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        基于PSO的BP-PID碾米機(jī)組控制系統(tǒng)優(yōu)化

        2020-12-07 08:41:54張永林宋少云
        食品與機(jī)械 2020年11期
        關(guān)鍵詞:碾米粒子神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)

        李 強(qiáng) 周 勁 張永林 宋少云

        (1. 武漢輕工大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院,湖北 武漢 430023;2. 武漢輕工大學(xué)電氣與電子工程學(xué)院,湖北 武漢 430023)

        水稻是中國第一大糧食作物,全國約有2/3的人口以大米為主食,大米質(zhì)量與人們的日常生活和健康息息相關(guān)[1]。近年來,在“中國制造2025”的牽引下,多項(xiàng)智能制造發(fā)展計(jì)劃和項(xiàng)目開始推進(jìn),智能技術(shù)開始被應(yīng)用到更多行業(yè)[2]。稻米加工行業(yè)也開始向智能化方向發(fā)展[3],其中,碾米單機(jī)智能控制系統(tǒng)[4]已完成研發(fā)并投入到實(shí)際應(yīng)用中,該智能控制碾米單機(jī)主要采用模糊邏輯控制方式,通過控制碾米機(jī)的碾輥軸轉(zhuǎn)速和進(jìn)出口流量完成作業(yè)[5]。雖然能實(shí)現(xiàn)碾米機(jī)功能化分工的自動運(yùn)行,但其參數(shù)調(diào)節(jié)幅度大[6],且因碾米機(jī)組之間沒有信息交流導(dǎo)致流量難以平衡,易產(chǎn)生單機(jī)效率降低、碾白不均衡或過碾致碎米增加等問題[7]。

        文章擬提出一種基于粒子群算法(PSO)優(yōu)化BP-PID控制的碾米機(jī)組控制系統(tǒng),將多機(jī)輕碾技術(shù)進(jìn)行數(shù)字化,并將碾白室內(nèi)流量和溫升幅度納入調(diào)控,實(shí)現(xiàn)碾米機(jī)組中各臺米機(jī)之間的流量均衡控制,最大程度減少溫度過高和斷料造成的碎米增加[8]。碾米機(jī)組系統(tǒng)對傳統(tǒng)的PID控制器進(jìn)行優(yōu)化,即引入BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)找出每臺碾米機(jī)的PID控制參數(shù)最小偏差值[9-10],同時利用粒子群算法(PSO)訓(xùn)練BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)從而加快系統(tǒng)尋優(yōu)速度[11],再采用Matlab工具對算法進(jìn)行仿真檢驗(yàn)[12],并通過試驗(yàn)驗(yàn)證優(yōu)化后系統(tǒng)的有效性和優(yōu)越性,為碾米設(shè)備智能化提供新方案。

        1 碾米機(jī)組系統(tǒng)設(shè)計(jì)

        1.1 設(shè)備改進(jìn)

        碾米機(jī)組控制系統(tǒng)主要包括數(shù)據(jù)采集、信息處理、執(zhí)行機(jī)構(gòu)等部分。機(jī)組結(jié)合了多機(jī)輕碾和低溫升的加工工藝(如圖1所示),以兩臺砂輥噴風(fēng)碾米機(jī)和一臺鐵輥噴風(fēng)碾米機(jī)的多機(jī)協(xié)同方式實(shí)現(xiàn)智能控制。在碾米機(jī)組的碾白脫糠過程中,單臺碾米機(jī)之間常因無法及時調(diào)整各自的加工參數(shù),容易出現(xiàn)流量不均衡而引起單臺碾米機(jī)加工過度或碾削不足,并且對碾白室內(nèi)的流量、溫度和壓力的控制無法進(jìn)行精確調(diào)整,最終引起碾白室腔內(nèi)溫度升高或碾白均勻度不足。

