王 杰 高 章 趙 凱 趙 朕
(1-中國汽車技術(shù)研究中心有限公司 天津 300300 2-中汽研(常州)汽車工程研究院有限公司)
隨著國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,機(jī)動(dòng)車已經(jīng)成為人們不可或缺的出行和生產(chǎn)工具。柴油車憑借其輸出轉(zhuǎn)矩大,工作穩(wěn)定,耗油量低,因此被各大領(lǐng)域廣泛應(yīng)用[1-2]。與汽油車相比,一氧化碳(CO)和碳?xì)浠衔铮╤ydrocarbon,HC)占柴油機(jī)排放物的比例較低,但是氮氧化物(NOx)與顆粒物(particulate matter,PM)占柴油機(jī)排放物比例明顯較高,其中PM 的排放是汽油機(jī)的30 倍到60 倍[3-4]。因此,如何整治柴油機(jī)排放污染,便成為重中之重的問題。
針對國六排放標(biāo)準(zhǔn),現(xiàn)主流柴油機(jī)后處理技術(shù)路線都包含DOC+SCR[5]。柴油機(jī)DOC 可以使NO 有效轉(zhuǎn)化為NO2,調(diào)節(jié)SCR 入口處NO2/NOx的比率,從而促進(jìn)SCR 快速反應(yīng)。然而在實(shí)際柴油機(jī)排氣組分中存在水蒸氣,導(dǎo)致催化劑存在水中毒的潛在危險(xiǎn)。因此,本文針對柴油機(jī)尾氣排放組分的特點(diǎn),研究并分析了水蒸氣對DOC 催化劑氧化NO 性能的影響。對優(yōu)化柴油機(jī)后處理器,控制柴油機(jī)尾氣排放,具有一定的指導(dǎo)意義。
本文基于模擬實(shí)驗(yàn)平臺(tái),試驗(yàn)所采用的DOC 催化劑為常用的貴金屬Pt 負(fù)載催化劑。通過DOC 氧化NO 的試驗(yàn),探究了不同反應(yīng)溫度及模擬5%H2O 存在下對DOC 氧化NO 性能的影響;最后,利用試驗(yàn)對比分析了在有無H2O 環(huán)境下DOC 氧化NO 的性能差異。
通常用模擬氣試驗(yàn)來模擬并分析氣源對催化劑性能的影響常用手段,該方法有利于對催化劑反應(yīng)機(jī)理進(jìn)行深入探究。相關(guān)試驗(yàn)裝置示意圖如圖1a 和現(xiàn)場布置圖1b 所示??梢钥闯鲈撈脚_(tái)主要由3 個(gè)部分組成:標(biāo)準(zhǔn)高壓氣源、質(zhì)量流量控制柜及減壓閥等組成氣體供給系統(tǒng);管式爐、溫控儀、精密注射儀和石英玻璃管等組成反應(yīng)系統(tǒng)和紅外尾氣分析儀、氣體池和與氣體池配套的溫控儀等組成氣體檢測及數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。通過設(shè)置質(zhì)量流量柜上的數(shù)值,可以為反應(yīng)提供所需氣體的不同流量濃度;溫控儀探頭緊靠催化劑測量反應(yīng)后氣體溫度;雙溫區(qū)管式爐可精確且快速調(diào)節(jié)反應(yīng)裝置的溫度,從而實(shí)時(shí)監(jiān)控試驗(yàn)溫度變化情況。
圖1 試驗(yàn)裝置圖
試驗(yàn)系統(tǒng)中的相關(guān)儀器列于表1,試驗(yàn)系統(tǒng)所采用的氣體信息見表2。
表1 模擬氣試驗(yàn)所用設(shè)備
表2 模擬氣所用氣瓶信息
在試驗(yàn)開始前,首先要利用肥皂水檢查試驗(yàn)系統(tǒng)進(jìn)行密封性。檢測方法如下:將自行構(gòu)建的裝置連接后,向反應(yīng)器中通入N2,在連接端處滴入肥皂水,觀察有無氣泡生成。若出現(xiàn)氣泡則表明裝置存在漏氣密封性差,需要重新組裝裝置以達(dá)到密封性相關(guān)要求;若無氣泡產(chǎn)生,表明裝置密封良好可進(jìn)行后續(xù)試驗(yàn)。
