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        基于CFD的歐式煙機性能仿真優(yōu)化

        2020-11-27 10:04:54肖林輝烏勝斌
        機電工程技術(shù) 2020年10期

        肖林輝,黃 樸,烏勝斌

        (廣東中山百得廚衛(wèi)有限公司,廣東中山 528478)

        0 引言

        吸油煙機是廚房里必不可少的生活電器,隨著人們對生活質(zhì)量的要求越來越高,風(fēng)量大、噪聲小、能夠快速排出油煙的吸油煙機成為了人們的強烈需求。在廚電行業(yè)競爭日益激烈的情況下,高性能吸油煙機的研發(fā)成為了廚電企業(yè)占領(lǐng)市場的必爭高地[1]。風(fēng)道系統(tǒng)由風(fēng)輪、風(fēng)柜和出風(fēng)口座組成,是決定吸油煙機性能的核心部分,如何設(shè)計一套優(yōu)質(zhì)的風(fēng)道系統(tǒng)是煙機研發(fā)的重點工作[2]。近年來,隨著數(shù)值模擬(CFD)技術(shù)在各行各業(yè)的快速發(fā)展和日益成熟[3],國內(nèi)外越來越多的工程師開始運用CFD技術(shù)模擬氣流在煙機中的流動狀態(tài),為煙機研發(fā)提供理論支持,從而縮短研發(fā)周期。劉燦禮[4]通過數(shù)值模擬對煙機風(fēng)道系統(tǒng)進行了設(shè)計優(yōu)化,改善了風(fēng)機中的流動狀態(tài),相同轉(zhuǎn)速下,新設(shè)計風(fēng)機比原風(fēng)機噪音相比下降了2.4 dB。馮琪[5]利用數(shù)值模擬,改善了風(fēng)機葉片的進出口角、蝸殼線型、及其葉片進口直徑,使得風(fēng)機效率增加了11.7%,全壓增加了20%。

        本文通過數(shù)值模擬技術(shù)分析了歐式煙機中氣流的流動狀態(tài),并結(jié)合實際試驗對其風(fēng)道系統(tǒng)重新進行了設(shè)計,改善了氣流的流動狀態(tài),減少了氣流損失,從而達到增大風(fēng)量,降低噪聲的目的。

        1 物理模型及算法理論

        1.1 物理模型

        本文以傳統(tǒng)歐式煙機為研究對象,油煙在煙機中的流動相對復(fù)雜,首先需經(jīng)過集煙罩的攏煙,通過油網(wǎng)進入箱體,隨后進入風(fēng)道系統(tǒng)排出[6]。利用 CREO 對歐式煙機結(jié)構(gòu)進行簡化,提取其內(nèi)部流動區(qū)域,為防止回流,增大了進口域和延長了出口域,得到仿真模型如圖1所示。

        基于FLUENT 對煙機內(nèi)部進行模擬計算分析,煙機內(nèi)氣流流動如圖2所示,從圖中可以看出,箱體內(nèi)部氣流最大速度為29.5 m/s,且都集中在上進風(fēng)口區(qū)域,大部分氣流均通過上進風(fēng)口進入風(fēng)輪,下進風(fēng)口氣流流動較少。上進風(fēng)口區(qū)域氣流流動較紊亂,氣流撞擊到風(fēng)柜底部往上進入上進風(fēng)口時有一個“爬坡”的過程,流動不順暢。

        針對以上問題,將歐式煙機的風(fēng)道系統(tǒng)重新設(shè)計優(yōu)化[7],為使風(fēng)柜上進風(fēng)區(qū)域有足夠進風(fēng)空間,將風(fēng)柜風(fēng)輪厚度整體減薄10 mm,在保證風(fēng)輪安裝尺寸不變的情況下,將風(fēng)輪中盤重新設(shè)計,同時增大葉片的進出口角。風(fēng)輪結(jié)構(gòu)圖如圖3所示,風(fēng)輪原始結(jié)構(gòu)中盤比例d/D=0.613,經(jīng)改進后中盤比例降低到0.354,原始結(jié)構(gòu)中葉片出口角α=148°,葉片進口角β=9.5°,經(jīng)改進后葉片出口角增大到176°,葉片進口角增大到21.5°。

