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        化學水裝置三層濾料過濾器的運行探討

        2020-12-11 02:17:56李雄杰
        石油石化綠色低碳 2020年4期
        關鍵詞:濾層繞線濾料

        李雄杰

        (中國石化長嶺分公司,湖南岳陽414012)

        1 概述

        某公司化學水裝置主要為鍋爐補給水及煉油裝置供水。水源為長江水,經過一級泵站的混凝澄清送到二級泵站、二級泵站未經任何處理加壓轉送化學水裝置。生水經三層濾料過濾器和高效纖維過濾器過濾后,經換熱器加熱,送到原水箱,經陽離子交換器、鼓風式除碳器、陰離子交換器交換后的一級化學除鹽水一部分經過加氨調節(jié)pH 值后,做為中壓鍋爐補給水及各裝置機泵密封水;另一部分進混床進行二級除鹽后給循環(huán)硫化床鍋爐供水。

        生水過濾系統(tǒng)是化學水處理的重要環(huán)節(jié),生水水質的好壞直接影響后續(xù)水處理設備的正常運行及除鹽水的水質。化學水裝置1999 年對過濾系統(tǒng)進行了改造,采用第一代有囊高效纖維過濾器,雖然提高了出水量,但水囊易破損,出水水質易變差。2007年改造為第二代無囊高效纖維過濾器,經過多年運行,發(fā)現(xiàn)存在不少問題,尤其自2010 年陽固定床V703 ~V705 改造為雙室雙層浮動床后,由于陽雙室雙層浮動床體外清洗操作復雜,對進水濁度要求較高,懸浮物應盡可能除凈。原生水過濾系統(tǒng)出水水質差,直接導致陽浮動床因大量懸浮物沉積時壓差增大,樹脂破損率增加,導致壓差更大,后期供水負荷無法達到設計能力的50%,嚴重影響生產,不得不更新樹脂,V703~V705上層凝膠型樹脂更新為耐磨的大孔型樹脂。同時生水過濾系統(tǒng)由一級過濾改為二級過濾,在原高效纖維過濾器系統(tǒng)前增加三層濾料過濾器。

        2 三層濾料過濾器

        2.1 工藝原理

        三層濾料過濾器采用三種不同比重不同粒徑的濾料,自上而下粒徑逐漸變小,比重逐漸變大,利用深層過濾的原理,增大過濾器的截污能力,在保證出水水質的情況下大大增加了過濾速度。三層濾料過濾器不僅可以去除水中懸浮物,對鐵錳也有很好的去除效果。

        三層濾料過濾器上層濾料粒徑最大,由密度小的無煙煤濾料組成;中層濾料粒徑居中,密度居中,由石英砂組成;下層濾料由粒徑最小,密度最大的重質濾料磁鐵礦組成。由于密度差的限制,三層介質過濾器的濾料選擇基本上固定。上層濾料起粗濾作用,下層濾料起精濾作用,這樣就充分發(fā)揮了多介質濾床的作用,出水水質明顯好于單層濾料的濾床。

        三層濾料過濾器由濾床、布水裝置、集水裝置、外配管及儀表取樣裝置等組成。進水裝置為上進水、纏繞管進水,集水裝置為穹形多孔板加承托層結構;濾床部分濾料磁鐵礦粒徑0.25 ~0.5 mm,石英砂粒徑0.5~0.8 mm,無煙煤粒徑0.8~2.0 mm。承托層由濾料鵝卵石(粒徑32 ~16 mm)、磁鐵礦(粒徑8~0.5 mm)組成,粒徑自下而上,由大到小鋪墊。在濾料中,鵝卵石主要起支撐作用,因其強度高,相互之間的間距穩(wěn)定,孔隙大,便于正洗工序中濾后水順利通過;同樣,反洗工序中,反洗水和反洗空氣能順利通過。三層濾料過濾器結構見圖1。

