趙東明 ,張延輝 ,劉振宇 ,黃勇 ,朱建偉 ,姜喆
(1.鞍鋼股份有限公司煉鐵總廠,遼寧 鞍山 114021;2.鞍鋼集團(tuán)鋼鐵研究院,遼寧 鞍山 114009)
鞍鋼股份有限公司煉鐵總廠(以下簡稱“煉鐵總廠”)5號2580 m3高爐是由鞍山鋼鐵自主設(shè)計(jì)建設(shè),在淘汰3號、5號、6號三座小高爐基礎(chǔ)上改建而成的現(xiàn)代化大型高爐。該高爐有3個出鐵口,年生產(chǎn)能力200萬t,于2009年6月30日投產(chǎn)后穩(wěn)定運(yùn)行9年。2018年,由于爐缸侵蝕等原因,高爐進(jìn)行了為期61天的停爐大修。但大修開爐后,高爐爐況一直不穩(wěn)定。為此,煉鐵總廠開展了一系列技術(shù)攻關(guān),并借助于新的檢測手段,調(diào)整高爐布料制度和送風(fēng)制度,實(shí)現(xiàn)了高爐的長期穩(wěn)定順行,效果良好。
煉鐵總廠5號高爐首期爐役采用了多項(xiàng)先進(jìn)工藝技術(shù)和裝備系統(tǒng):燒結(jié)礦分級入爐技術(shù),小塊焦炭回收技術(shù),爐底爐缸高導(dǎo)熱炭磚和陶瓷杯復(fù)合技術(shù),銅冷卻壁,遙控DDS液壓矮炮及開口機(jī),反滲透除鹽水密閉循環(huán)系統(tǒng),新一代嘉恒沖渣工藝,旋風(fēng)重力除塵器及環(huán)保型干法除塵煤氣清洗技術(shù),卡魯金頂燃式熱風(fēng)爐及前置預(yù)熱爐雙預(yù)熱系統(tǒng)等,其設(shè)備裝備水平達(dá)到了國際一流水平。
2018年9月12日高爐開始停爐大修,本次大修改造再次引進(jìn)多項(xiàng)先進(jìn)監(jiān)測系統(tǒng),如高爐數(shù)字化檢測系統(tǒng),激光測量料面系統(tǒng),風(fēng)口小套檢漏與水溫差檢測系統(tǒng),爐頂熱像儀,風(fēng)口成像儀等。以上在線監(jiān)測手段為準(zhǔn)確調(diào)整爐況提供了依據(jù)[1]。
煉鐵總廠5號高爐于2018年11月11日大修結(jié)束并順利開爐,開爐3天后利用系數(shù)達(dá)到2.1 t/(m3·d),但之后爐況穩(wěn)定性變差,生鐵產(chǎn)量偏低,鐵水物理溫度經(jīng)常低于1 490℃,壓量關(guān)系不匹配,風(fēng)量偏少,爐缸活躍程度降低。2019年1月開始高爐頻繁出現(xiàn)風(fēng)口下沉現(xiàn)象,壞風(fēng)口數(shù)量增多,減風(fēng)及崩料現(xiàn)象時有發(fā)生,邊中氣流不穩(wěn)定,爐況波動期間經(jīng)常低風(fēng)溫操作,消耗指標(biāo)及生鐵質(zhì)量受到很大影響。
借助大修后新增設(shè)的爐頂熱像儀成像、激光測料面及高爐數(shù)字化檢測等手段,煉鐵總廠對引起5號高爐爐況波動的原因進(jìn)行了診斷分析,分析結(jié)果如下。
(1)開爐期間布料制度不合理。高爐焦批13.83 t,礦批70 t。2019年1月5號高爐布料矩陣見表1。
表1 2019年1月5號高爐布料矩陣Table 1 Burden Distribution Matrix of No.5 Blast Furnace in January 2019
應(yīng)用模擬軟件計(jì)算得到的爐頂料面形狀[2]如圖1所示。焦炭平臺寬度約為1.0 m,為爐喉半徑的24%,沒有達(dá)到爐喉半徑1/3的理想值;中心漏斗深度約為1.26 m,中心加焦焦柱高為1.74 m,中心加焦面積約占爐喉面積的22.6%。爐喉半徑與O/C和焦層厚度關(guān)系如圖2所示,可以看出,在爐喉半徑1.7~2.7 m范圍內(nèi),焦層厚度不足0.3 m,在爐腰軟熔帶處難以形成焦窗,易引起崩懸料。
圖1 爐頂料面形狀模擬Fig.1 Simulation of Charge Level Appearance on Furnace Top
圖2 爐喉半徑與O/C和焦層厚度關(guān)系Fig.2 Relationship among Throat Radius,Ratio of Ore to Coal and Thickness of Coke Bed
(2)觀察爐頂熱成像發(fā)現(xiàn),每次順行變差前,中心氣流均變?nèi)?,說明中心氣流受到抑制,且期間伴隨著爐料下降速度變慢,最終發(fā)生崩滑料。經(jīng)分析,5號高爐開爐后使用東鞍山燒結(jié)礦,其SiO2含量達(dá)到6.5%~6.7%,致使每批礦中球團(tuán)使用比例高達(dá)36%,大大增加了球團(tuán)礦向中心的滾動量,影響了中心煤氣流的暢通,一旦原燃料質(zhì)量和品種產(chǎn)生波動,而制度調(diào)整不及時,極易造成邊中煤氣流同時受阻,導(dǎo)致崩滑料。
