劉興平
(中國鐵路廣州局集團(tuán)有限公司,廣州 510088)
據(jù)統(tǒng)計(jì),在已開通運(yùn)營的鐵路基礎(chǔ)設(shè)施中,鐵路隧道運(yùn)營里程達(dá)1.6 萬km[1],隧道已成為我國鐵路基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分。由于隧道內(nèi)有砟軌道養(yǎng)護(hù)維修困難,因此規(guī)范規(guī)定長度大于1 km 的隧道及隧道群地段優(yōu)先采用無砟軌道結(jié)構(gòu)[2]。
隧道地質(zhì)環(huán)境復(fù)雜,既有鐵路隧道結(jié)構(gòu)老化問題日趨嚴(yán)重,受環(huán)境水影響出現(xiàn)病害的概率較大。眾多學(xué)者針對(duì)隧道內(nèi)的病害進(jìn)行了分類研究并提出針對(duì)性整治措施。馬超峰[3]指出在列車荷載作用下水的沖刷是導(dǎo)致隧底脫空及道床下沉的原因,并針對(duì)隧底脫空病害提出了“道床錨固+離縫充填+細(xì)顆粒固結(jié)+合理排水”的技術(shù)措施;楊躍強(qiáng)[4]針對(duì)特長鐵路隧道承壓水引起的隧道滲漏和基底隆起、邊溝變形和塌陷病害進(jìn)行了研究,并提出了相應(yīng)的整治措施;張俊儉等[5]針對(duì)隧道整體道床局部下沉以及翻漿冒泥病害,提出了解除邊界約束、修補(bǔ)裂縫以及“上挑下頂”的隧道內(nèi)整體道床快速抬升新技術(shù),并引入陣列式位移自動(dòng)化監(jiān)測技術(shù),實(shí)現(xiàn)了對(duì)各點(diǎn)抬升高度的精確控制;李強(qiáng)[6]針對(duì)由于隧底積水導(dǎo)致的無砟軌道結(jié)構(gòu)上拱病害,提出了“在天窗內(nèi)采用錨桿加固隧道邊墻→切斷鋼軌及道床板→設(shè)置短軌并利用兩端既有的道床板支承層及仰拱填充架設(shè)鋼墊梁→分段拆換仰拱及支承層→分段澆筑道床板”的技術(shù)方案,徹底解決了無砟軌道上拱病害;趙鵬等[7]針對(duì)獅子嶺隧道隧底隆起、襯砌開裂病害,提出了對(duì)基底隆起且對(duì)已發(fā)生結(jié)構(gòu)性破壞區(qū)段采用仰拱拆換方案、對(duì)尚未發(fā)生結(jié)構(gòu)性破壞區(qū)段采取“錨注一體化”并施加預(yù)應(yīng)力的加固方案;趙欣等[8]針對(duì)隧道整體道床的開裂問題,提出了采用環(huán)氧樹脂修復(fù)0.5 mm 以上裂縫的技術(shù)措施,并應(yīng)用于烏鞘嶺隧道。
既有鐵路隧道病害種類多樣,不同病害產(chǎn)生的原因及解決措施不同。已有研究主要集中在隧道漏水、無砟軌道下沉或拱起等病害,對(duì)于隧道內(nèi)無砟軌道道床板縱向開裂病害及相應(yīng)的整治措施尚未見報(bào)道。本文以我國武漢—廣州高速鐵路金沙洲隧道出現(xiàn)道床板縱向開裂病害為背景,采用現(xiàn)場鉆探取樣并結(jié)合化學(xué)分析與無損檢測等手段對(duì)病害產(chǎn)生的原因進(jìn)行了分析,提出了相應(yīng)的整治措施,并在現(xiàn)場進(jìn)行了應(yīng)用,對(duì)今后解決類似病害具有一定的借鑒意義。