首先打開N2氣瓶的減壓閥,再開啟質(zhì)量流量控制柜N2管路閥門,向反應(yīng)池進(jìn)行10 min 通氣,待電化學(xué)傳感器顯示的各被測量穩(wěn)定時(shí)進(jìn)行校零處理。校零后,打開N2、O2和NO 管路的閥門,分別通入N2(平衡氣)+10%O2+194×10-6v/v NO,控制240 mL/min 的反應(yīng)總流量。根據(jù)試驗(yàn)所用氣體濃度,計(jì)算出各氣路流量為:8 mL/min NO+208 mL/min N2+24 mL/min O2。待反應(yīng)出口處的NO 體積分?jǐn)?shù)測量值穩(wěn)定在650 mL/min 附近時(shí),同時(shí)設(shè)置標(biāo)定值與氣源值相等,即完成相關(guān)的標(biāo)定過程。
稱取少量催化劑置于石英玻璃管反應(yīng)器中,并用石棉網(wǎng)對玻璃管兩側(cè)密封,固定在管式爐中熱電偶所對應(yīng)位置,進(jìn)行整體檢漏操作。然后對雙溫區(qū)管式爐進(jìn)行調(diào)節(jié),升溫至450 ℃再通入時(shí)間為10 min的10%O2。待相關(guān)數(shù)值穩(wěn)定后,從質(zhì)量流量控制柜中通入N2混合氣對催化劑進(jìn)行約30 min 的吹掃工作,使相關(guān)反應(yīng)裝置中不含其他雜質(zhì)組分,達(dá)到試驗(yàn)所需的初始工作狀態(tài)。
預(yù)處理結(jié)束后,進(jìn)行水蒸氣對DOC 氧化NO 試驗(yàn):首先設(shè)定雙溫區(qū)管式爐的升溫速率讓其以10 ℃/min 對反應(yīng)裝置進(jìn)行加熱并在100 ℃、200 ℃、300 ℃、400 ℃和500 ℃的恒定反應(yīng)溫度下進(jìn)行試驗(yàn)。氣體經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)高壓氣瓶、減壓閥和質(zhì)量流量控制柜流出,向雙溫區(qū)管式爐中的石英玻璃管中通入20 min 的N2(平衡氣)+10% O2+194 × 10-6v/v NO(總流量240 mL/min,8 mL/min NO,24 mL/min O2,208 mL/min N2)反應(yīng)氣,在石英玻璃管中與催化劑發(fā)生反應(yīng)。在探究5%H2O 環(huán)境下試驗(yàn)時(shí),利用精密注射泵向雙溫區(qū)管式爐中的石英玻璃管中注水,通過計(jì)算控制水蒸氣氛圍在5%vol,注入水速度為0.01 mL/min。在進(jìn)料區(qū)利用加熱帶對注射的水進(jìn)行加熱至100 ℃以上,并將催化劑置于雙溫區(qū)管式爐中距進(jìn)料區(qū)較遠(yuǎn)的一側(cè),保證注射水汽化及與混合氣混合均勻。反應(yīng)后的混合氣隨后依次進(jìn)入氣體池和紅外尾氣分析儀,最后經(jīng)排氣管排出。將紅外尾氣分析儀與計(jì)算機(jī)分析軟件相結(jié)合,實(shí)現(xiàn)對氣體定量分析。待紅外尾氣分析儀上顯示的數(shù)值穩(wěn)定在650 mL/min 后用系統(tǒng)軟件記錄相關(guān)數(shù)據(jù),隨后重復(fù)上述步驟進(jìn)行余下反應(yīng)溫度下的試驗(yàn)。
表3 為不同溫度以及有無水存在下DOC 催化劑氧化NO 效率表。在試驗(yàn)開始的前5 min 內(nèi)沒有通入氧氣,其原因是為使NO 氣氛能在玻璃反應(yīng)管中穩(wěn)定。貴金屬Pt 催化劑的NO 轉(zhuǎn)換率隨溫度的變化曲線如圖2、3 所示。由圖可見,不論是在有無水蒸氣存在的條件下,試驗(yàn)在100 ℃~300 ℃范圍內(nèi),催化劑的NO 轉(zhuǎn)換率隨溫度提高顯著上升,尤其當(dāng)溫度為300℃時(shí),試驗(yàn)所用貴金屬Pt 催化劑的NO 轉(zhuǎn)化效率達(dá)到最高,在無水蒸氣存在情況下NO2含量可達(dá)到510×10-6v/v,轉(zhuǎn)化效率為78.4%;在5%水蒸氣存在情況下NO2含量可達(dá)355×10-6v/v,轉(zhuǎn)化效率為56.6%。在溫度為100 ℃時(shí),催化劑氧化NO 的性能最差,只有約10%的轉(zhuǎn)化率。在溫度低于300 ℃時(shí),受到熱力學(xué)的影響催化劑的活性性能較低,在隨后催化劑活性隨溫度的升高而顯著提升,NO 氧化效率顯著上升。在溫度高于300 ℃時(shí),隨著溫度升高,催化劑氧化NO 出現(xiàn)下降趨勢。這是因?yàn)镹O 反應(yīng)是可逆放熱的,在高溫情況下不利于反應(yīng)進(jìn)行,并且二氧化氮對金屬鉑具有覆蓋形成不易脫除的氧單層,抑制了NO在貴金屬活性位上的氧化[6],使得NO 轉(zhuǎn)換率在溫度升高反而出現(xiàn)了下降趨勢。
