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        爐底渣處理系統(tǒng)技改分析

        2020-12-14 07:11:10李蜀生王希平王向偉張光榮朱有明
        應(yīng)用能源技術(shù) 2020年10期
        關(guān)鍵詞:排渣爐渣社會效益

        李蜀生,王希平,王向偉,張光榮,朱有明,王 杏

        (1.青島達(dá)能環(huán)保設(shè)備股份有限公司,青島 266300;2.國家電投集團(tuán)貴州金元綏陽產(chǎn)業(yè)有限公司,遵義 563000)

        0 引 言

        爐底渣是我國主要大宗工業(yè)固體廢物之一, 2018年,重點發(fā)表調(diào)查工業(yè)企業(yè)的爐渣產(chǎn)生量為3.1億噸,約等于我國200個大、中城市生活垃圾總量的1.48倍。鍋爐排出的爐底渣溫度在800~900 ℃,具有豐富的余熱資源;粉煤灰滲濾液含有多種重金屬,對地下水和土壤具有很大污染性;所以爐底渣的環(huán)保節(jié)能處理系統(tǒng)具有重要經(jīng)濟(jì)和社會效益[1]。

        鍋爐爐底渣處理系統(tǒng)是指對爐底排出的爐渣進(jìn)行收集、冷卻、輸送、存儲等的綜合處理系統(tǒng),主要應(yīng)用在燃煤、生物質(zhì)和垃圾等固體燃料鍋爐。目前市場上廣泛應(yīng)用的煤粉爐爐底渣處理系統(tǒng)技術(shù)詳見表1[2]。

        表1 爐底渣處理系統(tǒng)技術(shù)分類

        1 技改方案

        1.1 系統(tǒng)性能分析

        各種爐底渣處理系統(tǒng)的主要性能指標(biāo)對比見表2。

        表1 爐渣處理系統(tǒng)性能對比[1]

        1.2 技改方案

        據(jù)不完全統(tǒng)計,目前行業(yè)內(nèi)爐渣處理系統(tǒng)技改方案實施的工程總結(jié)見表3。

        表3 爐渣處理系統(tǒng)技改方案

        2 水力改撈渣機(jī)

        2.1 技改目標(biāo)

        減少系統(tǒng)用水、減少污水排放,簡化系統(tǒng)、減少維護(hù)費(fèi)用,實現(xiàn)節(jié)能環(huán)保目的。

        2.2 典型工程

        寧夏某發(fā)電有限責(zé)任公司采用北京巴布科克、威爾科克斯有限責(zé)任公司生產(chǎn)的亞臨界、中間再熱、單汽包自然循環(huán)煤粉爐,最大連續(xù)蒸發(fā)量1 025 t/h。

        鍋爐爐底原采用排渣門加碎渣機(jī)的水力排渣方式,爐底渣經(jīng)碎渣機(jī)粉碎后經(jīng)過渣溝激流噴嘴輸送至渣池,經(jīng)抓渣機(jī)抓至脫水倉脫水后用拉渣車運(yùn)走。

        2012年間技術(shù)升級改造為撈渣機(jī)一級進(jìn)倉系統(tǒng),撈渣機(jī)長50 m,仰角28°,渣倉有效容積108 m3,渣倉下留有運(yùn)渣汽車通道,汽車在渣倉下裝渣外運(yùn)。

        2.3 案例分析

        (1)經(jīng)濟(jì)效益。水力排渣改為撈渣機(jī)后,節(jié)省大量水、系統(tǒng)電耗降低、系統(tǒng)簡化檢修維護(hù)費(fèi)用降低,年均節(jié)約100~200萬元,投資回報周期約3~4年。

        (2)社會效益。減少了80%的水耗,污水循環(huán)利用,無污水排放,效益大。

        (3)系統(tǒng)不足。技改在2012年完成,技術(shù)不夠先進(jìn):①未采用零溢流技術(shù),系統(tǒng)復(fù)雜[3],渣倉的脫水、撈渣機(jī)的冷卻水及渣井的密封水經(jīng)管道及溢水堰溢出后,沿原有渣溝進(jìn)入二期灰漿池,經(jīng)1臺灰漿泵輸送至#3濃縮池,濃縮后的水進(jìn)入二期回水池,經(jīng)二期1臺沖灰泵升壓后沿電除至爐側(cè)的沖灰水管道,然后接入渣井密封水母管作為撈渣機(jī)的冷卻水及渣井密封水;②圓環(huán)鏈傳動存在無法解決的跳鏈、夾鏈、甚至斷鏈等不穩(wěn)定問題。

