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        淺談耐火磚在回轉(zhuǎn)窯過(guò)渡帶的使用經(jīng)驗(yàn)

        2020-12-09 05:24:35巫裕旋潘國(guó)文黃少琴
        企業(yè)科技與發(fā)展 2020年10期

        巫裕旋 潘國(guó)文 黃少琴

        【摘 要】鎂砂價(jià)格上漲導(dǎo)致鎂磚價(jià)格翻倍,窯內(nèi)過(guò)渡帶使用鎂磚增加了生產(chǎn)成本,鎂磚導(dǎo)熱系數(shù)高造成筒體溫度偏高,筒體散熱大,能耗偏高,熟料標(biāo)準(zhǔn)煤耗在117 kg/t。目前市場(chǎng)不斷研發(fā)和推廣新型耐火材料,硅莫紅磚替代窯內(nèi)過(guò)渡帶鎂鋁尖晶石磚推廣使用,能降低企業(yè)生產(chǎn)成本、提高產(chǎn)品使用性能,對(duì)此文章主要分析了硅莫紅磚在回轉(zhuǎn)窯過(guò)渡帶中的使用。

        【關(guān)鍵詞】硅莫紅磚;筒體溫度;生產(chǎn)成本;使用壽命;節(jié)能降耗

        【中圖分類號(hào)】TQ175.71 【文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼】A 【文章編號(hào)】1674-0688(2020)10-0121-03

        廣西魚峰水泥股份有限公司現(xiàn)有4條規(guī)模不同的水泥熟料生產(chǎn)線,二線窯是1986年引進(jìn)的丹麥?zhǔn)访芩构救债a(chǎn)熟料3 200 t/d的新型干法生產(chǎn)線,窯規(guī)格為4.55 m×68 m,2011年之前窯內(nèi)50~68 m使用抗剝落磚和粘土磚,2012—2016年更換為鎂鋁尖晶石磚。由于鎂鋁尖晶石磚導(dǎo)熱系數(shù)高,造成回轉(zhuǎn)窯筒體溫度偏高,從過(guò)渡帶25 m開(kāi)始至45 m,筒體溫度基本在33~350 ℃,筒體散熱造成的熱量損失較大,無(wú)形中增加了煤耗。從窯系統(tǒng)能源分布狀況分析來(lái)看,系統(tǒng)表面散熱能耗約為8.6 kgce/t,占系統(tǒng)熱耗6%[1]。而筒體表面散熱為系統(tǒng)散熱主要部分,因此降低筒體表面散熱為節(jié)能降耗重要環(huán)節(jié),另外鎂砂價(jià)格上漲導(dǎo)致鎂磚價(jià)格翻倍,增加了生產(chǎn)成本。目前市場(chǎng)不斷研發(fā)和推廣新型耐火材料,硅莫紅磚在國(guó)內(nèi)其他回轉(zhuǎn)窯過(guò)渡帶中有部分使用經(jīng)驗(yàn),如能夠在廣西魚峰水泥股份有限公司回轉(zhuǎn)窯過(guò)渡帶推廣使用,將對(duì)降低生產(chǎn)成本和能耗有很好的促進(jìn)作用,在此進(jìn)行相應(yīng)的技術(shù)探討。

        1 生產(chǎn)基本情況

        2016年通過(guò)對(duì)外考察和引進(jìn)新技術(shù),公司統(tǒng)一配磚,二線窯35 m后更換為導(dǎo)熱系數(shù)低的硅莫1680耐火磚,更換后筒體溫度下降30~50 ℃,卓有成效。但因考慮到兩種耐火磚的性能及窯內(nèi)不同部位耐火材料損壞機(jī)理的差異,二線窯內(nèi)仍有一些部位繼續(xù)使用鎂鋁尖晶石磚。技改后二線窯內(nèi)配磚方案見(jiàn)表1。

