郎晏民
(江西中煙工業(yè)有限責(zé)任公司贛州卷煙廠,江西贛州 341000)
江西中煙贛州卷煙廠聚焦企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展這個(gè)中心,以進(jìn)一步推進(jìn)精益管理為統(tǒng)領(lǐng),以“打基礎(chǔ),抓質(zhì)量,提效益”為工作重點(diǎn),踐行“保工藝、降消耗”的工作思想,以設(shè)備改善為抓手,著力在精益管理上下功夫,進(jìn)一步提高成本控制能力,確保產(chǎn)品工藝質(zhì)量。
濾棒圓周SD 值作為考核產(chǎn)品工藝質(zhì)量的一項(xiàng)重要指標(biāo),部分不達(dá)標(biāo)預(yù)示著產(chǎn)品合格率不高,導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊,影響卷煙制品的制作過(guò)程,降低卷煙成品的生產(chǎn)率[1]。濾棒在生產(chǎn)過(guò)程中,隨著進(jìn)料口的絲束含量及開(kāi)松程度大小影響著濾棒飽和量,從而影響濾棒圓周SD值,導(dǎo)致濾棒圓度不在標(biāo)準(zhǔn)值內(nèi),造成質(zhì)量不達(dá)標(biāo)。本文以ZL26C 型成型機(jī)為例,著重研究如何提高濾棒圓周SD值,使其趨于穩(wěn)定性,達(dá)到行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。
濾棒成型由煙舌、搭口壓板、封口烙鐵、壓條等組成,絲束濾棒經(jīng)煙槍裝置成型,經(jīng)斷條器裝置切斷頭部后,通過(guò)圓周測(cè)量裝置的測(cè)量管,再達(dá)到喇叭嘴位置,如圖1所示。其工作原理:當(dāng)光電管檢測(cè)到濾棒后,電氣控制系統(tǒng)接通后工作,壓縮空氣輸送到測(cè)量管內(nèi),通過(guò)測(cè)量管的濾棒,對(duì)測(cè)量管內(nèi)的壓縮空氣產(chǎn)生一個(gè)壓力,在濾棒剛生產(chǎn)時(shí),根據(jù)濾棒的生產(chǎn)規(guī)格要求,設(shè)定一個(gè)符合要求的圓周狀態(tài),將冷卻條的位置提升到一定高度;在經(jīng)過(guò)濾棒成型過(guò)程后,濾棒穿過(guò)一個(gè)供有壓縮空氣的測(cè)量管子,在測(cè)量管內(nèi)設(shè)定了0.7 MPa的壓力,將進(jìn)入測(cè)量管的濾條圓周的變化信號(hào),傳遞給電機(jī)M9K,進(jìn)而通過(guò)電機(jī)裝置操縱圓周電機(jī)正反轉(zhuǎn)抬高或降低冷卻條,實(shí)現(xiàn)調(diào)整濾棒圓周SD值得目的,進(jìn)一步控制濾棒圓周SD值穩(wěn)定性。直接影響著濾棒的外觀形狀還包括煙槍控制系統(tǒng)、上膠系統(tǒng)、紙調(diào)節(jié)器、布帶輥及布帶等,其位置和調(diào)整精度直接影響著濾棒的圓周穩(wěn)定性,通過(guò)對(duì)濾棒成型部位的調(diào)整是控制濾棒圓周的核心與關(guān)鍵。
圖1 成型機(jī)控制濾棒圓周SD值
對(duì)生產(chǎn)中成型機(jī)運(yùn)行情況的記錄進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析得出,由于生產(chǎn)不同規(guī)格的濾棒,需要對(duì)成型機(jī)進(jìn)行改造,從一個(gè)產(chǎn)品規(guī)格改造成另一個(gè)產(chǎn)品規(guī)格,由于誤差及偏差的存在,往往會(huì)使改造后的成型機(jī)的某些部位不穩(wěn)定,進(jìn)而影響產(chǎn)品質(zhì)量,影響濾棒圓周SD值穩(wěn)定性主要有3個(gè)原因。
(1)成型紙拼接盤(pán)不穩(wěn)定,接紙后成型紙晃動(dòng)較大。ZL26C 成型機(jī)的成形紙供給系統(tǒng)采用動(dòng)態(tài)接紙裝置,即在成型機(jī)減速至額定車(chē)速60%左右時(shí)瞬間完成切斷、拼接的換紙過(guò)程,改造后換紙時(shí)的拼接不穩(wěn)定,容易造成濾棒的圓周、壓降發(fā)生波動(dòng)。
(2)安裝煙舌未按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,濾棒直徑受客觀因素如成型紙厚度、布帶擠壓磨損等不良因素影響,導(dǎo)致其圓周發(fā)生改變,通過(guò)利用塞尺、量棒和成型紙檢測(cè),發(fā)現(xiàn)未按標(biāo)準(zhǔn)安裝的煙舌其位置出現(xiàn)偏移,造成濾棒進(jìn)入煙槍時(shí)受到煙舌口的磨損,進(jìn)而造成不圓,需調(diào)整煙槍壓條位置[2]。
