn)定性。