        圖1 三層濾料過濾器結構

        2.2 三層濾料過濾器的反沖洗

        三層濾料過濾器在過濾過程中,原水中的懸浮物等被濾料層截留吸附并不斷地在濾料層中積累,于是濾層孔隙逐漸被污物堵塞,在濾層表面形成濾餅,過濾水頭損失不斷增加,水流對吸附在濾料表面污物的剪切力變大,其中有些顆粒在水流的沖擊下移到下層濾料中,最終會使水中的懸浮物含量不斷上升,過濾器出水水質下降。當雜質透過濾層時,過濾器失去過濾效果,同時過濾器進出口壓差增大、單臺過濾器流量下降。當壓差達到一定程度時,濾料需進行反沖洗,使濾層恢復性能,繼續(xù)工作。

        反沖洗即水流逆向通過承托層進入濾料層,使濾層膨脹、懸浮。先用空氣反沖洗,再用水反沖洗,借助風、水流的剪切力和顆粒的碰撞摩擦力清洗濾料層,使濾料層內的污物脫離并隨反洗水排出。不同濾料具有較大的密度差,保證反洗擾動后不會發(fā)生混層現(xiàn)象。

        3 三層濾料過濾器運行效果

        3.1 相比高效纖維過濾器出水水質更好

        原高效纖維過濾器出水濁度約為1 mg/L,現(xiàn)三層濾料過濾器出水濁度約0.5 mg/L;相同運行周期內陽床大反洗用水量明顯減少,清洗時間縮短。

        3.2 出水水質更穩(wěn)定

        三層濾料過濾器出水水質更穩(wěn)定,出水水質受進水濁度變化的影響?。桓咝Юw維過濾器在進水濁度≥5 mg/L的情況下,出水也會有明顯變化,特別是纖維板結時出水更差,出水濁度甚至超過2 mg/L。

        3.3 投用三層濾料過濾器后反洗用水量減少

        原高效纖維過濾器累計制水達8 000 t反洗一次,每次耗水約140 t;三層濾料過濾器壓差達50 kPa反洗一次,反洗一次耗水約100 t,累計制水量亦約8 000 t。投運三層濾料過濾器后,改二級纖維過濾器累計制水量達3萬t以上才反洗一次。過濾器系統(tǒng)反洗水耗由1.75%降至1.25%。三層濾料過濾器投用后纖維過濾器的復蘇由每年3 次降為1 次,復蘇用水量每年降低12 000 t。

        4 三層濾料過濾器運行、反洗過程中出現(xiàn)的問題

        4.1 風壓過大,導致濾料被穿透

        過濾器進行非凈化風反沖洗時,非凈化風輸入強度難以掌握,強度過小沖洗效果不太好,強度過大容易造成濾料跑損。由于系統(tǒng)中未設計羅茨風機,利用非凈化風可以節(jié)省能源,但非凈化風的風壓在0.5~0.6 MPa,過濾器所需風壓只有5 kPa,通過減壓閥降壓,很難控制,保證了風壓,風量卻不能保證;保證了風量,風壓又過高,特別是剛開反洗風時,會因風壓過高直接擊穿濾料層。

        4.2 濾料跑損

        1)氣洗前排水一定要控制好過濾器水位。排水時間過短,過濾器表面水位過高,氣洗單位體積濾料顆粒數變少,顆粒碰撞機會減少,不利于清洗;另外,在氣流帶動下易造成無煙煤濾料從排空閥跑損。排水時間過長,水位降到濾層表面以下時,濾層上部沒有水的浸潤,顆粒的上下擾動過程中,污物不能有效排出,反而會往濾層深處移動,同樣影響清洗效果。

        2)過濾器進行水反洗前必須先關排空閥。排空管口沒有任何防護措施,在進行水反洗時,大量無煙煤顆粒會在水流的帶動下從排空管跑損。

        3)過濾器第二次反洗完必須有數分鐘的靜置時間。若沒有自然沉降時間,在水流的作用下快速沉降,各層濾料不能按比重分層,在過濾器運行過程中,不能有效利用各濾層過濾能力,影響過濾水質、周期制水量,增加水耗。

        4)投運過濾器應從第一次反沖洗開始。過濾器長時間停運后投運,由于水中的懸浮物中含有大量有機物,長期滯留在濾層中會導致細菌微生物富集繁殖,發(fā)生厭氧腐敗現(xiàn)象,所以投運過濾器應從第一次反沖洗開始。