        圖1 仿真模型

        圖2 氣流流動示意圖

        圖3 風(fēng)輪結(jié)構(gòu)圖

        1.2 算法理論

        無論湍流運動多么復(fù)雜,非穩(wěn)態(tài)連續(xù)方程和Navier-Stokes 方程對于湍流的瞬時運動仍然是適用的。為了考察脈動的影響,目前廣泛采用的方法是時間平均法,即把湍流運動看做由兩個流動疊加而成,一是時間平均流動,二是瞬時脈動流動[8]。在此將流體作為不可壓縮流體,得到其時均方程、Reynolds方程和標量Φ的時均運輸方程如下[9]:

        式中:p 為靜壓力;ρ為流體密度,本文為常量1.225 kg/m3;u為速度矢量;μ為湍動粘度;xi和xj為位置坐標;t為時間。

        噪聲場的計算在定常計算湍流的基礎(chǔ)上,采用大渦模擬計算非定常流場并結(jié)合FW-H方程[10]對近場聲源向遠場的傳播進行計算,得到遠場監(jiān)測點的壓力噪聲脈動,F(xiàn)W-H 方程是將Navier-Stokes 方程按波動方程的形式重新整理而成,其方程如下[11]:

        式中:H(f)為Heaviside 廣義函數(shù);C0為音速;t 為時間;p 為聲壓;?2為拉普拉斯算子;ρ0為未擾動空氣密度;pij為壓應(yīng)力張量;Tij為Lighthill應(yīng)力張量。

        2 性能模擬及試驗

        2.1 性能模擬

        基于FLUENT對歐式煙機進行整機模擬[12]。采用k-ε湍流模型結(jié)合SIMPLEC 速度-壓力算法求解離心風(fēng)機內(nèi)部穩(wěn)態(tài)流場,采用大渦模擬結(jié)合FW-H聲學(xué)方程求解瞬態(tài)遠場噪聲場[13]。風(fēng)輪轉(zhuǎn)速按實際測量設(shè)為860 r/min,進出口邊界條件均采用壓力出口,相對壓力設(shè)為0,監(jiān)控模塊設(shè)置出口風(fēng)量監(jiān)控。改進后的氣流流動如圖4所示,從圖中可以看出,其氣流速度最大達到了34 m/s,相比改進前提高了15.2%。風(fēng)道系統(tǒng)改進后,煙機內(nèi)部氣流流動更加順暢,上進風(fēng)口區(qū)域有更多的氣流涌入風(fēng)輪,風(fēng)柜底部氣流的“爬坡”現(xiàn)象消失。

        圖4 改進后氣流流動示意圖

        圖5 出口風(fēng)量曲線圖

        煙機出口風(fēng)量曲線圖如圖5 所示,從圖中可以看出,改進前煙機出口的風(fēng)量為19 m3/min,改進后煙機的出口風(fēng)量增加到21.9 m3/min,相比提高了15%。煙機負壓云圖如圖6 所示,改進前煙機攏煙區(qū)域負壓最大值僅10.34 Pa,改進后攏煙區(qū)域負壓最大值為20.55 Pa,相比提升了98.7%,且改進后煙機攏煙區(qū)域負壓分布更加均勻,有利于提升吸煙效果。