        2018年,公司面臨的問(wèn)題如下:①隨著鎂砂價(jià)格上漲,鎂鋁尖晶石磚的價(jià)格也隨之翻倍,極大地增加了檢修及生產(chǎn)成本;②鎂鋁尖晶石磚導(dǎo)熱系數(shù)高,過(guò)渡帶筒體溫度偏高,維持在330~350 ℃,筒體散熱大,能耗偏高,熟料標(biāo)準(zhǔn)煤耗在117 kg/t,與行業(yè)先進(jìn)水平差距大;③鎂磚耐磨性能偏低,過(guò)渡帶耐火磚因沒(méi)有窯皮保護(hù),受到物料磨損嚴(yán)重,運(yùn)行后期偏薄后容易出現(xiàn)高溫和掉磚,使用壽命基本維持在9~10個(gè)月,制約檢修運(yùn)行周期1年的目標(biāo)。

        2 改造方案

        為應(yīng)對(duì)使用鎂鋁尖晶石磚所導(dǎo)致的問(wèn)題,改善回轉(zhuǎn)窯筒體配磚方案,公司進(jìn)行了多次考察。廣西某水泥有限公司擁有兩條產(chǎn)能為5 000 t/d、規(guī)格為4.8 m×72 m的新型干法水泥熟料生產(chǎn)線,其窯內(nèi)配磚方案曾與公司類似,即在過(guò)渡帶使用鎂鋁尖晶石磚,同時(shí)也出現(xiàn)了窯筒體溫度偏高的問(wèn)題。因此,從降低筒體溫度和熟料煤耗等方面考慮,2015年該公司開(kāi)始使用導(dǎo)熱系數(shù)更低的硅莫紅磚代替鎂鋁尖晶石磚(見(jiàn)表2),換磚后窯筒體溫度下降40~50 ℃,耐火磚使用周期不變,且沒(méi)有出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題。

        考察過(guò)程中從某廠的筒體掃描圖看,使用硅莫紅磚的過(guò)渡帶溫度顯示最高為272 ℃,現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量實(shí)際溫度比筒體掃描高20 ℃,且確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有軸流風(fēng)機(jī)進(jìn)行冷卻,因此過(guò)渡帶實(shí)際溫度應(yīng)為290 ℃左右。公司二線窯1月對(duì)過(guò)渡帶進(jìn)行定檢換磚,從23.2 m更換為29.4 m,所使用的耐火磚為奧鎂的鎂鋁鐵尖晶石磚,開(kāi)窯后此處溫度也達(dá)到360 ℃,常開(kāi)軸流風(fēng)機(jī)冷卻后下降到330 ℃(如圖1所示)。相比之下可以看出,使用硅莫紅磚代替鎂鋁尖晶石磚對(duì)于降低窯筒體溫度、減少散熱損失的作用是顯著的。

        3 可行性分析

        綜合廣西某水泥有限公司與公司二線窯耐火材料成本及使用周期對(duì)比(見(jiàn)表3),硅莫紅磚與鎂鋁尖晶石磚相比較,成本更低,使用壽命更長(zhǎng),在過(guò)渡帶使用硅莫紅磚代替鎂鋁尖晶石磚應(yīng)該是可行的。如果將公司二線窯21~35 m的耐火磚更換為硅莫紅磚,預(yù)計(jì)購(gòu)磚成本將下降50萬(wàn)~60萬(wàn)元,筒體溫度下降40~50 ℃,筒體散熱損失減少,對(duì)降低煤耗有很大的促進(jìn)作用。另外,公司4條窯普遍存在窯筒體溫度高的現(xiàn)象,熟料標(biāo)準(zhǔn)煤耗均達(dá)到117 kg/t,如果此方案在二線窯試用成功,以后推廣到其他3條窯,其降本效果很可觀。當(dāng)然此方案也存在一定風(fēng)險(xiǎn),尤其是二線窯全年停窯次數(shù)比廣西某公司高很多,甚至達(dá)到40次,反復(fù)停窯對(duì)耐火磚的使用壽命影響很大,這是技改存在的主要風(fēng)險(xiǎn)。

        砌筑施工質(zhì)量是提高窯磚使用壽命的關(guān)鍵環(huán)節(jié),優(yōu)質(zhì)的耐火磚,如果砌筑質(zhì)量不過(guò)關(guān),其使用壽命必然大大縮短[2]。因此,在確定好耐火磚方案之后,還要保證砌筑質(zhì)量,通過(guò)選合適的磚和確保砌筑質(zhì)量,改造方案是完全可行的。