        4.3 布水裝置、排水裝置堵塞

        1)由于三層濾料過濾器的進水布水裝置和反洗排水裝置集成在一起,用的是發(fā)散式母、支管形式,支管用的是不銹鋼繞線管,不銹鋼繞線管可以將水中的漂浮物或較大的顆粒物攔截下來,不進入濾料層,減輕了濾料的負擔,但同時由于不銹鋼繞線管的縫隙小,容易積存細小顆粒和其他雜質在繞線管內表面的縫隙中,影響支管的流通面積。

        2)過濾后被攔截下來的泥沙結塊,反洗時隨著水流和風壓會擊打在繞線管上,也會堵塞繞線管的外表面縫隙;同時無煙煤比重輕,隨著反洗也會擊打在繞線管上,堵塞繞線管的外表面縫隙。

        3)內外作用就會使繞絲管的流通面積越來越小,運行流量也會隨之減少;反洗不出水或出少量的水,影響反洗效果,運行壓差降不下來,運行流量持續(xù)下降,出水水質變差,影響正常生產運行。

        4.4 濾料跑損,出水水質變差,影響后續(xù)設備運行

        1)由于風壓過大,導致濾料被穿透,承托層、濾料層結構發(fā)生改變,間隙變大,運行時水流通過被穿透的地方優(yōu)先流出,也會帶著濾料一起流失,出水水質變差,濾料進入后續(xù)增壓泵,再隨增壓泵進入纖維過濾器,隨著纖維過濾器的反洗、運行將會有少量的濾料進入清水箱,甚至進入陽床,給后續(xù)設備增加了很大的負擔。

        2)濾料進入增壓泵,將隨葉輪的轉動反復擊打泵殼體,摩擦、擊打時間一長,泵殼體就會減薄、穿孔,損壞機械密封引起泄漏。

        3)濾料進入纖維過濾器,增加纖維過濾器的負擔,增加活動孔板提升裝置的重量,導致電機過載、活動孔板變形、纖維偏向,運行時纖維不能充滿濾料層而使出水水質變差。

        4)濾料進入清水箱后,會隨著水流進入清水泵的入口,被入口濾網攔截,清水泵的流量會減小,經常要清理濾網,給生產帶來不便。

        5 三層濾料過濾器的生產優(yōu)化、設備改造

        5.1 增加濾料捕捉器

        為了降低濾料跑損對后續(xù)設備的影響,在三層濾料過濾器的總出口加設濾料捕捉器,一旦出現(xiàn)濾料跑損可以通過日常巡檢濾料捕捉器,發(fā)現(xiàn)有濾料積存就進行排放,同時通過遠程觀察流量的變化可以判斷濾料捕捉器中的濾料多少,及時采取措施。

        5.2 加設非凈化風的母管排放閥

        每次進行風反洗之前,開啟非凈化風的母管排放閥,待壓力符合要求后再開啟三層濾料過濾的風反洗閥,三層濾料過濾的風反洗閥完全開啟后關閉非凈化風的母管排放閥,這樣就不會因風壓過高沖擊濾料,造成擊穿、濾料亂層現(xiàn)象。

        5.3 布水、排水裝置支管外層繞絲更換為不銹鋼絲網

        布水、排水裝置的支管外由繞絲改為不銹鋼絲網后,不會產生布水、排水裝置被堵塞的情況,減小了運行、反洗阻力,流量得到保證。

        5.4 在出口集水裝置外覆蓋不銹鋼絲網

        在出口集水裝置外覆蓋不銹鋼絲網,再鋪設鵝卵石等承托層材料,濾料不會再跑損。從實驗的情況來看,基本沒有出現(xiàn)濾料跑損情況,保證了生產的正常進行。

        6 結論

        三層濾料過濾器吸附能力強、截污容量大、產水量高、出水水質好、過濾周期長、水耗低,但需要在反洗、運行上做好措施,使濾料不會跑損;增加風儲存罐,解決好風量、風壓問題,遠傳能觀察控制風壓,避免濾料亂層;采用性能好的控制閥,做好邏輯控制,避免因閥門開關不到位導致濾料跑損和水資源浪費。

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