        圖1 碾米機(jī)組加工流程圖

        改進(jìn)的碾米機(jī)組將碾除糠粉量按比例分配至每臺碾米機(jī),預(yù)設(shè)各臺碾白脫糠量的比例為4.5∶4.0∶1.5(可根據(jù)不同的原料來源和大米的精度等級進(jìn)行調(diào)整)。機(jī)組系統(tǒng)以每臺碾米機(jī)實(shí)際的碾除糠粉比例達(dá)到預(yù)期值為總體目標(biāo),將第一臺碾米機(jī)作為領(lǐng)導(dǎo)者,實(shí)時監(jiān)測加工狀態(tài)以對后續(xù)兩臺的跟隨者進(jìn)行動態(tài)調(diào)控,實(shí)現(xiàn)碾米機(jī)組間的流量平衡加工。該系統(tǒng)將碾白室的噴風(fēng)電機(jī)和室腔內(nèi)流量納入控制,同時為每臺碾米機(jī)匹配合適的主電機(jī)轉(zhuǎn)速、噴風(fēng)壓力、流量大小等控制參數(shù)以作為單機(jī)加工目標(biāo)。加工運(yùn)行一段時間后,通過對產(chǎn)品質(zhì)量和設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)的評價,挑選合適的脫糠比例及每臺設(shè)備的運(yùn)行參數(shù),經(jīng)數(shù)據(jù)庫迭代優(yōu)化調(diào)整至最佳。

        將單臺碾米機(jī)設(shè)備進(jìn)行升級,如圖2所示??刂葡到y(tǒng)除了對主軸3轉(zhuǎn)速進(jìn)行控制外,增加對進(jìn)料口1安裝的電動閥門和噴風(fēng)電機(jī)4的調(diào)控。其中在進(jìn)料口1、吸糠機(jī)構(gòu)5上端兩處安裝溫度傳感器對大米進(jìn)行溫度(T1、T2)檢測,從而檢測碾白室2內(nèi)溫升(T3)狀態(tài),在碾白室內(nèi)和噴風(fēng)口安裝壓力傳感器檢測壓力(P1、P2)。

        機(jī)組中每臺碾米機(jī)的輸入模擬量有T1、T2、T33個溫度參數(shù),P1、P22個壓力參數(shù),主要的控制參數(shù)為主電機(jī)轉(zhuǎn)速V1,進(jìn)料口閥門開度d,噴風(fēng)風(fēng)壓電機(jī)轉(zhuǎn)速V2,實(shí)現(xiàn)控制時通過控制器完成調(diào)節(jié)。常用三相異步電動機(jī)簡化后的線性化傳遞函數(shù)為:

        (1)

        1. 進(jìn)料口 2. 碾白室 3. 主碾軸 4. 噴風(fēng)電機(jī) 5. 吸糠機(jī)構(gòu) 6. 主電機(jī) 7. 機(jī)架

        式中:

        Km——電機(jī)傳遞函數(shù)的前向增益;

        S——電機(jī)轉(zhuǎn)差率;

        G(s)——傳遞函數(shù)代表式;

        Ts——電機(jī)傳遞函數(shù)的慣性時間系數(shù)。

        1.2 系統(tǒng)設(shè)計(jì)

        1.2.1 系統(tǒng)通訊結(jié)構(gòu) 智能碾米機(jī)組控制系統(tǒng)由多臺[智能碾米機(jī)]、[數(shù)據(jù)緩存工作站]及[上位機(jī)PC]組成,均采用西門子Smart系列和1200系列PLC,[智能碾米機(jī)]控制器采用SMART SR60,[數(shù)據(jù)緩存工作站]CPU采用S7-1200(1215C),CPU之間采用PROFINET通信協(xié)議,各[智能碾米機(jī)]可實(shí)時讀寫[數(shù)據(jù)緩存工作站]數(shù)據(jù),在[數(shù)據(jù)緩存工作站]上建立整個機(jī)組實(shí)時數(shù)據(jù)緩存區(qū),通過OPC服務(wù)器與[上位機(jī)PC](OPC客戶機(jī))交換信息,在[上位機(jī)PC]上建立智能碾米機(jī)組數(shù)據(jù)庫,分析碾米工藝的各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),提供最佳碾米運(yùn)行方案,并將各臺[智能碾米機(jī)]的運(yùn)行控制參數(shù)寫入至[數(shù)據(jù)緩存工作站]控制參數(shù)緩存區(qū),供終端設(shè)備調(diào)用執(zhí)行,每臺米機(jī)均配置現(xiàn)場控制觸摸屏。

