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        大比例球團(tuán)礦在安鋼2 800 m3高爐的應(yīng)用

        2020-11-25 08:30:14焦虎豐王雪峰牛富軍
        河南冶金 2020年5期

        焦虎豐 王雪峰 牛富軍

        (安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司)

        0 前言

        合理的爐料結(jié)構(gòu)是高爐生產(chǎn)獲得優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、低耗、長(zhǎng)壽、低成本的重要因素之一,在我國(guó)傳統(tǒng)的高爐爐料結(jié)構(gòu)中,約60%以上為燒結(jié)礦,主要是高堿度燒結(jié)礦[1]。在鋼鐵行業(yè)中,燒結(jié)工序是主要的污染環(huán)節(jié),據(jù)統(tǒng)計(jì),鋼鐵行業(yè)中75.97%的SO2、73.09%的NOX、55.38%的煙粉塵均來(lái)自于燒結(jié)工序[2]。隨著環(huán)保壓力的日益增加,環(huán)保季京津冀及周邊地區(qū)燒結(jié)限產(chǎn)已成為常態(tài)化,降低高爐爐料結(jié)構(gòu)中的燒結(jié)礦配比,提高球團(tuán)礦比例正在成為我國(guó)煉鐵發(fā)展的新趨勢(shì)。高爐配料正經(jīng)歷著從用塊礦代替球團(tuán)礦的模式[3]向使用大比例球團(tuán)礦模式[4]的轉(zhuǎn)變。

        1 現(xiàn)狀

        安鋼2 800 m3高爐設(shè)計(jì)出鐵口3個(gè),30個(gè)風(fēng)口,采用串罐式無(wú)料鐘爐頂,卡魯金頂燃式熱風(fēng)爐,聯(lián)合軟水密閉循環(huán)冷卻,第一代爐役于2007年6月28日點(diǎn)火開爐,2016年9月20日打水降料面停爐大修,由原來(lái)的陶瓷杯水冷爐底改為陶瓷墊水冷爐底,并對(duì)部分冷卻壁進(jìn)行了更換,對(duì)風(fēng)口平臺(tái)進(jìn)行了拓寬改造,第二代爐役于2016年11月28日點(diǎn)火投產(chǎn)[5]。

        安鋼現(xiàn)有3臺(tái)燒結(jié)機(jī)(1×360 m2、1×400 m2、1×500 m2),正常生產(chǎn)模式下,可實(shí)行爐機(jī)匹配供料,其中360 m2燒結(jié)機(jī)主供2 800 m3高爐。隨著環(huán)保形勢(shì)日趨嚴(yán)峻,特別是進(jìn)入2019年以來(lái),按照環(huán)保管控要求,幾乎每個(gè)月都會(huì)有1 - 2臺(tái)燒結(jié)機(jī)停機(jī)限產(chǎn),燒結(jié)礦產(chǎn)能的不足導(dǎo)致原有的爐機(jī)匹配供料模式被打亂,2 800 m3高爐經(jīng)常被迫減風(fēng)、減氧控制冶煉強(qiáng)度,甚至休風(fēng)待料,對(duì)高爐的生產(chǎn)組織造成了很大影響。隨著燒結(jié)機(jī)停機(jī)限產(chǎn)的常態(tài)化,以往的大比例燒結(jié)礦的爐料結(jié)構(gòu)模式已不能滿足高爐生產(chǎn)需要。為了應(yīng)對(duì)環(huán)保季燒結(jié)機(jī)停限產(chǎn)的局面,安鋼2 800 m3高爐逐步改變?cè)械臓t料結(jié)構(gòu),大幅度提高入爐球團(tuán)比例。

        1.1 近年來(lái)安鋼2 800 m3高爐爐料結(jié)構(gòu)

        安鋼2 800 m3高爐近幾年的爐料結(jié)構(gòu)以“高堿度燒結(jié)礦+球團(tuán)礦+塊礦”為主,燒結(jié)礦比例為71%~78%,球團(tuán)礦比例為8%~14%,塊礦比例為13%~17%,詳見表1。

        表1 安鋼2 800 m3高爐2015年—2019年上半年?duì)t料結(jié)構(gòu)

