摘要:針對(duì)兩支110kV玻璃鋼干式套管交接驗(yàn)收時(shí)出現(xiàn)末屏絕緣電阻低的現(xiàn)象做了分析,查找了故障原因,并提出了防范措施。
關(guān)鍵詞:變壓器;絕緣電阻;電容;介損
1.引言
玻璃鋼干式套管是近幾年國(guó)內(nèi)套管廠家進(jìn)行參考國(guó)際上同類產(chǎn)品技術(shù)、研究開發(fā)的一種電容式新產(chǎn)品。該產(chǎn)品具有結(jié)構(gòu)緊湊、無油、無需維修保養(yǎng)、無燃燒及爆炸的危險(xiǎn)等優(yōu)點(diǎn)。由于此類套管在國(guó)內(nèi)發(fā)展及使用的時(shí)間較短,設(shè)計(jì)及加工制造工藝方面還存在一些需要完善的細(xì)節(jié),發(fā)生一些質(zhì)量問題在所難免。對(duì)發(fā)生的質(zhì)量問題進(jìn)行研究,查找問題的根源,持續(xù)改進(jìn)則是盡快掌握此項(xiàng)技術(shù)必不可少的一步。
筆者經(jīng)過較長(zhǎng)時(shí)間的跟蹤發(fā)現(xiàn),該類套管在交接驗(yàn)收時(shí)末屏電阻偏低是一類比較典型的不合格問題,其中可能存在系統(tǒng)性原因。為此,筆者對(duì)其中兩支做了深入調(diào)查研究,查清了其內(nèi)在原因。下面筆者對(duì)這兩支110kV玻璃鋼干式套管在交接驗(yàn)收時(shí)末屏電阻低的問題進(jìn)行分析解讀。
2.故障簡(jiǎn)介
在現(xiàn)場(chǎng)變壓器交接驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的這兩支有問題的套管的情況是:套管型號(hào):FBRL110/1250,出廠編號(hào):51、52,試驗(yàn)時(shí),套管末屏絕緣電阻分別為1MΩ、5 MΩ,不符合電氣裝置安裝工程電氣設(shè)備交接試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)(GB50150-2006)的規(guī)定,即采用2500V兆歐表測(cè)量絕緣電阻:絕緣電阻值應(yīng)不低于1000MΩ。
3.故障分析
鑒于套管出現(xiàn)的質(zhì)量問題,初步分析為套管法蘭同末屏電容擊穿或套管末屏塞座存在問題,將對(duì)末屏塞座進(jìn)行檢查測(cè)量,先排除塞座故障造成的絕緣電阻低的問題,如未發(fā)現(xiàn)問題將對(duì)故障套管進(jìn)行耐壓試驗(yàn),通過高電壓對(duì)故障點(diǎn)的作用使問題根以查找,但現(xiàn)場(chǎng)不易操作。為徹底查找原因,經(jīng)與套管生產(chǎn)廠進(jìn)行溝通,決定返廠檢查,找到造成現(xiàn)場(chǎng)套管末屏電阻低的原因。
3.1返廠后測(cè)量末屏對(duì)法蘭的絕緣電阻確認(rèn)故障狀態(tài)(見表1)。
3.2 針對(duì)編號(hào)51的套管進(jìn)行的試驗(yàn)
3.2.1 將套管末屏塞對(duì)法蘭施加電壓2.25kV,1分鐘。
3.2.2 使用2500V兆歐表進(jìn)行測(cè)量,末屏對(duì)法蘭絕緣電阻仍為5MΩ。
3.2.3 將末屏塞座從套管法蘭盤上拆開并離開一定距離,用2500V兆歐表進(jìn)行測(cè)量:末屏對(duì)法蘭的絕緣電阻仍為5MΩ。
3.2.4 然后拆掉末屏塞座,用2500V兆歐表進(jìn)行測(cè)量:末屏引線對(duì)法蘭的絕緣電阻仍為5MΩ。
3.2.5 單獨(dú)對(duì)套管末屏塞座用2500V兆歐表進(jìn)行絕緣電阻測(cè)量,絕緣電阻無窮大。以上試驗(yàn)證明:此套管的末屏絕緣電阻低與末屏塞座無關(guān)。
