宋曉雷
(晉城煤業(yè)集團趙莊煤業(yè),山西 晉城 048000)
2008 年煤礦資源整合前,小煤窯遺留大量廢棄井筒和巷道。資源整合后,煤礦布置正規(guī)工作面,掘進和回采過程中需要揭露這些井筒和巷道,給生產(chǎn)帶來不同程度威脅[1-3]。趙莊煤業(yè)五盤區(qū)5305 工作面在布置回采巷道時,巷道穿過了原小煤窯廢棄井筒,交叉點周邊破碎嚴重,可能發(fā)生冒頂事故,并且離切眼較近,工作面急于回采,施工工期比較緊張。以此為工程背景,展開廢棄立井快速回填技術(shù)研究。
趙莊煤業(yè)五盤區(qū)開采3#煤層,平均厚度5 m,走向和傾向上近水平。5305 工作面設(shè)計開采長度1500 m,傾向長度220 m,采用綜合機械化放頂煤采煤法。
工作面布置一條運輸順槽和一條回風順槽,設(shè)計寬度3.1 m,高度3.4 m?;仫L順槽采用架棚與錨索聯(lián)合支護,正常區(qū)域棚間距1 m,特殊地質(zhì)區(qū)域棚間距0.7 m。錨索型號Ф17.8 mm,SKP18×1/1860-7300,矩形布置,每排布置兩根,間距1.5 m,排距1.4 m,預(yù)緊力不小于150 kN。巷道支護示意如圖1 所示。
圖1 特殊區(qū)域架棚錨索聯(lián)合支護示意圖
5305 回風順槽在距離切眼50 m 處,正上方揭露原小煤窯廢棄井筒。井筒直徑2.5 m,深度122 m。下方馬頭門與巷道交叉點頂板十分破碎、淋水,錨桿、索銹蝕嚴重。采用密集工字鋼加單體柱支撐方式支護,上方空洞打木垛填充。廢棄井筒與巷道位置關(guān)系如圖2 所示。
圖2 廢棄井筒與巷道位置關(guān)系
(2)動壓影響冒頂風險。將來工作面要通過該區(qū)域,強烈采動影響會造成井筒附近頂板結(jié)構(gòu)破壞加劇,存在嚴重的落石、冒頂風險。
廢棄立井筒的充填一般為部分充填和全部充填兩種選擇。
部分充填方式,僅對井筒底部起30 m 高度進行充填,即可滿足巷道頂板安全使用要求。該方式材料消耗少,工期短,但上部未充部分后期可能有積水等不利影響。
全部充填方式,材料消耗量較大,但安全性最好。分為兩步:(1)底部采用高強度注漿材料填充,形成抗沖擊底座;(2)上部采用低強度充填材料充填,或者是碎矸石配合低強度充填材料充填,實現(xiàn)全部充填。
綜合考慮,決定選擇全部充填方式。但廢棄井筒位置離切眼僅50 m,工作面急于回采,施工工期20 d,必須采取快速施工技術(shù),以滿足使用要求。
井筒與巷道交叉點附近頂板十分破碎,為避免井筒充填時發(fā)生嚴重的漏漿,甚至壓垮頂板,必須首先對交叉點兩側(cè)各5 m 頂板破碎區(qū)進行注漿封閉加固。加固區(qū)域為圖2中井筒兩側(cè)“5 m頂板破碎區(qū)”。注漿采用力行注漿材料。
鉆孔布置:頂板毛寬度3.1 m,但井筒附近巷道寬度約4 m,按照4 m 寬度進行設(shè)計。鉆孔設(shè)計排距3 m,每排3 個鉆孔,間距1.5 m。兩側(cè)鉆孔距離幫部0.5 m,與垂直方向夾角5°,中間鉆孔垂直于頂板,孔深均為10 m,孔徑均為75 mm。鉆孔布置如圖3 所示。
圖3 頂板鉆孔布置示意圖
井筒總深度122 m,計劃采取三段充填。底部抗沖擊底座高度15 m,中部“矸石+充填材料”膠結(jié)高度102 m,頂部混凝土封頂高度5 m。
2018年秋季,第一批零零后大學高職生邁入了高校大門。2000年前后出生的青年人處在國家社會經(jīng)濟與科學文化發(fā)展迅速,社會物質(zhì)生活水平有著很大提高的社會。良好的生活環(huán)境和社會條件使他們的成長道路相對平坦和順利。然而,地區(qū)發(fā)展的不平衡性、激烈的社會競爭和來自學校、社會和家庭的壓力,也使得新一代高職生的心理健康問題在不同領(lǐng)域顯現(xiàn)出來,對這些新生以后進入社會是否能夠承受找工作帶來的各種壓力、能夠面對挫折,以及遇到挫折后應(yīng)該怎樣對待問題及處理的方式方法都是值得思考的問題[1]。因此,有必要了解他們的心理健康問題,分析產(chǎn)生的原因,并采取相應(yīng)的措施,這是做好新形勢下高職生心理健康教育工作的重要環(huán)節(jié)。