        從2015年開始,安鋼2 800 m3高爐爐料結(jié)構(gòu)中燒結(jié)礦比例逐年下降,燒結(jié)礦比例從2015年的77.67%降到了2019年上半年的71.44%,燒結(jié)礦比例降低了6.23%;球團(tuán)礦比例逐年升高,球團(tuán)礦比例從2015年的8.87%升高到2019年上半年的13.94%,球團(tuán)礦比例升高了5.07%。隨著環(huán)保形勢(shì)的日趨嚴(yán)重,特別是2016年以后,安鋼2 800 m3高爐配料結(jié)構(gòu)模式已經(jīng)逐漸開始了提高球團(tuán)礦比例,但提高幅度不是很大。

        1.2 國(guó)內(nèi)使用大比例球團(tuán)礦現(xiàn)狀

        發(fā)展大比例高品質(zhì)球團(tuán)礦為主的高爐爐料結(jié)構(gòu)不僅是安鋼綠色發(fā)展的需要,也是我國(guó)未來(lái)高爐煉鐵合理爐料結(jié)構(gòu)的發(fā)展趨勢(shì)[6]。目前,我國(guó)已有部分高爐實(shí)現(xiàn)了較高比例的球團(tuán)礦入爐。其中,首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責(zé)任公司球團(tuán)礦的使用比例達(dá)到了57.55%,八鋼高爐球團(tuán)礦的使用比例高達(dá)80%[7]。國(guó)內(nèi)部分鋼鐵廠的高爐爐料結(jié)構(gòu)見表2。

        表2 國(guó)內(nèi)部分鋼鐵廠高爐爐料結(jié)構(gòu)

        1.3 國(guó)外使用大比例球團(tuán)礦現(xiàn)狀

        北美25座高爐中13座高爐使用100%球團(tuán)礦,其他12座高爐球團(tuán)礦比例為51%~99%。南美巴西某鋼鐵廠2座3 284 m3高爐使用40%球團(tuán)礦;歐州瑞典SSAB廠高爐,使用100%球團(tuán)礦;荷蘭艾默伊登廠高爐球團(tuán)礦比例為60%;塞爾維亞鋼廠使用75%~100%球團(tuán);俄羅斯下塔吉爾鋼鐵廠高爐使用53%球團(tuán)礦;亞州日本某高爐使用70%球團(tuán)礦[8]。

        全球的大比例球團(tuán)礦生產(chǎn)實(shí)踐表明,各種不同比例的球團(tuán)礦,甚至包括100%球團(tuán)礦,都可以在高爐冶煉條件下穩(wěn)定運(yùn)行。

        2 球團(tuán)礦與燒結(jié)礦理化特性對(duì)比

        2.1 球團(tuán)礦特點(diǎn)

        與燒結(jié)礦相比,球團(tuán)礦具有品位高、氣孔度低、FeO含量低、冷強(qiáng)度好、自然堆角小等特點(diǎn)。同時(shí),球團(tuán)生產(chǎn)工序能耗較低,污染物排放量少。據(jù)統(tǒng)計(jì),鋼鐵行業(yè)中球團(tuán)工序的SO2排放量?jī)H為燒結(jié)工序的1/8,NOX的排放量?jī)H為燒結(jié)工序的1/32,煙粉塵排放量?jī)H為燒結(jié)工序的2/11。但是,由于體積膨脹,球團(tuán)礦的熱還原強(qiáng)度較差。

        2.2 燒結(jié)礦與球團(tuán)礦成分及軟熔性能比較

        安鋼2 800 m3高爐當(dāng)前主要使用的燒結(jié)礦和球團(tuán)礦成分見表3,荷重軟化及熔滴性能見表4。

        表3 燒結(jié)礦及球團(tuán)礦成分

        從表3可以看出,安鋼2 800 m3高爐使用的球團(tuán)礦的品位均在60%以上,比燒結(jié)礦品位高5%~11%;球團(tuán)礦的Al2O3含量比燒結(jié)礦的低0.6%~1.6%,其中球團(tuán)1為鎂質(zhì)球團(tuán),球團(tuán)2為堿性球團(tuán)。

        從成分上看,由于球團(tuán)礦品位較高,提高球團(tuán)礦比例,可以提高入爐品位,降低入爐焦比和燃料比。由于球團(tuán)礦的Al2O3含量較低,提高球團(tuán)礦比例,可以降低渣中的Al2O3含量,提高爐渣的脫硫能力,改善爐渣的流動(dòng)性。

        表4 燒結(jié)礦與球團(tuán)礦荷重軟化及熔滴性能[9]

