文_陳星 中國昆侖工程有限公司
2014年9月,國家發(fā)展改革委、原環(huán)保部、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《煤電節(jié)能減排升級與改造行動計劃(2014-2020年)》提出“東部地區(qū)現(xiàn)役30萬千瓦及以上公用燃煤發(fā)電機組、10萬千瓦及以上自備燃煤發(fā)電機組以及其他有條件的燃煤發(fā)電機組,改造后大氣污染物排放濃度基本達到燃氣輪機組排放限值”的目標。2015年12月2日,國務院總理李克強主持召開的國務院常務會議,提出“東部地區(qū)燃煤機組超低排放改造時間提前,由原來的2020年提前至2017年底。”因此,在節(jié)能減排形勢日益嚴峻,環(huán)境法規(guī)逐漸完善的背景下,隨著煉化企業(yè)清潔生產(chǎn)、循環(huán)經(jīng)濟模式、節(jié)能減排目標責任考核等政策的實施,企業(yè)自備電廠面臨著更加嚴峻的環(huán)保壓力,僅靠管理是不夠的,必須要依靠技術革新來實現(xiàn)新的突破,提高節(jié)能減排的技術水平和管理水平,確保節(jié)能減排考核目標的順利完成。對現(xiàn)有煙氣處理裝置進行“超低排放”改造成為企業(yè)自備電廠技術革新的一種,也符合國家節(jié)能減排政策和環(huán)境管理發(fā)展要求。
目前,超低排放的技術路線由高效脫硝、高效除塵、高效脫硫和脫硫后低濃度粉塵高效脫除幾個部分組成。常用的脫硝方案為低氮燃燒改造或增加催化劑用量來實現(xiàn)超低排放,但增加催化劑用量會增加煙氣中SO2的轉(zhuǎn)換,且增大氨逃逸風險,因此需要對脫硝系統(tǒng)進行流場模擬與核算。對于脫硫超低排放主要是提高現(xiàn)有濕法脫硫塔的脫硫效率,目前成熟的脫硫增效措施有增加噴淋層、持液盤、提效環(huán)和雙塔/單塔雙循環(huán)等技術,需根據(jù)鍋爐及現(xiàn)有脫硫塔情況選擇合適脫硫改造方案。除塵是超低排放中的一個難點,現(xiàn)有成熟的超低排放除塵工段分脫硫前和脫硫后兩部分組合完成。脫硫前主要有低低溫靜電除塵、旋轉(zhuǎn)電極靜電除塵、復合電袋、布袋除塵等技術方案,僅靠脫硫前除塵是無法實現(xiàn)煙氣超低排放的粉塵要求,還需在脫硫后增加高效除塵。目前,應用較成熟的是管束式除塵除霧器超低排放除塵一體化技術、濕式靜電除塵器3種路線。實施超低排放后增加設備或改造脫硫塔均會增加煙風系統(tǒng)阻力,需要對引風機進行核算。本文基于某煉化企業(yè)自備電廠煙氣超低排放改造工程進行分析,為其它地區(qū)煉化公司自備電廠提供工程解決方案。
某煉化企業(yè)自備電廠為460t/h 高溫高壓四角切圓煤粉爐HG-460/9.8-YM21型。現(xiàn)采用選擇性催化還原(SCR)脫硝布袋除塵、石灰石-石膏濕法脫硫進行煙氣治理,排放指標滿足《火電廠大氣污染物排放標準》(GB13223-2011)要求,即SO2<100mg/Nm3,NOx< 100mg/Nm3,粉塵 <30mg/Nm3。
目前鍋爐采用第一代百葉窗式水平濃淡低氮燃燒技術,該技術煤粉燃盡可能會較差;水冷壁附近的氣氛還原性強,當煤種的含硫較高時,會產(chǎn)生高溫腐蝕,當灰熔點不高時,會產(chǎn)生結渣現(xiàn)象。本次低氮改造采用第三代百葉窗式水平濃淡燃燒器,與高位分離燃盡風系統(tǒng)及多角布置的二次風相結合。該技術通過水平濃淡煤粉燃燒與爐內(nèi)空氣垂直分級燃燒相結合而形成立體分級燃燒,能有效降低NOx排放,強化劣質(zhì)煤的燃燒穩(wěn)定性,保證高效燃燒,并拓寬燃料適應性。保證省煤器出口NOx排放濃度不大于350mg/Nm3。