        2.4 市場應(yīng)用

        經(jīng)統(tǒng)計,類似工程還有盤山電廠[4]、嘉峪關(guān)自備電廠等;是水力排渣的一種技改方案。

        3 水力改干渣機(jī)

        3.1 技改目標(biāo)

        減少系統(tǒng)水耗、避免污水排放,回收爐底余熱,爐渣綜合利用,簡化系統(tǒng)、減少維護(hù)費(fèi)用,實現(xiàn)節(jié)能環(huán)保目的。

        3.2 典型工程

        菲律賓DMCI集團(tuán)卡拉卡電廠1#300 MW機(jī)組采用日本三菱重工制造的鍋爐,最大連續(xù)蒸發(fā)量1 047 t/h,過熱蒸汽溫度541 ℃,配套水力排渣系統(tǒng)。電廠臨近海港,直接采用海水進(jìn)行爐渣處理,水對爐渣處理系統(tǒng)和鍋爐爐底腐蝕嚴(yán)重,如圖1所示。

        DMCI集團(tuán)專家經(jīng)過到我國考察先進(jìn)的干排渣技術(shù),在2012年將系統(tǒng)升級改造為干排渣。

        3.3 技改難點與方案

        鍋爐排渣口中心線兩端正對鍋爐立柱,鍋爐立柱兩側(cè)均設(shè)有斜撐,常規(guī)設(shè)計干渣機(jī)無法出鍋爐房。

        基于干渣機(jī)的渣井可以偏心設(shè)計,本工程干渣機(jī)偏心鍋爐排渣口3 m后避開鋼架支撐,如圖2所示。

        3.4 案例分析

        (1)經(jīng)濟(jì)效益。水力排渣改為網(wǎng)帶干渣機(jī)后,節(jié)省大量水、系統(tǒng)電耗降低、回收爐底余熱,總計年均節(jié)約300~400萬元,投資回報周期約2~3年。

        (2)社會效益。減少了97%的水耗,無污水排放,爐渣可綜合利用,效益巨大。

        (3)系統(tǒng)不足。本技術(shù)改造在2012年完成,技術(shù)不夠先進(jìn)。在2015年電廠燃用非洗煤后,排渣量增大,干渣機(jī)出現(xiàn)打滑和不銹鋼輸送帶高溫拉長的現(xiàn)象;2016年電廠將網(wǎng)帶干渣機(jī)升級為鱗斗干渣機(jī),系統(tǒng)其它設(shè)備不變,至今安全可靠運(yùn)行。

        3.5 市場應(yīng)用

        經(jīng)不完全統(tǒng)計,類似的技改有九江電廠、溫州電廠、北侖電廠、威海電廠等;我國80%水力排渣改為干排渣,是主要技改方向。

        4 撈渣機(jī)改干渣機(jī)

        4.1 技改目標(biāo)

        減少系統(tǒng)用水、避免污水排放,回收爐底余熱,爐渣綜合利用,簡化系統(tǒng)、減少維護(hù)費(fèi)用,實現(xiàn)節(jié)能環(huán)保目的。

        4.2 典型工程

        常州某電廠630 MW機(jī)組鍋爐是哈爾濱鍋爐廠有限責(zé)任公司引進(jìn)英國三井巴布科克能源公司(Mitsui Babcock Energy Limited)技術(shù)生產(chǎn)的超臨界、變壓運(yùn)行燃煤直流鍋爐,采用П型布置,螺旋水冷壁、單爐膛、低NOx軸向旋流燃燒器(LNASB)前后墻對沖燃燒方式、一次中間再熱、平衡通風(fēng)、露天布置、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、全懸吊結(jié)構(gòu)。

        電廠原采用撈渣機(jī)加斗提機(jī)進(jìn)渣倉,渣倉析水重復(fù)利用的濕式機(jī)械除渣系統(tǒng)。因為電廠自我節(jié)能環(huán)保超前意識和嚴(yán)苛要求,在2014年對爐底渣系統(tǒng)進(jìn)行升級改造為鱗斗干渣機(jī)一級進(jìn)倉,同時對濕渣斗、水封升級為干渣斗和機(jī)械密封,渣倉設(shè)置干濕雙卸料設(shè)備。

        4.3 技改難點與方案

        設(shè)計煤種軟化溫度ST為1 150 ℃,低位發(fā)熱量Qnet,ar為23.5 MJ/kg,灰分Aar 為20%;燃煤渣量大,易結(jié)焦。經(jīng)電廠專家團(tuán)隊理論分析和考察,選用鱗斗干渣機(jī)。