3.2.6 用萬用表測(cè)量未使用過的末屏塞座,旋緊后即接通。塞座結(jié)構(gòu)是可靠的。
3.2.7 對(duì)該套管進(jìn)行雷電沖擊試驗(yàn),之后測(cè)末屏絕緣電阻、套管介損和電容,結(jié)果見表2。
根據(jù)沖擊試驗(yàn)前后絕緣電阻、介損和電容測(cè)量結(jié)果,判斷套管主絕緣已擊穿。為排除套管可能是由高電壓造成的擊穿,而不是高電壓順著原來的薄弱點(diǎn)產(chǎn)生的擊穿,檢查人員決定采取解剖的方式查找故障點(diǎn)。
3.3 解體編號(hào)為51的套管。
首先對(duì)該套管法蘭盤進(jìn)行對(duì)半切割,拆除末屏對(duì)面半邊金屬法蘭,發(fā)現(xiàn)在絕緣體上有一個(gè)黑點(diǎn)。使用2500V兆歐表測(cè)量此黑點(diǎn)對(duì)末屏接線:已連通,并伴有放電現(xiàn)象。測(cè)量另半邊金屬法蘭對(duì)末屏絕緣電阻:結(jié)果為無窮大。進(jìn)一步切片檢查發(fā)現(xiàn)最外層電容屏處有爬電痕跡,說明此套管的故障點(diǎn)找到。
3.4解體編號(hào)為52的套管。
解體發(fā)現(xiàn)套管末屏對(duì)法蘭擊穿擊穿位置同52號(hào)套管。
以上兩只套管解剖后均發(fā)現(xiàn)最外層電容屏絕緣層存在薄厚不均勻的現(xiàn)象。
4.原因分析
通過對(duì)套管車間加工工序的了解及上述試驗(yàn)、解剖情況,經(jīng)分析判斷:套管末屏絕緣電阻低是以下原因造成的:
環(huán)氧玻璃絕緣芯體在纏繞時(shí),由于內(nèi)層鋁管長(zhǎng),本身鋁管受重力的作用中部就出現(xiàn)下垂的問題,繞制時(shí)大量的樹脂加玻璃纖維使鋁管在中部受力較大,產(chǎn)生更嚴(yán)重的變形。樹脂干燥后因中部芯體下沉形成永久變形,在車床上加工因芯體不同心造成末屏到外層的絕緣會(huì)出現(xiàn)薄厚不均勻的情況,局部絕緣厚度無法滿足電氣強(qiáng)度的要求。紙絕緣電容套管在繞制絕緣芯體過程中鋁管也存在芯體變形的問題,絕緣紙厚度是無法改變的,所以不存在上述問題。但環(huán)氧玻璃絕緣芯體在造制過程中變形的芯體造成拉力不同,絕緣樹脂在芯體的存留就出現(xiàn)薄厚不均勻的問題,這就是此兩類套管繞制芯體時(shí)的不同之處。
5.改進(jìn)措施
為保證套管末屏對(duì)法蘭的絕緣能力,設(shè)計(jì)時(shí)考慮適當(dāng)?shù)脑黾咏^緣裕度,如增加最外層的絕緣層厚度或增加電容屏的層數(shù)進(jìn)行分壓等手段來保證最外層的絕緣強(qiáng)度要求。通過持續(xù)的跟蹤,套管制造廠已采用增加電容屏的層數(shù)進(jìn)行分壓的措施,目前已收到良好的效果。
6.小結(jié)
變壓器套管的質(zhì)量狀況直接關(guān)系到變壓器的安全及可靠運(yùn)行,因此變壓器的套管生產(chǎn)單位一定要重視新產(chǎn)品套管的研發(fā),嚴(yán)格控制生產(chǎn)中的各個(gè)重要的工藝環(huán)節(jié),從不同角度關(guān)注產(chǎn)品的每一個(gè)細(xì)節(jié),在生產(chǎn)中不斷完善設(shè)計(jì)和工藝要求,使新產(chǎn)品盡快完善,滿足變壓器的安全運(yùn)行需求。
作者簡(jiǎn)介:王福斌(1976-),男,河北保定人,保定天威保變電氣? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 股份有限公司質(zhì)量保證部工程師,主要從事變壓器產(chǎn)品的檢驗(yàn)技術(shù)工作。