方佩珍, 何新軍, 盧彩霞, 徐亮, 邵春晨
(浙江建投環(huán)保工程有限公司, 杭州 310013)
某企業(yè)是一家主要生產(chǎn)塑料助劑(熱穩(wěn)定劑)硫醇錫的化工公司, 主要原料有二?。ㄐ粒┗鶐€基乙酸異辛酯錫和單?。ㄐ粒┗鶐€基乙酸異辛酯錫的混合物及四氯化錫, 在氯化鋁與鹽酸的催化作用下, 生成二氯二丁(辛)基錫與三氯單?。ㄐ粒┗a, 再投加巰基乙酸異辛酯, 反應(yīng)后生成二?。ㄐ粒┗鶐€基乙酸異辛酯錫和單丁(辛)基巰基乙酸異辛酯錫。 丁(辛)基硫醇錫產(chǎn)品為混合物。 該公司產(chǎn)品品種單一, 原料種類較少, 但由于合成工藝副反應(yīng)較多, 在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生含高濃度有機(jī)錫、 高氯化鈉鹽度廢水,廢水中有機(jī)錫是對(duì)微生物有劇毒性及難降解的化合物, 抑制微生物生長(zhǎng), 影響廢水處理效果[1]。 為降低廢水的生化毒性, 使該廢水達(dá)到GB 8978—1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》[2]一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn), 其中總錫指標(biāo)執(zhí)行上海市DB 31/199—2018《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》[3], 需有效處理該類廢水。
該公司交替生產(chǎn)辛基硫醇錫和丁基硫醇錫, 采用2 000 ~3 000 L 的反應(yīng)釜, 每批生產(chǎn)時(shí)間為24 h,每天生產(chǎn)1 批, 每批產(chǎn)品5 t, 廢水產(chǎn)生量約為10 m3/d, 包括分離廢水3 m3/d, 歧化反應(yīng)廢水0.45 m3/d, 地面沖洗水及水力噴射泵排水6.55 m3/d; 另有廠區(qū)生活污水量為3 m3/d。 考慮后期生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大, 水量增多, 本工程設(shè)計(jì)處理規(guī)模為20 m3/d。
設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì)見表1。
本工程廢水治理的難點(diǎn)在于廢水中Cl-、 總錫等濃度較高, 毒性大, 生化性差, 采用一般的廢水處理工藝難以滿足排放要求, 國內(nèi)外關(guān)于此類廢水處理技術(shù)的研究和工程應(yīng)用鮮有報(bào)道。
經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)探索, 確定采用“蒸發(fā)脫鹽-化學(xué)氧化工藝”對(duì)含錫廢水進(jìn)行預(yù)處理[4], 預(yù)處理出水與生活污水混合進(jìn)行生化處理, 最終實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放。廢水處理工藝流程見圖1。
硫醇錫分離廢水匯入集水池中, 均勻水質(zhì), 并加入液堿調(diào)整廢水的pH 值至7 左右。 均質(zhì)后的廢水通過自吸泵打入蒸發(fā)釜, 廢水與有機(jī)物隨蒸汽一起從蒸發(fā)釜頂逸出, 去預(yù)熱原水, 冷卻后去中間水池; 濃縮液去離心機(jī)進(jìn)行固液分離, 離心后固體物(主要為NaCl)做規(guī)范填埋處理, 濾液再去循環(huán)蒸發(fā)。 水力噴射泵廢水與蒸發(fā)冷凝水進(jìn)入中間水池混合, 加酸調(diào)節(jié)至pH <1, 再加高錳酸鉀氧化反應(yīng)72 h 以上, 將有機(jī)錫轉(zhuǎn)化成無機(jī)錫后, 進(jìn)入中和沉淀槽加液堿調(diào)節(jié)pH 值至8 左右, 沉淀去除廢水中的錫及部分其他有機(jī)物。
表1 設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì)Tab. 1 Design influent and effluent water quality
圖1 廢水處理工藝流程Fig.1 Process flow of wastewater treatment
預(yù)處理后的生產(chǎn)廢水與生活污水一同經(jīng)過格柵進(jìn)入調(diào)節(jié)池均質(zhì), 再進(jìn)入SBR 系統(tǒng)進(jìn)行生化處理,生化處理后廢水可達(dá)標(biāo)排放。 為降低廢水的毒性,在SBR 池中定期投加粉末活性炭, 同時(shí), 設(shè)置混凝劑投加裝置, 當(dāng)出水COD 質(zhì)量濃度高于90 mg/L 時(shí), 投加混凝劑。 處理達(dá)標(biāo)后的廢水除部分用于水力噴射泵的循環(huán)補(bǔ)充用水外, 其余外排。
中和沉淀、 生化處理產(chǎn)生的污泥去污泥池濃縮, 濃縮后去機(jī)械脫水, 脫水后的污泥必須規(guī)范處置。 離心后的結(jié)晶物用編織袋密封后, 按GB 18597—2001《危險(xiǎn)廢物貯存污染控制標(biāo)準(zhǔn)》的要求進(jìn)行處置。
(1) 集水池。 1 座, 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu), 設(shè)計(jì)處理水量為12 m3/d。 尺寸為4.0 m × 2.5 m × 1.5 m,有效水深為1.2 m, 水力停留時(shí)間為24 h。 設(shè)潛水?dāng)嚢铏C(jī)2 臺(tái), 功率為0.55 kW; 自吸泵2 臺(tái), 流量為2.5 m3/h, 揚(yáng)程為10 m, 功率為0.55 kW。
