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        SQ215D型切絲機刀輥電機變頻器跳閘診斷及處理舉措

        2020-11-20 12:23:18馬加平楊彪高鵬
        裝備維修技術 2020年3期

        馬加平 楊彪 高鵬

        摘 ?要 ?近期,SQ215D型切絲機[1]作為廠制絲部A線切葉絲設備,刀輥電機多次異常發(fā)熱,造成變頻器頻繁跳閘,導致葉絲生產不連續(xù),造成后續(xù)工序頻繁出現(xiàn)停機斷料狀況,影響著切后煙絲質量。針對此情況,本文結合實際,逐一分析排查調整,并闡述相應措施和辦法,使該問題得以迎刃而解。。

        關鍵詞 ?電機發(fā)熱 ?切絲三要素 ?線速度 ?轉速

        0 引言

        隨著消費者對卷煙品質要求的不斷提高,各生產企業(yè)和各生產廠商均在卷煙生產精細化上下工夫,同時對設備穩(wěn)定性和精確度的要求也相應提高。此時降低設備故障率,保持生產連貫性、穩(wěn)定性及降低維修費用,提高設備對卷煙品質的保障就成為了設備管理工作的關鍵課題。

        1 SQ215D型切絲機是制絲生產線上的核心設備

        SQ215D型切絲機機為直刃傾斜滾刀式切絲機[2],其主要性能指標及結構參數(shù)為以下:切絲寬度0.3~1.5mm,生產能力:4800kg/h,刀輥轉速:150~660轉/分鐘,刀門高度65~125mm。主要結構有送料系統(tǒng)、切削與磨刀系統(tǒng)、喂料裝置、氣動系統(tǒng)及電氣系統(tǒng)等,其結構見圖1:

        2 存在問題

        SQ215D型切絲設備在調試過程中采用的煙葉等級很差,煙葉在排鏈壓實過程中可壓縮量很大,加之前期的環(huán)境溫度比較低,故該設備在調試過程中,按當時的參數(shù)設置,勉強達到各項工藝技術指標。

        隨著天氣轉熱,環(huán)境溫度升高,此時加之生產的卷煙品牌發(fā)生變化,所使用的煙葉等級提高,煙葉質地緊密,在銅排鏈壓實過程中,可壓縮量變小。如果生產過程中的設定參數(shù)和原來一致的話,則煙餅的厚度就會加大,尤其是生產云煙(小熊貓)、云煙(軟小熊貓)及幾個卷煙檔次更高的試制品時,煙餅的厚度就會更厚,刀輥切削阻力也隨之更大,導致刀輥電機異常發(fā)熱,造成變頻器頻繁跳閘。下面為對A2切葉絲機切云煙(軟小熊貓)品牌的跟蹤情況,見表一:

        由于上述跳閘問題的影響產生了每過一個批次(100箱)都導致后道工序斷料(2~3)次的情況。該故障的停機對整條制葉絲線的生產連續(xù)性有著嚴重的影響,進而波及到后道工序(薄板烘線機)對煙絲水份的控制,且每生產一批次的煙絲均要出現(xiàn)幾次料頭料尾,大大增加了車間的物耗和能耗。

        3 問題分析及解決方案

        3.1 造成該問題產生的原因

        經電氣修理人員仔細檢查,排除切絲設備電氣方面存有故障的可能,而刀輥電機發(fā)熱,變頻器頻繁跳閘則主要為其電機負荷過大造成。產生刀輥電機負荷過大的原因有很多方面,根據(jù)設備工作原理與傳動方式,找出以下幾個機械方面原因:一為刀片刃口易變形卷曲; ? ? ? ? ? ? ? ? ? 二為煙葉自身品質問題;三為前幾道工序不到位,造成煙葉水分過大;四為刀門壓力設置過大;五為變頻器發(fā)生異常;六為“煙餅”過厚造成切削阻力過大。 其中通過現(xiàn)場查看和多次重復測試,刀片磨削不夠鋒利和“煙餅”過厚造成切削阻力過大是引起該問題的主要原因。

        3.2主要原因分析及對應解決方案

        3.2.1刀片易變形卷曲方面

        3.2.1.1原因分析

        從刀片和砂輪材質方面入手,經向對應生產廠家求證及現(xiàn)場磨削核實,兩種材質均符合設備生產運行要求,除此之外,可調整刀片和砂輪磨削形式來使刀片變得更加鋒利。

        打開切絲設備機頭,檢查刀片磨削情況,發(fā)現(xiàn)刀刃口卷曲,有毛邊。且刀口的磨削角度太過平滑(剛強度不夠)。關上機頭,打開機頭罩,點動砂輪電機,觀察砂輪磨削刀片產生的火花情況。發(fā)現(xiàn)火花產生的位置在砂輪端面靠近內圓的地方,得出結輪是當初調整的磨削位置確實不好。

        現(xiàn)對刀門刃口平滑度進行受力分析[3]如下:由于所切物料相同,故物料施加給刀片的力大小相同,方向不同,如圖2所示。從圖中可以看出,刀門刃口平滑一些的受力為F1,刀門刃口陡一些的受力為F2, 正交分解得到F1 在X軸上的分力小于F2在X軸上的分力,即F1′