(1)底部抗沖擊底座
井筒底部為倒錐形,且下部為空洞,容易漏漿。采用速凝快硬的注漿材料及時形成底座,具備不小于20 MPa 強度。
底座設(shè)計高度15 m,為安全考慮,采用分段注漿充填方式。第一段充填高度為2 m,第二段充填高度5 m,第三段充填高度8 m。如圖4 所示。
采用力行注漿材料,水灰比0.7:1。每段充填間隔不小于4 h,以保障注漿材料強度增長到20 MPa以上。
(2)中部“矸石+充填材料”膠結(jié)
為節(jié)約成本,中部主體采用矸石,矸石之間縫隙采用充填材料膠結(jié)。
從地面井口位置向下布置注漿管,為避免矸石砸壞、砸扁注漿管,影響將來注漿,采用Ф50 mm無縫鋼管,2 m/根,絲扣連接,一直下到底座上端。布置2 組鋼管,每組總長度102 m,鋼管要求每隔0.5 m 開一組對穿孔,孔徑10 mm,便于后退充填時漿液有足夠通道進入碎矸空隙里。
圖4 底部抗沖擊底座分段充填示意圖
將矸石從井口用鏟車倒入井筒內(nèi),矸石破碎成Ф200 mm 以下最佳,一方面可以減小對底座沖擊,另一方面與漿液有更好的結(jié)合效果。矸石填滿后,在地面制漿進行碎矸縫隙充填?!绊肥?充填材料”膠結(jié)示意圖如圖5 所示。
圖5 “矸石+充填材料”膠結(jié)示意圖
(3)頂部混凝土封頂
為防止充填體風化和井口雨水滲入,井口最后階段采用混凝土封頂,封頂高度5 m?;炷烈鬄閺姸鹊燃塁30,骨料顆粒小于20 mm,坍落度100~150 mm 的流動性混凝土。
充填高度5 m,體積約25 m3。
共采用了2 種速凝材料。交叉區(qū)附近破碎頂板注漿和抗沖擊底座采用力行注漿材料,中部“矸石+充填材料”采用力行充填材料。
力行注漿材料為無機材料,分為A 型和B 型,粉末狀,水灰比0.7:1。兩種材料混合前2 h 不稠化、不沉淀,混合后1~3 min 失去流動性,8~15 min 終凝,4 h 即可具備20 MPa 以上強度,7 d 最終強度27 MPa。
力行充填材料為無機材料,分為A 型和B 型,粉末狀,使用水灰比3:1。兩種材料混合前6 h 不稠化、不沉淀,混合后保持20~40 min 良好流動性,可以在矸石裂隙中充分擴散,4 h 強度約1.2 MPa,7 d 最終強度5 MPa。
井筒總體積為598.5 m3,共消耗力行注漿材料85 t,消耗力行充填材料141 t,矸石690 t,C30 混凝土25 m3。
所采用的注漿、充填材料均具備速凝早強特性,可以實現(xiàn)連續(xù)施工,施工時間7 d,封頂混凝土養(yǎng)護時間7 d,共14 d 工期,工作面開始回采。
在交叉點附近巷道內(nèi),布置3 組“十”字表面位移測點,并在正常區(qū)域布置3 個測點作為對比。觀測期限為充填完畢至工作面推過前。觀測結(jié)果表明,交叉點附近兩幫移近量約130 mm,頂板下沉量約180 mm,正常區(qū)域兩幫移近量約120 mm,頂板下沉量約120 mm。交叉點變形略大,但頂板完好,工作面順利通過,未發(fā)生冒頂現(xiàn)象。
在井口做觀測標記,觀測充填體整體下沉量。觀測期限為充填完畢至工作面推過前。觀測結(jié)果表明,充填體未發(fā)生明顯下沉。工作面推過后,受巖層垮落影響,充填體與井筒有整體下沉跡象,但兩者未發(fā)生錯層現(xiàn)象。
(1)回采巷道揭露廢棄立井,存在頂板淋水、動壓影響冒頂風險,采用底部抗沖擊底座、中部“矸石+充填材料”膠結(jié)、頂部混凝土封頂實施方案。
(2)采用力行注漿材料、力行充填材料兩種速凝早強材料,解決了工期緊迫、連續(xù)施工問題,實施工期14 d。
(3)效果考察表明,在充填完畢至工作面推過前,頂板總下沉量180 mm,頂板完整,未發(fā)生冒頂現(xiàn)象,工作面順利推過,充填體與井筒未發(fā)生錯層下沉現(xiàn)象。