        4 技改效果

        在2018年檢修時(shí),二線窯按照上述方案對(duì)窯內(nèi)耐火材料配置進(jìn)行改善,將21~35 m由鎂鋁尖晶石磚更換為硅莫紅磚,技改前后對(duì)比見(jiàn)表4。由表4可以看出,此次二線窯過(guò)渡帶耐火材料技改取得圓滿成功。

        5 技改推廣

        廣西魚峰水泥股份有限公司一線窯始建于1958年,原為濕法長(zhǎng)窯,于2001年進(jìn)行改造,目前為4 m×56 m日產(chǎn)熟料2 350 t/d的半干法窯,2014年之前窯內(nèi)固相反應(yīng)帶及過(guò)渡帶使用抗剝落高鋁磚與高強(qiáng)耐堿黏土磚,2014—2018年由鎂鋁尖晶石磚替代。在使用鎂鋁尖晶石磚期間,除面臨成本及正常生產(chǎn)時(shí)筒體溫度偏高的問(wèn)題外,在每個(gè)生產(chǎn)周期的末期都會(huì)因?yàn)橥搀w溫度異常升高而影響正常生產(chǎn),甚至還發(fā)生過(guò)多次掉磚紅窯事故,且每年停窯大修入窯檢查耐火材料使用情況時(shí)都會(huì)發(fā)現(xiàn)過(guò)渡帶的鎂鋁尖晶石磚損耗較大,耐火磚剩余厚度較薄,不得不進(jìn)行更換。

        因此,在二線窯技改取得成功后,一線窯也隨之在2019年檢修時(shí)將窯內(nèi)過(guò)渡帶的部分鎂鋁尖晶石磚替換為硅莫紅磚。新?lián)Q磚后,升溫是最關(guān)鍵的一個(gè)環(huán)節(jié),我們按以下經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行操作,在更換窯磚超過(guò)20 m,烘烤時(shí)升溫速度控制在20~30 ℃/h較為適宜,更換磚襯長(zhǎng)度在20 m以內(nèi),烘烤升溫速度為40~50 ℃/h[3]。經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的升溫程序投料穩(wěn)定后,一線窯的過(guò)渡帶筒體溫度由340 ℃降至300 ℃左右,筒體散熱損失減少,全年熟料標(biāo)準(zhǔn)煤耗大幅降低,且運(yùn)轉(zhuǎn)周期末期筒體溫度較為平穩(wěn),同時(shí)購(gòu)磚成本降低了40萬(wàn)元左右。

        6 結(jié)語(yǔ)

        通過(guò)對(duì)二線窯過(guò)渡帶耐火磚技改并推廣,廣西魚峰水泥股份有限公司不僅每年節(jié)約耐火材料成本100萬(wàn)元左右,且對(duì)延長(zhǎng)耐火磚使用壽命也有很大促進(jìn)作用,技改后二線窯創(chuàng)造了窯內(nèi)耐火磚連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)13個(gè)月的歷史記錄。另外,筒體表面溫度大幅下降,降低體表散熱對(duì)系統(tǒng)節(jié)能降耗也有很大促進(jìn)作用。對(duì)回轉(zhuǎn)窯耐火磚的換磚方案進(jìn)行調(diào)整與嘗試,尋求更優(yōu)、更合理的方案,對(duì)節(jié)能降耗產(chǎn)生了積極作用。

        參 考 文 獻(xiàn)

        [1]齊硯勇,鄧國(guó)亮,柯勝?gòu)?qiáng).中國(guó)水泥工業(yè)燒成系統(tǒng)技術(shù)升級(jí)路線圖之預(yù)熱器現(xiàn)狀與創(chuàng)新性改造[J].新世紀(jì)水泥導(dǎo)報(bào),2017,23(1):36-42.

        [2]納杰.關(guān)于延長(zhǎng)回轉(zhuǎn)窯耐火磚使用壽命的探討[J].有色金屬設(shè)計(jì),2017,34(1):62-64.

        [3]張志勇.回轉(zhuǎn)窯耐火磚的使用和維護(hù)經(jīng)驗(yàn)[J].新世紀(jì)導(dǎo)報(bào),2008,14(2):38-40.

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