表3 NO 氧化效率 %
圖2 不同反應(yīng)溫度下無水時(shí)DOC 氧化NO 試驗(yàn)結(jié)果
圖3 不同反應(yīng)溫度下有水時(shí)DOC 氧化NO 試驗(yàn)結(jié)果
在每次試驗(yàn)開始的前5 min 內(nèi)沒有通入氧氣,其原因是為使NO 氣氛能在玻璃反應(yīng)管中穩(wěn)定。有無水存在情況下對不同反應(yīng)溫度下NO2體積分?jǐn)?shù)的對比如圖4~8 所示,由圖可知,在100 ℃、200 ℃、300 ℃、400 ℃、500 ℃反應(yīng)溫度下,水蒸氣的存在對催化劑氧化NO 存在一定抑制作用,且均在反應(yīng)時(shí)間開始6 min左右時(shí),抑制作用明顯。表3.2 為水存在下對不同溫度NO 氧化具體抑制率。由表3.2 可知,水蒸氣的存在對于催化劑氧化NO 存在約20%~30%的抑制影響。其中溫度在100 ℃、200 ℃、400 ℃、500 ℃時(shí)的各個(gè)抑制效果分別為21.4%、19.9%、30.4%、27%。在溫度為300 ℃時(shí),抑制效果最明顯達(dá)到30.9%,這可能是因?yàn)闊崃W(xué)平衡和水蒸氣存在共同作用的結(jié)果。
表4 水存在下對不同溫度NO 氧化抑制率
圖4 100 ℃下對比情況
圖5 200 ℃下對比情況
圖6 300 ℃下對比情況
圖7 400 ℃下對比情況
圖8 500 ℃下對比情況
相關(guān)研究表明,水對催化劑活性具有抑制作用,對其原因分析總結(jié)在以下方面:
1)H2O 會(huì)吸附在催化劑表面的微孔和活性位上,阻礙NO 在催化劑活性位上的吸附,導(dǎo)致NO 氧化效率降低;
2)水蒸氣與NOx形成的酸類也會(huì)阻塞催化劑吸附位,阻礙NO 在催化劑吸附位上的吸附。
3)水蒸氣與NO 和O2在催化劑吸附位上競爭吸附,使得NO 吸附量下降,導(dǎo)致NO 氧化效率降低[7-9]。
由于柴油尾氣組分中一般含有約5%左右的水蒸氣,這對柴油機(jī)后處理器中催化劑存在水中毒風(fēng)險(xiǎn),導(dǎo)致催化劑無法正常工作,增加尾氣排放污染。基于上述問題本文使用DOC 中常見貴金屬pt 負(fù)載催化劑,通過模擬氣試驗(yàn),探究反應(yīng)溫度與水蒸氣對DOC 氧化NOx的影響,得出以下結(jié)論。
1)無水情況下,在100 ℃~300 ℃氛圍內(nèi),催化劑氧化NO 的效果隨溫度的升高而顯著上升,并在300 ℃時(shí)氧化NO 值達(dá)到了最大為510×10-6v/v,而5%水蒸氣情況下NO 值為355×10-6v/v。在超過最佳工作溫度后,受熱力學(xué)平衡影響,隨反應(yīng)進(jìn)行活性數(shù)量以及氧空位逐漸飽和的共同作用下,NO 的氧化效率下降。
2)水蒸氣存在的情況下,NO 氧化效率出現(xiàn)了較大下降,說明水蒸氣會(huì)抑制NO 氧化成NO2,當(dāng)溫度為300 ℃時(shí)抑制效果達(dá)到了最大為30.9%。
以上結(jié)論表明:為使得催化劑氧化NOx效率最高,應(yīng)盡可能將DOC 反應(yīng)溫度控制在300 ℃~500 ℃左右的溫度區(qū)間內(nèi),且盡可能減少排氣中水蒸氣的組分,這對提高經(jīng)DOC 反應(yīng)后尾氣中NO2的濃度,有利于SCR 系統(tǒng)中NOx的轉(zhuǎn)化,從而控制柴油機(jī)NOx排放具有顯著意義。
小型內(nèi)燃機(jī)與車輛技術(shù)2020年5期