(3)機(jī)械探尺誤差較大。開爐后一段時間內(nèi),通過激光測料面發(fā)現(xiàn)邊緣始終沒有建立一定寬度的平臺,導(dǎo)致邊緣氣流非常不穩(wěn)定。2019年3月5日通過比對機(jī)械尺顯示數(shù)據(jù)與激光測量料面數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)兩者料面深度偏差在0.6~0.9 m,見圖3,嚴(yán)重影響了布料的精準(zhǔn)度,造成實(shí)際爐料整體外移,大大減少了邊緣平臺的寬度。
(4)高爐開爐后鼓風(fēng)動能不達(dá)標(biāo),平均風(fēng)量只有 4 200~4 300 m3/min,鼓風(fēng)動能<100 kJ/s,造成爐缸活躍度不夠,爐缸死料堆體積偏大,進(jìn)而限制了高爐的進(jìn)一步強(qiáng)化[3]。5號高爐風(fēng)口面積為0.339 m2,風(fēng)量與風(fēng)速、鼓風(fēng)動能和爐腹煤氣量指數(shù)的關(guān)系見圖4,可以看出,只有風(fēng)量>4 700 m3/min,才能使鼓風(fēng)動能達(dá)到110 kJ/s、爐腹煤氣量指數(shù)>56 m3/min的合適值,高爐達(dá)到良好的運(yùn)行指標(biāo)[4]。
圖3 機(jī)械尺測量與激光測量料面數(shù)據(jù)比對Fig.3 Comparison of Charge Level Data Measured by Mechanical Ruler and Laser
圖4 風(fēng)量與實(shí)際風(fēng)速、鼓風(fēng)動能和爐腹煤氣量指數(shù)的關(guān)系Fig.4 Relationship between Blast Quantity and Actual Blast Velocity,Blast Kinetic Energy and Gas Volume in Bosh
(5)高爐開爐后頻繁出現(xiàn)風(fēng)口下沉現(xiàn)象。高爐風(fēng)口成像如圖5所示,可以看出,嚴(yán)重時有超過一半風(fēng)口出現(xiàn)不同程度下沉。通過調(diào)查發(fā)現(xiàn),高爐30個風(fēng)口仍然沿用大修前為吹透中心、保護(hù)爐缸環(huán)炭而使用的長風(fēng)口,長度均為640 mm,等效爐腹角為 69°24',小于經(jīng)驗(yàn)理想值 72°[5],易發(fā)生邊緣氣流不足,易下生料,導(dǎo)致風(fēng)口下沉。
圖5 高爐風(fēng)口成像Fig.5 Tuyeres Imaging of Blast Furnace
根據(jù)上述煉鐵總廠5號高爐爐況的診斷分析,提出采取以下調(diào)整措施。
(1)調(diào)整布料制度,形成焦炭“擋墻”
在布料制度方面進(jìn)行調(diào)整,將第5環(huán)焦炭增加1圈“擋墻焦”,之后將中心焦炭由5圈逐步減為4圈,第8環(huán)焦炭由3圈減為2圈。一是阻擋球團(tuán)礦向中心滾落而導(dǎo)致的中心氣流不暢;二是相應(yīng)降低爐喉徑向1.7~2.7 m范圍內(nèi)的礦焦比,避免在爐腰軟熔帶形成礦-礦連接現(xiàn)象。調(diào)整布料制度后5號高爐布料矩陣見表2。布料制度調(diào)整后爐況運(yùn)行平穩(wěn),風(fēng)量增加100~200 m3/min,高爐強(qiáng)度也同步提高,為高爐長期穩(wěn)定奠定了基礎(chǔ)。
表2 調(diào)整布料制度后5號高爐布料矩陣Table 2 Burden Distribution Matrix of No.5 Blast Furnace after Distribution System Adjustment
(2)降低球團(tuán)比例,減少滾動效應(yīng)
為了降低球團(tuán)礦向中心的滾動效應(yīng),決定使用塊礦4 t/批,使球團(tuán)比例由36.4%降至27.5%,見表3,同時調(diào)整上料程序,將塊礦盡量布到環(huán)狀帶,避免其發(fā)生熱爆裂而引起中心和邊緣堵塞。改動后高爐穩(wěn)定性進(jìn)一步提高,壓量關(guān)系良好。
表3 5號高爐爐料結(jié)構(gòu)變化情況Table 3 Change Situation of Burden Composition for No.5 Blast Furnace %
(3)校對機(jī)械探尺,構(gòu)筑合理布料平臺