        從表4可以看出,軟熔性能方面,球團(tuán)礦與燒結(jié)礦荷重軟化溫度(T10)及軟化溫度區(qū)間(T40-T10)相差不大;滴落性能方面,球團(tuán)礦滴落開始溫度為1 390~1 450 ℃,比燒結(jié)礦的低50~120 ℃,球團(tuán)礦熔滴溫度區(qū)間為124~150 ℃,比燒結(jié)礦窄44~128 ℃,其中球團(tuán)2為堿性球團(tuán),其熔化溫度較酸性球團(tuán)高,與燒結(jié)礦接近,特性值Sn遠(yuǎn)低于酸性球團(tuán)3。從荷重軟化及熔滴性能看,球團(tuán)礦的熔滴溫度區(qū)間比燒結(jié)礦的窄,提高球團(tuán)礦比例,有利于改善高爐透氣性。

        3 提高球團(tuán)礦比例過(guò)程

        安鋼2 800 m3高爐于2019年6月20日開始逐漸提高球團(tuán)礦比例,球團(tuán)礦使用的是酸性球團(tuán)礦,9月24日后改用堿度大于0.80的熔劑性球團(tuán)。

        安鋼2 800 m3高爐提高球團(tuán)礦比例,分為幾個(gè)階段:

        (1)2019年6月20日-7月18日,燒結(jié)礦比例降至66%,球團(tuán)礦比例提高到20%,塊礦比例為14%。期間爐料結(jié)構(gòu)比較穩(wěn)定,但是從7月9日起,由于高爐壓差升高,煤氣利用率開始下降,高爐退負(fù)荷。煤氣利用率隨著焦炭負(fù)荷的降低而降低,如圖1所示。

        圖1 6月20日-7月18日煤氣利用率隨焦炭負(fù)荷變化趨勢(shì)

        (2)7月19日-2019年8月23日,因燒結(jié)礦產(chǎn)能有所緩解,把燒結(jié)礦比例提高到了70%,把球團(tuán)礦降到了15%,煤氣利用率逐漸恢復(fù)到48%以上。然后把球團(tuán)礦比例提高到了20%,結(jié)果煤氣利用率又開始下降,把球團(tuán)礦比例降到了15%后,煤氣利用率恢復(fù)到了48%以上,如圖2所示。

        (3)8月24日-9月23日,燒結(jié)礦配比約為63%,球團(tuán)礦比例約為21%,塊礦比例為16%左右。9月中下旬隨著新一輪環(huán)保管控的開始,360 m2燒結(jié)機(jī)產(chǎn)量急劇下降,9月下旬360 m2燒結(jié)機(jī)停機(jī)。由于燒結(jié)礦緊張,2 800 m3高爐被迫增加落地?zé)Y(jié)礦比例,落地?zé)Y(jié)礦含粉高,同時(shí)把焦炭負(fù)荷從4.70降到4.33,煤氣利用率均呈下降趨勢(shì),如圖3所示。

        圖3 8月24日-9月23日煤氣利用率隨焦炭負(fù)荷變化趨勢(shì)

        (4)9月24日-12月,球團(tuán)礦比例逐月提高,從22%提高到34.5%。煤氣利用率從44%升高到47%。煤氣利用率隨著球團(tuán)礦比例的提高而升高,兩者基本呈正比關(guān)系,如圖4所示。

        圖4 2019年9月-12月煤氣利用率隨球團(tuán)礦比例變化趨勢(shì)

        (5)2020年1月1-12日,燒結(jié)礦比例為52%左右,球團(tuán)礦比例穩(wěn)定在35%,塊礦比例約為13%,爐料結(jié)構(gòu)比較穩(wěn)定。由于環(huán)保限產(chǎn),從12月下旬起,每天只有一臺(tái)燒結(jié)機(jī)生產(chǎn),因燒結(jié)礦嚴(yán)重不足,高爐大量使用外購(gòu)落地?zé)Y(jié)礦,落地?zé)Y(jié)礦含粉較高,入爐后壓差升高、順行變差,焦炭負(fù)荷從4.23降低到3.87,風(fēng)量從5 100 m3/min降到4 900 m3/min,煤氣利用率從47%降低到46.6%,如圖5所示。

        圖5 2020年1月1日-1月12日煤氣利用率隨焦炭負(fù)荷變化趨勢(shì)

        (6)2020年1月13-25日,燒結(jié)礦比例為46.7%,球團(tuán)礦比例穩(wěn)定在47%,塊礦比例為6.3%。爐料結(jié)構(gòu)比較穩(wěn)定,煤氣利用率隨焦炭負(fù)荷的升高而升高,如圖6所示。煤氣利用率從46.04%升高到了49.72%,比6月1-19日的煤比利用率的平均值49.68%高0.04%,成功實(shí)現(xiàn)了大比例球團(tuán)礦在安鋼2 800 m3高的爐應(yīng)用。