        改造工期短,整個拆裝只有45天,地理位置臨近長江。針對現(xiàn)狀,工程采用運(yùn)籌學(xué)管理方法,渣倉基礎(chǔ)提前開挖、澆注保養(yǎng),鍋爐房內(nèi)部基礎(chǔ)利舊,按期順利完工。

        4.4 案例分析

        (1)經(jīng)濟(jì)效益。撈渣機(jī)改為鱗斗干渣機(jī)后,節(jié)省大量水、系統(tǒng)電耗降低、回收爐底余熱,總計年節(jié)約200~300萬元,投資回報周期約2~3年。

        (2)社會效益。與水力排渣技改相比,節(jié)水量減少,但節(jié)水率仍然達(dá)75%,無污水排放,爐渣可綜合利用,效益重大。

        (3)系統(tǒng)優(yōu)勢。本技術(shù)改造采用先進(jìn)的鱗斗干渣機(jī),除傳統(tǒng)干渣優(yōu)勢外,穿透換熱入爐風(fēng)溫高,風(fēng)量量化控制,提高爐效,對超低排放影響甚小。

        4.5 市場應(yīng)用

        類似的工程有宣城電廠、常熟電廠、菲律賓DMCI卡拉卡2#、菲律賓馬利萬斯等;是撈渣機(jī)主要技改方向之一。

        5 圓環(huán)鏈改模鍛鏈撈渣機(jī)

        5.1 技改目標(biāo)

        提高運(yùn)行穩(wěn)定性,減少維護(hù)費(fèi)用;提高安全性,零溢流,實現(xiàn)環(huán)保目的。

        5.2 典型工程

        菏澤某電廠300 MW機(jī)組采用圓環(huán)鏈撈渣機(jī),鏈條采用進(jìn)口高耐磨產(chǎn)品,設(shè)備連續(xù)運(yùn)行3個月就要對雙邊鏈條截取2~4環(huán)鏈節(jié);鏈條磨損后在轉(zhuǎn)動中頻繁發(fā)生夾鏈和跳鏈現(xiàn)象,個別鏈環(huán)還發(fā)生斷裂[5]。

        2019年初,機(jī)組完成了模鍛鏈升級改造,配套刮板連接器、輪系做了升級;如圖3所示。

        石河子某電廠采用搖臂式關(guān)斷門,曾發(fā)生過大渣水爆;為解決安全問題,同時實現(xiàn)零溢流,2018技術(shù)升級為水平對擠式破碎關(guān)斷門[3]。

        5.3 技改難點與方案

        模鍛鏈與圓環(huán)鏈相同規(guī)格尺寸不同,設(shè)備長期運(yùn)行后殼體等發(fā)生變形,影響設(shè)備安裝質(zhì)量。采用對關(guān)聯(lián)部件進(jìn)行整體更換的解決方案。

        搖臂式關(guān)斷門改為對擠式關(guān)斷門,投資成本稍高,主要解決安全問題;適合結(jié)焦性嚴(yán)重機(jī)組。

        5.4 案例分析

        (1)經(jīng)濟(jì)效益。圓環(huán)鏈改為模鍛鏈撈渣機(jī)穩(wěn)定性提高、壽命延長、檢修維護(hù)量降低,平均年節(jié)約10~20萬元,宜在更換鏈條時進(jìn)行,投資即產(chǎn)生效益。

        (2)社會效益。減少對國外進(jìn)口部件依賴,實現(xiàn)國產(chǎn)化;提高系統(tǒng)安全性,社會效益重大。

        5.5 市場應(yīng)用

        經(jīng)不完全統(tǒng)計,類似的工程有辛店電廠、臨淄熱電、烏海電廠、柬埔寨西哈努克電廠等;是撈渣機(jī)主要技改方向之一。

        6 干渣機(jī)改鱗斗干渣機(jī)

        6.1 技改目標(biāo)

        提高運(yùn)行穩(wěn)定性,減少維護(hù)費(fèi)用,提高鍋爐效率,實現(xiàn)節(jié)能目的。

        6.2 典型工程

        6.2.1 出力增容

        哈密某電廠350 MW機(jī)組采用哈爾濱鍋爐廠亞臨界參數(shù)汽包爐,自然循環(huán),單爐膛,一次中間再熱,固態(tài)排渣,全鋼架結(jié)構(gòu)緊身封閉布置。#1爐于2011年9月投運(yùn),#2爐于2011年11月投運(yùn)。

        原采用鋼帶(網(wǎng)帶)干渣機(jī),一級進(jìn)倉布置,如圖4所示,設(shè)計出力9~34 t/h,輸送長度為53 m,抬頭角度35°,輸送帶有效寬度1.4 m,驅(qū)動功率22 kW,清掃鏈為φ18×64雙圓環(huán)鏈,驅(qū)動功率為5.5 kW;關(guān)斷門配置2×5.5 kW電機(jī),油缸缸徑φ80 mm;渣倉直徑8 m,有效容積180 m3。