        3.2.1.2解決方案

        從砂輪裝置方面入手,因為整個砂輪整體材質一致,在砂輪的端面上,其剛強度最大的位置是端面中部的幾個同心圓位置,越靠內圓或者靠外圓其剛強度越低。而在端面上,砂輪在砂輪電機的帶動下以3000轉/min的速度轉動,其角速度都是一致的,在端面越靠外圓,轉動半徑越大,其線速度就越大,與刀片磨削接觸的速度越快,磨削的刀片鋒利程度越高。反之越靠近內圓,轉動半徑越小,線速度越小,磨削效果就越差。當然如果調整角度過大,接觸點太靠近端面外圓邊上,砂輪的剛強度也會下降,磨削刀片的效果也會下降。

        下為砂輪裝置圖4:砂輪裝置主要由砂輪架1、轉動架2、碗形砂輪3及進給裝置等組成。砂輪的進給量是可以無級調整的。(注:刀片刃口距砂輪內孔邊緣10mm處開始進入磨削區(qū)域。)

        綜上,對砂輪往復支架作調整,經過反復的調整,最終使砂輪與刀片的磨削調整到砂輪端面上靠近外圓(離外圓邊3-5mm處),見圖5所示。該次的調整,使得砂輪端面角度抬高,與刀片接觸角度有所立起,磨削區(qū)域面積有所減小,磨削后的刀片刃口強度和剛度更大,刃口不易變形。而磨削點位置外移,其磨削點半徑增大,其線速度增大后,磨削后的刀片就更鋒利,這樣調整后,刀輥電機的工作阻力就變小,其負荷自然就大大降低。

        3.2.2“煙餅”過厚造成切削阻力過大

        3.2.2.1原因分析

        原昆船技術人員在調機時,設定的刀輥轉速是300r/min左右,超聲波來料料位高料位是650mm。由于調試時使用的煙葉品質差,質地粗燥,在上下銅排鏈同步向前輸送過程中,其可壓縮量很大。在上刀門氣缸的壓力作用下,在刀門處(切削位置)形成的煙餅厚度為75mm左右,即刀門高度為75mm。而在正式投產后,使用的煙葉品質提高,其質地變得更緊密,再用原來設定的參數(shù)運行,刀門高度就被抬高到95mm左右,造成煙餅厚度增加。

        煙餅厚度增加,刀輥電機的負荷就會加大,其發(fā)熱導致變頻器頻繁跳閘就發(fā)生了。查閱SQ215D切絲機的資料,得到其主要參數(shù)為:刀輥最高轉速為660r/min,刀門高度最低為65mm,兩項參數(shù)的調整空間都很大。

        3.2.2.1解決方案

        首先根據(jù)切絲寬度公式,分析產量Q,煙絲寬度S及刀門高度h之間的關系:切絲寬度為刀輥轉動1/Z圓周用時t與輸送鏈速度V的乘積,即:S=V×t=V×1/n×1/z=V/nz(mm),由公式推出如下關系,見表二:

        切絲寬度不變,提高刀輥轉速,降低刀門高度,同樣能保證切絲產量(使原來刀輥電機重載慢跑變?yōu)檩p載快跑來運行)。將刀輥轉速設定為370r/mm,把超聲波高料位設定為500 mm。啟動切絲設備運行一段時間后,刀門高度顯示降為73mm左右,機器運行平穩(wěn),見圖7所示,在設定范圍之內,一整批次料生產結束,未發(fā)生電機變頻器跳閘現(xiàn)象。但切絲機前面的皮運機在超聲波檢測儀作用下,頻繁起停,造成喂料小車內煙葉布料不太平穩(wěn),時有高低波動,造成壓實后的煙餅緊密程度波動,切后煙絲質量有波動,且皮運機、高空振槽頻繁啟停,對其各組件也會加大沖擊損傷;因此,采用適當調高超聲波高位值為 550 mm,降低來料速度來解決此問題。

        將進料喂料提升機上的均料輥位置調低30mm后,再把電機頻率由原來的50HZ逐漸往下調,反復試驗,最后設定為:當后道工序-----烘絲機生產流量為4300kg/h的品牌煙時,刀輥轉速設定為370r/min,提升機電機頻率為48HZ,當后工序生產流量為3000kg/h,刀輥轉速設定為340r/min,提升機電機頻率為38HZ;通過這樣調整后,刀輥電機異常發(fā)熱,變頻器跳閘未再發(fā)生,且煙絲質量也得到很好保證。

        4 總結

        雖然僅只調整了砂輪磨削位置、刀輥轉速和刀門高度,SQ215D型切絲機刀輥電機變頻器跳閘問題就迎刃而解,但在調整之前,需要大量的數(shù)據(jù)理論分析和現(xiàn)場實踐,同時也需要各方面人員的盡力及協(xié)同配合,才能將對應的一系列關系理清、校準,才能將問題的“癥結”徹底根治。因此,面對處理設備故障時,只要秉持“理論+實踐+技術”,并一以貫之,最終就能將其迅速“偵破”。

        參 ?考 ?文 ?獻

        [1]《SQ215D型切絲機使用說明》.昆明船舶集團有限公司

        [2]《煙機設備修理工(制絲)專業(yè)知識》編寫組. 煙機設備修理工(制絲)專業(yè)知識[M].鄭州:河南科學技術出版社, 2013.4.

        [3]《煙機設備修理工基礎知識》編寫組. 煙機設備修理工基礎知識

        [4]《Solidworks 2012從入門到精通》. 胡仁喜等編著北京:機械工業(yè)出版社,2012.7;

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