        圖6 2020年1月13日-1月25日煤氣利用率隨焦炭負(fù)荷變化趨勢(shì)

        4 調(diào)整措施

        4.1 送風(fēng)制度

        由于球團(tuán)礦的自然堆角小,滾動(dòng)性好,布料時(shí)易向高爐中心滾動(dòng),隨著球團(tuán)礦比例的提高,會(huì)導(dǎo)致高爐中心負(fù)荷過(guò)重、氣流不穩(wěn),進(jìn)而抑制高爐中心氣流發(fā)展。為了減少大比例球團(tuán)礦對(duì)中心煤氣流的影響,隨著球團(tuán)礦比例的增加,在下部送風(fēng)制度上,安鋼2 800 m3高爐采取調(diào)整壓差及風(fēng)口直徑、長(zhǎng)度的方式來(lái)促進(jìn)中心氣流發(fā)展、活躍爐缸。

        4.1.1 壓差

        隨著球團(tuán)礦比例的不斷提高,加之燒結(jié)礦落地?zé)Y(jié)礦比例的增加,高爐的壓差逐步升高,為保持正常風(fēng)量,確保吹透中心,參考兄弟企業(yè)的同類型高爐壓差控制,安鋼2 800 m3高爐逐步提高壓差水平,壓差由165 kPa提高到185 kPa,如圖7所示。

        圖7 安鋼2 800 m3高爐壓差隨球團(tuán)礦比例變化趨勢(shì)

        4.1.2 風(fēng)口尺寸調(diào)整

        為了進(jìn)一步吹透中心,活躍爐缸,減輕球團(tuán)比例提高后對(duì)中心氣流的影響,通過(guò)風(fēng)口尺寸調(diào)整,有效提高了鼓風(fēng)動(dòng)能。9月24日調(diào)整了5個(gè)風(fēng)口直徑,風(fēng)口面積縮小了0.012 6 m2,增加了2個(gè)風(fēng)口長(zhǎng)度,實(shí)際風(fēng)速?gòu)?68 m/s提高到了284 m/s,理論風(fēng)速?gòu)?46 m/s提高到了257 m/s,鼓風(fēng)動(dòng)能從122.06 kJ/s提高到了146.59 kJ/s;12月13日調(diào)整了4個(gè)風(fēng)口直徑,風(fēng)口面積縮小了0.003 9 m2,增加了1個(gè)風(fēng)口長(zhǎng)度,實(shí)際風(fēng)速?gòu)?76 m/s提高到了279 m/s,理論風(fēng)速?gòu)?56 m/s提高到了260 m/s,鼓風(fēng)動(dòng)能從139.65 kJ/s提高到了144.14 kJ/s;2020年1月21日調(diào)整了1個(gè)風(fēng)口直徑,風(fēng)口面積縮小了0.001 8 m2,調(diào)整了7個(gè)風(fēng)口長(zhǎng)度,實(shí)際風(fēng)速?gòu)?80 m/s提高到了286 m/s,理論風(fēng)速?gòu)?65 m/s提高到了269 m/s,鼓風(fēng)動(dòng)能從146.55 kJ/s提高到了154.84 kJ/s。風(fēng)口調(diào)整情況見表5。

        表5 安鋼2 800 m3高爐風(fēng)口調(diào)整情況

        4.2 裝料制度

        為了減少球團(tuán)礦比例增加對(duì)中心氣流的影響,隨著球團(tuán)礦比例的不斷提高,對(duì)礦石和焦炭布料矩陣進(jìn)行了調(diào)整:通過(guò)布料平臺(tái)外移開放中心氣流,以減少球團(tuán)礦對(duì)中心的抑制和向邊緣滾動(dòng)的幅度(見表6 )。上部裝料制度的調(diào)整配合下部對(duì)送風(fēng)制度的調(diào)整實(shí)現(xiàn)了邊沿氣流和中心氣流的合理分布,保證了爐況的穩(wěn)定順行。

        表6 安鋼2 800 m3高爐布料矩陣調(diào)整情況

        4.3 熱制度

        為了活躍爐缸,制定了鐵水物理熱和鐵水含[Si]控制標(biāo)準(zhǔn),鐵水物理熱控制在(1 510±10) ℃內(nèi),鐵水[Si]含量控制在0.30%~0.50%,在實(shí)際生產(chǎn)中按上限控制。