金沙洲隧道全長4 469 m,為單洞雙線高速鐵路隧道。隧道中段高程較低,縱斷面整體呈V形,最大坡度為20‰。隧道巖層中含水豐富,排水溝中常年有積水。隧道內(nèi)鋪設(shè)CRTSⅠ型雙塊式無砟軌道(圖1),軌道超高為0,采用W300-1 型扣件。道床板寬2 800 mm,厚260 mm,構(gòu)筑于隧道仰拱回填層上,采用C40 鋼筋混凝土現(xiàn)場澆筑而成。道床板鋼筋上下雙層布置,采用HRB335 級(jí)鋼筋。接地鋼筋焊接,其余鋼筋搭接,交叉處均設(shè)置絕緣卡。道床板頂面設(shè)置朝向線間的單側(cè)排水坡。
圖1 金沙洲隧道內(nèi)無砟軌道結(jié)構(gòu)橫斷面(單位:mm)
金沙洲隧道內(nèi)病害主要有襯砌漏水、鋼軌銹蝕、道床板縱向開裂等。
1)襯砌漏水
該隧道襯砌有多處漏水點(diǎn),滲漏水滴至道床板和鋼軌表面并匯流入排水溝。仰拱泄壓排水也是排水溝積水的重要水源。排水溝中水雖較為清澈,但水中存在嚴(yán)重的結(jié)晶現(xiàn)象,結(jié)晶物堵塞半圓形排水槽,導(dǎo)致排水槽排水不暢,排水溝中長期積水。
2)鋼軌銹蝕
該隧道內(nèi)鋼軌及扣件銹蝕嚴(yán)重,拱頂漏水直接滴落處的鋼軌及扣件銹蝕尤為嚴(yán)重(圖2)。
圖2 拱頂漏水導(dǎo)致鋼軌及扣件銹蝕
3)道床板縱向開裂
現(xiàn)場調(diào)研發(fā)現(xiàn),該隧道內(nèi)無砟軌道結(jié)構(gòu)混凝土裂損全部出現(xiàn)在隧道中部高程較低區(qū)段。目前多處裂縫寬度已達(dá)20 mm,局部甚至出現(xiàn)碎裂、掉塊、外層鋼筋暴露等現(xiàn)象。該區(qū)段的線外排水溝堵塞嚴(yán)重,水流不暢,積水浸泡道床板底部,且積水越多道床板裂損越嚴(yán)重。兩線間明水相對(duì)較少,混凝土裂損病害也較少。
道床板縱向開裂是該隧道最主要、最嚴(yán)重的病害,直接影響行車安全。結(jié)合現(xiàn)場調(diào)研、取樣化驗(yàn)等手段,對(duì)道床板縱向開裂的原因進(jìn)行分析。
氯離子和硫酸根離子是混凝土中的有害離子,TB/T 3275—2018《鐵路混凝土》[9]對(duì)其檢測方法做出明確要求并對(duì)其含量進(jìn)行了限定。
3.1.1 道床板混凝土中氯離子含量測定
根據(jù)TB/T 3275—2018,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)中混凝土氯離子含量的限值為0.10%。對(duì)開裂嚴(yán)重區(qū)段的道床板混凝土進(jìn)行氯離子含量檢測。采用鉆芯的方式進(jìn)行現(xiàn)場取樣,鉆取直徑50 mm 的圓柱體試樣,再磨成粉末狀(圖3)。鉆取深度為250 mm,沿深度方向每50 mm 為1 個(gè)測點(diǎn)。道床板不同深度的混凝土中氯離子含量檢測結(jié)果見圖4和表1。
圖3 道床板混凝土取樣
圖4 道床板混凝土中氯離子含量云圖
表1 道床板不同深度的混凝土中氯離子含量
由圖4和表1可知,隨著取樣深度的增加,道床板混凝土中氯離子含量逐漸降低。取樣深度超過150 mm后,道床板混凝土中氯離子含量趨于穩(wěn)定。這表明:①無砟軌道道床板混凝土中氯離子含量從外向內(nèi)呈遞減趨勢。②混凝土表層50 mm 范圍內(nèi)氯離子含量較高,均值超過0.10%的限值。而鋼筋混凝土保護(hù)層厚度僅30 mm,在道床板周圍有水存在的條件下,混凝土內(nèi)部氯離子含量過多時(shí)易引起鋼筋銹蝕,產(chǎn)生體積膨脹,造成道床板混凝土沿縱向(鋼筋布置方向)開裂。當(dāng)深度大于100 mm 時(shí),氯離子含量相對(duì)較低,鋼筋產(chǎn)生銹蝕的概率也大幅降低。③鉆取深度250 mm處為道床板和仰拱填充層的接觸面,可見接觸面處混凝土氯離子含量和道床板中部差別不大,均未超規(guī)范限值。