SCR脫硝反應器目前裝有三層催化劑,其中最下層板式催化劑運行已超24000h?,F(xiàn)有催化劑實現(xiàn)超低排放會嚴重影響催化劑壽命,且有氨逃逸增加的風險,故本次改造更換最下層催化劑。采用16孔蜂窩式催化劑,每臺反應器用量61m3。
采用CFD數(shù)值模擬方法對SCR系統(tǒng)流場進行計算分析,以保證進入反應器的NOx和氨氣達到良好的湍流混合,確保速度分布、煙氣分布以及還原劑濃度分布合理,系統(tǒng)壓力損失最小。對現(xiàn)有SCR反應器從進口煙道的噴氨格柵至反應器出口導流板煙道系統(tǒng)均嚴格按照現(xiàn)有的實際值進行模擬。結果表明煙氣在SCR反應器入口中心位置存在流速洼區(qū),后續(xù)的整流格柵未充分發(fā)揮作用;煙氣流速分布均勻度不高,速度分布的絕對偏差已經(jīng)超過超低排放的要求(Cv<10%),現(xiàn)有SCR反應器內(nèi)煙氣分布均勻度偏低。
本項目對SCR反應器中噴氨格柵、整流格柵及導流板等內(nèi)件進行改造,配合低氮燃燒以及增加氨量,實現(xiàn)超低排放。
布袋除塵器過濾風速0.908m/min,在正常生產(chǎn)中能滿足出口粉塵小于35mg/Nm3的要求,但布袋破損或者單閥蓋旁路閥漏煙氣時容易造成出口粉塵超標。因此本次改造對布袋除塵器進行徹底檢查,更換破損布袋,檢查旁路和花板的密封性,確保粉塵出口達標,并將旁路閥更換為雙閥蓋且增設密封風,密封風由風機取自布袋除塵器出口凈氣室中熱的干煙氣,對雙閥板間進行密封。
目前鍋爐煙氣中SO2濃度在1600~1956 mg/Nm3之間。經(jīng)核算,在SO2濃度低于1600mg/Nm3開啟三層噴淋可達到二氧化硫出口低于35mg/Nm3;當SO2濃度接近上限時,開啟四層噴淋才可達到出口低于35mg/Nm3。考慮到本次改造還涉及到粉塵的超級排放,因此需要增加脫硫塔對煙氣中的粉塵脫除效果,在脫硫塔增設一層持液盤,既能在處理高含硫煙氣時有備用噴淋循環(huán)泵,還能提高脫硫塔除塵效率。持液盤采用2205合金鋼材質(zhì),開孔率35%,孔徑35mm。
從投資成本、運行經(jīng)濟性、可靠性、改造工期并結合該電廠現(xiàn)場改造實際情況幾個方面綜合考慮,本次改造采用管束式高效除塵技術。
吸收塔頂部原有兩級屋脊式除霧器,高度為5.495m,不滿足管束式除塵除霧裝置的安裝空間要求,故將吸收塔除霧區(qū)加高2m。更換除霧器后,吸收塔出口粉塵濃度≤5mg/Nm3,達到煙塵超低排放。管束裝置為A型,采用改性高分子材料,壁厚4mm,規(guī)格φ450×2600mm。
某煉化企業(yè)自備電廠完成超低排放改造后,設備運行情況良好,性能指標達到設計要求,且運行能耗在國內(nèi)同類型企業(yè)中處于領先水平。表1為某煉化企業(yè)自備電廠煙氣總排出口監(jiān)測指標。
表1 某煉化企業(yè)自備電廠排放監(jiān)測指標
本文提出了針對460t/h燃煤鍋爐“低氮燃燒改造+SCR增加備用層催化劑+脫硫塔內(nèi)增加持液盤+管束式高效除塵器”的超低排放改造方案,并在某煉化企業(yè)自備電廠超低排放改造中得到全面驗證,得出結論:①低氮燃燒是一種有效控制氮氧化物排放的手段,配合SCR系統(tǒng)可以穩(wěn)定實現(xiàn)氮氧化物的超低排放。②持液盤對脫硫效果具有多重有利作用,通過對脫硫塔入口煙氣的均勻分布,提升脫硫塔的吸收效果,還提高了傳統(tǒng)噴淋塔的除塵效率。管束式除塵除霧器具有投資低,運行成本低,改造工程少,工期短等優(yōu)點,可滿足煙塵的超低排放。③超低排放改造完成后,某煉化企業(yè)自備電廠每年新增減排量NOx為1281t/a,SO2為974.6t/a,煙塵為300t/a,環(huán)境效益和社會效益突出。