何鳳英
(鞍鋼集團有限公司教育培訓中心,遼寧 鞍山 114000)
某鋼廠高爐上料主膠帶傳動系統(tǒng)運行狀態(tài)不佳,為了查找問題根源,使用ET-VI1振動分析儀對其進行了振動狀態(tài)監(jiān)測與故障診斷,及時準確地把握了其運行狀態(tài)、發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障隱患、確認設(shè)備故障部位和故障類型,為設(shè)備維修提供可靠依據(jù),預(yù)防事故發(fā)生。進一步證明實施振動狀態(tài)監(jiān)測和故障診斷,是現(xiàn)代設(shè)備管理與維修行之有效的方法。
高爐上料主膠帶傳動系統(tǒng)設(shè)備簡圖及測點布置如圖1所示,圖中序號①至⑦為振動測試的測點,Z1至Z4代表減速機各齒輪齒數(shù)。設(shè)備主要技術(shù)參數(shù):電機功率P=75 kW,電機轉(zhuǎn)速n=1 490r/min;減速機齒輪齒數(shù)Z1=23,Z2=91,Z3=24,Z4=76。采用ET-VI1便攜式振動分析儀對該傳動系統(tǒng)①-⑦測點的水平方向(H)、垂直方向(V)、軸向(A)進行振動監(jiān)測,部分測量結(jié)果見表1。
圖1 高爐上料主膠帶傳動系統(tǒng)設(shè)備簡圖及測點布置
表1 高爐上料主膠帶傳動系統(tǒng)振動測量結(jié)果
由表1中測量結(jié)果對照ISO2372振動診斷標準,該設(shè)備處于較差運行狀態(tài)。電機軸(測點①)振動位移較大,減速機Ⅰ軸、Ⅱ軸(測點②、③、④、⑤)徑向振動加速度值較大,說明電機可能存在長周期故障、減速機可能存在短周期故障。
減速機I軸數(shù)據(jù)分析:圖2(a)和圖2(b)是測點②垂直方向加速度的時域波形和頻譜圖,圖2(c)和圖2(d)是測點③垂直方向加速度的時域波形和頻譜圖。
(a)測點②垂直方向加速度時域波形圖
(b)測點②垂直方向加速度頻譜圖
(c)測點③垂直方向加速度時域波形圖
(d)測點③垂直方向加速度頻譜圖
減速機其他軸數(shù)據(jù)分析:圖3(a)和圖3(b)是測點④垂直方向加速度的時域波形和頻譜圖,圖3(c)和圖3(d)是測點⑦垂直方向加速度的時域波形和頻譜圖。
(a)測點④垂直方向加速度時域波形圖
由減速機Ⅱ軸(測點④、測點⑤)、Ⅲ軸(測點⑥、測點⑦)數(shù)據(jù)時域波形和頻譜圖可以看出:減速機故障源仍然為I軸齒輪存在點蝕等均布故障。具體分析如下:
測點④振動時域波形圖3(a)、測點⑦振動時域波形圖3(c)都有一定程度沖擊現(xiàn)象;測點④垂直方向加速度頻譜圖圖3(b)中572.5 Hz處幅值較大,并且?guī)в猩倭块g隔為25 Hz的邊頻帶;測點⑦垂直方向加速度頻譜圖圖3(d)中存在572.5 Hz及其2倍頻1 145.0 Hz、3倍頻1 715.0 Hz,且嚙合頻率處幅值較大,并均帶有少量間隔為25 Hz的邊頻帶,說明減速機I軸上的齒輪存在點蝕等均布故障。同樣在圖3(b)和圖3(d)的頻譜圖中也存在低速級齒輪的嚙合頻率150 Hz,但其幅值較小,且沒有明顯的邊頻成分,故低速級齒輪傳動運行正常。
綜合上述分析得出:高爐上料主膠帶傳動系統(tǒng)處于較差運行狀態(tài),齒輪箱高速軸齒輪存在點蝕等均布性故障隱患。利用停產(chǎn)時間對該設(shè)備檢修,發(fā)現(xiàn)高速軸齒輪齒面存在表面金屬剝落現(xiàn)象,與診斷結(jié)論相符。針對故障隱患做了適當?shù)奶幚恚O(shè)備運行狀態(tài)大有改善,避免了故障發(fā)展引發(fā)事故。
高爐上料主膠帶傳動系統(tǒng)的振動狀態(tài)監(jiān)測與故障診斷實例驗證了在設(shè)備運行過程中,利用振動診斷技術(shù)能夠準確地把握設(shè)備狀態(tài)并及時發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障及隱患,給設(shè)備維修提供可靠依據(jù),從而預(yù)防事故發(fā)生并保證設(shè)備高精度可靠運行。這對于應(yīng)用高度自動化、連續(xù)化、高精度等要求設(shè)備的大型企業(yè)來說,具有重大意義。