        [智能碾米機(jī)]和[數(shù)據(jù)緩存工作站]、[智能碾米機(jī)]之間的PROFINET工業(yè)網(wǎng)絡(luò),[數(shù)據(jù)緩存工作站]及[上位機(jī)PC]之間的OPC服務(wù)器組態(tài),組成智能碾米機(jī)組控制系統(tǒng)(可根據(jù)需要增加碾米機(jī)數(shù)量)。通過上位機(jī)PC上開發(fā)遠(yuǎn)程通訊程序,實(shí)現(xiàn)智能碾米機(jī)遠(yuǎn)程控制,其系統(tǒng)控制框圖如圖3所示。

        1.2.2 數(shù)據(jù)庫調(diào)用流程

        (1) 通過單機(jī)控制器實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)采集,單機(jī)觸摸屏實(shí)現(xiàn)參數(shù)監(jiān)控,最終匯聚至數(shù)據(jù)緩存交換站,由上位機(jī)實(shí)現(xiàn)算法控制。

        (2) 在上位機(jī)操作平臺中,上位機(jī)實(shí)時監(jiān)測運(yùn)行參數(shù)并存儲,通過對生產(chǎn)的大米進(jìn)行質(zhì)量檢測和設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)的評價,將數(shù)據(jù)庫中的運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)庫的自學(xué)習(xí),為下一次加工提供數(shù)據(jù)支撐。

        數(shù)據(jù)庫查詢優(yōu)化流程如圖4所示,系統(tǒng)初始化時,根據(jù)專家經(jīng)驗(yàn)值設(shè)定的期望值作為數(shù)據(jù)庫的初始數(shù)據(jù),設(shè)備運(yùn)行后,開始同步采集溫度、壓力、轉(zhuǎn)速信息值,并上傳至數(shù)據(jù)緩存交換站,當(dāng)運(yùn)行參數(shù)超過誤差范圍則調(diào)用算法程序優(yōu)化PID控制參數(shù),并將調(diào)控好的運(yùn)行參數(shù)再次上傳至數(shù)據(jù)庫中,若設(shè)備運(yùn)行良好則直接儲存運(yùn)行數(shù)據(jù),同時在作業(yè)中不斷優(yōu)化參數(shù)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)庫的自學(xué)習(xí)。

        2 BP-PID控制

        2.1 PID控制

        傳統(tǒng)PID控制是根據(jù)給定值r(t)和實(shí)際輸出值c(t)構(gòu)成的控制偏差:e(t)=r(t)-c(t),將偏差按比例、積分和微分通過線性組合構(gòu)成控制量,對被控對象進(jìn)行控制后輸出為y(t)。

        圖3 系統(tǒng)控制框圖

        圖4 數(shù)據(jù)查詢與優(yōu)化

        其控制規(guī)律為:

        (2)

        傳遞函數(shù)為:

        (3)

        式中:

        u(t)——PID控制器的輸出信號;

        Kp——比例系數(shù);

        Ki——積分系數(shù);

        Kd——微分系數(shù)。

        現(xiàn)碾米機(jī)控制系統(tǒng)常用的傳統(tǒng)PID控制結(jié)構(gòu)簡單易操作,但由于其非線性、時變不確定性等特性,導(dǎo)致參數(shù)調(diào)節(jié)幅度大且不具備自學(xué)習(xí)功能,已不能滿足碾米機(jī)組精確的智能控制系統(tǒng)要求。

        2.2 BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化PID控制器

        智能控制中的人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)是通過模擬人類大腦的思維習(xí)慣,其中誤差反轉(zhuǎn)(BP)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)是一種按照誤差逆向傳播算法訓(xùn)練的多層前饋神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。其原理是利用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)可以用某種形式逼近非線性函數(shù)和網(wǎng)絡(luò)自學(xué)習(xí)的性能,在特定要求下找到最優(yōu)的PID參數(shù)值(Kp、Ki、Kd)。

        誤差反轉(zhuǎn)(BP)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)分為輸入層、隱含層、輸出層3層,系統(tǒng)采用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化PID控制,其輸出層為PID的參數(shù)值Kp、Ki、Kd3個節(jié)點(diǎn),輸入值為信號采集的變量:溫度T3,壓力P2,主電機(jī)轉(zhuǎn)速V1,進(jìn)料口閥門開度d及噴風(fēng)電機(jī)轉(zhuǎn)速V25個節(jié)點(diǎn)。