        圖6 煙機負壓圖

        (a)改進前 (b)改進后

        采用大渦模擬可得到風(fēng)輪表面噪聲源[14],基于LightHill方法的FW-H 方程可得到遠場噪聲場[15]。依據(jù)全球包絡(luò)法測噪音,取1個噪聲監(jiān)控點A位于煙機下方,其位置坐標為(0,-1,1)。在比較噪音時,通常是在同風(fēng)量的情況下進行比較,所以將改進后的風(fēng)道系統(tǒng)轉(zhuǎn)速由860 r/min降至740 r/min,使得出口風(fēng)量值與改進前相同均為19 m3/min,然后進行噪聲的模擬比較。圖7所示為風(fēng)輪噪聲源表面分布圖,從圖中可以看出改進前風(fēng)輪表面噪聲源最大值為67.2 dB,改進后風(fēng)輪表面噪聲源最大值為62.1 dB,相比下降了5.1 dB,改進后風(fēng)輪所產(chǎn)生的噪聲源有所下降,其產(chǎn)生的遠場噪聲也必然有所下降。風(fēng)輪遠場噪聲頻譜圖如圖8所示,氣動噪聲在機理上可以分為湍流噪聲和旋轉(zhuǎn)噪聲,湍流噪聲在聲壓頻譜圖中表現(xiàn)為連續(xù)相,而旋轉(zhuǎn)噪聲在頻譜圖中表現(xiàn)為離散相,從圖中可以看出,風(fēng)機噪聲基本以湍流噪聲為主,頻譜圖中的峰值為旋轉(zhuǎn)噪聲的體現(xiàn)[15]?;贔LUENT可得到,改進前的風(fēng)輪噪聲為54.6 dB,改進后風(fēng)輪噪聲值為50.7 dB,相比下降了3.9 dB,取得了明顯的降噪效果。

        圖7 風(fēng)輪噪聲源分布圖

        圖8 改進前噪聲頻譜圖

        2.2 試驗驗證

        本次風(fēng)量測試設(shè)備如圖9 所示,設(shè)備型號為F-401-025,其原理是在測試風(fēng)洞中模擬試品的實際工作狀態(tài),變換出風(fēng)口的孔板直徑,然后測出風(fēng)口的每次靜壓值,再由標準公式計算出此時對應(yīng)的的流量系數(shù)及風(fēng)量等參數(shù),從而得到煙機性能的P-Q 曲線。依據(jù)國標對煙機進行空氣動力性能測試,將吸油煙機熱機30 min 后接入擴壓筒進行測試,電壓220 V,頻率50 Hz。在消音室對煙機進行噪聲測試,噪聲測試裝置如圖10 所示。待煙機熱機后,在煙機斜下方距離風(fēng)輪中心1 m處,依據(jù)國際標準IEC 651 TYPE II 用噪聲儀進行風(fēng)機噪聲實際測量[16]。

        圖9 風(fēng)量測試設(shè)備

        圖10 噪聲測試裝置

        將所實際測得的風(fēng)量噪聲值與模擬出來的風(fēng)量噪聲值進行比較,氣動性能數(shù)據(jù)如表1所示。從表1可以看出,氣動性能仿真值與實際值的誤差在10%左右,風(fēng)道系統(tǒng)改進后,風(fēng)量實測值為19.8 m3/min,相比提高了14.5%。通過調(diào)整電壓使得改進前和改進后的煙機出口風(fēng)量保持一致為17.3 m3/min,實測噪聲數(shù)據(jù)如表2所示。從表中可以看出,改進前歐式煙機測得噪聲值為59.5 dB,與仿真值誤差為8.9%,改進后歐式煙機實測噪聲值為57.3 dB,與仿真值誤差較大為13%,實測噪聲值下降了2.2 dB,表明對風(fēng)道系統(tǒng)的優(yōu)化取得了明顯降噪效果。

        表1 氣動性能數(shù)據(jù)

        表2 噪聲數(shù)據(jù)

        3 結(jié)束語

        本文通過CFD 數(shù)值仿真技術(shù)對歐式煙機的風(fēng)道系統(tǒng)進行了模擬優(yōu)化,重點對風(fēng)輪進行了重新設(shè)計,改善了煙機內(nèi)部氣流流動狀態(tài),實驗表明新設(shè)計的風(fēng)道系統(tǒng)提升了其空氣動力性能,并有效的降低了噪聲。

        (1)風(fēng)道系統(tǒng)改進后的煙機,實測風(fēng)量為19.8 m3/min,相比改進前提高了14.5%,與仿真值的誤差在10%。

        (2)風(fēng)道系統(tǒng)改進后的歐式煙機,在風(fēng)量和改進前煙機一致均為17.3 m3/min 的情況下,其實測噪聲為57.3 dB,相比改進前下降了2.2 dB。

        (3)CFD 數(shù)值仿真技術(shù)所得風(fēng)量、噪聲數(shù)據(jù)與實驗測量數(shù)據(jù)的誤差在10%左右,能夠在一定程度上為生產(chǎn)設(shè)計提供理論支持。

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