(3)封口烙鐵位置偏高,用量棒檢測(cè)冷卻條與封口室位置,發(fā)現(xiàn)存在落差,封口室的位置極大地高出冷卻壓條的位置。
針對(duì)造成濾棒圓周不穩(wěn)定的主要原因,對(duì)其相關(guān)問(wèn)題部位進(jìn)行了優(yōu)化,使其符合要求,達(dá)到提高濾棒圓周SD值穩(wěn)定性。
(1)經(jīng)多次設(shè)備運(yùn)行試驗(yàn)得出,將2 個(gè)盤(pán)紙架張緊力設(shè)置為4.5 N,壓緊輥間隙設(shè)為3 倍成型紙厚度,將盤(pán)紙接紙運(yùn)行速度降低,利用游標(biāo)卡尺校正2個(gè)盤(pán)紙架的位置,確保其在同一條直線上,調(diào)整前后分割刀位置、粘貼支架的止動(dòng)螺釘,使拼接時(shí)剛好彈出粘貼支架。同時(shí)對(duì)其檢測(cè)控制單元進(jìn)行調(diào)整,將其壓力值降至0.04 MPa,達(dá)到控制盤(pán)紙穩(wěn)定性[3]。
(2)調(diào)整煙舌位置。如圖2 所示,煙舌要位于煙槍中心,與煙槍槽平行[4],即煙舌底座與搭口壓板間的間隙為0.03 mm,煙舌尖與蓋板導(dǎo)軌的距離為5 mm,煙舌高度必須設(shè)置比濾棒直徑(濾棒標(biāo)準(zhǔn)直徑為7.6 mm)小約1.2 mm。
圖2 煙舌位置調(diào)整
具體調(diào)整方法是先卸去內(nèi)外壓板,松開(kāi)固定螺釘和定位螺釘,盡可能地向左面推動(dòng)帶有煙舌的支座,使煙舌被入口圓錐體定位中心位于煙槍槽中間,再擰緊螺釘;把煙舌支座退回約5 mm,擰緊滾花螺母,轉(zhuǎn)動(dòng)定位螺釘接觸到雙頭螺栓,松開(kāi)螺釘調(diào)整煙舌后,使其處在布帶濾棒上面約0.5 mm處,再擰緊螺釘;最后重新裝上內(nèi)外壓板,經(jīng)校準(zhǔn)后固定,裝上布帶后,在煙舌和煙槍布帶之間必須能夠通過(guò)至少3張卷紙,3張卷紙是為了保證換紙拼接時(shí)成型紙接頭能順利通過(guò)。
調(diào)整冷卻條與封口室位置[6]。在封口烙鐵溫度較低時(shí)松開(kāi)烙鐵背面的2顆M5內(nèi)六角鎖緊螺栓,通過(guò)2顆M6調(diào)節(jié)螺桿調(diào)節(jié)前后高度,用7.6 mm標(biāo)準(zhǔn)量棒在冷卻壓條的接口過(guò)渡,平滑、無(wú)卡阻,使烙鐵入口端稍稍高于出口端。
具體調(diào)整方法是將內(nèi)擋塊裝在橫臂上,將其內(nèi)側(cè)面與煙槍底板的外側(cè)面調(diào)整在一條直線上,再擰緊擋塊螺釘;用支承座把冷卻條裝在橫臂上,并輕輕旋入支承座上固定螺釘保證其能夠移動(dòng);朝著內(nèi)擋塊壓緊冷卻條,并調(diào)整其位置,使冷卻條右端面和內(nèi)外壓板左端面的距離約為1 mm,調(diào)整后擰緊支承座螺釘;再將冷卻條壓緊和固定外擋板塊零件,在杠桿上旋出4 個(gè)調(diào)節(jié)螺釘,把冷卻條放置在煙槍上,用2 個(gè)調(diào)節(jié)螺釘調(diào)節(jié)拉緊裝置,使拉緊裝置輕松關(guān)好,其尺寸約為4~5 mm;最后通過(guò)2 顆M6 調(diào)節(jié)螺桿來(lái)調(diào)節(jié)前后高度,達(dá)到優(yōu)化目的。
對(duì)以上主要原因進(jìn)行優(yōu)化改善后,通過(guò)設(shè)備運(yùn)行記錄及產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)濾棒圓周SD值基本處于0.05 以下,如圖3所示,濾棒圓周SD值合格率從88%提升到96%,符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求[7]。
圖3 濾棒圓周SD值分布圖
結(jié)合德國(guó)某公司AF3E/KDF3E中文說(shuō)明書(shū)[8],針對(duì)濾棒圓周SD值不穩(wěn)定性,通過(guò)試驗(yàn)測(cè)試及設(shè)備改造,利用其工作原理,對(duì)其造成不穩(wěn)定性的主要原因進(jìn)行一一攻關(guān),解決了濾棒圓周SD 值不穩(wěn)定性的同時(shí),極大地提高了濾棒吸阻合格率,進(jìn)而保障了卷煙制品的高質(zhì)量,為企業(yè)降低了成本,增加了效益。