3.1.2 環(huán)境水中有害離子含量測定
對(duì)道床板裂損嚴(yán)重區(qū)段的水樣進(jìn)行化學(xué)檢測[9],包括pH 值、不溶物含量、可溶物含量、氯化物含量、硫酸鹽含量、堿含量。檢測結(jié)果見表2。
由表2可知:①環(huán)境水pH值為5.09,呈酸性。②水樣中氯化物含量達(dá)到1 071 mg/L,遠(yuǎn)超規(guī)范對(duì)處于氯鹽環(huán)境中鋼筋混凝土拌和用水氯化物含量的最大限值[9]。氯化物含量高的水接觸混凝土后,氯離子易向混凝土中滲透,這也是道床板表層混凝土中氯離子含量較高的原因。③水樣中硫酸根離子未超標(biāo)。
表2 環(huán)境水化學(xué)檢測結(jié)果
為了進(jìn)一步探明道床板鋼筋銹蝕情況,選取道床板開裂區(qū)段,采用鋼筋銹蝕儀對(duì)鋼筋銹蝕性狀進(jìn)行無損檢測(圖5),鋼筋電位檢測結(jié)果見圖6。
圖5 鋼筋銹蝕性狀檢測現(xiàn)場
圖6 鋼筋電位檢測結(jié)果(單位:mV)
根據(jù)JGJ/T 152—2008《混凝土中鋼筋檢測技術(shù)規(guī)程》第 5.5.3 條鋼筋銹蝕性狀的判據(jù)[10],結(jié)合圖 6 可知:道床板表層鋼筋由外側(cè)到內(nèi)側(cè),電位逐漸增加,外側(cè)縱向鋼筋電位均小于-350 mV,鋼筋發(fā)生銹蝕的概率大于90%;內(nèi)側(cè)縱向鋼筋電位在-200 ~-350 mV,鋼筋的銹蝕概率降低。
由現(xiàn)場調(diào)研及檢測結(jié)果可知,金沙洲隧道內(nèi)道床板開裂病害發(fā)生區(qū)段積水嚴(yán)重,長期浸泡軌道板,且環(huán)境水中氯離子含量較高,水質(zhì)呈酸性?;炷潦且环N多孔材料,水中的氯離子通過混凝土中的孔隙由混凝土表層逐漸向內(nèi)部遷移,氯離子穿過混凝土保護(hù)層到達(dá)鋼筋表面(參見圖4)。通?;炷脸蕢A性,堿性環(huán)境下鋼筋表面能夠形成致密的鈍化膜,保護(hù)鋼筋不被銹蝕。但由于病害區(qū)段環(huán)境水為酸性,混凝土中的堿性離子逐漸溶出,導(dǎo)致混凝土中的堿度逐漸下降,鈍化膜遭到破壞。在氯離子環(huán)境下,無鈍化膜的鋼筋很容易發(fā)生銹蝕,銹蝕后產(chǎn)生較大的體積膨脹,致使道床板混凝土產(chǎn)生沿鋼筋方向的縱向開裂,這也在鋼筋銹蝕探測試驗(yàn)中得到驗(yàn)證。
現(xiàn)場調(diào)研發(fā)現(xiàn),該隧道內(nèi)無砟軌道結(jié)構(gòu)混凝土裂損、鋼筋銹蝕、鋼軌及扣件銹蝕等問題全部集中在隧道中部高程較低的區(qū)段,且病害位置均存在明顯積水或曾經(jīng)積水痕跡,積水越多裂損越嚴(yán)重。道床板混凝土裂損位置幾乎都存在排水溝堵塞后水流浸泡道床板下部的問題。隧道兩端高程較高區(qū)段無積水和滲漏水痕跡,道床板、邊溝踏步臺(tái)和隧道襯砌混凝土均無明顯裂損。