        在訓(xùn)練神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)初始化時,確定輸入節(jié)點(diǎn)數(shù)n,隱含層節(jié)點(diǎn)數(shù)l,輸出層節(jié)點(diǎn)數(shù)m;設(shè)定網(wǎng)絡(luò)輸入層和隱含層之間的連接權(quán)重ωij,隱含層和輸出層之間的連接權(quán)重ωjk,隱含層閥值a,輸出層閥值b的初始值,其中BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)采用Sigmoid傳遞函數(shù),其是一種非線性變換函數(shù)。由于Kp、Ki、Kd為非負(fù)值,選用非負(fù)Sigmoid函數(shù)為激活函數(shù),現(xiàn)取BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的性能指標(biāo)函數(shù)E(k)為:

        (4)

        神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D如圖5所示。

        3 PSO訓(xùn)練BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)

        BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)自身在前期的訓(xùn)練時間較長,會降低網(wǎng)絡(luò)的學(xué)習(xí)效率,也容易陷入局部極小值,若要提高系統(tǒng)性能則需要加快網(wǎng)絡(luò)的收斂速度。粒子群算法(PSO)是通過模擬鳥群覓食行為而發(fā)展起來的一種基于群體協(xié)作的隨機(jī)搜索算法,其搜索速度快,有記憶性,能在一定程度上克服BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的局限性,更快地收斂于最優(yōu)解。利用PSO訓(xùn)練BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的權(quán)值和閥值,通過這些粒子在域值內(nèi)不斷更新自身的速度和位置優(yōu)化參數(shù),將神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的自學(xué)習(xí)優(yōu)點(diǎn)和PSO的高效尋優(yōu)特點(diǎn)相結(jié)合,可以加強(qiáng)整個系統(tǒng)的控制性能,其優(yōu)化控制框圖如圖6所示。

        粒子群算法(PSO)先在給定的求解空間中隨機(jī)初始化粒子群,待優(yōu)化問題的變量數(shù)決定了解空間維數(shù)。每一次迭代中,每個粒子通過跟蹤兩個極值更新自己的解空間中的位置和速度,其中一個粒子本身所找到的最優(yōu)解為個體極值pBest,整個種群找到的最優(yōu)解為全局極值gBest。在找到這兩個最優(yōu)值時,粒子按式(5)、(6)更新自己的速度和位置。

        vij(t+1)=ωvij(t)+c1r1[pij(t)-xij(t)]+c2r2[pgi(t)-xij(t)],

        (5)

        xij(t+1)=xij(t)+vij(t+1),

        (6)

        式中:

        ω——慣性權(quán)重;

        c1、c2——學(xué)習(xí)因子(加速常速),通常為2;

        r1、r2——[0,1]范圍內(nèi)的均勻隨機(jī)數(shù),增加了粒子的隨機(jī)性;

        vij——vij∈[-vmax,vmax]為粒子速度,xij是當(dāng)前粒子的位置;

        圖5 BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D

        圖6 優(yōu)化控制框圖

        pij、pgi——粒子的個體極值和局部極值。

        因粒子群算法初期搜索范圍較大,為避免其過早陷入局部最優(yōu),而在迭代后期需要較強(qiáng)的局部搜索能力,同時隨迭代次數(shù)的增加需要加快系統(tǒng)的收斂速度,所以采用慣性權(quán)重ω和學(xué)習(xí)因子c1、c2逐漸遞減的方式。

        在PSO優(yōu)化BP-PID控制系統(tǒng)中,其算法流程是先用PSO訓(xùn)練BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的權(quán)值和閥值,再用訓(xùn)練好的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對PID 3個參數(shù)進(jìn)行調(diào)節(jié),最后通過優(yōu)化后的PID控制器作用至控制對象。PSO本身并沒有很多的參數(shù)需要調(diào)整,所以只需調(diào)整神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)中隱含層的節(jié)點(diǎn)數(shù)和權(quán)重的范圍以取得較好的擇優(yōu)效果。其算法流程圖如圖7所示。

        其具體步驟為:

        (1) 初始化參數(shù),確定網(wǎng)絡(luò)的隱含層節(jié)點(diǎn)數(shù),可以初設(shè)r(t)參數(shù),其中PSO算法的慣性權(quán)重ω可為0.6,學(xué)習(xí)因子c1、c2為2,粒子群維度D為5,總?cè)簜€數(shù)N為10,最大迭代次數(shù)100。