        2012年02月更換煤種,設(shè)計和校核煤種灰分分別增加了46.4%、80.7%和35.4%,軟化溫度降為1 270 ℃,硅鋁比由2.02增至2.4,說明煤質(zhì)變化后不但渣量增大,且更容易結(jié)焦;導(dǎo)致干渣機(jī)打滑嚴(yán)重。底氮燃燒改造后排渣含碳量升高、渣量增大,爐渣在輸送帶上繼續(xù)燃燒,使得不銹鋼帶拉長嚴(yán)重、漏渣嚴(yán)重,也帶來跑偏等問題[6]。

        2013年,電廠技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)大膽嘗試采用鱗斗干渣機(jī),如圖5所示,設(shè)備連續(xù)可靠運(yùn)行,2020年輸送帶首次更換,壽命高達(dá)7年。

        6.2.2 爐效提升

        近年來大量干排渣系統(tǒng)應(yīng)用中,也出現(xiàn)了一些問題;爭議最大的就是余熱回收提高爐效,有些工程測定結(jié)果顯示干渣系統(tǒng)會降低鍋爐熱效率。

        經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),多數(shù)工程能提高熱效率;降低鍋爐效率的主要是干渣機(jī)換熱技術(shù)和自身產(chǎn)品質(zhì)量問題[6];尤其是產(chǎn)品質(zhì)量問題,導(dǎo)致系統(tǒng)無法正常運(yùn)行,由于長期人工排渣和維修打開許多檢修門,大量不受控冷風(fēng)進(jìn)入爐膛。甚至出現(xiàn)鋼帶干渣機(jī)又改造回?fù)圃鼨C(jī)的案例。

        所以在招標(biāo)時,完善的標(biāo)準(zhǔn)才能比價格,定制化產(chǎn)品應(yīng)先保證性能才能談價格;經(jīng)濟(jì)浪費(fèi)不是購買優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品付出的成本,而是未能購買優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品而付出的代價。

        6.3 技改難點與方案

        鱗斗干渣機(jī)為新研發(fā)產(chǎn)品,電廠部分專家存在疑慮,尤其對鱗斗干渣機(jī)輸送帶采用耐熱鋼,材料耐熱性比不銹鋼稍低。

        干渣機(jī)為換熱器,耐熱鋼具有更高的換熱系數(shù),兩種干渣機(jī)輸送帶結(jié)構(gòu)不同,見表4。經(jīng)7年實踐驗證鱗斗干渣機(jī)的性能遠(yuǎn)優(yōu)于傳統(tǒng)干渣機(jī)。

        表4 兩種輸送帶結(jié)構(gòu)對比

        6.4 案例分析

        (1)經(jīng)濟(jì)效益。傳統(tǒng)干渣機(jī)改為鱗斗干渣機(jī),穩(wěn)定性提高、壽命延長,爐效提高、檢修維護(hù)量降低,平均年節(jié)約20~150萬元,宜在更換輸送帶時進(jìn)行,投資回報周期為1~2年。

        (2)社會效益。干渣機(jī)由技術(shù)引進(jìn)吸收到再創(chuàng)新,并形成技術(shù)輸出;解決了結(jié)焦工程只能采用撈渣機(jī)的難題;效益大。

        6.5 市場應(yīng)用

        經(jīng)不完全統(tǒng)計,類似的工程有合盛電廠、菲律賓DMCI、和豐電廠等;是干渣機(jī)主要技改方向。

        7 結(jié)束語

        (1)總結(jié)了行業(yè)目前采用的水力、圓環(huán)鏈撈渣機(jī)、模鍛鏈撈渣機(jī)、鋼帶干渣機(jī)、鏈板干渣機(jī)、鱗斗干渣機(jī)六種爐底渣處理系統(tǒng)性能和技改方案。

        (2)分析了水力排渣改撈渣機(jī)和干渣機(jī),圓環(huán)鏈撈渣機(jī)改干渣機(jī)和模鍛鏈撈渣機(jī),干渣機(jī)改鱗斗干渣機(jī)六種技改方案的目標(biāo)、典型案例、經(jīng)濟(jì)和社會效益、市場應(yīng)用。

        (3)六種技改方案均具有經(jīng)濟(jì)和社會效益,總結(jié)見表5和表6。

        表5 爐渣處理系統(tǒng)技改經(jīng)濟(jì)效益對比

        表6 爐渣處理系統(tǒng)技改社會效益對比

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