綜上,氯離子含量超標(biāo)且呈酸性的水是導(dǎo)致該隧道內(nèi)道床板縱向開裂、鋼筋銹蝕、鋼軌及扣件銹蝕等問題的根本原因。呈弱酸性且氯離子超標(biāo)的水長期浸泡道床板,加之高速列車行駛時(shí)產(chǎn)生的水霧或鹽霧等逐步侵入混凝土中,破壞了鋼筋原有的天然屏障,導(dǎo)致了鋼筋銹蝕膨脹,最終造成了道床板混凝土沿線路縱向順筋開裂。
基于對(duì)道床板裂損原因的分析,以保持軌道結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及受力特性為前提,以“防病害發(fā)展,整嚴(yán)重裂損,提軌道壽命”及確保運(yùn)營線路行車安全為原則,根據(jù)隧道段CRTSⅠ型雙塊式無砟軌道結(jié)構(gòu)特點(diǎn),采用“疏導(dǎo)病害源頭+局部修復(fù)嚴(yán)重病害+主動(dòng)防御有害侵蝕”等多種措施恢復(fù)病害區(qū)段軌道結(jié)構(gòu)的整體壽命。
為保證病害整治質(zhì)量并防止未整治區(qū)段輕微裂損進(jìn)一步發(fā)展,必須對(duì)隧道內(nèi)的水進(jìn)行整治。疏導(dǎo)側(cè)溝排水,并對(duì)襯砌漏水處進(jìn)行注漿封堵。
對(duì)于道床板兩側(cè)縱向裂損嚴(yán)重和掉塊區(qū)段,已無法通過修補(bǔ)恢復(fù)軌道結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性并阻止進(jìn)一步裂損,必須對(duì)裂損嚴(yán)重的混凝土和鋼筋進(jìn)行徹底更換,以達(dá)根治目的。具體整治步驟如下:
1)鑿除裂損嚴(yán)重的道床板混凝土。根據(jù)檢測結(jié)果,確定裂損嚴(yán)重道床板混凝土鑿除范圍,鑿除裂損混凝土,同時(shí)對(duì)銹蝕嚴(yán)重的鋼筋進(jìn)行切割拆除。
2)配置防腐蝕鋼筋。采用環(huán)氧樹脂涂層鋼筋替換原有銹蝕鋼筋,并對(duì)橫向鋼筋進(jìn)行防腐處理和加強(qiáng)植筋,在恢復(fù)軌道配筋的情況下保證后期耐久性。
3)重新澆筑混凝土。對(duì)原有混凝土界面進(jìn)行處理后,采用快硬型聚合物混凝土重新澆筑并振搗密實(shí),恢復(fù)道床板結(jié)構(gòu)。
4)涂刷氟碳保護(hù)涂層。在澆筑好的混凝土表面涂刷氟碳保護(hù)涂層,進(jìn)一步阻止外界氯鹽侵蝕,保證軌道結(jié)構(gòu)耐久性。
經(jīng)上述措施綜合整治后,金沙洲隧道恢復(fù)了列車的常速運(yùn)營,達(dá)到了預(yù)期效果。
本文分析了金沙洲隧道道床板混凝土縱向開裂、鋼筋及扣件銹蝕的原因,提出了綜合整治方案。主要結(jié)論如下:
1)隧道漏水、線路側(cè)溝排水不暢是導(dǎo)致高程較低區(qū)段無砟軌道結(jié)構(gòu)被水浸泡的主要原因。
2)環(huán)境水中氯離子含量較高且呈酸性導(dǎo)致混凝土中氯離子含量超標(biāo),破壞鋼筋鈍化膜,造成鋼筋銹蝕產(chǎn)生膨脹,進(jìn)而引起道床板混凝土縱向開裂。
3)結(jié)合原因分析,提出采用“堵排結(jié)合+更換銹蝕鋼筋+局部修復(fù)混凝土+主動(dòng)防御有害侵蝕”等多種措施恢復(fù)無砟軌道結(jié)構(gòu)使用壽命的技術(shù)方案。
在查明病害原因后,對(duì)隧道漏水、側(cè)溝排水、鋼筋銹蝕及混凝土碎裂進(jìn)行綜合整治,修復(fù)了無砟軌道結(jié)構(gòu),列車恢復(fù)常速運(yùn)營,達(dá)到了預(yù)期的整治效果。