        4.4 造渣制度

        4.4.1 堿度調(diào)整

        為保證爐渣良好的流動(dòng)性和脫硫能力,2 800 m3高爐爐渣二元堿度一般控制在1.15~1.25倍,生產(chǎn)過(guò)程中會(huì)根據(jù)入爐硫負(fù)荷變化情況及時(shí)對(duì)爐渣二元堿度進(jìn)行調(diào)整。隨著環(huán)保壓力日益增加,燒結(jié)機(jī)不定期開停機(jī)限產(chǎn)、焦炭結(jié)焦時(shí)間調(diào)整頻繁,高爐外圍原燃料條件的惡化直接導(dǎo)致高爐穩(wěn)定性變差、煤氣利用率降低、燃料比升高,高爐被迫降低焦炭負(fù)荷,焦比升高,焦炭帶入高爐中的硫增加,硫負(fù)荷從4.44 kg/t升高至4.90 kg/t。為了改善爐渣的脫硫能力,逐步提高爐渣堿度,爐渣堿度從1.16提高至1.24,具體指標(biāo)見表7。

        4.4.2 鎂鋁比分段管控

        在提高球團(tuán)礦比例的過(guò)程中,由于燒結(jié)礦中的Al2O3含量波動(dòng)較大,導(dǎo)致爐渣中的Al2O3含量波動(dòng)較大,最高達(dá)到19.82% ,為了提高爐渣的穩(wěn)定性和脫硫能力,根據(jù)東北大學(xué)沈豐滿等[10]人的研究,制定了高爐渣適宜鎂鋁比分段管控方案:爐渣中Al2O3>18%時(shí),高爐渣鎂鋁比控制在0.45~0.55;爐渣中Al2O3=15%~17%時(shí),高爐渣鎂鋁比控制在0.40~0.50;爐渣中Al2O3<14%時(shí),不控制鎂鋁比。當(dāng)Al2O3含量高時(shí),在爐料中配加白云石調(diào)整爐渣鎂鋁比。

        5 效果

        通過(guò)對(duì)裝料制度、送風(fēng)制度、熱制度和造渣制度的調(diào)整和控制,基本掌握了大比例球團(tuán)操作的基本規(guī)律,成功實(shí)現(xiàn)了大比例球團(tuán)礦的應(yīng)用,球團(tuán)礦比例的提高情況見表8。隨著球團(tuán)礦比例的不斷提高,礦石入爐品位從57.70%提高到了60.88%, 從2019年10月份以后,燃料比逐月下降,在環(huán)保管控越來(lái)越嚴(yán)的情況下,爐況穩(wěn)定性較以往同期大幅提高,利用系數(shù)維持在了較高水平,且呈上升趨勢(shì),2019年6月-2020年1月高爐主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)見表9。

        表8 安鋼2 800 m3高爐2019年7月-2020年1月爐料結(jié)構(gòu)

        表9 2019年6月-2020年1月主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)

        6 結(jié)語(yǔ)

        (1)安鋼2 800 m3高爐成功使用了球團(tuán)礦比例為47%的爐料結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)了49.72%的煤氣利用率,證明安鋼發(fā)展大比例球團(tuán)礦為主的高爐爐料結(jié)構(gòu)是可行的。

        (2)隨著球團(tuán)礦比例的提高,會(huì)導(dǎo)致高爐中心負(fù)荷過(guò)重和氣流不穩(wěn),抑制高爐中心氣流發(fā)展,通過(guò)布料平臺(tái)外移、增加鼓風(fēng)動(dòng)能和實(shí)際風(fēng)速開放中心氣流,可實(shí)現(xiàn)邊沿氣流和中心氣流的合理分布,保證爐況的穩(wěn)定順行。

        (3)為了減少大比例球團(tuán)礦對(duì)煤氣流的影響,可通過(guò)采取調(diào)整壓差及風(fēng)口尺寸的方式來(lái)促進(jìn)中心氣流發(fā)展、活躍爐缸。

        (4)合理的熱制度,充足而穩(wěn)定的爐溫,是提高球團(tuán)礦比例時(shí),高爐穩(wěn)定順行的保障。

        (5)在原燃料條件惡化的情況下,適當(dāng)調(diào)整爐渣堿度和控制合適的鎂鋁比有利于搞高爐渣的穩(wěn)定性和脫硫能力。

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