        (2) 輸入訓(xùn)練數(shù)據(jù)組,組數(shù)為M,開始訓(xùn)練神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),計(jì)算粒子的適應(yīng)值。

        (3) 根據(jù)粒子的適應(yīng)值更新個體最優(yōu)pBest和全局最優(yōu)gBest,更新權(quán)值和閥值粒子的位置和速度,并一直迭代直至更新的權(quán)值和閥值滿足適應(yīng)度要求或者達(dá)到最大迭代次數(shù),再進(jìn)入下一步。

        圖7 算法流程圖

        (7)

        (5) 滿足適應(yīng)度的條件下,得到PID的最佳參數(shù)值,輸出到被控對象。

        4 仿真與對比分析

        為檢驗(yàn)PSO優(yōu)化BP-PID控制系統(tǒng)在碾米機(jī)組調(diào)控的控制效果,采用Matlab中的SIMULINK工具箱進(jìn)行數(shù)據(jù)仿真,建立PSO優(yōu)化BP-PID控制模型如圖8所示,其中封裝的BP-PID控制模型如圖9所示,將傳統(tǒng)PID控制、BP-PID控制和PSO-BP-PID控制3種控制方式進(jìn)行對比,階躍響應(yīng)仿真結(jié)果見圖10。

        由圖10可知,傳統(tǒng)PID控制系統(tǒng)調(diào)節(jié)時間長,超調(diào)量接近10%;但經(jīng)BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化后,其超調(diào)量有所改善,調(diào)節(jié)時間減少近30%但調(diào)控效果仍不夠理想;而加入PSO對BP-PID控制的優(yōu)化,其超調(diào)量大大減少,響應(yīng)時間相對于PID控制減少了近70%,整體控制效果大幅度提升,且具有良好的穩(wěn)定性。

        5 試驗(yàn)

        為測試系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性,選用傳統(tǒng)PID控制的碾米機(jī)組和經(jīng)PSO優(yōu)化后的碾米機(jī)組進(jìn)行檢測。選用秈稻,主要測試碾米機(jī)組的溫升狀況和增碎率,對比兩機(jī)組中第一道碾米機(jī)的米溫溫升狀態(tài),室溫28 ℃,其溫升調(diào)控變化如圖11所示;測試傳統(tǒng)碾米機(jī)組的整體增碎率和改進(jìn)后的每道碾米機(jī)增碎率,其結(jié)果見圖12。

        由圖11可知,改進(jìn)的碾米機(jī)組加工后的米溫整體溫升比傳統(tǒng)加工的低3 ℃左右,溫升變化幅度降低,溫升狀態(tài)穩(wěn)定時間縮短。由圖12可知,改進(jìn)后的碾米機(jī)組第二道增碎率低于第一道近3%,第三道增碎率低于第二道2%左右,改進(jìn)的碾米機(jī)組總增碎率低于傳統(tǒng)PID控制的2%左右,且增碎率穩(wěn)定的時間減少,改進(jìn)后的碾米機(jī)組系統(tǒng)整體的控制效果優(yōu)于傳統(tǒng)控制。

        圖8 PSO優(yōu)化BP-PID控制模型

        圖9 BP-PID控制模型

        6 結(jié)論

        碾米機(jī)組控制系統(tǒng)將低溫升碾米和多機(jī)輕碾技術(shù)相結(jié)合,實(shí)現(xiàn)了數(shù)字化協(xié)同控制,并對傳統(tǒng)PID控制進(jìn)行了改進(jìn),通過PSO算法優(yōu)化了BP-PID控制器參數(shù)。仿真結(jié)果表明,改進(jìn)后的碾米機(jī)組控制系統(tǒng)的調(diào)控時間大幅度降低,米溫溫升和增碎率均低于傳統(tǒng)碾米機(jī)組,且系統(tǒng)的穩(wěn)定性良好,能夠較好地實(shí)現(xiàn)碾米機(jī)組內(nèi)部的流量平衡。后續(xù)可以增加碾米機(jī)組內(nèi)部可控的碾米機(jī)數(shù)量,同時將該碾米機(jī)組納入生產(chǎn)線的自動化管理系統(tǒng)中,進(jìn)一步提高稻谷加工生產(chǎn)線數(shù)字化程度。

        圖10 階躍響應(yīng)仿真結(jié)果

        圖11 溫升調(diào)控變化圖

        圖12 增碎率變化圖

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