發(fā)現(xiàn)探尺不準(zhǔn)后,立即對機(jī)械尺進(jìn)行校對,最終機(jī)械尺與激光測量數(shù)據(jù)誤差縮小至0.08 m以內(nèi)。調(diào)整后,高爐料面規(guī)整合理,并形成約1.2 m寬度的布料平臺,見圖6。高爐煤氣利用率提升1.5%,下料順暢。通過應(yīng)用新安裝的激光測量料面技術(shù)可以在日常生產(chǎn)實(shí)時檢測料面形狀,對高爐生產(chǎn)有極大幫助,是煉鐵技術(shù)的一項(xiàng)重大進(jìn)步。
(4)增大風(fēng)量,提高鼓風(fēng)動能
針對5號高爐風(fēng)速和鼓風(fēng)動能偏低的情況,在調(diào)整布料制度和爐料結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上,從2019年3月8日開始,將風(fēng)量逐步增大到4 700~4 800 m3/min,風(fēng)壓380~390 kPa,鼓風(fēng)動能達(dá)到了110 kJ/s。隨著鼓風(fēng)動能的增加,爐缸變得越來越活躍,壓量關(guān)系更趨合理,為高爐的強(qiáng)化提供了保證。
圖6 調(diào)整探尺后料面形狀Fig.6 Charge Level Appearance after Probe Ruler Adjustment
(5)縮小風(fēng)口長度,增加邊緣氣流
5號高爐風(fēng)口下沉現(xiàn)象不僅會使煤氣流初始分布發(fā)生變化,還會使最多4個風(fēng)口不能噴煤,造成風(fēng)口噴煤不均,進(jìn)而影響煤氣流均勻分布。高爐風(fēng)口過長,會抑制下部邊緣氣流,沒有被充分還原的生料容易直接落入爐缸,造成風(fēng)口曲損和爐缸不活。2019年5月初,利用高爐短期休風(fēng)機(jī)會,將30個風(fēng)口中的16個更換為600 mm長的風(fēng)口;2019年6月初,將余下的14個風(fēng)口分別更換為13個600 mm和1個580 mm的風(fēng)口。調(diào)整后,風(fēng)口下沉現(xiàn)象基本得到解決。
煉鐵總廠5號高爐經(jīng)過一系列調(diào)整后,從2019年3月中下旬開始高爐順行明顯好轉(zhuǎn),調(diào)整前后高爐經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)如表4所示。從表4可以看出,調(diào)整后,高爐綜合焦比降低,高爐利用系數(shù)和煤氣利用率提高,實(shí)現(xiàn)了高爐的長期穩(wěn)定順行和產(chǎn)量提升。
表4 調(diào)整前后高爐經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)Table 4 Economical and Technical Indexes of BF before and after Adjustment
鞍鋼煉鐵總廠5號高爐2019年3月中旬至今運(yùn)行狀態(tài)良好,經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)明顯改善,高爐利用系數(shù)逐月提高,最高達(dá) 2.53 t/(m3·d),但與同行業(yè)先進(jìn)水平相比仍有一定差距。下一步計(jì)劃將燃料比控制在535 kg/t以內(nèi),利用系數(shù)長期穩(wěn)定在2.5~2.6 t/(m3·d)。 為此,擬從以下幾方面著手。
(1)堅(jiān)持上下部調(diào)劑相結(jié)合原則,在爐況順行基礎(chǔ)上進(jìn)一步優(yōu)化裝料制度,適當(dāng)拓寬平臺,逐步減少中心加焦量至15%左右,提高煤氣利用率,降低燃料比。
(2)將風(fēng)量穩(wěn)定在 4 800~4 900 m3/min,風(fēng)壓逐步提高至410 kPa,小幅提高風(fēng)速和鼓風(fēng)動能,進(jìn)一步活躍爐缸,提高高爐抗波動能力。
(3)加強(qiáng)原燃料質(zhì)量管控。5號高爐使用的料種復(fù)雜,變料次數(shù)多,一定程度上會造成爐況波動。針對此情況,高爐作業(yè)區(qū)與部門,部門與外部原料廠礦之間要加強(qiáng)日常溝通與協(xié)調(diào),建立原燃料質(zhì)量預(yù)警機(jī)制,力爭料種質(zhì)量相對穩(wěn)定。高爐作業(yè)區(qū)要建立應(yīng)對不同原燃料變化的爐況調(diào)整預(yù)案,根據(jù)原燃料變化情況,及時調(diào)整相應(yīng)制度,確保高爐在具有較高利用系數(shù)的同時長期穩(wěn)定順行。