(2) 蒸發(fā)釜。 2 座, 設(shè)計(jì)處理水量為12 m3/d,反應(yīng)釜為4 000 L 搪瓷釜, 功率為7.5 kW。 配置三足式離心機(jī), 轉(zhuǎn)鼓直徑為600 mm, 工作容積為45 L, 功率為2.2 kW。 工作周期為10 h/批。
(3) 中間水池。 1 座, 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu), 設(shè)計(jì)處理水量為12 m3/d, 尺寸為8.0 m×3.0 m×1.5 m,有效水深為1.0 m, 水力停留時(shí)間為48 h。 設(shè)自吸泵2 臺(tái), 流量為2.5 m3/h, 揚(yáng)程為10 m, 功率為0.55 kW。
(4) 氧化池。 1 座, 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu), 設(shè)計(jì)處理水量為12 m3/d, 分3 格, 單格尺寸為4.2 m ×4.0 m×2.0 m, 水力停留時(shí)間為72 h。
(5) 中和沉淀池。 1 座, 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu), 設(shè)計(jì)處理水量為12 m3/d, 尺寸為φ 2.50 m×6.25 m。
(6) 調(diào)節(jié)池。 1 座, 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu), 設(shè)計(jì)處理水量為20 m3/d, 尺寸為8.0 m × 6.0 m × 1.5 m,有效水深為1.0 m, 水力停留時(shí)間為57.6 h。 設(shè)潛水?dāng)嚢铏C(jī)2 臺(tái), 功率為0.75 kW; 自吸泵2 臺(tái), 流量為2.5 m3/h, 揚(yáng)程為10 m, 功率為0.55 kW。
(7) SBR 池。 2 座, 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu), 設(shè)計(jì)處理水量為20 m3/d, 尺寸為φ 4.0 m × 4.0 m, 有效水深為3.5 m, 進(jìn)水2 h, 曝氣6 h, 沉淀2 h, 排水2 h, 污泥濃度為1 500 ~3 000 mg/L, COD 污泥負(fù)荷控制在0.02 kg[COD]/(kg[MLSS]·d)以內(nèi)[5]。 設(shè)三葉羅茨風(fēng)機(jī)2 臺(tái), 流量為2.11 m3/min, 升壓為39.2 kPa, 功率為3 kW; 可變孔曝氣管, 直徑為65 mm, 長(zhǎng)度為30 m。
(8) SBR 出水池。 1 座, 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu), 設(shè)計(jì)處理水量為20 m3/d, 尺寸為7.0 m×3.0 m×2.5 m, 水力停留時(shí)間為50.4 h, 污泥回流比為100%。設(shè)自吸泵2 臺(tái), 流量為2.5 m3/h, 揚(yáng)程為10 m, 功率為0.55 kW。
本工程于2019 年4 月開始調(diào)試運(yùn)行, 經(jīng)3 個(gè)月的調(diào)試后, 廢水處理系統(tǒng)運(yùn)行效果穩(wěn)定, 各工藝單元對(duì)污染物的去除達(dá)到預(yù)期效果。 預(yù)處理工藝進(jìn)出水平均指標(biāo)見表2, 生化處理工藝進(jìn)出水平均指標(biāo)見表3。 處理出水水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)到GB 8978—1996一級(jí)標(biāo)準(zhǔn), 總錫達(dá)到上海市DB 31/199—2018 標(biāo)準(zhǔn)要求。
表2 預(yù)處理工藝進(jìn)出水水質(zhì)Tab. 2 Influent and effluent water quality of preteatment process
表3 生化處理工藝進(jìn)出水水質(zhì)Tab. 3 Influent and effluent water quality of biochemical treatment process
本工程總投資為98 萬元, 處理水量為20 m3/d, 運(yùn)行成本為79.64 元/m3, 包括電費(fèi)5.04 元/m3、藥劑費(fèi)48.60 元/m3、 蒸汽費(fèi)13.50 元/m3、 人工費(fèi)12.50 元/m3。
(1) 采用“蒸發(fā)脫鹽-高錳酸鉀氧化”預(yù)處理工藝處理有機(jī)錫廢水, 有機(jī)錫去除率可達(dá)95% 以上,再經(jīng)SBR 生化工藝處理后, 出水穩(wěn)定達(dá)到GB 8978—1996 中一級(jí)標(biāo)準(zhǔn), 總錫達(dá)到上海市DB 31/199—2018 要求。
(2) 有機(jī)錫廢水的氧化預(yù)處理需在酸性條件下投加高錳酸鉀氧化, 氧化時(shí)間在72 h 以上, 氧化溫度在40 ℃左右時(shí), 有較好的去除效果, 生化處理進(jìn)水有機(jī)錫質(zhì)量濃度需小于5 mg/L。